干小川 岳彬彬 馮良隊
桑墟水電站位于沭陽縣桑墟鎮(zhèn)境內(nèi),與薔薇河地涵、沭新北船閘、沭新退水閘構(gòu)成沭新河渠尾水利工程控制樞紐。上游連接沭新干渠,下游通入薔薇河,主要利用灌溉水發(fā)電。工程于1986年5月竣工,7月并網(wǎng)發(fā)電。后經(jīng)改造,目前該站共安裝5臺葉輪直徑1.00m的立式軸流水輪機(ZDT03-LM-100),單機流量5m3/s,配套5臺同步發(fā)電機(SF125-20/990-W),單機功率125kW,總裝機容量為625kW。工程建成以來,為地方發(fā)展提供了低碳清潔能源,促進了當?shù)亟?jīng)濟和社會的發(fā)展(見表1)。
表1 2007~2015年桑墟水電站發(fā)電量與發(fā)電收益統(tǒng)計表
2010~2014年陸續(xù)對該站進行了更新改造,主要是更換了5臺發(fā)電機組、下游檢修閘門,更新了變壓器、高低壓開關(guān)柜和起重設備,新建了副廠房,增設了清污機等。
改造后,水輪機型號由ZDJLM-100更換為ZDT03-LM-100,發(fā)電機型號由TSN-59/6-100G更換為SF125-20/990-W,額定功率由100 kW提高到125 kW。新機組用無刷勵磁系統(tǒng)替代了原機組的有刷勵磁系統(tǒng),減少了更換碳刷等維護工作,方便了管理。另外新機組取消了增速箱而改為直聯(lián)方式,減小了增速箱的功率損耗和維護工作。
更換了原有老舊的高低壓開關(guān)柜等電氣設備,消除了安全隱患,提高了設備的安全可靠性。原機組采用機械并網(wǎng)方式,開機并網(wǎng)時,較為麻煩,且時間長,成功率不高;而新機組采用PTQ2008微機智能準同期控制器,能夠自動捕捉最佳并網(wǎng)時機,減少對網(wǎng)路的沖擊,快捷方便,省時省力。保護系統(tǒng)采用PLB-2型發(fā)電機綜合保護器,該設備體積小,結(jié)構(gòu)緊湊,功能較全,參數(shù)設置方便,能安全可靠地對機組設備進行保護。勵磁系統(tǒng)采用WLT-1型無刷勵磁數(shù)字調(diào)節(jié)器,能夠智能跟蹤勵磁電壓、電流,進行實時調(diào)節(jié)。
電站上游為沭新河,河道內(nèi)漂浮的雜物較多。改造前,該站在上游進水口門前設置攔污柵攔阻河內(nèi)的水草、垃圾,采用人工清理方式,每次清理前為確保安全,機組必須停機,清理完成后再次開機。開停機較為頻繁,對機組設備壽命有一定影響。
2014年新增五臺回轉(zhuǎn)式清污機及配套清污機設備,每小時清污量可達10t,并可以不停機實現(xiàn)隨時打撈,減少了停機時間,提高了發(fā)電效益。
根據(jù)運行數(shù)據(jù)分析,選取典型數(shù)據(jù):計算水頭4.0m,流量5m3/s,出力120 kW。
式中:P1—電站輸出功率(kw),取120kW;
P2—同一時段電站輸入功率(kW);
Q—水輪機流量(m3/s),取 5m3/s;
Hst—上下游水頭差(m),取 4.0m;
ρ—取水水源密度 (kg/m3),取1000kg/m3。
那么:ηst=102×120/(1000×5×4.0)×100%=61.2%
由上述分析可知,在該水力條件下,發(fā)電裝置效率為61.2%。
該站的水頭損失主要在清污機、進水口、導葉、葉輪、出水口等處的局部水頭損失以及流道的沿程損失。
該站發(fā)電效益的影響因素是多方面的,主要因素有上下游水頭差、上游可供發(fā)電的來水量、流態(tài)、安裝質(zhì)量等,目前工程效益尚不能得到充分發(fā)揮。
(1)上下游水位對發(fā)電效益的影響
根據(jù)表2的運行統(tǒng)計數(shù)據(jù),通過橫向比較桑墟水電站上、下游組合水位在6.9m和2.6m水位差在4.3m時5臺機組發(fā)電效率最高為120kW。當上、下游水位組合水位在6.48m和2.94m水位差在3.54m時發(fā)電效率最低。比較發(fā)現(xiàn),上、下游水位差在3.3m至3.5m時綜合發(fā)電效率較低,在3.8~4.3m時綜合效率較高。一般情況下,下游水位在2.5m以下(不宜低于2.2m),上游水位在6.5m以上均能獲得較高的發(fā)電效率。
