申立梅 路慶峰 趙長(zhǎng)權(quán) 李俊朋 姬院娜
【摘要】針對(duì)我廠(chǎng)頑固腐蝕油井頻繁躺井,治理難度大的現(xiàn)狀,進(jìn)行頑固腐蝕油井防治技術(shù)研究,消除控制各類(lèi)腐蝕因素,有效提升防腐效果,減少頻繁腐蝕躺井。
【關(guān)鍵詞】頑固腐蝕;腐蝕監(jiān)測(cè);硝化防腐;固體緩蝕劑
一、項(xiàng)目概況
2017年初,采油三廠(chǎng)共有油井597口,防腐加藥井?dāng)?shù)550口井左右,約占開(kāi)井?dāng)?shù)的92.1%。油井含水率升高、H2S腐蝕凸顯等因素,導(dǎo)致油井腐蝕狀況日益加劇,腐蝕躺井頻繁,頑固腐蝕油井?dāng)?shù)居高不下,主觀(guān)因素導(dǎo)致腐蝕躺井64井次,占腐蝕躺井井次的80%。急需進(jìn)行頑固腐蝕油井防治技術(shù)研究,有效提升防腐效果,減少頻繁腐蝕躺井,延長(zhǎng)頑固腐蝕油井檢泵周期。
二、項(xiàng)目完成內(nèi)容
(一)腐蝕因素分析
采油三廠(chǎng)因產(chǎn)出水高硫、高礦化度,油井腐蝕程度嚴(yán)重。其中中滲油田以硫化氫腐蝕為主,如文明寨油田、衛(wèi)95塊。低滲油田以高CL-1下的二氧化碳腐蝕為主,如衛(wèi)城油田的衛(wèi)22tA、衛(wèi)81塊等。
(二)腐蝕防治現(xiàn)狀分析
2015-2016年躺井2次以上的頑固腐蝕油井20口,躺井井次55井次,平均免修期僅183,占產(chǎn)269.3噸。對(duì)頻繁腐蝕躺井的頑固腐蝕油井除了加藥的常規(guī)手段外,沒(méi)有針對(duì)性的防治措施。躺井現(xiàn)場(chǎng)查找問(wèn)題環(huán)節(jié)精細(xì)程度欠缺,治理過(guò)程粗放,防的環(huán)節(jié)非常薄弱,需進(jìn)行頑固腐蝕油井防治技術(shù)研究,提升防治效果。
(三)防治技術(shù)研究
1.開(kāi)展動(dòng)態(tài)腐蝕速率監(jiān)測(cè)
在室內(nèi)腐蝕速率監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上,為提高監(jiān)測(cè)準(zhǔn)確性,今年3月份應(yīng)用井口簡(jiǎn)易監(jiān)測(cè)裝置,該裝置構(gòu)造簡(jiǎn)單,焊裝在油井井口管線(xiàn)上,可以?xún)?nèi)置腐蝕監(jiān)測(cè)掛片,模擬了井下動(dòng)態(tài)油流對(duì)管桿的沖刷,監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)更加接近真實(shí)值,為技術(shù)人員治理腐蝕油井提供了可靠的數(shù)據(jù)支持。2017年共計(jì)安裝應(yīng)用42口井。
典型井例:WC2-38
該井為腐蝕嚴(yán)重井,于2017.8.1在站后流程及井口分別安裝井口掛片裝置,于2017.11.13取出,測(cè)得站后腐蝕速率0.0102mm/a,井口腐蝕速率0.1079mm/a,分析該井氣大,藥液未充分流入井底,因此調(diào)整加藥措施,更改藥劑類(lèi)型KY-2改為KY-10,放大流速,滴管伸人套管,減少藥液揮發(fā)。
2.運(yùn)用硝化防腐技術(shù),進(jìn)行H2S腐蝕井治理試驗(yàn)
近兩年在衛(wèi)58塊、衛(wèi)95塊及明一東等區(qū)塊出現(xiàn)了一部分H2S腐蝕油井,因氫脆導(dǎo)致桿斷及管裂現(xiàn)象發(fā)生,同時(shí)產(chǎn)生大量硫化物。因此,采用硝化防腐技術(shù),通過(guò)應(yīng)用亞硝酸鹽抑制硫酸鹽還原菌,遏制H2S腐蝕。在消除硫化物的同時(shí),切斷硫酸還原菌的生存環(huán)境和條件,通過(guò)細(xì)菌共生來(lái)抑制或降低采出液中硫酸還原菌的數(shù)量,迅速生成有益菌群的強(qiáng)勢(shì)環(huán)境,使硫化物始終保持在極低的標(biāo)準(zhǔn)以下,即使存在一定數(shù)量的硫酸鹽還原菌也不會(huì)使硫化物升高,它們產(chǎn)生的硫化物在瞬間將被有益菌群代謝掉,使油井井筒內(nèi)管桿泵及其它工具均處于一種良性循環(huán)狀態(tài)。
