丁書(shū)文 梁文彬 趙振新
中海油惠州石化有限公司
世界原油發(fā)展的總體趨勢(shì)是趨向重質(zhì)化和劣質(zhì)化,劣質(zhì)重油的平衡利用與加工是目前世界煉油企業(yè)普遍關(guān)注的重大課題。理論而言,重油輕質(zhì)化有加氫、脫碳兩種途徑[1],延遲焦化作為脫碳最為徹底的熱裂化工藝,具有投資低廉、操作簡(jiǎn)便、原料適應(yīng)性廣等優(yōu)點(diǎn),一直是重油輕質(zhì)化的主要途徑[2]。焦炭塔又稱焦化塔,是渣油發(fā)生焦化反應(yīng)生成輕質(zhì)油品、氣體和焦炭的設(shè)備,屬于延遲焦化裝置的核心設(shè)備。焦炭塔在正常運(yùn)行過(guò)程中承受劇烈的溫度變化,同時(shí)還受到塔本體重力、操作內(nèi)壓、風(fēng)力和除焦載荷的影響,運(yùn)行條件十分惡劣[3-4]。
某煉油廠延遲焦化裝置設(shè)計(jì)加工能力4.2×106t/a,采用兩爐四塔大型化工藝路線,焦炭塔直徑達(dá)到Φ9 800 mm,屬于國(guó)內(nèi)最大的焦炭塔。該塔于2009年4月投入運(yùn)行,2011年10月進(jìn)行首次檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)焦炭塔錐段內(nèi)壁進(jìn)料口附近區(qū)域出現(xiàn)大量點(diǎn)蝕坑,內(nèi)壁環(huán)形焊縫處出現(xiàn)許多與焊縫平行的裂紋。2014年10月,再次檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)腐蝕情況加劇。對(duì)比國(guó)內(nèi)其他焦化裝置,內(nèi)壁焊縫出現(xiàn)裂紋的情況較為罕見(jiàn),錐段出現(xiàn)大量點(diǎn)蝕坑的情況則屬首例,具有顯著的特殊性。結(jié)合腐蝕檢測(cè)結(jié)果、焦炭塔工況及焦炭塔材質(zhì)對(duì)腐蝕原因進(jìn)行分析,并從工藝操作、材料升級(jí)等方面提出防護(hù)措施,為焦炭塔的設(shè)計(jì)、制造和操作維護(hù)提供借鑒。
該延遲焦化裝置焦炭塔直徑為9 800 mm,筒體切線高度23 900 mm,是國(guó)內(nèi)最大的焦炭塔。焦炭塔的設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖1。
表1 焦炭塔設(shè)計(jì)參數(shù)Table 1 Design parameters of coke drum項(xiàng)目參數(shù)直徑/mm9 800高度/mm33 600/23 900(切)壁厚/mm44/40/36/34/30①+3②/38①+3②容積/m32 152金屬質(zhì)量/kg380 000設(shè)計(jì)壓力/MPa0.415設(shè)計(jì)溫度/℃500 注:①母材厚度;②復(fù)合層厚度。
焦炭塔的操作溫度較高,又處于驟冷驟熱、高壓水沖擊等較為苛刻的操作條件下,易出現(xiàn)塔體腐蝕、鼓包、變形,甚至焊縫開(kāi)裂和塔體傾斜的情況,故焦炭塔的材質(zhì)選擇非常關(guān)鍵。14Cr1MoR鋼是貝氏體組織,沖擊功值更高且穩(wěn)定,對(duì)缺口敏感性小,抗高溫蠕變能力強(qiáng),耐熱性好。因此,焦炭塔主體材質(zhì)選用14Cr1MoR鋼??紤]到焦炭塔上部暴露在含硫的腐蝕環(huán)境中,且無(wú)焦炭保護(hù),焦炭塔上段(自塔頂?shù)脚菽瓕右韵?00 mm處)采用14Cr1MoR+410S復(fù)合鋼板[5]。
