郗清海,王 欣,何勝平
(1.新疆圣雄水泥有限公司,新疆 吐魯番 838000;2.甘肅能源化工職業(yè)學(xué)院,甘肅 蘭州 730207)
(3.新疆中泰化學(xué)托克遜能化綠色建材廠,新疆 吐魯番 838100)
上世紀(jì)80年代中期,由合肥水泥研究設(shè)計(jì)院、天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院、洛陽(yáng)礦山機(jī)器廠、唐山水泥機(jī)械廠 4家單位聯(lián)合引進(jìn)德國(guó)KHD公司輥壓機(jī)設(shè)計(jì)制造技術(shù),經(jīng)過(guò)消化吸收和再創(chuàng)新,通過(guò)20年的不斷完善,作為預(yù)粉磨設(shè)備,性能日趨完善,2000年開(kāi)始,輥壓機(jī)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期,廣泛應(yīng)用于各水泥生產(chǎn)企業(yè)及預(yù)粉磨行業(yè)。但圣雄水泥公司使用的輥壓機(jī)由于種種原因,有效做功相對(duì)偏低,裝備振動(dòng)頻繁,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量不達(dá)標(biāo),通過(guò)一系列的工藝系統(tǒng)優(yōu)化、裝備的改造,及操作水平的提高,取得了良好的效果。
水泥粉磨系統(tǒng)為雙閉路循環(huán)聯(lián)合終粉磨系統(tǒng),其工藝流程見(jiàn)圖1。
(1)經(jīng)過(guò)配料計(jì)量的物料→配料皮帶→NE300提升機(jī)→標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)流稱重倉(cāng)→輥壓機(jī)→中央鏈提升機(jī)→“V”型選粉機(jī)→旋風(fēng)筒,
(2)“V”型選粉機(jī)→粗粉→標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)流稱重倉(cāng)→輥壓機(jī)→中央鏈提升機(jī)→“V”型選粉機(jī)→旋風(fēng)筒,組成預(yù)粉磨循環(huán)系統(tǒng)。
(3)旋風(fēng)筒收集的細(xì)粉→球磨機(jī)→高速板鏈提升機(jī)→渦流選粉機(jī)→成品經(jīng)脈沖氣箱式收塵裝置收集后入水泥庫(kù),粗粉與旋風(fēng)筒來(lái)料一同入磨。
圣雄水泥公司粉磨系統(tǒng)采用的是合肥水泥設(shè)計(jì)研究院生產(chǎn)的180/120型輥壓機(jī),配套φ4.2m×13m球磨機(jī)。其主要工藝設(shè)備見(jiàn)表1。
自2012年投產(chǎn)開(kāi)始,輥壓機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中電流偏低,在42A~56A之間波動(dòng),同行業(yè)同規(guī)格型號(hào)輥壓機(jī)做功電流一般都達(dá)到65A以上,個(gè)別調(diào)試效果理想的企業(yè),輥壓機(jī)運(yùn)行電流控制在72~76A。與之對(duì)標(biāo),圣雄水泥公司輥壓機(jī)做功電流明顯偏低,磨機(jī)臺(tái)產(chǎn)也相對(duì)較低。且輥壓機(jī)在運(yùn)行中常出現(xiàn)振動(dòng)現(xiàn)象,且輥壓機(jī)在運(yùn)行中常出現(xiàn)振動(dòng)現(xiàn)象,導(dǎo)致扭力支撐地腳松動(dòng)及扭力臂變形,這一問(wèn)題對(duì)設(shè)備安全運(yùn)行,及系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,節(jié)能降耗等帶來(lái)了嚴(yán)重困擾。
表1 主要設(shè)備
圖1 水泥磨系統(tǒng)工藝流程圖
(1)輥面受損。輥面凹凸不平會(huì)引起輥壓機(jī)振動(dòng)。
