趙錫榮,陰亭,朱軍
(中國(guó)石化潤(rùn)滑油有限公司濟(jì)南分公司,山東 濟(jì)南 250101)
導(dǎo)熱油雖歸類(lèi)于潤(rùn)滑油,但以傳熱為主要目的,導(dǎo)熱油長(zhǎng)期處于200 ℃以上的高溫環(huán)境,流動(dòng)于熱源與用熱單元之間進(jìn)行傳熱,是一種安全油。導(dǎo)熱油,乃至整個(gè)傳熱系統(tǒng),只是為生產(chǎn)工藝提供熱源,但其一旦出現(xiàn)安全事故,將影響整個(gè)工廠的生產(chǎn)甚至工人的人身安全,因此對(duì)于導(dǎo)熱油的質(zhì)量監(jiān)測(cè)尤為重要。對(duì)導(dǎo)熱油質(zhì)量的監(jiān)督,建立了兩個(gè)強(qiáng)制國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):用于規(guī)范新油質(zhì)量的GB 23971-2009《有機(jī)熱載體》[1]和用于監(jiān)測(cè)運(yùn)行中導(dǎo)熱油質(zhì)量的GB 24747-2009《有機(jī)熱載體安全技術(shù)條件》[2]。其中后者根據(jù)對(duì)在用導(dǎo)熱油的閃點(diǎn)、黏度、酸值、殘?zhí)?、水分等指?biāo)的分析劃分在用導(dǎo)熱油的質(zhì)量指標(biāo)如表1。
表1 在用有機(jī)熱載體使用質(zhì)量指標(biāo)
表1(續(xù))
不論開(kāi)式系統(tǒng)還是閉式系統(tǒng),導(dǎo)熱油均工作于管道和容罐內(nèi),因此對(duì)于在用導(dǎo)熱油閃點(diǎn)的檢測(cè),采用閉口閃點(diǎn)測(cè)定方法。
本文企業(yè)是一家以生產(chǎn)溫和兩性表面活性劑、聚合物、磷衍生物以及環(huán)保溶劑的研發(fā)制造為主的化工廠,擁有2套傳熱系統(tǒng),2013年企業(yè)生產(chǎn)調(diào)整對(duì)其中1套傳熱系統(tǒng)進(jìn)行改造,傳熱介質(zhì)更換為我司L-QC320 GB23971-2009并于2013年10月改造完成投產(chǎn),系統(tǒng)情況如表2。
表2 我司跟蹤傳熱系統(tǒng)情況
兩系統(tǒng)整改前,使用地方品牌導(dǎo)熱油,非國(guó)標(biāo)牌號(hào),主要問(wèn)題為閃點(diǎn)下降過(guò)快,油品變質(zhì)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失較大。10月系統(tǒng)整改完畢更換新油,之后閃點(diǎn)下降的問(wèn)題有所緩解,但依然存在,為此,我司進(jìn)行每月一次的密集檢查。自2013年10月裝填開(kāi)工至2014年8月,這11個(gè)月每月閃點(diǎn)(閉口)分析指標(biāo)如表3。
表3 2013.10-2014.8系統(tǒng)在用導(dǎo)熱油閃點(diǎn)分析統(tǒng)計(jì)
由表3可以看出,系統(tǒng)在開(kāi)工前11個(gè)月內(nèi)分別發(fā)生了兩次閃點(diǎn)大幅下降現(xiàn)象,出現(xiàn)在第7個(gè)月(2014.04)和第10個(gè)月(2014.07),一度迫近在用油警告線(xiàn)(100 ℃),根據(jù)閃點(diǎn)曲線(xiàn),結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)及管理情況,我司展開(kāi)了原因排查。
閃點(diǎn)降低,說(shuō)明油品中輕組分含量升高,輕組分可能的來(lái)源有兩方面:一是外部輕組分混入;二是油品自身裂解產(chǎn)生。