焦炭塔采用制造廠整體制造、整體運(yùn)輸和吊裝的安裝方案,筒體縱焊縫采用電弧焊焊接,焊后清根;環(huán)縫采用橫位自動(dòng)埋弧焊接;過(guò)渡段采用整體鍛焊結(jié)構(gòu)代替國(guó)內(nèi)常用的堆焊結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)可有效降低疲勞裂紋的產(chǎn)生,避免過(guò)渡段開(kāi)裂,延長(zhǎng)設(shè)備壽命。
在投入運(yùn)行兩年半后,對(duì)焦炭塔進(jìn)行首次檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)4臺(tái)焦炭塔均已出現(xiàn)腐蝕情況,下錐段內(nèi)壁出現(xiàn)大量點(diǎn)蝕坑,深度約3 mm,外觀形態(tài)如圖2所示。錐段內(nèi)壁的環(huán)形焊縫出現(xiàn)大量裂紋,深度約3~5 mm,裂紋最大長(zhǎng)度達(dá)1 m,裂紋的外觀形態(tài)如圖3所示,蝕坑和裂紋所處位置如圖4所示。
2014年10月,對(duì)焦炭塔進(jìn)行了第2次全面檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)錐段點(diǎn)蝕坑的深度加大,達(dá)到5~8 mm;錐段環(huán)焊縫裂紋數(shù)量增加,部分裂紋連成一體;在塔體中下段未采用410S復(fù)合鋼板的區(qū)域,環(huán)焊縫新出現(xiàn)大量裂紋,裂紋與錐段裂紋相似。
3.1.1樣品分析
為準(zhǔn)確判斷出現(xiàn)點(diǎn)蝕坑的原因,對(duì)點(diǎn)蝕坑取出1個(gè)5 mm×3 mm×6 mm的樣品進(jìn)行分析。
首先,對(duì)樣品進(jìn)行電鏡掃描,低倍觀察點(diǎn)蝕坑的形貌見(jiàn)圖5,可見(jiàn)蝕坑從中間向外布滿了放射狀的裂紋。蝕坑底部及坑內(nèi)的形貌見(jiàn)圖6。圖6中左側(cè)呈韌窩開(kāi)裂,右邊沿晶界開(kāi)裂,底部發(fā)生局部剝落。對(duì)點(diǎn)蝕坑表面進(jìn)行放大觀察,可看到短小、平行的裂紋和沿晶界的較長(zhǎng)裂紋,沿晶界的裂紋還出現(xiàn)分叉,不同的裂紋在發(fā)展、交叉的地方出現(xiàn)凹槽,凹槽中被孤立的部分被工藝介質(zhì)沖刷、剝落后就會(huì)形成1個(gè)新的坑點(diǎn)。
對(duì)樣品磨削拋光后進(jìn)行金相分析,觀察顯微組織,能看出明顯的晶粒變形和碳化物球化,繼續(xù)放大后可以看到晶粒被明顯拉長(zhǎng),證明發(fā)生了塑性形變,也說(shuō)明這部分板材基體受到了較大的應(yīng)力,甚至超過(guò)了其屈服極限,從而使?jié)B碳體發(fā)生球化。繼續(xù)對(duì)垂直點(diǎn)坑的金相形貌進(jìn)行放大觀察,可看到裂紋沿著奧氏體與珠光體的邊界開(kāi)裂,裂紋沿著變形方向平行擴(kuò)展,并帶有分叉。
3.1.2工藝條件
該延遲焦化裝置原料為減壓渣油,設(shè)計(jì)硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.46%,殘?zhí)抠|(zhì)量分?jǐn)?shù)16.23%,酸值1.1 mg KOH/g。設(shè)計(jì)的加熱爐出口溫度507 ℃,焦炭塔反應(yīng)壓力0.15 MPa。焦炭塔生焦周期為18 h,各工序用時(shí)及對(duì)應(yīng)的操作參數(shù)見(jiàn)表2。該裝置的主要工藝參數(shù)與國(guó)內(nèi)其他焦化裝置的對(duì)比見(jiàn)表3[6]。由表3可知,相對(duì)于其他焦化裝置,加工規(guī)模大、反應(yīng)溫度高、生焦周期短是該裝置的主要特點(diǎn)。
