何 晴, 李彥軍, 黃 山, 王 鵬, 張 東, 程 康
(河北鋼鐵股份有限公司承德分公司, 河北 承德 067002)
面對中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩、高成本、效益低的現(xiàn)狀,短期是難以改變的。鋼鐵企業(yè)只有努力降低生產(chǎn)成本、進行結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高市場競爭力,才能化危機為動力,使企業(yè)創(chuàng)效。LF造渣的目的是脫硫、脫氧、提高合金收得率、去除雜質(zhì)。為降低精煉成本,加快鋼鐵企業(yè)低成本煉鋼的步伐,優(yōu)化LF造渣工藝,快速造白渣,縮短成渣時間,發(fā)揮LF強大的精煉功能。
LF精煉的核心是造好精煉渣,低氧勢、適當堿度、良好的流動性和發(fā)泡能力、合理成分配比的精煉渣是發(fā)揮LF精煉能力的基礎(chǔ),其操作要點是早化渣,在精煉前期快速造白渣。
采用在出鋼過程中加入一定量石灰。出鋼結(jié)束后,在吹氬站進行折渣操作,將連鑄返回鋼包熱渣兌入鋼包液面上。通過在吹氬站經(jīng)一定時間的吹氬攪拌,確保鋼包內(nèi)熱渣與石灰熔化,減少了LF加入的渣量,縮短了LF化渣時間。鋼包到LF處理后,加入石灰、包渣、鐵礬土、改質(zhì)劑等,增加氬氣流量,在進行加熱前保證精煉渣基本熔化,LF加熱化渣期間進行渣的脫氧和調(diào)整渣的堿度、流動性及Al2O3含量。
LF任務(wù)主要是升溫、脫硫、調(diào)整鋼水成分和溫度、潔凈鋼水等,處理時間為35~45 min,而轉(zhuǎn)爐冶煉和連鑄拉鋼周期一般不到40 min。因此對于目前高效率、低成本的煉鋼節(jié)奏,LF必須縮短精煉時間,優(yōu)化造渣工,降低精煉成本。
LF造渣的關(guān)鍵是渣快速熔化并保證合適的黏稠度。一般來說,轉(zhuǎn)爐出鋼后,由于合金化的影響,鋼包內(nèi)鋼渣堿度有降低的趨勢,對于LF造還原渣的需求來講,需在LF工序加入石灰以滿足鋼水精煉過程中堿度要求。將精煉加入的部分石灰選擇在出鋼過程中加,提前造渣,以便鋼包內(nèi)鋼渣堿度和稀稠度滿足LF處理要求[1]。
2.1.1 預(yù)成渣工藝方法
利用轉(zhuǎn)爐出鋼過程中良好的動力學條件,在出鋼過程中通過合金溜管向鋼水內(nèi)加入石灰,石灰在鋼包底吹攪拌和鋼流沖擊的作用下,不斷與鋼水反應(yīng),實現(xiàn)出鋼過程的快速成渣,達到低成本生產(chǎn)高潔凈度鋼水的需求。
2.1.2 預(yù)成渣試驗及結(jié)果分析
本次工業(yè)實驗共進行28爐次,出鋼過程中加入石灰量分為 200 kg,300 kg,400 kg,500 kg,每批次試驗7爐。渣樣抽取出鋼后并在吹氬站充分攪拌后的鋼渣樣。渣樣進行化學分析,并將所檢測相關(guān)數(shù)據(jù)一并列入下頁表1,由于實驗爐次較多,僅列出代表性爐次 8 爐,表 1 中 R2為二元堿度 m(CaO)∶m(SiO2)。
2.1.3 石灰量對精煉前鋼渣的影響
由表1可以看出,不同石灰量情況下,爐渣堿度、爐渣還原性均能滿足精煉的需求。但從整個出鋼過程中觀察看出,加入量在400~500 kg時,鋼包內(nèi)石灰結(jié)塊現(xiàn)象嚴重,吹氬站吹氬時間較長。加入量在200 kg時,精煉前渣量過少,精煉埋弧效果較差[2]。
表1 LF精煉前預(yù)成渣渣樣主要成分
2.1.4 石灰量對鋼水溫度的影響(見圖1)
圖1 石灰量對鋼水溫度的影響
由圖1可以看出,石灰量對鋼水溫度影響隨著石灰量增加而增加。因此,出鋼過程中加入石灰量應(yīng)控制在300~400 kg以內(nèi),既能保證爐渣精煉的需求,又能對鋼水溫降降低到最低。
經(jīng)LF處理后的精煉爐渣具有高堿度、低氧化性、低熔點的特性。精煉渣循環(huán)利用可以有效降低精煉石灰、改質(zhì)劑等用量。熱態(tài)精煉渣循環(huán)利用還可以提高精煉化渣速度,降低精煉電耗[3]。通過對熱態(tài)精煉渣循環(huán)利用研究,將連鑄機澆鑄完后鋼包內(nèi)的渣子不倒入渣罐內(nèi),而是直接吊至爐后吹氬站區(qū)域,待轉(zhuǎn)爐出鋼結(jié)束后,將空包內(nèi)熱渣倒入重包內(nèi),再進行吹氬操作,吹氬攪拌均勻后,測溫。
