趙 岐,馬園媛,孔德升
[1.山東兗礦國(guó)拓科技工程股份有限公司,山東滕州 277527;2.兗礦水煤漿氣化及煤化工國(guó)家工程研究中心有限公司,山東滕州 277527;3.新能鳳凰 (滕州)能源有限公司,山東滕州 277527]
新能鳳凰 (滕州)能源有限公司 (以下簡(jiǎn)稱新能鳳凰)2×360kt/a甲醇項(xiàng)目采用多噴嘴對(duì)置式水煤漿加壓氣化技術(shù),氣化渣水系統(tǒng)采用三級(jí)閃蒸工藝。其中,低壓閃蒸罐閃蒸產(chǎn)生的低壓閃蒸氣量遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)值,除用于除氧器對(duì)脫鹽水熱力除氧外,仍有大量富余,頻繁造成除氧器放空氣帶水、噪音較大和環(huán)境污染等問題,低壓閃蒸氣之熱量及其冷凝液得不到有效回收利用逐漸成為裝置節(jié)能增效、擴(kuò)能提產(chǎn)和清潔文明生產(chǎn)的制約因素。
新能鳳凰氣化渣水處理系統(tǒng)采用三級(jí)閃蒸工藝:蒸發(fā)熱水塔作為第一級(jí)閃蒸,操作壓力0.78MPa,旨在解吸黑水中溶解的絕大部分酸性氣,并對(duì)閃蒸氣之熱量及其冷凝液予以回收利用;低壓閃蒸系統(tǒng)作為第二級(jí)閃蒸,操作壓力0.25MPa,旨在解吸出黑水中溶解的剩余氣體,副產(chǎn)的閃蒸氣送入除氧器,與脫鹽水直接接觸換熱進(jìn)行熱力除氧,預(yù)熱和脫除氧氣后的脫鹽水則進(jìn)入蒸發(fā)熱水塔,作為氣化系統(tǒng)補(bǔ)水;真空閃蒸系統(tǒng)作為第三級(jí)閃蒸,操作壓力-0.056MPa,旨在完全解吸出黑水中溶解的剩余氣體,并對(duì)黑水進(jìn)行降溫和濃縮。
低壓閃蒸罐在系統(tǒng)中擔(dān)負(fù)著解吸黑水中溶解的微量氣體、濃縮黑水、黑水降溫和副產(chǎn)低壓閃蒸氣的重要作用,閃蒸出的低壓閃蒸氣直接送入除氧器,對(duì)脫鹽水進(jìn)行熱力除氧,實(shí)現(xiàn)熱量回收,降低氣化系統(tǒng)的蒸汽消耗,在質(zhì)熱交換中絕大部分蒸汽冷凝進(jìn)入脫氧水中,冷凝液隨脫氧水直接返回工藝系統(tǒng)得以回收利用。但實(shí)際運(yùn)行中,由于低壓閃蒸氣富余量過大,導(dǎo)致除氧器放空氣頻繁嚴(yán)重帶水,加入的脫鹽水被直接帶出,限制了新鮮水的補(bǔ)入,系統(tǒng)水中懸浮物和各種離子不斷積累,導(dǎo)致系統(tǒng)易出現(xiàn)結(jié)垢且結(jié)垢狀況快速惡化;激冷水是保護(hù)激冷環(huán)和下降管不被高溫合成氣流輻射損壞的保護(hù)介質(zhì),并能轉(zhuǎn)移出激冷室內(nèi)的細(xì)顆?;以?,改善合成氣洗滌水水質(zhì),激冷水量越大,低壓閃蒸氣量越大,低壓閃蒸氣得不到有效消化或處理也限制了激冷水量的增大,進(jìn)而限制了氣化爐負(fù)荷的提高,成為裝置擴(kuò)能的瓶頸;另外,冬季除氧器放空氣帶出的水在周圍樓層上結(jié)冰,造成設(shè)備周圍地面結(jié)冰嚴(yán)重、框架和樓梯多處掛有冰溜,影響巡檢和檢修人員的作業(yè)安全。
氣化黑水中的酸性氣在進(jìn)入蒸發(fā)熱水塔蒸發(fā)室時(shí)幾乎完全閃蒸出來,也就是說低壓閃蒸氣幾乎不含有害氣體,符合氣體直接排放要求,將富余的低壓閃蒸氣通過低壓閃蒸罐安全閥旁路直接放空,可快速消除除氧器放空氣帶水的問題,保障系統(tǒng)新鮮水的補(bǔ)入,但富余閃蒸氣直接放空,其熱量及其冷凝液得不到回收利用,經(jīng)濟(jì)性差,且放空時(shí)會(huì)產(chǎn)生較大的噪音,對(duì)周邊環(huán)境和人員造成影響。
