楊 昊 王志強 詹炳根
(1.合肥工業(yè)大學土木與水利工程學院,安徽合肥 230009;2.安徽土木工程結(jié)構(gòu)與材料省級實驗室,安徽合肥 230009)
全尾砂井下充填是當前礦山充填的主流方式[1],水泥是最常用的膠凝材料。對于膠凝材料用量較高的礦山企業(yè)來說,水泥成本是沉重的負擔。因此,對附近有大宗潛在活性固體廢棄物的礦山來說,以這些固體廢棄物為主要原料生產(chǎn)適合礦山井下充填的低成本膠凝材料,不僅可以降低礦山的充填成本、提高企業(yè)經(jīng)濟效益,還實現(xiàn)了工業(yè)固體廢棄物的利用,符合國家倡導的綠色環(huán)保發(fā)展理念。
?;郀t礦渣(以下簡稱礦渣)、粉煤灰、鋼渣等均是具有潛在活性的大宗工業(yè)固體廢棄物,以它們?yōu)橹饕仙a(chǎn)可代替水泥的膠凝材料[2]對充填礦山實現(xiàn)經(jīng)濟、高效、安全開采具有重要意義。
礦渣本身不具有水硬性,但在合適激發(fā)劑的作用下其潛在的水硬性會被激發(fā)出來[3]。化學類堿激發(fā)劑雖然效果較好,但由于使用成本較高其在礦山充填中的應用受限。脫硫灰渣是鋼鐵廠的大宗固體廢棄物,具有一定的堿性[4],可用來激發(fā)礦渣生產(chǎn)膠凝材料[5],但其含有的CaSO3會影響試件的成型效果及強度,所以在用其激發(fā)礦渣前需進行改性以減少CaSO3含量。高溫改性雖然有效[6-7],但存在能耗大、CaSO3會在高溫下分解出有毒氣體SO2等問題。傳統(tǒng)的低溫改性通常效果較差,但只要方法得當還是有望達到工業(yè)生產(chǎn)要求。
試驗對脫硫灰渣的低溫改性條件進行了研究,并以其激發(fā)礦渣進行了充填料漿性能研究。
(1)尾砂。尾砂采自安徽馬鞍山某鐵礦,其粒度性能指標見表1。
?
(2)礦渣。礦渣采自安徽某鋼鐵廠,平均粒徑為25.32 μm,主要化學成分分析結(jié)果見表2,由表2結(jié)合文獻[8]中的方法計算出堿性指數(shù)為0.63,質(zhì)量指數(shù)為1.67,活性指數(shù)為0.98。
(3)脫硫灰渣。脫硫灰渣采自某鋼鐵廠,平均粒徑為 71.28 μm,主要成分為CaSO3、CaCO3、Ca(OH)2等,其中CaSO3含量為35.26%。
(4)石膏粉。石膏由合肥某建材公司提供,碎磨成粉狀,平均粒徑為10.13 μm。
?
(5)外加劑。減水劑XN、增強劑MC。
(6)改性劑。改性劑為CHJ-1和CHJ-2。
1.2.1 脫硫灰渣的改性試驗
脫硫灰渣的改性試驗研究改性劑種類及摻量、改性溫度及時間對脫硫灰渣中CaSO3含量的影響。改性劑與脫硫灰渣按一定質(zhì)量比(摻量)充分混勻后置于托盤中,在鼓風干燥箱中一定溫度下反應一定時間后取出,用碘量法測定反應產(chǎn)物中CaSO3的含量。
1.2.2 充填料性能試驗
充填料性能試驗的膠凝材料由增強劑、石膏、改性脫硫灰渣、礦渣組成,改性脫硫灰渣占膠凝材料的質(zhì)量分數(shù)分別為10%、15%、20%,增強劑、石膏、礦渣的質(zhì)量比固定為12∶12∶61。
充填料制備試驗的全尾砂濃度為60%、膠砂比為1∶6(指干基質(zhì)量比)、減水劑摻量為1.5%(與膠凝材料的質(zhì)量比),參照《建筑砂漿基本性能試驗方法標準 JGJ/T70-2009》及文獻[9]測定相關性能,將養(yǎng)護28 d的試件在60℃下烘至恒重后破碎,通過SEM分析其水化產(chǎn)物。
2.1.1 改性劑種類及摻量對CaSO3含量的影響
在120℃下反應12 h時改性劑種類及摻量對CaSO3含量的影響見圖1。
由圖1可看出,改性劑CHJ-1和CHJ-2均能降低脫硫灰渣CaSO3含量。改性劑摻量從0提高至2%,摻CHJ-1和CHJ-2下脫硫灰渣CaSO3含量從35.26%分別降至18.23%和25.86%,降幅分別達48.30%和26.66%,說明CHJ-1促進CaSO3轉(zhuǎn)化為CaSO4的效果更好。因此,后續(xù)試驗選擇CHJ-1為改性劑,摻量為2%。
2.1.2 改性溫度對CaSO3含量的影響
在改性劑CHJ-1摻量為2%、反應時間為12 h時改性溫度對CaSO3含量的影響見圖2。
由圖2可看出,改性溫度從40℃提高至80℃,脫硫灰渣CaSO3含量下降不明顯;繼續(xù)提高溫度至120℃,CaSO3含量明顯下降。因此,確定改性溫度為120℃。
2.1.3 改性時間對CaSO3含量的影響
在改性劑CHJ-1摻量為2%、改性溫度為120℃時改性時間對CaSO3含量的影響見圖3。
由圖3可看出,隨著改性時間的延長,脫硫灰渣CaSO3含量明顯下降,說明溫度對CaSO3的轉(zhuǎn)化起主導作用。綜合考慮,確定改性時間為12 h,對應的CaSO3轉(zhuǎn)化率為48.30%,遠超文獻[10]中低溫改性下的水平(CaSO3轉(zhuǎn)化率為2.2%)。
改性脫硫灰渣摻量對礦渣基充填料性能的影響見表3。
?
