段倫俊
(山東鋼鐵萊蕪分公司能源動力廠,山東萊蕪 271104)
發(fā)電機在運行中,銅和鐵的損耗均變成熱能,使發(fā)電機各部分發(fā)熱,尤其是定子繞組,為保證發(fā)電機的繞組絕緣材料能在允許溫度下長期運行,必須把銅損和鐵損產(chǎn)生的熱量排除出去,因此,對發(fā)電機必須不斷地進行冷卻,發(fā)電機冷卻效果的好壞,對發(fā)電機的容量有極大的影響。
銀前25 MW發(fā)電機組采用的是空氣冷卻方式,管組內(nèi)部通過循環(huán)水換熱對系統(tǒng)內(nèi)的空氣進行冷卻,由于循環(huán)水水質(zhì)較差,發(fā)電機空冷器水側(cè)易結(jié)垢,導致空冷器的冷卻效果降低,引起發(fā)電機的進風溫度升高,進而引起發(fā)電機定子溫度升高,長期運行會導致定子絕緣老化,發(fā)電機壽命縮短。
為防止煤氣放散、提升發(fā)電量,車間發(fā)電機組一直長時間運行,極少有停機檢修機會,全年運行時間320天以上。由于沒有停機檢修機會,發(fā)電機空冷器水側(cè)常常積泥嚴重(圖1)。
圖1 空冷器換熱管、端面積泥嚴重
由于換熱管積泥嚴重造成空冷器冷卻效果大幅下降,冷卻水溫升僅1.6℃,說明換熱效果較差,空冷器水側(cè)存在大量污垢。冬季及春秋季空冷器的效果能夠滿足設計要求,但當夏季循環(huán)水溫度升高時,空冷器的冷卻效果無法達到最高出風溫度40℃(見圖2)的設計要求,對發(fā)電機的安全運行造成隱患。
圖2 空冷器進出
循環(huán)水水質(zhì)較差,是造成空冷器水側(cè)積泥、結(jié)垢的主要原因,但由于水源及工藝問題,循環(huán)水水質(zhì)不可能達到太高的潔凈程度。發(fā)電機空冷器無法定期清理使換熱效果進一步惡化,由于受公司煤氣放散制約及發(fā)電效益影響,發(fā)電機不可能定期停運進行空冷器清洗。
如能實現(xiàn)發(fā)電機空冷器在線清洗,將能較好的解決水側(cè)積泥、結(jié)垢問題,提升發(fā)電機工作環(huán)境,消除發(fā)電機空冷器停機清洗帶來了發(fā)電損失。
對現(xiàn)有的發(fā)電機組膠球在線清洗裝置進行改造(如圖 3)。
圖3 發(fā)電機空冷器膠球在線清洗改造示意圖(虛線)
4.1 投球管路設計:將膠球清洗系統(tǒng)的裝球室出口分配器前接一DN80管路,接至空冷器冷卻水濾水器后,并在盡可能靠近分配器端(防止管段太長,凝汽器清洗時此管段積球)安裝一球閥。
4.2 收球管路設計:在空冷器回水豎管端內(nèi)安裝一斜收球柵格(圖4),柵格底部開口連接DN80管路,引致原收球管路分配器后,并在盡可能靠近分配器管段添加球閥。
圖4 收球柵格設計
操作步驟:
(1)關閉進凝汽器各路進球閥,關閉凝汽器各路收球閥。
(2)開啟空冷器進球閥,開啟空冷器收球閥。
(3)裝球室投入膠球50個,打開投球網(wǎng),壓緊裝球室壓蓋。
(4)啟動膠球泵,系統(tǒng)運行30 min。
(5)關閉裝球室收球網(wǎng),膠球泵繼續(xù)運行5 min,停泵。
(6)關閉空冷器進球閥、收球閥,裝球室放水,開裝球室壓蓋,收球,檢查膠球回收情況。
改造需人工費用150元,材料費用500元,合計650元。此為一次性費用,因數(shù)額小可忽略不計。
為保證發(fā)電機空冷器換熱效果,空冷器一年最少需清洗4次,清洗一次費用2000元,影響發(fā)電時間10 h,影響發(fā)電量:
2.5 萬kWh×10 h×4次=100萬kWh
合計造成損失:100萬kWh×0.6元/kWh+2000元×4=60.8萬元。
膠球泵耗電:320天×0.5h×11kW×80%×0.6元/kWh=844.8元
年可提升發(fā)電效益:60.8-0.08448=60.7萬元。
如能在全廠推廣,則效益巨大。
同時提升了發(fā)電機工作環(huán)境溫度,延長了發(fā)電機的使用壽命。