劉 超
(唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北 唐山 063305)
唐山三友氯堿有限責(zé)任公司首期燒堿裝置于2005年投產(chǎn),2015年燒堿產(chǎn)能達(dá)52萬t/a。公司全部采用離子膜法制堿工藝,共有3套生產(chǎn)線,A線產(chǎn)能10萬t/a,B線產(chǎn)能為18萬t/a,C線產(chǎn)能24萬t/a。該公司積極相應(yīng)集團(tuán)號召,逐年增加粗鹽使用比例,目前已成為公司重要的利潤點(diǎn)。隨著燒堿產(chǎn)能提升,一次鹽水經(jīng)歷了3次大規(guī)?;A(chǔ)擴(kuò)建,目前形成凱膜及陶瓷膜共同運(yùn)行的模式,通過增加一次鹽水鈣鎂離子、過碳酸鈉及過燒堿(以下統(tǒng)稱“過堿量”)在線分析儀等手段保障裝置高效運(yùn)行。
另外,原鹽中鈣鎂含量較高,鈣鎂含量極不穩(wěn)定,上鹽方式為鏟車上鹽,較為粗放等原因造成化鹽桶出口鈣鎂含量波動較大。傳統(tǒng)生產(chǎn)過程中只有人工分析鈣鎂含量及過堿量指標(biāo),傳統(tǒng)的人工分析存在滯后性及客觀差異性等諸多問題。過堿量控制偏差容易造成生產(chǎn)降量或波動,近年來國內(nèi)同行中鹽水過堿及鈣鎂的在線分析技術(shù)應(yīng)用已經(jīng)十分廣泛。針對公司生產(chǎn)特點(diǎn),2017年引進(jìn)過堿分析儀及鈣鎂分析儀各1套試用于鹽水凱膜生產(chǎn)線上。
(1)以2016年為例,全年生產(chǎn)消耗的精制劑、粗鹽及總鹽量見表1。
表1 2016年消耗的精制劑、粗鹽及總鹽量
從表1來看,碳酸鈉、燒堿精制劑與粗鹽使用量并無明顯的線性指標(biāo),說明生產(chǎn)中有較大的挖潛空間。
(2)目前鹽水精制過程中過堿量的檢測方法還是依賴人工滴定進(jìn)行檢測,用稀鹽酸進(jìn)行顯色或褪色的滴定方法測定,并計算過堿量。無法實(shí)時監(jiān)測、人為誤差干擾指標(biāo)調(diào)控、占用崗位操作人員,浪費(fèi)勞動力。
在鹽水精制過程中增加1臺過堿量分析儀,實(shí)時監(jiān)測過堿量,同時增加1臺鈣鎂分析儀,檢測一次鹽水鈣鎂指標(biāo)。
(1)公司有4套鹽水生產(chǎn)線,計劃將過堿分析儀安裝在凱膜進(jìn)液總管,便于后期技術(shù)積累,但是對于陶瓷膜系統(tǒng)過堿量的檢測相對滯后。
(2)陶瓷膜、凱膜系統(tǒng)均需要對粗鹽水中的碳酸鈣、氫氧化鎂固型物進(jìn)行過濾,目前采用一組凱膜前處理攔截,工藝設(shè)計必須考慮取樣體系的不間斷流動。
(3)一次鹽水過堿量在線分析儀使用
再選取整數(shù)χj,使得0<βj-χj> <1,當(dāng)bj∈{c1,…,cq};χj=βj,當(dāng)bj為特異結(jié)點(diǎn);-1 <βj-χj> <0,其余情況.于是,為相應(yīng)R問題1)屬于h(c1,…,cq)類的指標(biāo).再記βj-χjβj-χj
a.自行設(shè)計一個小型澄清桶對進(jìn)預(yù)處理器之前的鹽水監(jiān)控過堿量,以便于及時調(diào)整堿量。
b.首次在鹽水系統(tǒng)使用CPVC取樣管路,防止碳酸鈣結(jié)疤。
c.排污管線避免涉及U型彎道,正常的靜壓自流可能造成排污管線內(nèi)氫氧化鎂和碳酸鈣結(jié)疤。
(4)將分析數(shù)值遠(yuǎn)傳至DCS畫面,未測出新值時顯示上一數(shù)值,做趨勢圖并設(shè)置報警值,DCS儀表參數(shù)見表2。
表2 DCS儀表參數(shù)
在線鈣鎂及過堿分析儀的使用,可以更加準(zhǔn)確、有效的監(jiān)控過堿量的變化,其分析結(jié)果為DCS操作人員及時調(diào)整精制劑NaOH和Na2CO3的加入量,為優(yōu)化指標(biāo)控制和節(jié)約生產(chǎn)成本提供可靠保障。
2016年 11月過堿指標(biāo)均值為 0.45 g/L,過Na2CO3指標(biāo)均值為0.40 g/L。2017年11月過堿指標(biāo)均值為 0.42 g/L,過 Na2CO3指標(biāo)均值為 0.35 g/L,分別下降 0.03 g/L 和 0.05 g/L。
根據(jù)目前鹽水產(chǎn)量700 m3/h,燒堿1 500元/t、純堿(碳酸鈉)1 200元/t,年生產(chǎn)時間8 000 h計算可節(jié)約燒堿、碳酸鈉成本。
700×30×1 500×8 000=25.2(萬元/a)。
700×50×1 200×8 000=33.6(萬元/a)。
同時可降低崗位工作量,優(yōu)化崗位人員結(jié)構(gòu)。
案例1:2017年9月28日02:00鈣鎂分析儀顯示值開始上漲,06:30顯示值超量程,過程數(shù)據(jù)見表3。
表3 鈣鎂分析儀過程數(shù)據(jù)
后排查發(fā)現(xiàn):10#凱膜出液局部有渾濁,凱膜過濾器有4根管池漏,更換后鈣鎂指標(biāo)恢復(fù)正常。
案例2:2017年10月27日三期及陶瓷膜鈣鎂持續(xù)上漲超標(biāo)(見表4),兩堿分析儀檢查三期碳酸鈉下降(見表5)。
表4 三期及陶瓷膜鈣鎂數(shù)據(jù)
表5 兩堿分析儀檢查數(shù)據(jù)
后排查發(fā)現(xiàn):前一日某批次原鹽鈣含量達(dá)到0.32%,上鹽人員未按規(guī)定摻混優(yōu)質(zhì)洗鹽,造成粗鹽水指標(biāo)不合格。
上述兩次案例說明通過在線分析儀異常變化,有助于及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題,同時也說明過堿分析儀在凱膜生產(chǎn)線上明顯的局限性。
(1)在線監(jiān)測受試劑、粗鹽水的影響較大,在日常巡檢過程中要注意兩堿分析儀進(jìn)口過濾凱膜的堵塞程度,發(fā)現(xiàn)堵塞及時清理。
(2)定期對在線分析儀進(jìn)行校對,降低分析誤差對生產(chǎn)控制造成的不利影響。
(3)在線分析儀器所用試劑規(guī)格一定要按規(guī)定要求配置,以確保儀器的正常運(yùn)行和分析數(shù)值的準(zhǔn)確度。
利用兩堿分析儀合理控制燒堿加入可達(dá)到降低生產(chǎn)成本的目的,增加在線分析儀后,現(xiàn)場能夠及時發(fā)現(xiàn)一次鹽水鈣鎂指標(biāo)異常并及時處理保證一次鹽水指標(biāo)合格,保證二次鹽水鈣鎂含量達(dá)標(biāo)。