陳 東
(上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司商用車(chē)技術(shù)中心,上海 200438)
柴油發(fā)動(dòng)機(jī)在冬季比汽油機(jī)更難起動(dòng),并且柴油機(jī)對(duì)低溫拖動(dòng)轉(zhuǎn)速要求更高,有時(shí)為了提高拖動(dòng)轉(zhuǎn)速,通常提升蓄電池容量或者提升起動(dòng)機(jī)功率,這樣不僅增加了大量的成本,并且在有些情況下,整車(chē)布置空間有限,無(wú)法增加。但是很少有人想到去改善線阻。本文基于上汽商用車(chē)皮卡T60配VM2.8T的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行了冷啟動(dòng),并且對(duì)線束進(jìn)行了優(yōu)化,進(jìn)行了冷啟動(dòng)試驗(yàn)對(duì)比。
在起動(dòng)機(jī)圖紙中的性能曲線中,通常會(huì)標(biāo)注這張曲線的輸入條件,例如12 V,10 mΩ。當(dāng)輸入條件發(fā)生變化時(shí),起動(dòng)機(jī)的最大功率會(huì)受到影響,例如VM2.8L配的2.5 kW起動(dòng)機(jī),是基于12 V 6.7 mΩ條件的,如果內(nèi)阻增加,功率將會(huì)下降,損失的功率消耗在了線阻上,功率下降導(dǎo)致拖動(dòng)轉(zhuǎn)速低,反之如果內(nèi)阻降低,功率會(huì)提升,拖動(dòng)轉(zhuǎn)速會(huì)提高??們?nèi)阻的構(gòu)成為:蓄電池內(nèi)阻+線束線阻。一般選定容量之后,蓄電池內(nèi)阻就確定了,在不提升容量的情況下,內(nèi)阻無(wú)法提升。
在起動(dòng)回路的線束系統(tǒng)中,負(fù)極搭鐵線一般有兩種走法:一種是蓄電池負(fù)極到車(chē)身負(fù)極,車(chē)身到發(fā)動(dòng)機(jī)或變速器搭鐵,稱(chēng)之為走法1;另外一種是蓄電池到車(chē)身,蓄電池到發(fā)動(dòng)機(jī)搭鐵,稱(chēng)之為走法2。
走法1線束走向示意圖如圖1所示。
圖1 走法1線束走向示意圖
線阻理論計(jì)算:車(chē)輛采用的起動(dòng)回路導(dǎo)線為25 mm2的線,常溫線阻為0.743 mΩ/m。
1)起動(dòng)機(jī)正極回路阻值:0.743 mΩ×0.870 m+接觸電阻=0.746 mΩ。
2)發(fā)動(dòng)機(jī)搭鐵回路阻值:0.743 mΩ×0.605 m+接觸電阻=0.549 mΩ。
3)蓄電池搭鐵回路阻值:0.743 mΩ×0.260 m+接觸電阻=0.293 mΩ。
4)總線阻=起動(dòng)機(jī)正極回路阻值+發(fā)動(dòng)機(jī)搭鐵回路阻值+蓄電池搭鐵回路阻值+車(chē)身內(nèi)阻=2.128 mΩ。
注:接觸電阻按一個(gè)接觸點(diǎn)0.05 mΩ,車(chē)身內(nèi)阻:0.54 mΩ。
在實(shí)車(chē)上,進(jìn)行了低溫冷啟動(dòng),通過(guò)采集電壓電流,采用大電流方法進(jìn)行了線阻的實(shí)測(cè),測(cè)試結(jié)果如下:①起動(dòng)機(jī)正極回路阻值:0.83 mΩ;②發(fā)動(dòng)機(jī)搭鐵回路阻值:0.72 mΩ;③蓄電池搭鐵回路阻值:0.78 mΩ;④車(chē)身內(nèi)阻:0.54 mΩ;⑤總線阻=2.87 mΩ。