新能鳳凰共有3臺(tái)氣化爐,采用兩開一備的運(yùn)行模式,配套建設(shè)有3臺(tái)低壓閃蒸罐,3套氣化系統(tǒng)中的低壓閃蒸氣先匯聚到閃蒸氣總管,再一同進(jìn)入除氧器,支管線上無單向閥設(shè)計(jì),只需用水環(huán)式真空泵將備用真空閃蒸系統(tǒng)建立微負(fù)壓,然后投用真空閃蒸冷凝器,即可通過調(diào)節(jié)低壓閃蒸罐去真空閃蒸罐液位調(diào)節(jié)閥的開度將在運(yùn)低壓閃蒸罐的富余閃蒸氣全部引入備用真空閃蒸系統(tǒng),以實(shí)現(xiàn)對(duì)低壓閃蒸氣的消化吸收;閃蒸氣通過備用真空閃蒸冷凝器冷凝后,利用真空閃蒸分離罐與灰水槽之間的 (液)位差即可將冷凝液壓入灰水槽 (無需頻繁調(diào)節(jié)和增加監(jiān)控力度),不凝氣則被水環(huán)式真空泵抽出排入大氣??梢姡婵臻W蒸吸收法既可使冷凝液得到回收利用,又可使除氧器放空氣帶水和放空噪音問題得到解決。但此方法操作復(fù)雜,投用前需考慮諸多因素,具有一定的局限性:首先,此方法必須在備用低壓閃蒸系統(tǒng)和真空閃蒸系統(tǒng)檢修清理后進(jìn)行;其次,當(dāng)備用氣化爐、水洗塔和蒸發(fā)熱水塔等設(shè)備未檢修完成時(shí),需要增加數(shù)塊臨時(shí)盲板,將備用低壓閃蒸系統(tǒng)、真空閃蒸系統(tǒng)與正檢修設(shè)備可靠隔絕方可實(shí)施;再者,一旦進(jìn)入的低壓閃蒸氣氣量過大,大于真空泵的抽吸能力時(shí),需及時(shí)增大備用真空閃蒸系統(tǒng)的真空度,否則閃蒸氣會(huì)竄入檢修設(shè)備內(nèi),對(duì)檢修人員的生命安全造成威脅。
真空閃蒸吸收法雖能實(shí)現(xiàn)閃蒸氣的消化吸收,但只能在備用系統(tǒng)檢修后實(shí)施,且需增加大量臨時(shí)盲板、頻繁切換,勞動(dòng)量大,并存在一定的安全隱患。于是一些廠家采取了換熱器冷凝回收法,即增加低壓閃蒸冷凝器,并在低壓閃蒸氣壓力調(diào)節(jié)閥前增加支管路,將富余的閃蒸氣引入低壓閃蒸冷凝器中冷凝,冷凝液儲(chǔ)存在分離罐內(nèi),通過液位調(diào)節(jié)閥控制連續(xù)性地將其排入灰水槽,不凝氣則通過控制閥高點(diǎn)放空。此方法既可回收冷凝液,又可避免富余閃蒸氣放空帶來的環(huán)境污染和噪音問題,并解決除氧器放空氣帶水的問題,但此法只是回收了閃蒸氣,依然未能回收利用閃蒸氣的熱量,并因增設(shè)低壓閃蒸冷凝器增加了循環(huán)水的消耗和檢修維護(hù)成本。
低壓閃蒸氣壓力為0.25MPa,絕大部分為水蒸氣,于是部分廠家配套建設(shè)了蒸汽噴射泵對(duì)低壓閃蒸氣進(jìn)行綜合利用 (即蒸汽噴射泵利用法),運(yùn)行狀況良好。此法利用富余的閃蒸氣作為抽引介質(zhì),負(fù)壓室與真空閃蒸系統(tǒng)連接,真空閃蒸系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行時(shí),可用蒸汽噴射泵代替水環(huán)式真空泵維持真空閃蒸系統(tǒng)所需的真空度,按水環(huán)式真空泵小時(shí)耗電30kW·h、年運(yùn)行8000h計(jì),每年可節(jié)約用電30×8000=2.4×105kW·h,同時(shí)每年可節(jié)約水環(huán)式真空泵的脫鹽水消耗16000m3,節(jié)能降耗效果非常明顯。
