楊逢春 張 軍 葉 超
(中國工程物理研究院機械制造工藝研究所,四川綿陽621900)
立式磨床主要用于磨削長軸類、筒類等零件內(nèi)、外圓,我單位近期成功研制了一臺超精密立式磨床。該機床采用基于PMAC控制器的開發(fā)式數(shù)控系統(tǒng),X軸、Z軸、C軸均采用直驅(qū)電機,其導軌采用靜壓支承,直線電機帶動大型重載負載運動,并由平衡杠協(xié)調(diào)動態(tài)平衡。
該結構特點機床在國內(nèi)為首次研發(fā),在裝調(diào)、優(yōu)化等方面尚無相關經(jīng)驗可以借鑒,在研制優(yōu)化過程中遇到了很多技術難題。本文以工作中實際遇到的典型問題為對象,詳細介紹了超精密立式磨床Z軸導軌振動故障的解決思路,以期為類似專用機床的研制調(diào)試提供參考。
機床進給軸振動,對加工的精度、工件的表面質(zhì)量有著不容忽視的影響。Z軸在移動過程中出現(xiàn)振動,嚴重影響機床精度。
Z軸采用科爾摩根驅(qū)動器,并由西門子直線電機帶動大型重載部件運動,海德漢光柵尺作全閉環(huán)反饋,并由平衡杠協(xié)調(diào)動態(tài)平衡。
該系統(tǒng)采用PC機+PMAC+科爾摩根驅(qū)動器+西門子直線電機的控制方案,海德漢光柵作為反饋,如圖1所示。此方案在驅(qū)動器側實現(xiàn)速度環(huán)、電流環(huán)控制,PMAC控制卡側實現(xiàn)位置環(huán)控制,運動精度高。
圖1 方案原理圖
工控機作為上位機向PMAC控制器發(fā)出指令,PMAC經(jīng)過分析處理,向科爾摩根發(fā)出模擬量信號,驅(qū)動器接收到信號后經(jīng)過一系列的算法,輸出控制信號驅(qū)動西門子直線電機移動。海德漢光柵尺實時將移動位移轉化成數(shù)字信號反饋給PMAC,組成全閉環(huán)系統(tǒng)。
Z軸由科爾摩根724型驅(qū)動器驅(qū)動西門子直線電機1FN3,其導軌采用雙C型結構靜壓支承,如圖2所示,導軌行程接近1.5 m,導軌由床身、側導軌、上導軌以及滑臺組成。制造時保證導軌零件形位精度控制在1 μm,由于靜、動部件不接觸,真正實現(xiàn)了無摩擦,減小了熱變形對精度的影響。
圖2 Z軸結構圖
Z軸在移動過程出現(xiàn)振動,與機械傳動方面、電氣伺服方面都可能有關。機械方面可能與機械油膜間隙、機械安裝、平衡系統(tǒng)有關,電氣方面與伺服剛性、反饋系統(tǒng)等都有關。
靜壓導軌移動部件受到摩擦力,主要需檢查靜壓是否建立,油膜沒建立好,是引起振動和爬行的主要原因之一。缺少潤滑油會導致活塞受損,從而引起振動。重新加注潤滑油后,系統(tǒng)振動有一定改善,但是依舊存在(可以通過監(jiān)測系統(tǒng)速度得知),如圖3所示。
圖3 Z軸速度監(jiān)測分析圖
機床進給軸振動與伺服各個環(huán)節(jié)也密切相關,指令速度與實際速度波動很大,加上機床Z軸屬重載,平衡杠非線性等因素影響,也會引起系統(tǒng)振動,適當提高速度環(huán),降低電流環(huán),系統(tǒng)跟隨特性有明顯改善。
為了保證系統(tǒng)慣量匹配,綜合調(diào)整電流環(huán)和速度環(huán),對系統(tǒng)進行伺服優(yōu)化,先將電流環(huán)由原來的25.5降低為20,速度環(huán)增益由2.5增加至5,在積分時間上,電流環(huán)時間設置為0.7 ms,速度環(huán)時間設置為10 ms。
再配合示波器和信號發(fā)生器對電機進行調(diào)試,調(diào)節(jié)電流環(huán)、速度環(huán),最終使電機達到滿意的控制特性,如圖4所示。
圖4 優(yōu)化后電流、速度跟隨分析圖
隨著我國機械制造水平的提高,超精密機床正逐漸邁入國際先進水平。目前,超精密機床雖然精度高、結構復雜,但只要在其裝配、調(diào)試過程中掌握機床相關模塊的工作原理和機械結構,了解其操作方法、動作順序,利用高精度的檢測方法,對故障現(xiàn)象從原理上作充分分析,就一定能找到排除故障的方法,從而達到預期效果。通過超精密立式磨床機電控制系統(tǒng)調(diào)試,我們對基于PMAC的開放式數(shù)控系統(tǒng)以及直線電機驅(qū)動系統(tǒng)有了深入了解,為后續(xù)相關設備調(diào)試積累了豐富的經(jīng)驗。