吳 淼,馬星民
(1.中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 機電與信息學(xué)院,北京 100083;2. 北京中礦環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆本?100038)
隨著我國污水處理工程的快速發(fā)展,污泥作為最終產(chǎn)品,產(chǎn)量不斷加大.“十二五”期間,年產(chǎn)量約2 500萬噸[1].污泥富集了污水中有機物、磷、氮及病毒、寄生蟲、細菌等有毒物質(zhì),具有相當(dāng)大的環(huán)境危害.污泥處置的方式主要有土地利用、填埋、焚燒、建材利用等.
資料顯示[1-5]顯示,污水處理廠出廠的污泥含水率都在80%以上.其含水率對于污泥的土地利用、填埋、焚燒等極為不利,尤其達不到焚燒要求的67.7%以下[4].如果要對其進行利用,就必須進行深度脫水.深度脫水是指對含水率較高的污泥進行調(diào)質(zhì)處理后,再進行脫水處理,使其含水率達到55%~65%,特殊條件下污泥含水率還可以更低[6].
污泥深度脫水技術(shù)包括污泥調(diào)質(zhì)處理和調(diào)質(zhì)后污脫水處理.目前,污泥調(diào)質(zhì)處理普遍采用在污泥中加三價鐵鹽、鋁鹽的方法[2-3],改變污泥中水(間隙水和毛細水)的存在方式和結(jié)構(gòu);然后加入石灰作為滅活劑,殺菌除臭,同時也在污泥中形在多孔網(wǎng)格狀骨架,改變其壓縮性.采用隔膜壓榨機進行脫水處理,將污泥含水率控制在65%~55%之間.
污泥深度脫水作為一種新型工藝路線,同時作為污泥處置的一個中間環(huán)節(jié),正逐步得到污泥處置領(lǐng)域的認可[1].采用采污泥深度脫水技術(shù)不僅為后續(xù)處置帶來方便,也通兼顧污泥處置的經(jīng)濟和環(huán)境平衡,是適合我國污泥處置技術(shù)的新途徑.上述脫水工藝雖然名義上將污泥水分質(zhì)量分數(shù)處理在65%以下,但污泥自身的水分質(zhì)量分數(shù)并沒有降低,具體分析如下:
1) 污泥中水分子存在的方式主要由污泥中有機分子結(jié)構(gòu)所決定,其調(diào)質(zhì)方式并不能改變污泥中有機物分子結(jié)構(gòu),尤其是不能改變其中微生物及其胞外聚合物(extracellular polymeric substances,EPS)等有機物的分子結(jié)構(gòu),即不能從本質(zhì)上改水的存在狀態(tài),只是通過滲透作用淅出部分水分,水分降低效果不明顯.
2) 污泥水分降低的原因主要是通過控制加入石灰來實現(xiàn).原理是通過兩種不同密度的物料混合,當(dāng)密度大的物質(zhì)增加時,密度小的物質(zhì)在混合物中所占比例自然減小.石灰的密度要比水大,當(dāng)增加石灰質(zhì)量分數(shù)時,水的質(zhì)量分數(shù)自然減小.
3) 采用隔膜壓濾機對調(diào)質(zhì)后污泥進行過濾,特點是間隙工作,不易實現(xiàn)自動化控制,運行效率低;設(shè)備價格高,維護成本高[7].
針對上述問題,對污泥深度脫水問題進行了深入的研究,從調(diào)質(zhì)處理到脫水設(shè)備都進行了開拓性研究,取得了一定的成果和經(jīng)驗,為污泥的深度脫水技術(shù)開辟了一個新的方向.
污泥的調(diào)質(zhì)處理是對其深度脫水的關(guān)鍵技術(shù).污泥中含有大量的微生物及其胞外聚合物是細菌和其他微生物產(chǎn)生的用于自我保護和相互粘附的天然有機物[8],是污泥中重要組成部分.EPS與泥中的水分結(jié)合形成氫鍵,進而影響泥中從分子的存在形式.污泥中大部分的水結(jié)合在EPS中,是影響脫水性能的重要因素之一[9].因此,破壞EPS結(jié)構(gòu)、改變水分子的存在形式是調(diào)質(zhì)的關(guān)鍵所在.結(jié)合文獻[10-11]對污水中的污染物去除研究,本次研究采用氧化方法進行去除.
