張苓志 李志廣 張勇
摘 要:通過對轉(zhuǎn)爐電除塵技術(shù)的研究,系統(tǒng)分析了產(chǎn)生泄爆的原因,提出了避免泄爆的有效措施,較大程度穩(wěn)定了轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)節(jié)奏,延長電除塵器壽命。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐電除塵;靜電除塵器;泄爆
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.17.044
1 引言
轉(zhuǎn)爐一次煙氣除塵與回收的干法技術(shù)在經(jīng)過魯奇和蒂森公司的相繼推廣和應(yīng)用后,目前已被全世界冶金行業(yè)所接受。近年來伴隨著國家節(jié)能環(huán)保政策的強(qiáng)力實(shí)施,轉(zhuǎn)爐干法除塵技術(shù)在國內(nèi)得到了大面積的推廣。
目前國內(nèi)外鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)爐煙氣除塵與回收主要采用兩種方法,一種是煤氣濕法(OG法)凈化回收系統(tǒng),一種是煤氣干法(LT法)凈化回收系統(tǒng)。安鋼原有轉(zhuǎn)爐除塵系統(tǒng)均為濕法除塵(OG法),2017年經(jīng)技術(shù)改造后,全部更換為干法除塵(LT法)。相比原有的濕法除塵(OG法),干法除塵(LT法)在除塵效率、能耗、環(huán)境保護(hù)方面都具有明顯優(yōu)勢[1]:一是除塵凈化效率高,能夠?qū)崿F(xiàn)含塵量小于15 mg/m3排放,完全滿足國家相關(guān)環(huán)保要求;二是該系統(tǒng)由于采用干法處理,不存在二次污染和污水處理;三是降低了能耗,回收的煤氣發(fā)熱值高,回收的粉塵可再次利用;四是占地面積小,設(shè)施集中度高,便于管理和維護(hù)。
轉(zhuǎn)爐干法除塵系統(tǒng)在安鋼是第一次使用,在使用過程中,多次出現(xiàn)因靜電除塵器泄爆從而導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐煉鋼中斷的事故,對生產(chǎn)組織影響較大。因此,有效地降低干法除塵系統(tǒng)的泄爆率有利于保證安鋼150噸轉(zhuǎn)爐的正常生產(chǎn)以及干法除塵系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
2 轉(zhuǎn)爐電除塵系統(tǒng)工藝介紹
轉(zhuǎn)爐在吹煉過程中產(chǎn)生的高溫?zé)煔馐紫缺粻t口上方活動煙罩捕集,煙氣經(jīng)過汽化冷卻煙道,在汽化冷卻煙道內(nèi)實(shí)現(xiàn)對煙氣進(jìn)行初次降溫至800℃~1000℃,同時回收部分內(nèi)能。然后進(jìn)入蒸發(fā)冷卻器內(nèi),煙氣被進(jìn)行二次降溫至280℃左右,并蒸發(fā)冷卻器能夠捕集粗顆粒粉塵,使其沉降排出并通過輸灰裝置送至粗灰倉。而后煙氣進(jìn)入四個圓筒形電除塵器進(jìn)行再次除塵,通過電除塵器收集下的粉塵通過內(nèi)置鏈?zhǔn)捷敾覚C(jī)排出并通過外部輸灰機(jī)裝置送至細(xì)灰倉。除塵后的煙氣再經(jīng)除塵風(fēng)機(jī)送至切換站,煙氣根據(jù)要求可以實(shí)現(xiàn)煤氣放散或回收的快速切換。
3 電除塵器泄爆定義及條件
3.1 泄爆的定義
在靜電除塵器電場內(nèi)部,在一定條件下當(dāng)轉(zhuǎn)爐煙氣內(nèi)的CO與O2因燃燒不充分發(fā)生爆炸時,煙氣體積會迅速膨脹,導(dǎo)致除塵器電場內(nèi)部壓力超過泄爆閥設(shè)定值,致使泄爆閥開啟稱為泄爆。
3.2 泄爆產(chǎn)生的條件[2]
(1)可燃?xì)怏w與氧氣混合比例達(dá)到爆炸極限,即CO≥9%,O2≥6%;(2)混合氣體的溫度在最低著火點(diǎn)以下:CO≤610℃,H2≤645℃;(3)有火種,即靜電除塵器內(nèi)電極放電,產(chǎn)生電火花。
