摘 要:泗洲選礦廠綜合工段一期石灰制乳采用的是兩臺(tái)ф1.5×3.0球磨機(jī)生產(chǎn)石灰乳,隨著我礦產(chǎn)能的擴(kuò)大以及生產(chǎn)工藝的不斷優(yōu)化,為滿足生產(chǎn)需要,用ф2.5×20m石灰消化機(jī)替代其進(jìn)行制乳生產(chǎn)。結(jié)合ф2.5×20m石灰消化機(jī)的特點(diǎn)及其在泗洲選礦廠的應(yīng)用情況,生產(chǎn)應(yīng)用表明用ф2.5×20m石灰消化機(jī)制乳化灰效果好、灰乳品質(zhì)高、生產(chǎn)效率高、能耗低。石灰消化機(jī)的應(yīng)用實(shí)踐給我廠帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性效果非常顯著。
關(guān)鍵詞:石灰制乳;ф1.5×3.0球磨機(jī);ф2.5×20m石灰消化機(jī);效果好;效率高;能耗低
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.17.071
1 前言
石灰乳是一種最廉價(jià)的PH值調(diào)整劑,石灰乳不僅可以調(diào)節(jié)礦漿的PH值,還作為黃鐵礦與磁鐵礦的抑制劑。石灰乳對(duì)浮選泡沫性質(zhì)有著明顯的影響,特別是對(duì)松醇油類起泡劑的起泡能力有一定的影響,當(dāng)石灰用量適當(dāng)時(shí),泡沫有一定的粘度,較穩(wěn)定。我廠粗選礦漿PH值要求為7.5~8.5,二段浮選礦漿PH值要求為11~13,由此可以看出石灰乳對(duì)我廠的生產(chǎn)指標(biāo)有著非常大的影響。
我廠目前一期采用2臺(tái)Φ1.5×3.0m格子型球磨機(jī)生產(chǎn)石灰乳,工藝流程如下:
生石灰通過(guò)0.8×6.0m鐵板給礦機(jī)進(jìn)入Φ1.5×3.0m格子型球磨機(jī),同時(shí)在球磨機(jī)的入口處添加一定量的清水。在球磨機(jī)中,生石灰與水發(fā)生反應(yīng)生成熟石灰,同時(shí)被磨細(xì),粗砂通過(guò)螺旋分級(jí)機(jī)返回球磨機(jī),螺旋溢流經(jīng)旋流器分級(jí),沉砂進(jìn)入尾砂溝,溢流作為合格石灰乳進(jìn)入Φ9.0m攪拌桶,用泵揚(yáng)送至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。
我礦采區(qū)每年會(huì)產(chǎn)生大量的酸性水,這些酸性水經(jīng)2公里長(zhǎng)的管道,輸送到精尾廠HDS工業(yè)水處理站,經(jīng)過(guò)達(dá)標(biāo)處理后排放。酸性水達(dá)標(biāo)處理必不可少的原料就是石灰乳,泗洲廠綜合工段就是為酸性水處理提供石灰供應(yīng)保障的唯一生產(chǎn)單位。
環(huán)保高于一切、寧停生產(chǎn)也要環(huán)保的理念已經(jīng)深入人心。隨著史上最嚴(yán)《環(huán)保法》的出臺(tái),依法治企、建設(shè)生態(tài)文明、綠色環(huán)保礦山已然成為發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)。因此依法共同處理好酸性水庫(kù)的工業(yè)水,使其達(dá)標(biāo)排放是一項(xiàng)事關(guān)礦山生產(chǎn)生活和樂(lè)安河流域的環(huán)保大事。
電石渣供應(yīng)不足,同時(shí)隨著精尾廠酸性水處理擴(kuò)能工程(HDS二廠)的投產(chǎn),導(dǎo)致酸性水處理所需石灰乳用量大幅增加,單靠原來(lái)那使用了近三十年,設(shè)備嚴(yán)重老化且產(chǎn)能低的三臺(tái)石灰球,根本無(wú)法為酸性水處理提供所須石灰供應(yīng)。
石灰消化機(jī)具有結(jié)構(gòu)合理簡(jiǎn)單、操作維護(hù)方便、生產(chǎn)效率高、化灰效果好、灰乳品質(zhì)高、生產(chǎn)能力大、勞動(dòng)強(qiáng)度小、環(huán)保衛(wèi)生等特點(diǎn),為了滿足我廠生產(chǎn)、及礦酸性水處理的要求,我廠對(duì)石灰制乳設(shè)備進(jìn)行更新改造,選用了2臺(tái)ф2.5×20m石灰消化機(jī)取代原來(lái)一期的2臺(tái)ф1.5×3.0球磨機(jī)進(jìn)行石灰制乳工作[1]。