實(shí)測(cè)與理論相差0.742 mΩ,差異出現(xiàn)在測(cè)量誤差及接觸電阻,理論計(jì)算的接觸電阻為理論值,實(shí)際接觸電阻比理論大。在低溫情況下,線阻率下降,這種差距還會(huì)放大。
走法2:負(fù)極回路線束走向是蓄電池到車(chē)身,蓄電池到發(fā)動(dòng)機(jī)搭鐵,如圖2所示。
圖2 走法2線束走向示意圖
走法2的優(yōu)勢(shì):起動(dòng)回路中,省去車(chē)身的搭鐵電阻,減少2個(gè)接觸點(diǎn),并且可以省去發(fā)動(dòng)機(jī)搭鐵線。缺點(diǎn):在某些車(chē)型中,總的線束長(zhǎng)度可能會(huì)增加,例如本車(chē)型增加了0.52 m。
線阻理論計(jì)算:①起動(dòng)機(jī)正極回路阻值:0.743 mΩ×0.870 m+接觸電阻=0.746 mΩ;②發(fā)動(dòng)機(jī)搭鐵回路阻值:0.743 mΩ×1.358 m+接觸電阻=1.109 mΩ;③線阻總阻值=1.855 mΩ。
采用與走法1實(shí)測(cè)同樣方法,進(jìn)行線阻測(cè)量。測(cè)試結(jié)果如下:①起動(dòng)機(jī)正極回路阻值:0.6 mΩ;②發(fā)動(dòng)機(jī)搭鐵回路阻值:0.96 mΩ;③線阻總阻值:1.56 mΩ。
通過(guò)對(duì)同一臺(tái)車(chē),對(duì)前后更換不同走法的線束進(jìn)行了-25℃低溫測(cè)試,走法1前后進(jìn)行了2次,走法2進(jìn)行了3次試驗(yàn),通過(guò)計(jì)算線阻,匯總結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 線束走法1和走法2線阻實(shí)測(cè)對(duì)比
計(jì)算更換線束前后線阻平均值,走法2的總線阻實(shí)測(cè)可以降低1.17mΩ。相對(duì)于起動(dòng)機(jī)功率進(jìn)行了提升。
線束走法2相對(duì)于線束走法1在線阻上有了提升,降低了起動(dòng)回路的線阻,對(duì)低溫起動(dòng)時(shí)拖動(dòng)轉(zhuǎn)速有了相應(yīng)提高。
選取點(diǎn)火前的拖動(dòng)轉(zhuǎn)速進(jìn)行對(duì)比 (圖3),線束走法1三次平均拖動(dòng)轉(zhuǎn)速105.3 r/min,線束走法2三次平均拖動(dòng)轉(zhuǎn)速為110.3 r/min,相對(duì)線束走法1平均拖動(dòng)轉(zhuǎn)速提升了5 r/min,在柴油機(jī)冷啟動(dòng)中提升了5 r/min,對(duì)起動(dòng)成功有很大的幫助。
圖3 線束走法1和走法2低溫起動(dòng)轉(zhuǎn)速對(duì)比
以筆者所研究的這款車(chē)型為例,線束走法2相對(duì)于走法1,線束長(zhǎng)度增加了0.52 m,單件成本預(yù)估增加9元。采用9元的代價(jià)提升低溫5 r/min轉(zhuǎn)速,筆者認(rèn)為很有意義。在某些車(chē)型中,可能線束長(zhǎng)度不需要增加,線阻可以降得更低,成本也無(wú)需增加。
本文通過(guò)不同走線方法的線阻實(shí)際測(cè)試,以及在低溫冷啟動(dòng)中的應(yīng)用情況的對(duì)比,采用方式2,可以降低起動(dòng)回路的線阻,提升點(diǎn)火前的拖動(dòng)轉(zhuǎn)速。拖動(dòng)轉(zhuǎn)速提高,更加有利于點(diǎn)火的成功。筆者建議在起動(dòng)回路中采用方式2的走線方法。