(1)可能混入的輕組分物性。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)排查,可能混入的外部輕組分為用熱單元的一種生產(chǎn)物料:雙十八烷基二甲基氯化銨(D1821), 該產(chǎn)品不同溫度下的產(chǎn)品外觀形態(tài)如圖1。
圖1不同溫度下的產(chǎn)品外觀形態(tài)
圖1中1、2、3為不同溫度下雙十八烷基二甲基氯化銨的外觀形態(tài):
1:生產(chǎn)物料約15 ℃時(shí)的形態(tài),呈白色軟固體狀。
2:將生產(chǎn)物料加熱, 80 ℃開(kāi)始物料融化,呈透明液體狀。
3:將生產(chǎn)物料從高溫降低到常溫后的形態(tài),再次呈白色軟固體狀。
由圖1可知,該物料在低溫下凝結(jié),高溫下融化,具備混入導(dǎo)熱油管道的可能性。再分析其物性指標(biāo),并與我司產(chǎn)品L-QC320進(jìn)行比較,結(jié)果如表4。
由表4可知,二者的宏觀指標(biāo)中,外觀、凝點(diǎn)、閃點(diǎn)等差別較大,尤其閉口閃點(diǎn)指標(biāo)存在明顯的差異。
(2)雙十八烷基二甲基氯化銨與導(dǎo)熱油的相溶性試驗(yàn)。按照質(zhì)量比例,在L-QC320導(dǎo)熱油中加入5%的雙十八烷基二甲基氯化銨(D1821)進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果如圖2所示。
圖25%D1821混入L-QC320中的外觀情況
1:混合物在15 ℃時(shí)的形態(tài),雙十八烷基二甲基氯化銨成白色固體狀分布在L-QC320導(dǎo)熱油中。
2:將混合物加熱, 至80 ℃時(shí),雙十八烷基二甲基氯化銨溶解于油中,混合物呈透明液體狀。
3:將混合物冷卻至室溫,雙十八烷基二甲基氯化銨和L-QC320導(dǎo)熱油不能分離,總體呈現(xiàn)蠟狀,隨著溫度的不斷降低,蠟狀混合物從可以流動(dòng)變?yōu)楣腆w。
由圖2可知,在加熱條件下,雙十八烷基二甲基氯化銨可以溶于L-QC320,并且溶解了雙十八烷基二甲基氯化銨的L-QC320導(dǎo)熱油低溫外觀發(fā)生了明顯變化。
(3)雙十八烷基二甲基氯化銨與導(dǎo)熱油混合后閃點(diǎn)試驗(yàn)。按照雙十八烷基二甲基氯化銨(D1821)加量比例為1%、5%、10%加入到L-QC320中,進(jìn)行閃點(diǎn)(閉口)試驗(yàn),結(jié)果如表5。
表5 D1821及L-QC 320混合后閃點(diǎn)結(jié)果
表5(續(xù))
由表5可知,按照雙十八烷基二甲基氯化銨(D1821)的混入可使在用油的閃點(diǎn)出現(xiàn)明顯的大幅度下降。在生產(chǎn)過(guò)程中,反應(yīng)器內(nèi)部壓力大于導(dǎo)熱油管道壓力,若用熱設(shè)備存在漏點(diǎn),則D1821會(huì)大量打入導(dǎo)熱油管道內(nèi),則導(dǎo)熱油的閃點(diǎn)會(huì)在短時(shí)間內(nèi)急速下降,當(dāng)混入量達(dá)10%時(shí),在用油閃點(diǎn)下降至100 ℃以下,達(dá)到警告線(xiàn)。
(4)排查試驗(yàn)小結(jié)。在用油外觀無(wú)異樣,流動(dòng)性良好,說(shuō)明無(wú)雙十八烷基二甲基氯化銨(D1821)混入。
在用油閃點(diǎn)變化為每月閃點(diǎn)有所下降,并非在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)閃點(diǎn)巨變,說(shuō)明無(wú)雙十八烷基二甲基氯化銨(D1821)混入。綜上可以判斷,系統(tǒng)內(nèi)無(wú)雙十八烷基二甲基氯化銨(D1821)混入。