2 泗洲選礦廠石灰制乳工藝流程
2013年10月,泗洲選礦廠對(duì)綜合工段的石灰制乳設(shè)備進(jìn)行了更新改造,改造后的工藝流程為生石灰-鐵板給礦-消化機(jī)-石灰乳及渣質(zhì)[3]。工藝圖如圖1。
改造前ф1.5×3.0球磨機(jī)生產(chǎn)工藝流程如圖2所示。
3 ф2.5×20m型石灰消化機(jī)簡(jiǎn)介
3.1 石灰消化機(jī)主要部件結(jié)構(gòu)
ф2.5×20m型石灰消化機(jī)其結(jié)構(gòu)如圖3所示,主要有動(dòng)力裝置、慮筒滾圈、筒體、托輪裝置、齒圈等裝置構(gòu)成。
ф2.5×20m型石灰消化機(jī)主要技術(shù)參數(shù)如表1中所列。
附表:石灰乳波美度與比重、濃度之關(guān)系表
3.2 石灰消化機(jī)工作原理及結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
石灰消化機(jī)也稱為化灰機(jī)、石灰消和機(jī)等名稱,它是將生石灰(CaO)消化成石灰乳或消石灰粉的一種專用制乳設(shè)備。石灰消化機(jī)主要由動(dòng)力裝置、濾網(wǎng)、滾圈、筒體(外筒體和內(nèi)筒體)、齒圈、托輪裝置等組成,筒體內(nèi)部設(shè)為四個(gè)區(qū),分別為緩沖區(qū)、消化區(qū)、均質(zhì)區(qū)、乳渣分離區(qū),尾部設(shè)有撈渣和排渣裝置[4]。該石灰消化機(jī)主要特點(diǎn)是采用由回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)代替攪拌的化灰方法。即通過(guò)筒體的回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)帶動(dòng)筒體內(nèi)部反射板、抄板、濾板、阻尼板的轉(zhuǎn)動(dòng)來(lái)替代攪拌的消化方法。石灰消化機(jī)筒體后部設(shè)有篩網(wǎng),生石灰塊同水在筒內(nèi)接觸吸水后并消化,石灰乳穿過(guò)篩孔自排出口流出,未能消化的過(guò)燒及生燒石灰由外筒體尾部的撈渣裝置排出筒外。該化灰機(jī)結(jié)構(gòu)裝置合理、操作方便、化灰效果好、灰乳品質(zhì)高、生產(chǎn)效率高,生產(chǎn)能力大、勞動(dòng)強(qiáng)度小、環(huán)保衛(wèi)生等特點(diǎn),對(duì)不同品質(zhì)的生石灰適應(yīng)性廣。
4 石灰制乳工藝技術(shù)研究
4.1 現(xiàn)狀與存在的問(wèn)題
泗洲選礦廠在2014年完成ф2.5×20m型石灰消化機(jī)安裝調(diào)試后試運(yùn)行不正常,主要存在消化時(shí)間不夠,不能連續(xù)穩(wěn)定開(kāi)車、消化機(jī)筒體內(nèi)溫度過(guò)低,導(dǎo)致石灰消化不完全,產(chǎn)渣率過(guò)大,提渣機(jī)的產(chǎn)渣率為27%不能達(dá)到設(shè)計(jì)要求,2個(gè)主要問(wèn)題。
4.2 消化機(jī)影響原因分析與研究
4.2.1 消化機(jī)筒體內(nèi)溫度過(guò)低原因分析與解決方法
我廠屬于冷水消化,導(dǎo)致筒體內(nèi)溫度過(guò)低,按照廠方技術(shù)要求,要添加60-70℃的水,才是最佳的反應(yīng)條件,可要給水加熱,還要安裝鍋爐加熱,這要很大的成本,而且現(xiàn)場(chǎng)條件也不允許。為解決這一難題,我們采用一種具有保溫、阻燃、防水等優(yōu)點(diǎn)的新型保溫材料,也就是我們所說(shuō)的石英棉,安裝在消化機(jī)筒體上。在實(shí)施后,由于保溫層的增加,消化機(jī)通體內(nèi)部的溫度得到上升,加速了反應(yīng)速度,使石灰乳的生產(chǎn)能力得到了提升,產(chǎn)渣率得到有效的控制(提渣機(jī)的產(chǎn)渣率為15%)。