但此方法需對(duì)低壓閃蒸氣富余量能否滿足真空閃蒸系統(tǒng)運(yùn)行要求 (真空度)進(jìn)行論證。因?yàn)殚W蒸氣與水蒸氣本質(zhì)上是不同的,進(jìn)入低壓閃蒸罐的是高溫黑水,含固量高,閃蒸產(chǎn)生水蒸氣的同時(shí),部分細(xì)灰也會(huì)隨閃蒸氣帶出,而水系統(tǒng)流量在調(diào)節(jié)控制中又不斷變化,低壓閃蒸氣量并不穩(wěn)定,細(xì)灰進(jìn)入抽引系統(tǒng)動(dòng)能降低后容易沉積而形成堵塞,尤其是蒸汽噴射泵的消音器部位,其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,細(xì)灰在此被捕集后無法除去,會(huì)造成噴射泵性能下降,堵塞嚴(yán)重時(shí)閃蒸氣甚至?xí)Z入真空閃蒸系統(tǒng),造成黑水溫度升高、絮凝效果變差和水系統(tǒng)紊亂等一系列問題;此外,開、停車過程中,水系統(tǒng)波動(dòng)大,閃蒸氣量不穩(wěn)定,真空閃蒸系統(tǒng)仍需切換為水環(huán)式真空泵運(yùn)行。
氣化反應(yīng)過程中會(huì)副產(chǎn)大量的氨,氨極易溶于水,造成排放廢水中氨氮超標(biāo),氣化系統(tǒng)不能自我消減氨氮,只能排至污水處理系統(tǒng)進(jìn)行微生物降解,導(dǎo)致生化處理系統(tǒng)投資大、維護(hù)成本高,且若氣化廢水氨氮含量過高,還會(huì)抑止生物菌生長(zhǎng),甚至造成生物菌死亡。但水煤氣中的氨會(huì)在變換洗氨塔洗滌液中富集、累積,氨氮含量可高達(dá)4500×10-6,變換汽提系統(tǒng)便是脫除洗氨塔洗滌液中氨氮的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。變換汽提系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)為:洗氨塔洗滌液通過液位調(diào)節(jié)閥連續(xù)送入汽提塔上塔預(yù)熱段,與蒸汽通過列管換熱后進(jìn)入汽提塔汽提段,再與汽提塔塔盤下部通入的低壓蒸汽 (變換汽提塔所用0.3MPa低壓蒸汽,先由蒸汽管網(wǎng)2.5MPa蒸汽減壓為1.1MPa蒸汽,再由1.1MPa蒸汽減壓為0.3MPa蒸汽)進(jìn)行質(zhì)熱交換,洗氨液不斷升溫,洗氨液中的氨氮隨著氣相中氨分壓的降低逐漸解吸釋放出來,解吸出的氨和H2S氣體隨蒸汽經(jīng)列管預(yù)熱段后排至硫回收系統(tǒng)。
變換汽提塔由上塔、中塔和下塔組成,上塔為立式列管式換熱器,汽提后的蒸汽溫度仍有120℃,用其對(duì)洗氨液預(yù)熱升溫;中塔為填料層,下塔為篩板塔,洗氨液在填料層和篩板上與蒸汽充分接觸,進(jìn)行質(zhì)熱交換,洗氨液自上而下溫度逐漸升高,氣相中氨、H2S、CO2等氣體分壓逐漸降低,洗氨液中溶解的氨氮逐漸解吸,在到達(dá)最后一層塔板時(shí),氣相中氨、H2S、CO2等氣體分壓幾乎降至0,廢水中的氨氮和H2S含量亦降至最低;其后,氨氮含量低于100mg/L的低溫冷凝液由泵加壓送入蒸發(fā)熱水塔蒸發(fā)室作為系統(tǒng)補(bǔ)水??梢姡?jīng)過變換汽提系統(tǒng)的汽提,變換冷凝液中的氨氮得以除去,從而可減輕污水處理系統(tǒng)的負(fù)荷,減少污水處理系統(tǒng)的投資與運(yùn)維費(fèi)用,但氨氮汽提需要消耗大量的蒸汽,約為3.8t/h,以年運(yùn)行8000h計(jì),變換汽提塔年消耗蒸汽約30000t。
