摘 要: 華電龍口發(fā)電股份有限公司二期磨煤機(jī)為DTM型筒式磨煤機(jī)。由于設(shè)備老化、夏季環(huán)境溫度高等原因,軸瓦故障率較高。通過整理歷史數(shù)據(jù),分析原因,找出導(dǎo)致軸瓦故障率高的關(guān)鍵因素,制定并實(shí)施改進(jìn)對(duì)策,降低軸瓦故障率,提高磨煤機(jī)的健康水平。
關(guān)鍵詞:鋼球磨煤機(jī);軸瓦;振動(dòng);溫度高;故障率
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.23.136
1 背景簡介
華電龍口發(fā)電股份有限公司二期磨煤機(jī)為DTM型筒式磨煤機(jī)。四臺(tái)磨煤機(jī)電機(jī)為Y800-2-10型電機(jī),轉(zhuǎn)速595r/min電機(jī),采用滑動(dòng)軸承(軸瓦)。由于設(shè)備老化、夏季環(huán)境溫度高等原因,軸瓦故障率較高,嚴(yán)重影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
2 現(xiàn)狀分析
據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年發(fā)生軸瓦故障16次,2016年發(fā)生軸瓦故障10次,軸瓦平均每年發(fā)生故障13次。根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,軸瓦振動(dòng)大和溫度高是軸瓦故障的主要類型,分別占全部缺陷的93.3%和90%。
3 原因分析
3.1 小組討論
討論期間,小組成員利用思維導(dǎo)圖和頭腦風(fēng)暴法,對(duì)造成二期磨煤機(jī)電機(jī)軸瓦故障率高的兩個(gè)主要問題進(jìn)行了深入討論和分析。
根據(jù)分析結(jié)果,總結(jié)找到7個(gè)末端原因,匯總?cè)缦拢?/p>
(1)油位偏低,造成軸瓦潤滑不良,軸瓦發(fā)熱。
(2)接觸角過大,油膜形成不良導(dǎo)致軸瓦發(fā)熱。
(3)軸瓦質(zhì)量不合格。
(4)軸瓦端面與電機(jī)軸肩間隙不合格,端面與軸肩發(fā)生碰撞產(chǎn)生軸向振動(dòng)。
(5)電機(jī)啟停頻繁導(dǎo)致潤滑不良,軸瓦搟瓦造成溫度升高。
(6)聯(lián)軸器兩對(duì)輪配合不是原始加工位置導(dǎo)致軸瓦振動(dòng)大。
(7)冷卻水流量不足,軸瓦發(fā)熱。
3.2 問題點(diǎn)總結(jié)
通過詳細(xì)分析和實(shí)際驗(yàn)證,我們從7個(gè)因素中確定兩項(xiàng)要因:軸瓦接觸角過大、軸瓦端面與電機(jī)軸肩間隙不合格。
接觸角過大,油膜形成不好問題。檢修規(guī)程要求:刮研軸瓦應(yīng)保證接觸角在60?-90?,每平方厘米接觸點(diǎn)>2點(diǎn)。查閱以往檢修記錄,接觸角往往接近上限90?。翻閱檢修臺(tái)賬發(fā)現(xiàn),在軸瓦溫度高缺陷中,大部分軸瓦存在搟瓦現(xiàn)象,證明確實(shí)存在油膜形成不好的現(xiàn)象。
軸瓦端面與電機(jī)軸肩間隙不合格問題。查閱電動(dòng)機(jī)圖紙,圖紙要求各軸肩與軸瓦端面的間隙應(yīng)保持相等(2.5-3.0mm),查閱以往振動(dòng)大的軸瓦檢查照片發(fā)現(xiàn)此間隙并不相等,且相當(dāng)一部分軸瓦推力面處鎢金有破損現(xiàn)象,證明運(yùn)行中軸肩與軸瓦發(fā)生過碰撞。
4 改善實(shí)施
4.1 實(shí)施說明