4.2.2 石灰消化時(shí)間不夠不能連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)原因分析與解決方法
在投料生產(chǎn)初期,因?yàn)橄瘷C(jī)筒體轉(zhuǎn)速過(guò)快,導(dǎo)致石灰在筒體內(nèi)停留時(shí)間不充分,消化機(jī)就出現(xiàn)了一系列“消化不良”的癥狀:消化時(shí)間不足、不能連續(xù)作業(yè)、排渣量多且石灰粉塵較大。因此,通過(guò)對(duì)消化機(jī)主電機(jī)變頻調(diào)速,把消化機(jī)筒體轉(zhuǎn)速由4.6轉(zhuǎn)/分鐘降為3轉(zhuǎn)/分鐘,較好地解決了這一問(wèn)題。同時(shí)針對(duì)生產(chǎn)和排渣之間的矛盾,經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn)、不斷摸索,終于發(fā)現(xiàn)了“當(dāng)電機(jī)反轉(zhuǎn)后消化機(jī)排出的石灰渣很少,而正轉(zhuǎn)時(shí)石灰渣卻可以快速排出”這一重大突破口,隨后立即安裝了反轉(zhuǎn)裝置,改進(jìn)了排渣斗和排渣口,創(chuàng)新采用了“反轉(zhuǎn)生產(chǎn)、正轉(zhuǎn)排渣”的生產(chǎn)組織方式,排渣速度大幅提高,完美地解決了石灰消化機(jī)不能連續(xù)穩(wěn)定開(kāi)車的問(wèn)題。
5 工藝參數(shù)、自動(dòng)化控制、輔助設(shè)施及生產(chǎn)組織的改進(jìn)與優(yōu)化
5.1 改進(jìn)旋流器參數(shù)
兩臺(tái)消化機(jī)螺旋提渣機(jī)部分拆除,同時(shí)對(duì)兩臺(tái)消化機(jī)的承漿桶進(jìn)行改造,在兩臺(tái)消化機(jī)中間建立一個(gè)石灰桶(Φ3m、H3m),石灰漿通過(guò)承漿桶全部進(jìn)入石灰桶,再由2臺(tái)6/4渣漿泵揚(yáng)送至Φ9m攪拌桶旁邊的旋流器組進(jìn)行分級(jí),采用2臺(tái)Φ500mm旋流器,溢流直接進(jìn)入Φ9m攪拌桶,沉砂至3#污水泵池,通過(guò)泵輸送至二期尾砂溝。
為了滿足生產(chǎn)需要,提供高質(zhì)量的石灰乳,我廠對(duì)生產(chǎn)出的石灰乳再用旋流器進(jìn)行分級(jí)。運(yùn)行過(guò)程中進(jìn)行了多次性能考核,其考核參數(shù)匯總?cè)缦隆?/p>
5.2 改用自動(dòng)控制系統(tǒng)
消化機(jī)工藝參數(shù)一直靠人工調(diào)節(jié),落后不便,不能實(shí)時(shí)控制,影響了生產(chǎn)指標(biāo)的穩(wěn)定,無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)代化生產(chǎn)的要求。針對(duì)工藝設(shè)備現(xiàn)實(shí)狀況,經(jīng)過(guò)研究分析和試驗(yàn),對(duì)消化機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)控制改造和生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)提高進(jìn)行了探索,制定出詳細(xì)的改造方案,實(shí)施了消化機(jī)磨礦自動(dòng)控制系統(tǒng)。主要內(nèi)容有:(1)根據(jù)工藝設(shè)備狀況,選用先進(jìn)可靠的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)及控制儀器儀表,為自動(dòng)控制系統(tǒng)提供基礎(chǔ)保障。(2)采用先進(jìn)的過(guò)程控制處理器及相應(yīng)模塊、操作員面板、工控機(jī)及工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò),以三級(jí)結(jié)構(gòu)的集散系統(tǒng)分系列控制球磨機(jī)的運(yùn)行。