鑒于低壓閃蒸氣中夾雜一定量的細(xì)灰,且具有氣量不穩(wěn)定的特點(diǎn),在氣化裝置內(nèi)一直未能找到低壓閃蒸氣回收利用的有效途徑,于是新能鳳凰開始將尋找范圍擴(kuò)大到整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng),經(jīng)分析后認(rèn)為,變換汽提塔下塔采用篩板,對(duì)蒸汽品質(zhì)的要求較低,可用低壓閃蒸氣進(jìn)行替代。2014年,新能鳳凰開始實(shí)施此項(xiàng)改造 (如圖1所示):將低壓閃蒸氣從低壓閃蒸壓力調(diào)節(jié)閥前引出,配管引至低壓蒸汽入變換汽提塔調(diào)節(jié)閥后管線上,原低壓閃蒸壓力調(diào)節(jié)閥改為溫度調(diào)節(jié)閥,與除氧器水溫檢測(cè)儀表連接,實(shí)現(xiàn)溫度的自動(dòng)控制,配管上增加壓力控制閥,實(shí)現(xiàn)低壓閃蒸系統(tǒng)壓力的穩(wěn)定控制;運(yùn)行時(shí),除氧器溫度調(diào)節(jié)閥據(jù)水溫變化控制入除氧器閃蒸氣的流量,保障脫鹽水除氧所需的蒸汽量,同時(shí)由新設(shè)置的低壓閃蒸壓力調(diào)節(jié)閥將低壓閃蒸系統(tǒng)壓力穩(wěn)定控制在0.25MPa,將富余的閃蒸氣送入變換汽提塔,并將變換汽提塔蒸汽流量調(diào)節(jié)閥與汽提塔塔底溫度信號(hào)連接形成溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)控制,據(jù)低壓閃蒸氣量的大小自動(dòng)調(diào)節(jié)入變換汽提塔的低壓蒸汽量,滿足變換汽提塔汽提的熱量之需。此項(xiàng)改造,自動(dòng)化程度高,無需增加人員配置,在系統(tǒng)開、停車過程中也可投用。
圖1 低壓閃蒸氣回收利用技改示意圖
新能鳳凰配套建設(shè)有3臺(tái)150t/h的蒸汽鍋爐和1臺(tái)發(fā)電機(jī)組,蒸汽鍋爐采用兩開一備的運(yùn)行模式,供應(yīng)空分裝置汽輪機(jī)、凈化系統(tǒng)冰機(jī)汽輪機(jī)和甲醇精餾系統(tǒng)所需的蒸汽。原始設(shè)計(jì)中,變換系統(tǒng)接氣后,中、低壓廢熱鍋爐均能副產(chǎn)一定量的蒸汽,副產(chǎn)的蒸汽補(bǔ)入蒸汽管網(wǎng)中,系統(tǒng)內(nèi)蒸汽富余量增大,于是將富余蒸汽送往發(fā)電機(jī)組發(fā)電,所發(fā)電力直接并入新能鳳凰電力系統(tǒng),從而減少外購(gòu)電量。但實(shí)際運(yùn)行情況是,廠區(qū)內(nèi)部蒸汽富余量較少,發(fā)電機(jī)組一直未能實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷運(yùn)行。而實(shí)施低壓閃蒸氣回收利用技改后,富余低壓閃蒸氣得到充分利用,全廠蒸汽利用格局更加合理,原蒸汽管網(wǎng)中可富余更多的2.5MPa蒸汽用于發(fā)電機(jī)組發(fā)電,從而增加發(fā)電量,進(jìn)一步降低企業(yè)的用電成本。