(1)人為操作導(dǎo)致?tīng)t內(nèi)超溫過(guò)熱。本文中傳熱系統(tǒng)為燃煤鍋爐系統(tǒng),由于燃煤鍋爐的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),根據(jù)GB 24747《有機(jī)熱載體安全技術(shù)條件》之規(guī)定,L-QC320的最高工作溫度為300 ℃。而在對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行排查時(shí),發(fā)現(xiàn)數(shù)次超溫。
(2)鍋爐設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致超溫過(guò)熱。本系統(tǒng)使用的燃煤鍋爐使用時(shí)間已經(jīng)超過(guò)10年,經(jīng)排查發(fā)現(xiàn),鍋爐的聯(lián)箱設(shè)計(jì)在鍋爐的爐體內(nèi)部,系統(tǒng)回流油品在聯(lián)箱處發(fā)生分流,流速下降明顯,在分流處形成超溫過(guò)熱點(diǎn)。
對(duì)系統(tǒng)開(kāi)工運(yùn)行11個(gè)月的檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理摸排,如表6。
表6 系統(tǒng)運(yùn)行11個(gè)月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
由表6可知,系統(tǒng)開(kāi)工運(yùn)行的11月中,在用加熱爐運(yùn)行記錄,油的運(yùn)動(dòng)黏度、殘?zhí)?、酸值均呈平穩(wěn)變化趨勢(shì),而閃點(diǎn)出現(xiàn)兩次明顯下降,時(shí)間分別在2014年3、4月份及2014年7月份,兩次波動(dòng)與其他指標(biāo)并不呈現(xiàn)正相關(guān)性。對(duì)比現(xiàn)場(chǎng)的加熱爐運(yùn)行記錄,發(fā)現(xiàn)2014年2月末、2014年7月初均出現(xiàn)了短時(shí)間的超溫過(guò)熱運(yùn)行,說(shuō)明鍋爐內(nèi)的超溫運(yùn)行直接導(dǎo)致了油品的內(nèi)部超溫裂解,產(chǎn)生輕組分,閃點(diǎn)短時(shí)降低。
根據(jù)本文2.1可知,系統(tǒng)中無(wú)輕組分物料等混入。根據(jù)本文2.2可知,存在爐內(nèi)超溫運(yùn)行現(xiàn)象,根據(jù)本文2.3可知,系統(tǒng)兩次閃點(diǎn)異常下降均是由于鍋爐內(nèi)短時(shí)超溫過(guò)熱引起。綜上所述,總結(jié)閃點(diǎn)異常波動(dòng)的原因?yàn)椋哄仩t內(nèi)超溫運(yùn)行導(dǎo)致油品裂解產(chǎn)生輕組分,引起閃點(diǎn)變化。
對(duì)于任何一個(gè)用熱生產(chǎn)單位,傳熱系統(tǒng)的角色均為為生產(chǎn)提供熱源,對(duì)傳熱系統(tǒng)的改造需結(jié)合全局生產(chǎn)情況而定,在危險(xiǎn)可控范圍以?xún)?nèi),可采取臨時(shí)控制措施優(yōu)先滿(mǎn)足生產(chǎn)需求,如若危險(xiǎn)過(guò)大,則需及時(shí)停產(chǎn)整頓。
本系統(tǒng)運(yùn)行11個(gè)月以來(lái),在用油其他分析指標(biāo)波動(dòng)平緩穩(wěn)定,閃點(diǎn)異常,但均在安全警告范圍以?xún)?nèi),故屬危險(xiǎn)可控范圍,在系統(tǒng)兩次閃點(diǎn)突降時(shí),均告知用油客戶(hù)采取臨時(shí)脫氣方法,提升在用油閃點(diǎn),降低系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)。
閃點(diǎn)的降低來(lái)源于油品中小分子的增加,本系統(tǒng)中閃點(diǎn)降低的根本原因是過(guò)熱,一方面系統(tǒng)的管理,幾次超溫運(yùn)行導(dǎo)致油品裂解;另一方面,由于鍋爐使用年限較長(zhǎng),存在設(shè)計(jì)缺陷。解決的根本措施便是針對(duì)這兩方面。
