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      爐卷軋線AGC索尼磁尺的替代改造

      2018-09-26 10:05:20王滿
      山東工業(yè)技術(shù) 2018年15期

      摘 要:本文介紹了安鋼爐卷軋線用AGC索尼磁尺的替代改造,通過現(xiàn)狀分析,可行性分析,替代選型,現(xiàn)場支架安裝,硬件增加,程序編制,后續(xù)測試比對,確認外置MTS傳感器的增加,可以替代原有的AGC索尼磁尺檢測,且效果較好。

      關(guān)鍵詞:爐卷軋線;AGC索尼磁尺;替代改造;外置MTS傳感器增加

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.15.028

      0 前言

      爐卷軋機是安鋼第二煉軋廠爐卷生產(chǎn)線重要的鋼板軋制設(shè)備。鋼板軋制的精度控制,主要由AGC缸控制,原設(shè)計使用的測控系統(tǒng)為SONY磁尺控制系統(tǒng)。檢測元件是索尼磁尺。

      在使用的過程中,常會因為現(xiàn)場機械連桿處密封不好而漏泥沙、鐵屑、流水等,堵住磁尺磁環(huán)孔洞處,相對移動時,摩擦磁尺較多,一定程度時,磁尺會退磁、消磁,或者卡阻變形,影響測量計數(shù),或者因為AGC索尼磁尺安裝存在不同心、磁環(huán)孔洞摩擦磁尺較多造成磁尺退磁或消磁,影響測量計數(shù)或磁尺過細易折彎等無法使用的現(xiàn)象,從而引起設(shè)備長時間故障停車和軋制質(zhì)量事故,影響正常軋制和軋制精度。

      1 現(xiàn)狀

      SONY磁尺型號:MSS976R-350 卡頭:SZ705 磁頭:HA705 LK905

      索尼磁尺插頭:MS3106B18-89 檢測器:MD50-2N 精度:0.003mm

      磁頭孔洞直徑d=4mm,磁尺直徑d=2mm,安裝后,磁尺與磁頭間隙只有1mm,易堵塞或者不同心。

      2 解決方案

      2.1 可行性分析

      原SONY磁尺因為磁頭孔洞較小,改用MTS傳感器后,若選用大孔洞的磁環(huán)用于檢測,傳感器與磁環(huán)間隙相對較大,則可減小因為現(xiàn)場漏泥沙、鐵屑等引起的磁環(huán)堵塞、磁尺卡阻、彎曲、無法使用的情況,減少故障發(fā)生頻率。

      2.2 選型替代

      MTS位移傳感器三個標(biāo)準(zhǔn)系列:

      R系列:一個高精度、快速、同步位置控制的智能傳感器系列。適合要求高的機械自動化控制應(yīng)用。輸出模式包括:模擬的電壓與電流,SSI同步串行數(shù)字,DeviceNet、CANbus、Profibus、Interbus和EtherCAT總線。

      E系列:一個經(jīng)濟型的傳感器系列,可以提供簡單、直接的位置反饋信號。適合機床行業(yè)應(yīng)用。輸出模式包括模擬的電壓、電流、數(shù)字的Start/Stop脈沖。

      G系列:可編程和內(nèi)置診斷功能的傳感器系列。適合一般的機械自動化用。

      輸出模式包括:模擬的電壓與電流,數(shù)字的Start/Stop和PWM脈沖。

      傳感器分類有RH(不銹鋼耐壓外管)、RP(鋁成型外殼)、RF(可彎曲的柔性外管)和RD4(不銹鋼耐壓外管)4種。

      結(jié)合現(xiàn)場實際,選用RH系列的MTS傳感器,原SONY磁尺MSS976R-350的測量長度為350mm, 考慮長度相近且不小于350mm的型號為RHM0375MD701S1B1100,精度為5微米的傳感器。

      傳感器直徑d=10mm,磁環(huán)孔洞直徑d=19mm,安裝后,傳感器與磁環(huán)間隙7.5mm,不易堵塞或者不同心。

      3 項目實施

      現(xiàn)場制作固定用的安裝支架,通過連桿固定AGC缸伸縮桿,與原有的索尼磁尺平行安裝。選用MTS傳感器外置安裝,選用大磁環(huán),大孔徑可減少先前的泥沙、鐵屑等卡阻影響。兩側(cè)新安裝的外置式MTS SSI類型的375mm傳感器,通過敷設(shè)新的2根4*2*1.5的雙屏蔽軟控電纜線路約150米上到PLC柜中編制相應(yīng)的程序,計算并控制AGC缸動作的輸出。

      增加外置MTS位移傳感器后,實現(xiàn)互相切換功能,一旦一種檢測手段出現(xiàn)影響軋制精度或故障的狀況時,可以方便的切換到另外一種檢測手段,有效保證軋制精度和減少事故時間。另外,在ODG中增加監(jiān)控,方便比對兩者數(shù)據(jù),便于判斷故障原因。

      每次檢修或換輥時,對索尼磁尺和外置式MTS位移傳感器進行清潔維護,并在泄壓狀態(tài)下標(biāo)定AGC泄壓位,使傳動側(cè)和操作側(cè)位置零點一致,也使索尼磁尺和MTS位移傳感器檢測零點一致,消除長時間使用產(chǎn)生的位置偏差,進而保證檢測精度。

      4 改造效果及經(jīng)濟效益計算

      4.1 軋鋼時SONY磁尺與MTS傳感器的精度指標(biāo)對比

      OS側(cè):

      DS側(cè):

      4.2 故障時間及次數(shù)對比

      軋機因為AGC檢測故障導(dǎo)致的停車時間,2015年為494分鐘,2016年為196分鐘。

      改造前,2015、2016年的平均影響時間為(494+196)/2=345分鐘

      改造后,2017年6-10月,尚沒有因為AGC檢測導(dǎo)致的軋機停車時間,故障時間為0,故障次數(shù)為0。

      4.3 經(jīng)濟效益計算

      具體算法如下: 爐卷軋線年設(shè)計產(chǎn)量為110萬噸,每年生產(chǎn)天數(shù)按330天計,機時產(chǎn)量為:1100000÷(330×24)=138.88噸,噸鋼利潤按300元計。

      改造后,爐卷線每年可減少的故障停車時間為239430元,即23.94萬元。

      5 結(jié)論

      爐卷線用AGC索尼磁尺的替代改造,通過外置MTS傳感器的增加,實現(xiàn)了爐卷軋機AGC測控系統(tǒng)的替代軋鋼,精度可以滿足現(xiàn)有鋼板軋制需要,故障時間及故障次數(shù)也大為減少,順行了生產(chǎn),達到了預(yù)期改造目的。

      參考文獻:

      [1]TMEIC nv series & V series Engineering Tool 4 Online Manual.

      [2]MTS傳感器產(chǎn)品手冊[S].

      作者簡介:王滿(1983-),男,河南新鄉(xiāng)人,本科,工程師,研究方向:冶金自動化。

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