針對(duì)確定的兩項(xiàng)要因小組成員經(jīng)過仔細(xì)分析研究討論,制定出以下相應(yīng)的對(duì)策措施。
(1)針對(duì)接觸角過大影響油膜形成問題,采取的措施是:通過實(shí)驗(yàn)尋找適合的接觸角,提高油膜形成質(zhì)量,改善潤滑效果。
(2)針對(duì)軸瓦端面與電機(jī)軸肩間隙不合格問題,采取的措施是:結(jié)合設(shè)備備用,對(duì)所有磨煤機(jī)軸瓦端面與軸肩間隙進(jìn)行檢查調(diào)整,消除兩者之間的碰撞。
實(shí)施一:小組成員結(jié)合設(shè)備停運(yùn)時(shí)機(jī),通過反復(fù)試驗(yàn),最終一致認(rèn)為同一環(huán)境溫度下,750適合作為目前磨煤機(jī)軸瓦接觸角。
結(jié)合設(shè)備輪換,我們選取現(xiàn)場溫度偏高的4副軸瓦進(jìn)行試驗(yàn),按照75?的接觸角重新進(jìn)行刮研。對(duì)策一實(shí)施后,經(jīng)現(xiàn)場試運(yùn),試驗(yàn)軸瓦運(yùn)行時(shí)溫度均有了大幅度(普遍溫度下降15度左右)的下降,效果顯著。
實(shí)施二:結(jié)合設(shè)備檢修時(shí)機(jī),對(duì)二期所有軸瓦推力面與軸間間隙進(jìn)行檢查調(diào)整。對(duì)策二實(shí)施后,軸瓦的軸向振動(dòng)值均明顯下降,消除了二者碰撞的問題,達(dá)到了預(yù)期的效果。
4.2 實(shí)施效果
由于此次課題2017年6月實(shí)施,我們統(tǒng)計(jì)2017年7、8月電機(jī)軸瓦故障共計(jì)1次。
2015年、2016年同時(shí)段軸瓦故障分別為8次、6次,故障率降低(8-1)/8=87.5%,(6-1)/6=83.3%。按照換一副軸瓦6000元,耗費(fèi)工時(shí)30小時(shí),人工費(fèi)30小時(shí)*40元/小時(shí)=1200元,在不計(jì)對(duì)發(fā)電量的影響下,少換1副軸瓦,可節(jié)約成本7200元,按照每年少換4副計(jì)算,每年可節(jié)?。?000+1200)*4=2.88萬元,同時(shí)減少大量的人力浪費(fèi)。按照每次影響發(fā)電5小時(shí),軸瓦故障降低80%計(jì)算,全年影響發(fā)電量13*5*220000*(1-20%)=11440000千瓦時(shí),按照上網(wǎng)電價(jià)0.42元/kwh計(jì)算,造成經(jīng)濟(jì)損失11440000*0.42元=480萬元。全年共可實(shí)現(xiàn)利潤482.88萬元。
5 結(jié)束語
為了鞏固所取得的成果,我們將前期整理、統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善,并結(jié)合以往故障原因分析制定相應(yīng)的防范措施,形成了軸瓦檢修技術(shù)要求,組織檢修人員進(jìn)行學(xué)習(xí)、培訓(xùn),鞏固效果。通過此次研究,為我們以后解決軸瓦問題提供了方向和依據(jù),徹底扭轉(zhuǎn)了工作的被動(dòng)局面。
參考文獻(xiàn):
[1]山西省電力工業(yè)局.鍋爐設(shè)備檢修[M].中國電力出版社,1998.
[2]楊建剛.旋轉(zhuǎn)機(jī)械振動(dòng)故障分析與治理講義[M].火電機(jī)組振動(dòng)國家工程研究中心南京東大測振儀器廠,2000(03).
作者簡介:林風(fēng)曉(1986-),男,山東棲霞人,學(xué)士,助理工程師,從事電廠鍋爐設(shè)備安裝、檢修方面的工作。