摘 要:針對(duì)采空區(qū)回風(fēng)巷、支架后方及瓦斯積聚區(qū)等煤自燃防治重點(diǎn)區(qū)域灌注凝膠泡沫覆蓋隔氧,井下上下隅角采用無機(jī)固化泡沫堵漏控風(fēng),瓦斯異常區(qū)采用高位鉆孔抽放積聚瓦斯,解決了采空區(qū)煤自燃與瓦斯復(fù)合災(zāi)害防治的難題。
關(guān)鍵詞:煤自燃;瓦斯;抽采;注漿
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.17.074
1 引言
付村煤業(yè)有限公司主采煤層為3上煤層,開采煤層為自燃煤層,在以往開采歷史中出現(xiàn)高溫點(diǎn)現(xiàn)象,東二輔助采區(qū)為瓦斯涌出異常區(qū)域,煤層回采階段絕對(duì)瓦斯涌出量最高達(dá)到了8m3/min左右,3上煤層采空區(qū)內(nèi)部存有大量高濃度且具有一定壓力的瓦斯。218綜放面東鄰219條帶工作面,隨著綜放面的推進(jìn),由于采動(dòng)影響造成隔離小煤柱應(yīng)力集中,導(dǎo)致了218與217綜放面之間的隔離小煤柱被壓酥,采空區(qū)局部連為一體,產(chǎn)生了漏風(fēng)裂隙。2016年8月218工作面上隅角查出CO濃度為230ppm。由于218工作面采空區(qū)為瓦斯涌出異常區(qū),現(xiàn)場(chǎng)測(cè)得回風(fēng)隅角瓦斯?jié)舛冗_(dá)2.5%,回風(fēng)巷瓦斯?jié)舛葹?~1.5%。為防止采空區(qū)煤自然發(fā)火而引爆瓦斯,需218綜放采空區(qū)進(jìn)行治理。
2 采空區(qū)“注—堵—抽”煤自燃防治及抑爆技術(shù)體系
2.1 井下煤自燃火區(qū)灌注凝膠泡沫
218工作面東臨219工作面采空區(qū),受采動(dòng)影響隔離煤柱被壓酥,形成了漏風(fēng)裂隙。根據(jù)采空區(qū)光纖監(jiān)測(cè)結(jié)果,218支架后方及回風(fēng)巷存在CO濃度超標(biāo)的情況。通過以上分析,需要對(duì)218工作面采空區(qū)氧化自燃帶及工作面支架后方區(qū)域灌注凝膠泡沫進(jìn)行大面積覆蓋隔氧[1]。凝膠泡沫的制備參數(shù)主要如下:(1)所用發(fā)泡劑、交聯(lián)劑和稠化劑使用比例分別為3:4:3;(2) 制備的使用溫度為≥5℃;(3) 靜置狀態(tài),凝膠時(shí)間20min;(4)耗漿量為20m3/h;(5) 凝膠泡沫產(chǎn)生量為400m3/h;(6)制氮機(jī)氣量不小于600m3/h,出口壓力0.3MPa。
泡沫材料為不燃性材料制成,具有優(yōu)良的防滅火性能,達(dá)到煤礦安全規(guī)程要求。通過在218工作面預(yù)埋注漿管路(直徑為108mm),將凝膠泡沫從地面灌入采空區(qū)。按照注漿管路大流量注凝膠泡沫的工藝流程,付村礦對(duì)井下重點(diǎn)易自燃區(qū)域灌注了大量的凝膠泡沫。
2.2 井下上下隅角漏風(fēng)裂隙封堵
218工作面回風(fēng)隅角充填堵漏[2],屬于沿著煤柱裂隙壓注封堵,實(shí)際上是對(duì)采后煤柱壓酥后的裂隙及218采空區(qū)回風(fēng)隅角度處裂隙、空硐進(jìn)行封堵、充填,減少采空區(qū)的漏風(fēng)量,同時(shí)抑制有害氣體從采空區(qū)涌入工作面,每次噴注的用量根據(jù)煤柱壓酥情況及采后煤幫、頂板垮落情況。噴注固化泡沫:連接好混合器出口高壓軟管與預(yù)埋鋼管,開始注漿,注漿工作壓力保持在0.8-1MPa。待固化泡沫流體充滿隅角后停止注漿液,每次注入漿液約為15m3,注漿時(shí)間約為2個(gè)小時(shí),結(jié)束后用清水清洗管路和設(shè)備。