2.2.1 鋼包內(nèi)渣子成分變化
在轉(zhuǎn)爐出鋼結(jié)束后,先進行折渣操作(即將連鑄澆鑄完后的鋼包內(nèi)渣子倒入新出完鋼的鋼包內(nèi)),在折渣過程中,通過人員指揮天車將熱渣準確兌入重包內(nèi),熱渣的多次循環(huán)使用,成分變化見表2。
由表2可看出,多次循環(huán)后渣子中Al2O3含量不斷升高,CaO含量降低,不利于脫硫反應(yīng)進行,因此循環(huán)折渣應(yīng)進行4次后,鋼渣失去了再利用價值,應(yīng)將循環(huán)渣倒出。
表2 循環(huán)折渣后渣子的組分
2.2.2 爐后折渣量對精煉造渣工藝的影響
連鑄鋼包返回熱渣循環(huán)利用后,隨循環(huán)次數(shù)增加,渣量增大,脫硫率降低[4],再每次折渣過程中應(yīng)控制折渣量,保證LF精煉正常操作,控制鋼包內(nèi)渣量(見表 3)。
表3 爐后不同折渣量下精煉工藝的變化
當折渣量在1 t以下時,精煉過程中加入造渣料較多,折渣效果不明顯;當折渣量在1.5~3.0 t時,精煉過程中渣料加入有所降低,且鋼包凈空滿足精煉要求;當折渣量在3.0 t以上時,鋼包凈空較少,影響精煉正常操作。
2.2.3 折渣后對精煉電耗和時間的影響
根據(jù)現(xiàn)場實際操作,連鑄鋼包返回熱渣具有一定熱量,熱渣在循環(huán)利用過程中精煉石灰可以不加或少加,這就減少了渣料熔化造成的熱量損失,縮短了精煉時間,降低了精煉電耗。依據(jù)現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析,通過折渣操作,精煉時間可縮短4~6 min,節(jié)約電耗 800~1 000 kW·h。
連鑄大包澆鑄結(jié)束后,產(chǎn)生的澆余一部分進行折渣操作,一部分倒入渣罐內(nèi),倒入渣罐內(nèi)的鋼渣叫做包渣[5]。將包渣送至渣場,經(jīng)磁選、破碎,破碎后粒度至5~30mm,直接上至料倉內(nèi)。包渣中w(Fe)在10%~12%左右,w(Al2O3)在 11%~13%之間,包渣堿度 3.3左右,可替代部分改質(zhì)劑、鐵礬土等。
2.3.1 造渣與改質(zhì)、鐵礬土的效果對比(見表4和表5)
表4 未使用包渣造渣爐次精煉后爐渣成分
由于包渣堿度在3.3左右,屬于高堿度渣,這就滿足脫硫的必要條件(高堿度、大渣量),在精煉過程中配以一定量的脫氧劑,滿足低氧化性脫硫條件,因而在氧含量降低的同時,硫含量也在逐步降低。
表5 使用包渣造渣爐次精煉后爐渣成分
由表4和表5對比可以看出,兩種造渣方式生成的爐渣成分基本不變,堿度在3.3左右,課件使用包渣造渣是可行的。
2.3.2 兩種造渣方式生產(chǎn)成本的影響
兩種造渣方式加入的渣料對比分析如表6、表7。
由表6與表7分析可知:在同等精煉條件下,使用包渣造渣,可以降低精煉用白灰消耗,節(jié)約了煉鋼成本,減少了原輔助材料的浪費。并且改質(zhì)劑、鐵礬土外購成本較高,對現(xiàn)在所有的鋼鐵企業(yè)來說,這是一個不小的代價。成本的降低,意味著鋼鐵企業(yè)的盈利能力和競爭力的增強。
表6 未使用包渣造渣質(zhì)量 kg
表7 使用包渣造渣質(zhì)量 kg
1)利用轉(zhuǎn)爐出鋼過程中良好的動力學條件,在轉(zhuǎn)爐出鋼過程中加入300~400 kg石灰,既能保證爐渣精煉的需求,又能對鋼水溫降降低到最低。
2)在轉(zhuǎn)爐出鋼結(jié)束后,先進行折渣操作(即將連鑄澆鑄完后的鋼包內(nèi)渣子倒入新出完鋼的鋼包內(nèi)),折渣量控制在1.5~3.0 t,再進行吹氬攪拌,可有效縮短精煉時間,降低精煉電耗。
3)在精煉爐使用包渣造渣,可有效降低精煉用白灰量,同時減少了改質(zhì)劑、鐵礬土等外購成本較高的造渣物料,有效地降低精煉成本,提高了企業(yè)的盈利能力和競爭力。