在含水率80%以上的污泥中,依次分別加入硫酸亞鐵和雙氧水.經(jīng)過氧化反應(yīng)后,污泥中有機物可分解為二氧化碳、水、無機鹽.泥中通過氫鍵結(jié)合的水分子變?yōu)橛坞x態(tài),可過濾性增強,經(jīng)過濾后可進一步降低污泥中水分.其具體氧化過程為:
(1)
(2)
(3)
(4)
如果在反應(yīng)深度和時間上沒有限制,有機物可以完全被降解為二氧化碳、水、無機鹽.
本試驗研究采用污泥氧化調(diào)質(zhì)、連續(xù)脫水工作的原理.工藝環(huán)節(jié)主要包括污泥調(diào)質(zhì)、泵送系統(tǒng)、初級壓濾、二級壓濾、皮帶輸送等5部分(其工藝流程見圖1,設(shè)備布置見圖2).其中初壓濾設(shè)備采用普通帶式過濾機,深度過濾設(shè)備選用鋼帶過濾機.工作原理是:首先將調(diào)質(zhì)后的污泥經(jīng)初級脫水后由流態(tài)變成塑態(tài),然后經(jīng)深度脫水變成固態(tài).使其水分質(zhì)量分數(shù)達到65%以下,為污泥的進一步處置焚燒、干化或填埋創(chuàng)造條件.
圖1 污泥深度脫水工藝流程圖
圖2 污泥深度脫水設(shè)備布置圖
含水率85%的污泥通過黏稠物料輸送裝置輸送至攪拌器,依次將調(diào)質(zhì)藥劑硫酸亞鐵與雙氧水加入污泥,充分攪拌,氧化后的污泥由塑態(tài)變成流態(tài),然后經(jīng)泵送系統(tǒng)將其輸送至帶式壓濾機進行初級壓濾.初級壓后的污泥為塑態(tài),由皮帶機輸送到鋼帶壓濾機,經(jīng)鋼帶壓濾機深度壓濾后,污泥變成固態(tài).最后通過卸料皮帶機輸送至焚燒爐或干化機內(nèi)進一步對其進行處置.壓濾后的污水,回到污水處理廠統(tǒng)一處理.
1.3.1 普通帶式壓濾機
普通帶式壓濾機由驅(qū)動機構(gòu)、張緊裝置、糾偏裝置、壓榨輥、糾偏輥、清洗裝置、接水裝置、擋泥板、機架等組成(圖3),利用雙層濾帶夾持著漿料在脫水輥上進行壓榨脫水.其脫水過程一般分為重力脫水區(qū)、楔形脫水區(qū)、壓榨脫水區(qū)及高壓壓榨區(qū).其作用是將調(diào)質(zhì)好的污泥進行初級進濾,使污泥由流態(tài)變?yōu)樗軕B(tài),以便進行下一步深度壓榨.
圖3 普通帶式壓濾機示意圖
帶式壓濾機脫水原理,是依靠濾帶產(chǎn)生的機械力對物料進行過濾,過濾介質(zhì)的壓力差是由濾帶拉力產(chǎn)生.圖4為其受力示意圖.
帶式壓濾機壓榨區(qū)模型可用平帶理論近似描述,壓榨力P與帶的張緊力T的關(guān)系式:
(5)
式中:B為濾帶的帶寬,D為壓榨棍的直徑,P為壓榨力,T為帶的張緊力.
圖4 濾帶與壓榨棍的受力圖
圖5 鋼帶壓榨原理示意圖
1.3.2 鋼帶壓濾機
與普通帶式壓濾機相比,鋼帶機除了由驅(qū)動機構(gòu)、張緊裝置、糾偏裝置、壓榨輥、糾偏輥、清洗裝置、接水裝置、擋泥板、機架等結(jié)構(gòu)外,還有鋼帶壓濾結(jié)構(gòu)(如圖5所示).鋼帶壓濾結(jié)構(gòu)由張力帶、加壓帶、過濾帶平行重疊繞在壓榨輥外而成,張力帶由鋼履帶構(gòu)成.張力帶能夠使濾餅同時受到濾餅運行方向(縱向)、與濾餅運行垂直方向(橫向)、濾餅厚度方向(垂直方向)的三維剪切力,使濾餅在壓榨過程中受到全方位的充分擠壓,尤其是大幅度增加了在垂直方向的擠壓力.提高了物料的壓縮比,有利于濾餅壓榨脫水、保持濾帶清潔,減少過濾帶損傷等特點.