在2015年車間生產(chǎn)期間,因除鐵措施不到位,輥壓機(jī)活動(dòng)輥與固定輥輥面都有損傷。當(dāng)時(shí)正是生產(chǎn)旺季,聯(lián)系了專業(yè)修復(fù)輥面的外協(xié)隊(duì)伍,在維修隊(duì)伍到位前,仍在開(kāi)機(jī)生產(chǎn)。在此期間,輥壓機(jī)氮?dú)馄繗饽矣捎谳亯簷C(jī)壓力及輥縫波動(dòng)變化太大,導(dǎo)致氮?dú)饽覔p壞,在輥面修復(fù)完畢后,運(yùn)行恢復(fù)正常。
(2)輥壓機(jī)活動(dòng)輥導(dǎo)軌耐磨襯磨損,至使軸承座與上下橫梁間隙較大,引起輥壓機(jī)振動(dòng)。
活動(dòng)輥導(dǎo)軌耐磨襯在運(yùn)行過(guò)程中磨損,與機(jī)架上橫梁間隙逐漸明顯,在投料的瞬間,輥縫變大,系統(tǒng)液壓瞬間增高,這時(shí)活動(dòng)輥有可能會(huì)上下跳動(dòng)。這種條件下,通過(guò)觀察,在剛開(kāi)始投料時(shí),輥?zhàn)由线€沒(méi)有形成料壓的情況下,當(dāng)液壓缸瞬間壓力超過(guò)11.5MPa時(shí),活動(dòng)輥就開(kāi)始跳動(dòng)了。
分析認(rèn)為,當(dāng)液壓缸傳導(dǎo)至活動(dòng)輥的推力足夠大時(shí),作用到輥間的料層,在扭力的作用下,克服了輥?zhàn)幼陨淼闹亓?,就開(kāi)始向上攀爬,但料面又不能持續(xù)給活動(dòng)輥支撐力,活動(dòng)輥就會(huì)落下來(lái),如此反復(fù),形成了跳動(dòng)。
(1)配料皮帶的來(lái)料含有大塊物料,且硬度較高。比如石灰石及外倒熟料中含有的戈壁石,窯檢修時(shí)產(chǎn)生的弱磁耐熱鋼進(jìn)入了輥間,都會(huì)引起輥壓機(jī)瞬間的振動(dòng)。
(2)輥壓機(jī)來(lái)料均勻性不好。配料庫(kù)底來(lái)料經(jīng)NE300提升機(jī)→下料溜管,與V選回料通過(guò)Y型三通溜子入穩(wěn)流倉(cāng)。Y型三通溜子出口長(zhǎng)度600mm,兩種物料在這里初步混合。穩(wěn)流倉(cāng)入輥壓機(jī)結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2。
圖2 穩(wěn)流倉(cāng)入輥壓機(jī)結(jié)構(gòu)圖
在停機(jī)開(kāi)檢修門檢查穩(wěn)流倉(cāng)內(nèi)部時(shí)發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)問(wèn)題:①倉(cāng)壁南側(cè)位置耐磨倒刺磨損較嚴(yán)重。②倉(cāng)內(nèi)塊狀物料和回料細(xì)粉布料不均勻,有部分離析現(xiàn)象。
由于細(xì)粉的密實(shí)度低,在經(jīng)過(guò)輥間高壓力區(qū)擠壓時(shí)不受力,輥壓機(jī)液壓缸行程比較大,反應(yīng)到液壓管路及氮?dú)饽揖彤a(chǎn)生了振動(dòng)。
(3)輥壓機(jī)來(lái)料料壓穩(wěn)定性有波動(dòng)。來(lái)料均勻性不好會(huì)引起輥壓機(jī)輥縫波動(dòng)頻繁且行程較大,引起震動(dòng),進(jìn)而影響輥壓機(jī)的投料。
從氣動(dòng)插板閥偶爾冒灰現(xiàn)象的存在,不難分析出穩(wěn)流倉(cāng)下料不穩(wěn)定,有蓬料、塌料的問(wèn)題,而引起這一問(wèn)題的原因除了物料混合不均勻外,還可能存在穩(wěn)流倉(cāng)內(nèi)部減壓裝置不合適以及倉(cāng)體振動(dòng)而導(dǎo)致物料振實(shí),多種因素混合,從而引起下料料壓不穩(wěn)定,導(dǎo)致輥壓機(jī)做功低下。