(3)開(kāi)發(fā)控制系統(tǒng)程序,建立消化機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)。(4)調(diào)試系統(tǒng)參數(shù)和控制參數(shù),開(kāi)發(fā)監(jiān)控軟件及聯(lián)網(wǎng)通訊,將相應(yīng)監(jiān)控系統(tǒng)匯總,并與企業(yè)管理網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)。
在保證生產(chǎn)可靠、安全的前提下,改善操作靈活性,穩(wěn)定生產(chǎn)、提高指標(biāo),降低磨礦能耗,提高消化機(jī)處理量,而且向生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)提供實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的生產(chǎn)數(shù)據(jù),為生產(chǎn)工藝分析提供信息平臺(tái),為生產(chǎn)的連續(xù)、穩(wěn)定和高效運(yùn)行提供決策支持。
5.3 輔助設(shè)施改造
降低石灰球礦倉(cāng)頂格子篩篩孔尺寸,從300mm降到200mm,有效避免大塊生石灰進(jìn)入石灰球,提高石灰球處理能力。
將石灰球排礦端圓筒篩延長(zhǎng),使石灰球中的石灰渣從排礦端中排出,避免生石灰進(jìn)入球磨機(jī)內(nèi)進(jìn)行不良循環(huán),提高石灰球臺(tái)效。
5.4 優(yōu)化生產(chǎn)組織
正常情況下,石灰用量不大時(shí),先開(kāi)石灰消化機(jī),消化機(jī)用量不足時(shí)再開(kāi)石灰球?,F(xiàn)在的生產(chǎn)組織方式如下:
(1)石灰消化機(jī):正常情況下早班接班7:30停鐵板,8:00開(kāi)始排渣,早班15:00停鐵板,中班接班即開(kāi)始排渣;中班23:00停鐵板,晚班接班即開(kāi)始排渣;特殊情況下可根據(jù)開(kāi)車時(shí)間定,排完渣后必須先匯報(bào)調(diào)度,由調(diào)度指揮反轉(zhuǎn)生產(chǎn)開(kāi)車,反轉(zhuǎn)時(shí)間20分鐘內(nèi)開(kāi)2#輸送泵,20分鐘后切換到1#泵。
(2)石灰球,在9米攪拌桶內(nèi)液位低于5米或下降速度較快時(shí)開(kāi)啟石灰球,或調(diào)度通知開(kāi)啟石灰球。
(3)石灰消化機(jī)反轉(zhuǎn)開(kāi)車時(shí)鐵板頻率為1#消化機(jī)23HZ-28HZ/2#消化機(jī)28HZ-33HZ(根據(jù)情況操作工在范圍內(nèi)變化,水量按照對(duì)應(yīng)石灰臺(tái)效比水1:4組織生產(chǎn),班中密切關(guān)注水量變化并及時(shí)調(diào)整,同時(shí)要關(guān)注消化機(jī)水量的變化,一旦電流達(dá)到75A,在立即停石灰。
6 改進(jìn)的效果及石灰消化機(jī)改造的經(jīng)濟(jì)效益
6.1 改進(jìn)的效果
通過(guò)對(duì)消化機(jī)的性能考核可知,消化機(jī)臺(tái)效達(dá)到12T/h(ф1.5×3.0球磨機(jī)臺(tái)效10T/h),兩臺(tái)同時(shí)開(kāi)時(shí)達(dá)到24T/h,產(chǎn)量滿足生產(chǎn)所需。在保證石灰漿濃度在14.4%情況下,溢流(石灰乳)中CaO含量為86.56%,符合生產(chǎn)要求[5]。生產(chǎn)出的灰漿質(zhì)量好、石灰乳細(xì)膩,石灰漿濃度可根據(jù)我廠生產(chǎn)需要進(jìn)行調(diào)節(jié),且調(diào)節(jié)方便。通過(guò)生產(chǎn)考察石灰乳產(chǎn)品粒級(jí)、濃度、產(chǎn)量均滿足我廠生產(chǎn)需要。
