趙濤
摘 要:某公司2臺(tái)630MW超臨界火電機(jī)組脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原(SCR)工藝,采用液氨為還原劑,兩臺(tái)機(jī)組共用一套液氨儲(chǔ)存與供應(yīng)系統(tǒng)。氨區(qū)配置兩臺(tái)蒸發(fā)器,一運(yùn)一備。A蒸發(fā)器出力持續(xù)降低,本文對(duì)蒸發(fā)器出力低的原因進(jìn)行了分析,通過系統(tǒng)檢查分析與化學(xué)指標(biāo)分析,制定了解決對(duì)策,消除了蒸發(fā)器出力低的缺陷,確保了整個(gè)供氨系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:超臨界;脫硝;蒸發(fā)器
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.17.045
1 概述
某公司2臺(tái)630MW超臨界火電機(jī)組于2013年新增一套脫硝系統(tǒng)與液氨儲(chǔ)存與供應(yīng)系統(tǒng),2016年實(shí)施了煙氣超低排放改造,脫硝系統(tǒng)增加一層催化系統(tǒng),同時(shí)受入爐煤煤質(zhì)的影響,兩臺(tái)機(jī)組液氨消耗進(jìn)一步加大,氨區(qū)蒸發(fā)器出力下降或設(shè)備退出運(yùn)行,嚴(yán)重影響鍋爐脫氮效率,氨區(qū)蒸發(fā)器出力下降是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)急需解決的問題。
2 原因分析及改善方案的制定
2.1 排查過程及分析
(1)A蒸發(fā)器水浴溫度和氨氣溫差約為32℃、B蒸發(fā)器水浴溫度和氨氣溫差約為15℃。說明A蒸發(fā)器換熱效果差。
(2)解體檢查調(diào)節(jié)門后平衡閥入口和平衡閥門芯,發(fā)現(xiàn)黑色沉積物。因其入口平衡閥有節(jié)流現(xiàn)象,該入口管處沉積物較多。同理,在蒸發(fā)器內(nèi)部的氣化盤管也應(yīng)存在黑色沉積物沉積的問題。
(3)對(duì)黑色沉積物進(jìn)行定性分析。分別用除鹽水、硫酸和鹽酸浸泡處理12小時(shí),結(jié)果如下:1)除鹽水浸泡后,底部沉積物無明顯變化;上部析出漂浮物,定性為油脂類。2)硫酸和鹽酸浸泡后底部沉積物全部溶解,定性為氧化鐵;上部析出漂浮物,定性為油脂類。
2.2 對(duì)液氨雜質(zhì)來源進(jìn)行分析
(1)液氨中的油。1)目前工業(yè)制取液氨的工藝,主要是將天然氣、石腦油、重質(zhì)油和煤(或焦炭)等原料,制成含氫和氮的原料氣,對(duì)原料氣進(jìn)行凈化處理,除去雜質(zhì)后的氫氣和氮?dú)猓诟邷馗邏汉驮诖呋瘎┑淖饔孟潞铣傻玫桨?,故液氨出廠時(shí)或多或少就有油的殘留,比如合成過程中存在的原料油、雜質(zhì)油、少量的壓縮機(jī)油。2)液氨在輸送及壓縮過程中,輸送泵等動(dòng)力源攜帶油。
油在水的作用下變質(zhì),因環(huán)境溫度低會(huì)析出石蠟,溫度過高則碳化。石蠟作為一種單獨(dú)、半固態(tài)液相從油中被分離出來,并在儲(chǔ)氨罐、氨氣輸送管道上和其它所能夠接觸到的設(shè)備上形成沉積物,長(zhǎng)時(shí)間堆積會(huì)嚴(yán)重堵塞調(diào)節(jié)閥門、氨氣輸送管道及噴氨流量計(jì)、阻火器等。
(2)液氨中的氧化鐵。在制取液氨過程中,對(duì)原料氣進(jìn)行凈化處理過程中極有可能不徹底,氫和氮在合成氨時(shí)催化觸媒脫落,造成催化劑觸媒、鐵銹、炭、硫元素等雜質(zhì)懸浮于液氨中,它們與液氨一同進(jìn)入蒸發(fā)器盤管內(nèi),在液氨氣化后析出并隨氣氨輸送到噴氨流量計(jì)、阻火器,從而造成該部位的堵塞。
(3)基建殘留。氨站系統(tǒng)設(shè)備安裝后,儲(chǔ)氨罐投入使用前對(duì)儲(chǔ)罐內(nèi)雜質(zhì)未清理干凈,整個(gè)管路系統(tǒng)吹污、清掃不徹底,造成系統(tǒng)運(yùn)行期間金屬屑等雜質(zhì)脫落懸浮于液氨中,在蒸發(fā)器盤管內(nèi)液氨氣化后析出。
(4)液氨中的水分對(duì)金屬的絡(luò)合腐蝕。根據(jù)《GB 536-1988 液體無水氨》(GB 536-1988),液體無水氨優(yōu)等品的水分≤0.1%,如果液氨出廠品質(zhì)差,含水量非常大,氨水是一種絡(luò)合劑,對(duì)大部分的金屬都有絡(luò)合腐蝕作用,長(zhǎng)時(shí)間會(huì)造成金屬腐蝕剝落形成金屬雜質(zhì)。
結(jié)論:因液氨中的雜質(zhì)隨著運(yùn)行時(shí)間在相對(duì)高溫區(qū)、流通變徑處附著和沉積,造成蒸發(fā)器換熱效果差和液氨進(jìn)量少,導(dǎo)致液氨氣化不足,最終導(dǎo)致蒸發(fā)器出力下降。
2.3 制定改善方案
(1)對(duì)調(diào)節(jié)門后平衡閥入口管和平衡閥處沉積物進(jìn)行定期清理。
(2)入廠取樣化驗(yàn)上對(duì)安全、人員資格、試驗(yàn)條件嚴(yán)格要求,確保入廠質(zhì)量合格。
(3)設(shè)備內(nèi)部沉積物多,造成蒸發(fā)器水浴溫度和氨氣溫差大或氨氣溫度低是一個(gè)循序漸進(jìn)的過程,運(yùn)行監(jiān)視應(yīng)及早發(fā)現(xiàn)劣化的趨勢(shì),確定處理。
(4)運(yùn)行合理調(diào)整氨氣溫度控制區(qū)間,一般控制在45~50℃左右,低于廠家推薦值,避免高溫區(qū)雜質(zhì)沉積。
3 改善后的效果
改善方案實(shí)施后,A蒸發(fā)器出力情況大大改善。A蒸發(fā)器出口氨溫平穩(wěn),蒸發(fā)器出力未再出現(xiàn)降低和持續(xù)下降現(xiàn)象。
4 結(jié)束語(yǔ)
綜上所述,該公司蒸發(fā)器的主要原因液氨中的雜質(zhì)隨著運(yùn)行時(shí)間在相對(duì)高溫區(qū)、流通變徑處附著和沉積,造成蒸發(fā)器換熱效果差和液氨進(jìn)量少,導(dǎo)致液氨氣化不足,最終導(dǎo)致蒸發(fā)器出力下降,通過對(duì)系統(tǒng)定期對(duì)蒸發(fā)器進(jìn)行沖掃和對(duì)易沉積部位進(jìn)行檢查。結(jié)合運(yùn)行實(shí)際和設(shè)備參數(shù),氨氣溫度控制在55~60℃。持續(xù)把好液氨入廠質(zhì)量驗(yàn)收關(guān),有效的消除了蒸發(fā)器出力下降現(xiàn)象,提高供氨系統(tǒng)運(yùn)行可靠性。
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