表2 焦炭塔生產(chǎn)工序及操作參數(shù)Table 2 Production processes and operation parameters of coke drum工序時(shí)長(zhǎng)/h塔壁平均溫度/℃塔頂壓力/MPa正常生產(chǎn)18260~4450.12~0.15小吹汽1445~4250.15~0.12大吹汽1425~4050.12~0.15給水6405~1800.15~0.2泡焦、放水2180~1000.2~0除焦3.5100~600關(guān)頂?shù)咨w、試壓160~1100~0.21試壓結(jié)束0.21~0.09預(yù)熱3.5110~2600.09~0.12
表3 工藝參數(shù)對(duì)比Table 3 Comparison of process parameters項(xiàng)目國(guó)內(nèi)其他裝置本裝置裝置加工規(guī)模/(106 t·a-1)最大2.54.2加熱爐出口溫度/℃490~500507焦炭塔頂壓力/MPa0.15~0.20.15循環(huán)比0.1~0.250.2生焦周期/h20~2418
在焦炭塔的18 h生焦周期中,大吹汽的時(shí)間只有1 h,吹汽結(jié)束開(kāi)始給水時(shí),焦炭塔的塔壁溫度還高達(dá)405 ℃,冷焦水注入后,進(jìn)料口附近的塔壁在短時(shí)間內(nèi)被冷卻到與冷焦水相近的溫度,塔壁承受劇烈的冷熱交變應(yīng)力,一旦應(yīng)力超過(guò)塔壁母材的屈服極限,裂紋就很容易出現(xiàn)。
同樣,由于生焦周期較短,焦炭塔的預(yù)熱時(shí)間也被壓縮,切換四通閥前的預(yù)熱終溫只有260 ℃的較低值。切換生產(chǎn)后,超過(guò)490 ℃的高溫渣油進(jìn)入焦炭塔,進(jìn)料口附近的溫度在短時(shí)間內(nèi)從260 ℃升高至490 ℃,塔壁再次承受劇烈的冷熱交變載荷。
3.1.3進(jìn)料方式
該裝置焦炭塔的進(jìn)料方式為錐段單側(cè)進(jìn)料,部分汽化的高溫介質(zhì)進(jìn)塔后呈不規(guī)則的湍流、渦流等狀態(tài),對(duì)錐段產(chǎn)生較強(qiáng)烈的沖擊,致使進(jìn)料口附近及對(duì)面區(qū)域無(wú)法結(jié)焦,失去了對(duì)塔壁的保護(hù)。
王蘭娟等[7]對(duì)中心進(jìn)料方式的焦炭塔內(nèi)焦層結(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究,認(rèn)為焦炭塔內(nèi)存在中心孔道和分支孔道,給水冷焦時(shí),冷焦水和汽化蒸汽沿中心孔道上升,水不會(huì)直接與塔壁接觸。而錐段單側(cè)進(jìn)料的焦炭塔,塔內(nèi)焦層分布不規(guī)則,給水冷焦時(shí),冷焦水從進(jìn)料口處直接與高溫塔壁接觸,在一定范圍內(nèi)發(fā)生劇烈的汽化,出現(xiàn)對(duì)局部錐殼的汽蝕,同時(shí)還對(duì)塔壁產(chǎn)生劇烈沖刷,加速裂紋交叉部位的剝落,進(jìn)一步促進(jìn)蝕坑的產(chǎn)生。