桑墟水電站是利用灌溉水進行發(fā)電的綜合利用工程,在沭新河渠尾水利工程控制樞紐中處于從屬地位。在實際運用中,上下游水位組合常常達不到設計要求,水位差保證率達不到要求,長期處于低功率、低效率運行工況。
上游沭新河水位,受沭新閘控制,因來水量等方面限制,往往也不能達到6.5m以上的要求。受樞紐工程聯(lián)合運行的影響,沭新河從沭新閘到電站上游約為28km,在大流量放水時,流速大,沿程水頭損失較大,沭新閘至電站上游水位落差大,導致電站上游水位低。冬季需水量較少時,在薔薇河地涵5~10m3/s流量時,沿程水位落差約為0.2~0.4m;夏季大用水季節(jié),薔薇河地涵流量15m3/s以上時,加之沿途取水口流量增加,沿程水位落差約為0.5~1.2m,而沭新閘下游水位正??刂撇怀^7.3m。因此,上游水位長期達不到設計要求??刂茦屑~聯(lián)合運行時,上游河道沿程水頭損失的對電站水位的影響(見表3)。
綜上,桑墟水電站上下游水位長期達不到設計要求,常常運行在低負荷區(qū)、低效區(qū),是影響發(fā)電效益的主要因素之一。
(2)上游來流量對發(fā)電效益的影響
受淮河入湖流量及洪澤湖蓄水保水等水資源控制的影響,桑墟水電站沒有充足的發(fā)電流量,機組不能全部開機,甚至長期處于全部停機狀態(tài)。特別是在上半年,據(jù)統(tǒng)計,2015年上半年停機78天,全年停機138天,2016年上半年停機86天。有時即使開機,也只能開2到3臺,低負荷運行。因為該站是利用灌溉用水發(fā)電,在薔薇河不需要用水時,桑墟水電站無水發(fā)電。
(3)機組流態(tài)對發(fā)電效率的影響
表2 桑墟水電站發(fā)電功率與水位差關(guān)系統(tǒng)計表(2015年1~6月)
表3 沭新河渠尾水利工程控制樞紐聯(lián)合運用對電站上游水位的影響(2015年)
通過對表1縱向比較發(fā)現(xiàn),在同水位的情況下1至5號機組之間發(fā)電效率存在明顯的差異,其中3、4號機組發(fā)電效率相對較高,1、2、5號機組發(fā)電效率相對較低,經(jīng)分析機組進水流態(tài)和機組的發(fā)電效率有一定對應關(guān)系。
桑墟水電站進水口屬于開敞式進水口,進水流道有自由水面,且水面以上凈空與外界空氣保持貫通。受河道水流趨勢因素影響,桑墟水電站進水口兩邊為圓弧型,流速不均勻。其中1、2、5號機組因在兩側(cè)存在偏流現(xiàn)象,流態(tài)不好,發(fā)電效率低。3、4號機組在中間,流態(tài)較好,發(fā)電效率較高。
(4)機組自身對發(fā)電效益的影響
①機組選型方面。該站為小型機組且為低水頭發(fā)電,如采用臥式機組可能效率要更好些。在其他水電站中,采用臥式結(jié)構(gòu)的機組比采用立式結(jié)構(gòu)的機組發(fā)電效率要高。
②流道與機組的配套方面。改造后,機組的型號發(fā)生了變化,而流道等土建設施沒有隨之作出相應的改變,安裝時僅對流道局部進行鑿除,改變了其原有的水力特性,流道內(nèi)的流態(tài)發(fā)生了不利變化。
③安裝方面。桑墟水電站1、2、3號機組經(jīng)常導葉開不到位,導葉開度不足,過流量減小,導致發(fā)電功率降低。
(1)在服從上級調(diào)度指令、保證薔薇河地涵向連云港供水的前提下,綜合考慮樞紐整體效益的發(fā)揮,盡量兼顧桑墟水電站的發(fā)電和船閘通航,聯(lián)系相關(guān)部門,調(diào)整上下游水位及流量,達到或接近電站發(fā)電所需水位、流量要求。
(2)加強值班巡視,發(fā)現(xiàn)故障苗頭及時處理,保證電站安全運行。利用電站停機的時機,加強檢查、養(yǎng)護、維修,必要時可在枯水季節(jié)進行大修,消除安全隱患。
(3)對清污機前的水草等及時進行清理,減少水頭損失,增加發(fā)電出力。
(4)在以后更新改造前,建議在流道設計與機組選型方面,做模型試驗,確定相關(guān)參數(shù)后進行整體設計