2014年9-10月,我司與客戶(hù)多次溝通,聯(lián)合制定了鍋爐出口溫度的內(nèi)控溫度上限為300 ℃,同時(shí)結(jié)合生產(chǎn)情況,進(jìn)行了停工整改,更換新鍋爐,采用某公司的燃?xì)忮仩t代替原有燃煤鍋爐。
鑒于該傳熱系統(tǒng)情況,整改后半年以?xún)?nèi),我司對(duì)其進(jìn)行每月一次的高密度檢測(cè),結(jié)果如表7。
表7 系統(tǒng)整改后6個(gè)月數(shù)據(jù)
由表7可知,系統(tǒng)整改后,各數(shù)據(jù)變化平緩,系統(tǒng)穩(wěn)定,閃點(diǎn)未出現(xiàn)再次明顯波動(dòng)。數(shù)據(jù)平穩(wěn)之后,系統(tǒng)油樣檢測(cè)頻率調(diào)整為3個(gè)月一次,數(shù)據(jù)如表8。
表8 2015年6月至今在用油檢測(cè)數(shù)據(jù)
由表8可知,自2015年6月至今,在用導(dǎo)熱油閃點(diǎn)(閉口)呈現(xiàn)基本穩(wěn)定態(tài)勢(shì),酸值、殘?zhí)績(jī)蓚€(gè)指標(biāo)呈現(xiàn)出緩慢增加的趨勢(shì)。說(shuō)明針對(duì)閃點(diǎn)的改造措施是有效。
(1)閃點(diǎn)表征油品內(nèi)部輕組分含量,一般當(dāng)油品的蒸氣分壓達(dá)到40~50 mmHg(5333~6666Pa)時(shí)就會(huì)閃火[3],故對(duì)于在用導(dǎo)熱油系統(tǒng),按照在用油標(biāo)準(zhǔn)GB 24747-2009《有機(jī)熱載體安全技術(shù)條件》對(duì)閃點(diǎn)的定時(shí)檢測(cè)十分重要。
(2)對(duì)于在用油系統(tǒng),出現(xiàn)油品閃點(diǎn)下降的情況,要從外部物料混入和內(nèi)部過(guò)熱裂解兩個(gè)方向進(jìn)行原因排查,找出導(dǎo)致變化的根本原因。
(3)若因物料混入導(dǎo)致閃點(diǎn)降低,則會(huì)導(dǎo)致物料及系統(tǒng)導(dǎo)熱油的雙重污染,影響導(dǎo)熱油自身的熱穩(wěn)定性及傳熱性能,應(yīng)立即找出漏點(diǎn);若因系統(tǒng)過(guò)熱導(dǎo)致閃點(diǎn)降低,則應(yīng)排查過(guò)熱點(diǎn),并且根除過(guò)熱點(diǎn),因過(guò)熱點(diǎn)的存在除影響閃點(diǎn)以外,會(huì)急速加劇導(dǎo)熱油的老化變質(zhì)。
(4)在實(shí)際生產(chǎn)中,傳熱系統(tǒng)用戶(hù)往往不能做到隨時(shí)停工整修,閃點(diǎn)為安全指標(biāo),對(duì)于閃點(diǎn)出現(xiàn)變化的情況,根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)條件,一旦發(fā)現(xiàn)便要采取措施,若條件允許停工整修,若條件不允許也應(yīng)采取臨時(shí)排氣措施,確保安全生產(chǎn)。
該企業(yè)自整改以來(lái)在用導(dǎo)熱油各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行平穩(wěn),但我司對(duì)其系統(tǒng)在用油的檢測(cè),尤其是閃點(diǎn)(閉口)的檢測(cè)仍將繼續(xù),根據(jù)長(zhǎng)期的檢測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)一步印證或修正關(guān)于閃點(diǎn)降低的研究,同時(shí)將結(jié)果整理發(fā)表,供同仁參考。