綜上可知,點(diǎn)蝕坑出現(xiàn)的主要原因是:①焦炭塔長(zhǎng)期處于18 h生焦周期運(yùn)行的狀態(tài),吹汽結(jié)束給水冷焦的溫度高,切換四通閥前的預(yù)熱溫度低,導(dǎo)致焦炭塔錐段承受極強(qiáng)的交變載荷和沖擊性載荷;②較高的生焦反應(yīng)溫度使母材的高溫抗力下降,錐段母材產(chǎn)生高低溫冷熱疲勞和蠕變開(kāi)裂,裂紋交叉的部位剝落形成蝕坑;③焦炭塔的進(jìn)料方式為錐段單側(cè)進(jìn)料,給水時(shí)在進(jìn)料口附近發(fā)生劇烈汽化和沖刷,加速了裂紋交叉部位的剝落,還產(chǎn)生明顯的汽蝕,進(jìn)而形成大量點(diǎn)蝕坑。
縱觀國(guó)內(nèi)建造的大型焦炭塔,出現(xiàn)鼓脹變形、裙座焊縫開(kāi)裂的情況較為常見(jiàn)[8],但錐段和筒體焊縫出現(xiàn)裂紋的情況比較罕見(jiàn)。對(duì)焦炭塔裂紋部位分別進(jìn)行硬度檢測(cè)和金相檢測(cè)。裂紋附近焊縫金屬硬度為181~202 HB,裂紋尖端硬度為166~174 HB,裂紋部位附近母材硬度為165~171 HB,硬度檢測(cè)基本正常。裂紋的金相形貌如圖7所示,裂紋為縱向裂紋,沿著環(huán)焊縫斷續(xù)延伸。由金相形貌可知,此為典型的熱機(jī)械疲勞裂紋。
焦炭塔周期性變溫操作的特點(diǎn)決定了其必然發(fā)生熱機(jī)械疲勞,可以肯定的是,高低溫操作循環(huán)時(shí)間越短,焦炭塔承受的溫度變化梯度越大,產(chǎn)生的應(yīng)力變化幅度就越大。根據(jù)疲勞失效機(jī)理,在較大的應(yīng)變幅度條件下,較少的周次循環(huán)就可能導(dǎo)致焊縫開(kāi)裂。國(guó)內(nèi)其他焦化裝置大部分采用20~24 h的生焦周期,而該裝置一直采用18 h的生焦周期,縮減的時(shí)間幾乎都是大吹汽和預(yù)熱的時(shí)間,即該裝置焦炭塔的急冷速度最快,產(chǎn)生的應(yīng)變幅度最大,這也是錐段和筒體焊縫出現(xiàn)大量裂紋的主要原因。
針對(duì)出現(xiàn)點(diǎn)蝕坑和焊縫裂紋的原因,裝置從工藝操作和選材方面采取了以下防護(hù)和應(yīng)對(duì)措施:
(1) 升級(jí)焦炭塔錐段材質(zhì),提高其高溫抗力。參考美國(guó)石油學(xué)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)API TR 934-GDesign,Fabrication,OperationalEffects,Inspection,Assessment,andRepairofCokeDrumsandPeripheralComponentsinDelayedCokingUnits(《延遲焦化裝置焦炭塔和外圍部件的設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)行效果、檢驗(yàn)、評(píng)定和修理》),于2014年10月檢修時(shí)將錐段材質(zhì)升級(jí)為14Cr1MoR+410S復(fù)合鋼,因施工時(shí)間有限,只改造了C、D兩臺(tái)焦炭塔,A、B焦炭塔待下次檢修時(shí)改造。
(2) 將焦炭的進(jìn)料方式由錐段單側(cè)進(jìn)料改造為雙側(cè)對(duì)稱進(jìn)料,以減緩介質(zhì)對(duì)母體材質(zhì)的沖刷,同樣只改造了C、D兩臺(tái)焦炭塔。