圣雄水泥公司采用的是在原材料輸送皮帶、配料皮帶等輸送設(shè)備的電磁除鐵器處做技改。具體方法為:①將除鐵器下方的輸送皮帶下安裝平托輥,托輥間隔500mm,使皮帶運(yùn)行到接近除鐵器位置時(shí)是處于平鋪狀態(tài),皮帶上的料層在通過(guò)除鐵器時(shí)金屬更容易被剔除。②在輥壓機(jī)循環(huán)提升機(jī)出口溜子加裝管道除鐵器,清除輥壓機(jī)循環(huán)系統(tǒng)運(yùn)行中可能產(chǎn)生的金屬物,比如斷裂的螺栓、裝置中磨損脫落的耐磨倒刺鋼板等。
定期對(duì)導(dǎo)軌耐磨襯進(jìn)行更換/修復(fù),避免傷及擠壓輥軸承基座及機(jī)架下橫梁,為輥壓機(jī)的平穩(wěn)運(yùn)行保駕護(hù)航。
(1)混料、中心布料裝置。
入穩(wěn)流倉(cāng)的物料有:①入”V”選后的混合物料,經(jīng)過(guò)”V”選內(nèi)導(dǎo)向葉片的分散和高速氣流的風(fēng)選,細(xì)粉料被風(fēng)選出來(lái)入旋風(fēng)式除塵器收集后入磨,粗粉回到穩(wěn)流倉(cāng)。②調(diào)配庫(kù)底經(jīng)過(guò)配料的熟料、混合材和緩凝劑類物料,經(jīng)配料提升機(jī)后,與V選回料在穩(wěn)流倉(cāng)入口Y形三通匯合后進(jìn)入穩(wěn)流倉(cāng)。其中V選回料是進(jìn)過(guò)輥壓機(jī)輥壓過(guò)的物料,顆粒在2mm以下,選凈率:80μm篩余大于92%,較來(lái)自配料稱的物料顆粒細(xì)小,熟料、混合材的粒度在25mm以下,部分顆粒35mm,大量生產(chǎn)實(shí)踐及研究表明,塊狀物料與細(xì)小顆粒物料及粉狀物料的合適比例及均勻狀態(tài)是穩(wěn)定輥壓機(jī)輥?zhàn)訅毫Γ岣咻亯盒Ч年P(guān)鍵。因此,在穩(wěn)流倉(cāng)內(nèi),“V”選回料管和配料入穩(wěn)流倉(cāng)進(jìn)料口下方,設(shè)置見(jiàn)圖4漏斗狀混料裝置,物料通過(guò)漏斗壁的反彈,細(xì)顆粒、與粗顆粒之間充分混合,防止物料混合不均勻和下料過(guò)程中產(chǎn)生的離析,使輥壓機(jī)工作過(guò)程中顆粒狀物料之間的空隙被細(xì)物料充分填充,防止下料過(guò)程中的垮倉(cāng),造成入輥壓機(jī)的料量不穩(wěn)定見(jiàn)圖3。
(2)在輥壓機(jī)來(lái)料進(jìn)口位置,對(duì)下料溜子出口進(jìn)行調(diào)整。
上口600×1 200,下口320×1 200,裝置的出料口呈現(xiàn)“鴨嘴狀”,物料出料口扁而長(zhǎng),在正常生產(chǎn)過(guò)程中,穩(wěn)流倉(cāng)內(nèi)保持70%~80%的料位,保證倉(cāng)壓正常,出料口的物料均勻穩(wěn)定,避免物料垮塌對(duì)輥面的沖擊,實(shí)現(xiàn)輥壓機(jī)受料面料量大小恒定,穩(wěn)定料壓及高電流平穩(wěn)運(yùn)行。
要點(diǎn)一,縮口角度不能大,開(kāi)度要根據(jù)輥壓機(jī)規(guī)格而定,180/120輥壓機(jī)進(jìn)料溜子縮口寬度不宜小于320mm,避免下料不暢;要點(diǎn)二,縮口溜子不宜離輥面太近,因?yàn)樾枰侀g的物料密實(shí)且有一定的料壓,與輥壓機(jī)上機(jī)架橫梁平齊為宜。
穩(wěn)定的料層,是在輥壓機(jī)內(nèi)形成穩(wěn)定的輥壓的前提,也是實(shí)現(xiàn)輥?zhàn)又g穩(wěn)定“料餅”,形成穩(wěn)定壓力,提高輥壓機(jī)輥壓效率,入磨物料細(xì)度的減小,實(shí)現(xiàn)磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的提高,單機(jī)電耗與生產(chǎn)成本的降低。改造后的輥穩(wěn)流倉(cāng)結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖4。
圖3 入穩(wěn)流倉(cāng)物料分散分布圖
圖4 改造后的穩(wěn)流倉(cāng)結(jié)構(gòu)圖(mm)