(1)改造前,變換汽提塔汽提氣采用鍋爐送來的低壓蒸汽,低壓蒸汽壓力為0.3MPa、溫度為143℃,平均用量3800k g/h,變換低溫冷凝液氨氮含量控制在100mg/L以下;改造后,低壓蒸汽僅在系統(tǒng)大修后原始開車時(shí)投用,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定后變換汽提塔汽提氣即切換為低壓閃蒸氣,手動(dòng)取樣分析,變換低溫冷凝液氨氮含量與改造前相比變化不大,也能控制在100mg/L以下,滿足工藝指標(biāo)要求。
(2)改造后,針對(duì)系統(tǒng)開停車和負(fù)荷大幅調(diào)整工況下低壓閃蒸氣流量波動(dòng)大、自調(diào)不及時(shí)的問題,執(zhí)行在系統(tǒng)開停車和負(fù)荷大幅調(diào)整前將自調(diào)閥切換為手動(dòng)控制的操作,以利實(shí)現(xiàn)氣化裝置低壓閃蒸系統(tǒng)和變換汽提系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
(3)系統(tǒng)大修時(shí),進(jìn)入變換汽提塔內(nèi)部檢查,未發(fā)現(xiàn)設(shè)備內(nèi)有大量積灰和結(jié)垢問題。
改造后,部分低壓閃蒸氣送往除氧器,部分送往變換汽提塔,僅有少量閃蒸氣通過消音器放空,噪音問題得到控制,除氧器放空氣帶水現(xiàn)象也得以消除,周圍地面上無積水,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生明顯改善。
改造后,富余低壓閃蒸氣得到充分利用,全廠蒸汽利用格局更加合理,蒸汽管網(wǎng)中富余的2.5MPa蒸汽用于發(fā)電機(jī)組發(fā)電,可創(chuàng)造更高的經(jīng)濟(jì)效益。低壓閃蒸氣優(yōu)化利用改造共投資約30萬元,改造后變換汽提塔0.3MPa蒸汽消耗量減少約3800k g/h,以裝置年運(yùn)行8000h計(jì)算,全年可節(jié)約蒸汽3800×8000÷1000=30400t,將富余的30400t蒸汽用于發(fā)電,按照噸蒸汽(2.5MPa)可發(fā)電200kW·h計(jì)算,每年可發(fā)電30400×200=6.08×106kW·h,每年可為企業(yè)節(jié)約外購(gòu)電費(fèi)用6.08×106×0.7÷10000=425.6萬元 [外購(gòu)電價(jià)格0.7元/(kW·h)]。
綜上所述,新能鳳凰氣化渣水系統(tǒng)低壓閃蒸氣綜合利用技改完成后,消除了多噴嘴水煤漿氣化裝置運(yùn)行中除氧器放空氣帶水、放空污染環(huán)境和噪聲大的問題,激冷水流量和系統(tǒng)水質(zhì)得到保障,為生產(chǎn)系統(tǒng)的擴(kuò)能改造奠定了基礎(chǔ);同時(shí),每年可節(jié)約蒸汽管網(wǎng)蒸汽用量30400t,蒸汽管網(wǎng)中富余的蒸汽用于發(fā)電機(jī)組發(fā)電,年可增加發(fā)電量6.08×106kW·h,每年可為企業(yè)節(jié)約用電成本425.6萬元。本改造項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益均非常顯著。