(3) 將裝置生焦周期由18 h延長(zhǎng)至20 h(處理量較低時(shí)可進(jìn)一步延長(zhǎng)),將大吹汽時(shí)間由1 h延長(zhǎng)至3 h,將大吹汽的蒸汽流量由25 t/h提高至30 t/h,以降低給水時(shí)的塔體溫度,從而減少給水冷焦時(shí)塔體的應(yīng)力變化幅度。
(4) 優(yōu)化焦炭塔預(yù)熱操作,減緩新塔引油氣速度,提高換塔前的預(yù)熱終溫,降低焦炭塔的溫變幅度。
采取上述應(yīng)對(duì)措施后,于2017年9月再次對(duì)焦炭塔進(jìn)行了全面檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)塔筒體焊縫裂紋仍然存在,但未見(jiàn)明顯的加深和延長(zhǎng)。錐段材質(zhì)升級(jí)后的兩臺(tái)焦炭塔錐段未見(jiàn)焊縫裂紋,也未見(jiàn)明顯點(diǎn)蝕坑;未升級(jí)的兩臺(tái)焦炭塔錐段點(diǎn)蝕坑仍然存在,最大深度約10 mm,錐段焊縫處仍然存在大量裂紋。3次檢驗(yàn)結(jié)果的對(duì)比情況見(jiàn)表4。由表4可知,實(shí)施防護(hù)措施后,焦炭塔的腐蝕情況大幅改善,可顯著延長(zhǎng)焦炭塔壽命。
(1) Φ9 800mm焦炭塔在投入運(yùn)行兩年多后即出現(xiàn)錐段點(diǎn)蝕、環(huán)焊縫裂紋的腐蝕現(xiàn)象。錐段點(diǎn)蝕的原因?yàn)椋狠^高的運(yùn)行溫度降低了焦炭塔母材的高溫抗力,較高的給水冷焦溫度和較低的預(yù)熱終溫導(dǎo)致錐段塔壁承受劇烈的交變載荷和沖擊載荷,母材產(chǎn)生高低溫冷熱疲勞和蠕變開(kāi)裂,裂紋交叉部位剝落產(chǎn)生了點(diǎn)蝕坑。單側(cè)錐段進(jìn)料導(dǎo)致冷焦水在進(jìn)料口附近汽化、沖刷,加速了裂紋交叉部位的剝落,還產(chǎn)生明顯的汽蝕,進(jìn)而形成大量蝕坑。
表4 檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)比Table 4 Comparison of test results檢驗(yàn)時(shí)間宏觀檢查磁粉檢測(cè)金相檢測(cè)2011年10月下錐段下部有大量點(diǎn)蝕坑,深度約3 mm錐段環(huán)焊縫發(fā)現(xiàn)整圈裂紋,深度3~5 mm發(fā)現(xiàn)許多與環(huán)焊縫平行的顯微穿晶裂紋2014年10月下錐段下部有大量點(diǎn)蝕坑,深度達(dá)5~8 mm,腐蝕坑范圍也擴(kuò)大錐段和筒體下部環(huán)焊縫發(fā)現(xiàn)大量裂紋,數(shù)量增多,開(kāi)口擴(kuò)大發(fā)現(xiàn)多條與環(huán)焊縫平行的顯微穿晶裂紋2017年9月A、B塔下錐段點(diǎn)蝕坑最大深度達(dá)10 mm,范圍未見(jiàn)明顯擴(kuò)大錐段及筒體下部仍有大量表面裂紋C、D塔(錐段材質(zhì)升級(jí)、改雙進(jìn)料)下錐段未見(jiàn)明顯腐蝕坑錐段未見(jiàn)裂紋,筒體下部仍有大量裂紋,未見(jiàn)增多、擴(kuò)大
(2) 產(chǎn)生環(huán)焊縫裂紋的主要原因是18 h的生焦周期產(chǎn)生了較強(qiáng)的熱機(jī)械疲勞,進(jìn)而引起疲勞開(kāi)裂。
(3) 通過(guò)升級(jí)錐段材質(zhì)、改變進(jìn)料方式、延長(zhǎng)生焦周期、延長(zhǎng)大吹汽時(shí)間和提高預(yù)熱終溫等防護(hù)措施的實(shí)施,焦炭塔腐蝕情況得到明顯改善。