由表3可看出:①隨著改性脫硫灰渣摻量的增大,充填料漿的流動性變化不大,均滿足充填要求。②改性脫硫灰渣摻量從10%提高至15%,充填料漿的沉縮率明顯減小,各齡期試件的抗壓強度均明顯增大,這是因為改性產(chǎn)生的CaSO4使膠凝相更好,與CaO和石膏一起產(chǎn)生復合激發(fā)作用[11],使體系的堿性增加,促進礦渣水化反應的進行,使得充填料漿體積膨脹、強度增大;繼續(xù)提高改性脫硫灰渣摻量至20%,充填料漿的沉縮率顯著增大,各齡期試件的抗壓強度均明顯減小,這是由于改性脫硫灰渣中含有的CaSO3、Ca(OH)2等雜質(zhì)過多所致[12]。當改性脫硫灰渣摻量為15%時,對應的充填料漿擴展度為152 mm、沉縮率為1.41%,充填料試件7 d、28 d的抗壓強度分別為1.28 MPa和2.86 MPa,滿足礦山井下充填對充填料漿擴展度大于135 mm、沉縮率小于1.5%,充填料試件7 d、28 d的抗壓強度分別大于1.2 MPa和2.5 MPa的要求。因此,確定改性脫硫灰渣摻量為15%。
不同齡期充填料試件的SEM圖片見圖4。
由圖4可看出,養(yǎng)護7 d的充填料試件中的水化產(chǎn)物主要有棒狀的鈣礬石和呈團簇狀的水化硅酸鈣凝膠,鈣礬石以晶態(tài)形式存在,說明改性脫硫灰渣能成功激發(fā)礦渣發(fā)生水化反應,此時水化生成的鈣礬石晶體不多,且內(nèi)部空隙較大,所以試件的抗壓強度不高;養(yǎng)護28 d的充填料試件中礦渣的水化反應更徹底,水化產(chǎn)物明顯增多且內(nèi)部空隙減少,有大量團狀水化硅酸鈣凝膠、棒狀鈣礬石生成,它們相互穿插構(gòu)成了內(nèi)部空間網(wǎng)絡結(jié)構(gòu),在宏觀上表現(xiàn)為抗壓強度提高。
(1)改性劑CHJ-1可在摻量為2%、改性溫度為120℃、改性時間為12 h情況下使脫硫灰渣中CaSO3的含量降低48.30%。
(2)改性脫硫灰渣摻量的變化對充填料漿流動性影響不大。改性脫硫灰渣摻量從10%提高至15%,充填料漿的沉縮率明顯減小,各齡期試件的抗壓強度均明顯增大;改性脫硫灰渣摻量繼續(xù)提高至20%,充填料漿的沉縮率顯著增大,各齡期試件的抗壓強度均明顯減小。改性脫硫灰渣摻量為15%時充填料漿擴展度為152 mm、沉縮率為1.41%,充填料試件7 d、28 d的抗壓強度分別為1.28 MPa和2.86 MPa,滿足礦山井下充填對充填料漿擴展度大于135 mm、沉縮率小于1.5%,充填料試件7 d、28 d的抗壓強度分別大于1.2 MPa和2.5 MPa的要求。
(3)改性脫硫灰渣能成功激發(fā)礦渣發(fā)生水化反應,水化產(chǎn)物主要是棒狀的鈣礬石、團簇狀的水化硅酸鈣凝膠,它們之間相互穿插形成的空間網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)使充填料試件具有結(jié)構(gòu)強度,且隨著養(yǎng)護齡期的延長,水化產(chǎn)物數(shù)量增多,充填料試件的抗壓強度提高。