4 電除塵器泄爆故障分析
通過整理分析電除塵器泄爆原因,在以下幾種情況下靜電除塵器容易發(fā)生泄爆:
(1)原材料中加入的廢鋼、石灰等潮濕,會導(dǎo)致產(chǎn)生的水蒸氣進(jìn)入靜電除塵器,被高壓電離生成氫氣和氧氣,其含量超過爆炸極限,從而使電除塵器泄爆。(2)轉(zhuǎn)爐吹煉前期碳氧反應(yīng)十分劇烈,導(dǎo)致CO迅速產(chǎn)生,此時如果產(chǎn)生的CO在爐口沒有被完全燃燒而進(jìn)入靜電除塵器,在會與開吹前煙道中的空氣進(jìn)行混合,從而會在靜電除塵器內(nèi)產(chǎn)生爆炸,泄爆閥自動泄爆,導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐在吹煉中出現(xiàn)突然中斷事故。(3)轉(zhuǎn)爐吹煉開始下槍吹氧后,若氧槍未打著火,使得煙氣中的O2含量過高,導(dǎo)致游離態(tài)氧氣進(jìn)入靜電除塵器,從而產(chǎn)生泄爆。(4)吹煉過程中出現(xiàn)事故提槍,二次下槍后吹氧如果氧氣流量控制不合理,CO未能完全燃燒生成CO2,導(dǎo)致富余氧氣進(jìn)入靜電除塵器,從而發(fā)生泄爆情況。
5 泄爆的預(yù)防措施
從泄爆現(xiàn)象的根源出發(fā),CO在空氣中的爆炸極限范圍為:12.5%~74.2%,防泄爆其實(shí)就是控制轉(zhuǎn)爐煙氣中CO與O2的混合濃度達(dá)到爆炸極限范圍[3]。針對電除塵系統(tǒng)泄爆現(xiàn)象的特點(diǎn),采取的工藝措施有:
(1)保證入爐原材料質(zhì)量。必須保證轉(zhuǎn)爐用廢鋼、石灰、輕燒白云石、石灰石等入爐料干燥、無水汽。廢鋼潮濕時,可先將廢鋼加入爐內(nèi)進(jìn)行預(yù)熱2~4 min之后再兌鐵水,預(yù)熱時爐口與煙罩要保持一定傾斜角度,不得正對煙罩;煙罩漏水時嚴(yán)禁生產(chǎn)。(2)穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐裝入制度。轉(zhuǎn)爐裝入制度按照先加廢鋼后兌鐵水模式,操作過程中加完廢鋼后前后搖爐1~2次,兌完鐵完成后再次搖爐的原則,保證廢鋼預(yù)熱充分。(3)優(yōu)化吹氧流量控制。在轉(zhuǎn)爐開吹前期,合理控制碳氧反應(yīng)速率,按一定的速率曲線緩慢上升,以利于CO能在爐口完全燃燒生成CO2,安鋼第二煉軋廠在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中按照開吹氧氣流量20000~21000Nm3/h、槍位1850mm直至點(diǎn)火全部正常來進(jìn)行控制,將CO與O2的混合濃度控制在爆炸范圍之外,可有效避免泄爆現(xiàn)象發(fā)生。(4)強(qiáng)化下槍點(diǎn)火操作。對于第一次下槍30~45 秒內(nèi)如果點(diǎn)不著火,此時必須立即提槍,再下槍點(diǎn)火前需前后搖爐操作;如果多次下槍仍然點(diǎn)不著火,可適當(dāng)兌鐵后再次下槍點(diǎn)火。再次下槍吹煉前先向爐內(nèi)吹大壓氮?dú)猓?.85~0.95Mpa)、低槍位(1800~2000mm)后再切換至氧氣點(diǎn)火開吹,這種方法可以有效的把輕薄料或結(jié)渣吹掃開并有效的把水分解的和空氣中的O2氣排除出去。向煙氣管道中吹入一定量的氮?dú)鈺r,需要觀察電除塵器煙氣含量分析儀,當(dāng)煙氣含量降至13%以下時方可吹煉。
6 結(jié)語
隨著安鋼除塵“濕改干”工程的全面竣工并投入使用,如何保證電除塵系統(tǒng)穩(wěn)定成為提高生產(chǎn)效率的關(guān)鍵。通過對電除塵器產(chǎn)生泄爆的原因進(jìn)行分析,制定可行有效地工藝控制措施,2018年一季度三座轉(zhuǎn)爐電除塵器泄爆事故僅發(fā)生2次,有效提高了轉(zhuǎn)爐電除塵系統(tǒng)的可靠性和安全性。
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