在投料操作時(shí),為了排除振動(dòng),逐步打開(kāi)進(jìn)料裝置的過(guò)程中,運(yùn)行壓力達(dá)到10MPa時(shí),暫停操作進(jìn)料裝置開(kāi)度,待輥縫變小,壓力降低后,再操作進(jìn)料裝置開(kāi)度,使壓力始終不超過(guò)10MPa,就沒(méi)有發(fā)生投料活動(dòng)輥振動(dòng)的現(xiàn)象。
在2016年間,①生產(chǎn)旺季因氮?dú)饽移茡p造成的停機(jī)次數(shù)最高達(dá)到了3次/月,全年氮?dú)饽腋鼡Q數(shù)量達(dá)15只。②輥面受損后停機(jī)修復(fù)輥面,施工期超過(guò)7天的有兩次,施工期3天至7天的一次。
2017年,全年氮?dú)饽腋鼡Q5次,輥面未見(jiàn)大的損傷,部分條紋受損。在冬檢期對(duì)橫條紋進(jìn)行了補(bǔ)焊見(jiàn)圖5。
圖5 輥?zhàn)有扪a(bǔ)前圖
加裝除鐵裝置和改造除鐵工藝后,輥面沒(méi)有出現(xiàn)大的損傷,輥面正常均勻磨損后,大修停機(jī)堆焊修復(fù)即可正常使用。
在2017年至今,因振動(dòng)而導(dǎo)致的扭力臂變形及地腳松動(dòng)未見(jiàn)發(fā)生。而2016年曾發(fā)生扭力臂地腳基座焊縫撕裂及扭力臂變形,經(jīng)校正焊接后恢復(fù)原狀,再?zèng)]有出現(xiàn)裂開(kāi)損壞現(xiàn)象。
(1)系統(tǒng)調(diào)整前后輥壓機(jī)、循環(huán)提升機(jī)運(yùn)行參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表2。
表2 調(diào)整前后輥壓機(jī)循環(huán)提升機(jī)運(yùn)行圖
調(diào)整前,因輥壓機(jī)做功低下,為提升臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,就增加輥壓機(jī)物料通過(guò)量,循環(huán)提升機(jī)電流最高能達(dá)到230A。調(diào)整后,輥壓機(jī)運(yùn)行電流能達(dá)到68~71A,有效做功明顯提高,輥縫控制比調(diào)整前要減少5~10mm,輥壓機(jī)系統(tǒng)循環(huán)提升機(jī)運(yùn)行電流控制在190A,降低了系統(tǒng)循環(huán)提升機(jī)運(yùn)行負(fù)荷,對(duì)循環(huán)提升機(jī)的安全運(yùn)行帶來(lái)保障。同時(shí)改造后輥縫壓力均勻,輥壓機(jī)做功壓力大幅提升,其他各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)穩(wěn)定,安全運(yùn)行參數(shù)更加合理。
(2)系統(tǒng)調(diào)整前后輥壓機(jī)、磨機(jī)運(yùn)行電流及臺(tái)時(shí)產(chǎn)量對(duì)比見(jiàn)表3。
輥壓機(jī)預(yù)粉磨系統(tǒng)優(yōu)化改造后平均電流由51A提高至71.6A,φ4.2m×13m球磨機(jī)循環(huán)負(fù)荷率由270%降低至130%左右的理想狀態(tài),平均臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由156t/h提高至189t/h,提高了約20%,磨機(jī)電耗由40kWh/t,降低至36kWh/t,取得了較好的效果。且因輥壓機(jī)做功提升,入磨物料粒度降低明顯,實(shí)現(xiàn)出磨提升機(jī)低負(fù)荷安全運(yùn)行。
輥壓機(jī)作為預(yù)粉磨裝備,特別是與管磨機(jī)配套使用,運(yùn)行可靠,效果明顯,特別是對(duì)于物料的預(yù)破碎與預(yù)結(jié)構(gòu)破壞,在提高磨機(jī)主機(jī)產(chǎn)量,降低單位產(chǎn)品電耗,降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益等方面起到了顯著的效果。
表3 系統(tǒng)調(diào)整前后輥壓機(jī)、磨機(jī)運(yùn)行電流及臺(tái)時(shí)產(chǎn)量對(duì)比(t)