通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐可知,石灰消化機(jī)機(jī)械化程度較高,操作控制簡(jiǎn)單,設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、結(jié)實(shí)耐用,故障率低,維護(hù)成本低,使用壽命長(zhǎng),很適用于我廠石灰制乳工程的生產(chǎn)應(yīng)用[6]。
6.2 石灰消化機(jī)改造的經(jīng)濟(jì)效益
石灰消化機(jī)和球磨機(jī)應(yīng)用在石灰制乳工程上的對(duì)比,是在制乳參數(shù)(給料粒度、產(chǎn)品粒級(jí)、灰漿濃度、灰漿產(chǎn)量)基本相同的條件下進(jìn)行試驗(yàn)比較的。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)踐結(jié)果表明,在保證石灰乳質(zhì)量的前提下,石灰消化機(jī)的運(yùn)用可以獲得顯著經(jīng)濟(jì)效益。具體數(shù)據(jù)如下:
(1)消化機(jī)臺(tái)效達(dá)到12噸/時(shí)(ф1.5×3.0球磨機(jī)臺(tái)效10噸/時(shí)),兩臺(tái)同時(shí)開(kāi)時(shí)達(dá)到24噸/時(shí),滿足生產(chǎn)所需。
(2)溢流(石灰乳)中CaO含量為86.56%,符合生產(chǎn)要求。
(3)一臺(tái)型號(hào)為ф2.5×20消化機(jī)的電機(jī)功率為37kW/時(shí),一臺(tái)ф1.5×3.0球磨機(jī)電機(jī)功率為95 kW/時(shí)。
(4)ф3.2×3.1球磨機(jī)每天12公斤。消化機(jī)不添加介質(zhì)。
年經(jīng)濟(jì)效益(檢修方面暫時(shí)不能計(jì)算):
(電的方面)按每天處理300噸石灰計(jì)算。兩臺(tái)消化機(jī)開(kāi)14.5小時(shí)(包括排渣時(shí)間),兩臺(tái)球磨機(jī)需開(kāi)15小時(shí)。
{95×15×2-37×14.5×2}×365×0.60=389163元/年。
(鋼球方面)ф1.5×3.0球磨機(jī)每天12公斤,消化機(jī)不添加介質(zhì)。
12×2×4.8×365=42048元/年。
(襯板方面) ф 1.5×3.0球磨機(jī)更換襯板周期為3年,每套襯板價(jià)值18萬(wàn)元,2臺(tái)球磨機(jī)每年更換襯板費(fèi)用為120000元/年。
總效益:
389163+42048+120000=551211元。
由此可知,石灰消化機(jī)的改造應(yīng)用取得的經(jīng)濟(jì)效益是顯著的。
7 結(jié)論
采用石灰消化機(jī)進(jìn)行石灰制乳作業(yè),大大節(jié)約了電耗成本以及鋼球能耗、襯板能耗成本,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益;消化機(jī)的應(yīng)用,也大大減輕了操作工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,且操作環(huán)境好,可實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn),進(jìn)一步提高了工人的工作安全系數(shù);設(shè)備具有結(jié)構(gòu)裝置簡(jiǎn)單、操作方便、化灰效果好、灰乳品質(zhì)高、生產(chǎn)效率高,生產(chǎn)能力大、環(huán)保衛(wèi)生等優(yōu)良特點(diǎn)。因此,石灰消化機(jī)的應(yīng)用實(shí)踐給我廠帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性效果非常顯著,它的推廣運(yùn)用將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
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作者簡(jiǎn)介:胡康?。?974-),男,江西德興人,助理工程師,副段長(zhǎng)。