應(yīng)用的18口油井,投加亞硝酸鹽后均達(dá)到一定的防腐效果。對(duì)比近3次免修期,從目前來(lái)看,2口井WM92、WM222C應(yīng)用效果稍差,8口井WM499、WMN381、WM1-58、WC 10-24、WC58-31H,WC58-34、MZW94-10、MZW95-12有效,效果待進(jìn)一步觀(guān)察。2口井WC 10-14、WC58-43應(yīng)用效果非常好。
典型井例:WC10-14
WC10-14油井,日產(chǎn)液35方,含水95%以上,之前未表現(xiàn)出腐蝕特性,2016年2月以前不加緩蝕劑。但是從2016年2月-6月,連續(xù)腐蝕躺井4次,平均免修期僅39天。3次調(diào)整防腐藥品類(lèi)型、同時(shí)上提泵掛300m減少偏磨的協(xié)同作用仍無(wú)法控制腐蝕躺井,于2016年7月暫關(guān)井。通過(guò)取樣化驗(yàn),該井產(chǎn)出液中二價(jià)硫含量大于30mg/l,說(shuō)明該井腐蝕因素是硫化氫腐蝕,屬于典型的硫酸鹽還原菌腐蝕特征。
因此,2016年10月上作業(yè)進(jìn)行恢復(fù)作業(yè),對(duì)井筒內(nèi)和地層近井地帶通過(guò)注入適量的殺菌劑,開(kāi)抽前向油套環(huán)空投加濃度1500ppm的亞硝酸鹽,來(lái)抑制硫酸還原菌。投加后檢測(cè)產(chǎn)出液中二價(jià)硫明顯下降,直至降為零,說(shuō)明投加的亞硝酸鹽對(duì)硫酸還原菌起到了明顯的抑制消除作用,同時(shí)產(chǎn)出液中的鐵離子也明顯下降。開(kāi)抽后每天套管投加亞硝酸鈉,初期1500-3000ppm進(jìn)行殺菌,之后濃度逐漸降低到目前的500ppm左右。該井2016年10月2日開(kāi)抽后正常生產(chǎn)463天,是亞硝酸鹽治理H2S腐蝕成功的最典型井例。
3.應(yīng)用顆粒狀固體緩蝕劑,遏制井筒腐蝕
固體緩蝕劑的釋放可以分為兩個(gè)階段,第一階段為表面骨架材料溶蝕與緩蝕劑溶解階段,第二階段是緩蝕劑從內(nèi)部骨架向外擴(kuò)散階段。第一階段緩蝕成分的溶出速率初期速率較快(72h內(nèi)),能較快的達(dá)到有效保護(hù)金屬的有效濃度;以后基本保持穩(wěn)定,釋放速率較為緩慢,緩蝕劑已經(jīng)達(dá)到了緩慢釋放的階段。
2017年2月開(kāi)始,選取8口腐蝕嚴(yán)重油井進(jìn)行顆粒狀固體緩蝕劑的投加試驗(yàn),平均可檢殘余濃度周期90天左右,應(yīng)用效果較好。針對(duì)卡封井或腐蝕嚴(yán)重油井作業(yè)完井前,向套管投加一定比例的固體緩蝕劑,可以有效減緩尾管腐蝕。對(duì)于一部分腐蝕嚴(yán)重且管理困難的油井,投加固體緩蝕劑可以減少人為干擾造成的加藥不到位引起的腐蝕問(wèn)題。
三、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果分析
通過(guò)對(duì)頑固腐蝕油井防治技術(shù)的綜合應(yīng)用,頑固腐蝕油井20口的腐蝕躺井頻次由近兩年年均27.5井次下降到2017年的9井次,平均免修期由183天延長(zhǎng)至361天,大大降低了腐蝕因素躺井,治理效果突出。
投入:安裝井口掛片裝置、實(shí)驗(yàn)費(fèi)用、亞硝酸鹽費(fèi)用及防腐配套等共計(jì)投入約69.3萬(wàn)元;
產(chǎn)出:減少腐蝕因素躺井作業(yè)費(fèi)用、作業(yè)占產(chǎn)等合計(jì)產(chǎn)出377萬(wàn)元。
投入產(chǎn)出比為1:5.44。
四、結(jié)論與認(rèn)識(shí)
(一)治理腐蝕嚴(yán)重油井,對(duì)好癥是根本,加好藥是關(guān)鍵。
(二)應(yīng)隨產(chǎn)出液性狀變化及時(shí)分析、評(píng)價(jià)、調(diào)整加藥方案,應(yīng)用新型防腐技術(shù),保證防腐效果的持續(xù)有效。
(三)硝化技術(shù)能夠有效地控制油井由于SRB引起的腐蝕,對(duì)不同的油井進(jìn)行室內(nèi)配伍實(shí)驗(yàn),才能取得好的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果。
參考文獻(xiàn):
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