2.3 瓦斯異常區(qū)高位鉆孔抽放
高位鉆孔可以實(shí)現(xiàn)超前預(yù)抽[3],即當(dāng)采煤工作面的位置距離抽放鉆孔孔口一段距離時(shí),煤層頂板受煤壁支撐的區(qū)域已經(jīng)有了裂隙通道,此區(qū)域內(nèi)能夠抽采出高濃度的瓦斯。采空區(qū)瓦斯積聚區(qū)主要存在于回風(fēng)側(cè)深部。因此,高位鉆孔需在回風(fēng)側(cè)施工。高位鉆孔在回風(fēng)巷內(nèi)向煤層頂板施工的鉆孔,它主要以回采工作面采動(dòng)壓力形成的頂板裂隙作為通道,能抽放工作面煤壁、上部采空區(qū)以及中部拐角涌出的瓦斯,截?cái)嘤咳牍ぷ髅娴耐咚箒碓础.?dāng)工作推進(jìn)到達(dá)后期時(shí),即當(dāng)鉆孔接近或進(jìn)入冒落帶時(shí),只要工作面所建立的鉆場(chǎng)還能夠保留,還能夠繼續(xù)發(fā)揮作用,抽放裂隙中的低濃度瓦斯。
2.4 應(yīng)用效果分析
凝膠泡沫從9月6日早班開始灌注,到9月18日停止,共連續(xù)灌注13d,消耗水2500t,發(fā)泡劑100kg,稠化劑和交聯(lián)劑各75kg。無機(jī)固化泡沫從10日早班開始灌注,連續(xù)灌注5天。采用凝膠泡沫和無機(jī)固化泡沫對(duì)218采空區(qū)進(jìn)行煤自燃防治后,218回風(fēng)隅角氣體的變化情況如圖1所示。從圖1可以看出,采空區(qū)CO濃度顯著下降,由未治理前的230ppm逐漸降低,最后穩(wěn)定在16ppm,說明采空區(qū)高溫煤體被凝膠泡沫有效的覆蓋,同時(shí)與氧氣隔絕,采空區(qū)上下隅角漏風(fēng)裂隙被封堵,達(dá)到了良好的防治煤自燃的作用。
由圖2測(cè)量結(jié)果可以看出,進(jìn)行鉆孔抽采瓦斯后,回風(fēng)隅角瓦斯?jié)舛妊杆傧陆担罱K穩(wěn)定在0.1%,達(dá)到了高效抽放采空區(qū)積聚瓦斯的目的,防止了煤自燃引發(fā)瓦斯爆炸事故的發(fā)生。
218工作面于9月30恢復(fù)安全回采,218工作面恢復(fù)生產(chǎn)后各種氣體指標(biāo)一直保持正常。
3 結(jié)論
(1)針對(duì)綜放采空區(qū)煤自然發(fā)火與瓦斯耦合災(zāi)害防治困難的現(xiàn)狀,構(gòu)建了空區(qū)“注—堵—抽”煤自燃防治及抑爆技術(shù)體系。
(2)付村煤礦應(yīng)用“注—堵—抽” 煤自燃防治及抑爆技術(shù),通過對(duì)煤自燃那重點(diǎn)防治區(qū)域灌注凝膠泡沫,井下上下隅角無機(jī)固化泡沫堵漏控風(fēng),瓦斯異常區(qū)高位鉆孔抽放,達(dá)到了采空區(qū)煤自燃防治及抑爆的目的,確保了218工作面的安全生產(chǎn)。
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作者簡(jiǎn)介:周新義(1979-),男,山東滕州人,本科,中級(jí),現(xiàn)任通防科技術(shù)主管,研究方向:礦井通風(fēng)防滅火。