鋼帶張力通過張緊油缸來調(diào)節(jié),從而調(diào)整對物料的過濾的壓力,油壓最高可達25 MPa.鋼帶機適合過濾有一定抗壓強度的物料,對于非流態(tài)物料尤為合適.
1.3.3 濾布選型
濾帶透氣量選擇的大小對處理能力起著至關(guān)重要的作用.透氣量過大容易造成壓榨段濾液渾濁,去除率降低.透氣量過小,重力區(qū)的排水效率低,處理能力直接受到影響.當(dāng)進料量控制不好時,還有可能在壓榨段出現(xiàn)擠壓“跑泥”現(xiàn)象.
對于普通壓濾機的濾布以過濾作用為主,即要保證一定強度,又要確保其通透性;鋼帶式壓濾機的濾布以強度為主,其過濾方式是過濾物料自身作為過濾介質(zhì).
1) 將一定量的污泥倒入通過污泥輸送系統(tǒng)泵送至攪拌器中.進入攪拌器中的物料計量通過輸送系統(tǒng)自動控制來實現(xiàn).通過均勻攪抖,污泥均勻地攤在攪拌器中,由于剪切稀薄作用,原吸附于污泥分子間水會有一定淅出.
2) 根據(jù)加入污泥質(zhì)量,按一定比例將一定質(zhì)量的FeSO4藥劑通過加藥裝置加入攪拌器中.將FeSO4調(diào)整為濃度為33%的液態(tài)形式加入,充分攪拌,使之與污泥充分混合均勻;攪拌時間一般在5~10 min.
3) 再根據(jù)污泥質(zhì)量,按一定比例將一定質(zhì)量的H2O2藥劑通過加藥裝置加攪拌器中,H2O2濃度控制在30%左右.同時進行攪拌,調(diào)質(zhì)藥劑會與污泥中的有機物發(fā)生氧化反應(yīng),并伴有大量氣體溢出,大量熱量釋放,同時產(chǎn)生體積膨脹現(xiàn)象.調(diào)質(zhì)后的污泥這時會呈現(xiàn)流態(tài).
4) 將充分調(diào)質(zhì)后的污泥通過泵送系統(tǒng)輸送至普通帶式過濾機,經(jīng)過普通帶式過濾機初步壓濾后,污泥過濾出一定的水分,由流態(tài)壓濾成塑性狀態(tài)(圖6),有一定抗剪切強度,可成受一定的壓力;含水率一般在71%左右.
5) 污泥經(jīng)過普通帶式過濾機壓濾后,由過渡溜槽輸送至鋼帶壓濾機進行深度壓榨,進一步進行脫水.脫水后污泥由塑態(tài)變?yōu)楣虘B(tài)(圖7);含水率一般在60%左右.
圖6 含水72%壓濾后污泥
圖7 含水58%壓濾后污泥
為使試驗研究不失一般性.污泥選用了多家污水處理廠的污泥,有昌平污水處理廠、威立雅污水處理廠、清河污水處理廠和九仙橋污水處理廠.對于每批次污泥都進行含水率化驗,對于關(guān)鍵工序結(jié)點的污泥含水率也進行了化驗,具體數(shù)據(jù)見表1至表5.表1至表4為每一種污泥的重復(fù)試驗,含水率取其多次試驗后的平均值.表5為各種污泥的原泥含水率、調(diào)質(zhì)過程含水率及壓濾后最終含水率,以便于直觀的數(shù)據(jù)比對,同時用于壓濾出水量分析.
表1 昌平污泥壓濾數(shù)據(jù)表
注:泥樣,昌平(原泥含水率84.56%);藥劑標(biāo)識,FeSO4+H2O2.
表2 威立雅污泥壓濾數(shù)據(jù)表
注:泥樣,威立雅(原泥含水率84.61%);藥劑標(biāo)識,FeSO4+H2O2.
表3 清河污泥壓濾數(shù)據(jù)表
注:泥樣,清河(原泥含水率85.60%);藥劑標(biāo)識:FeSO4+H2O2.
表4 九仙橋污泥壓濾數(shù)據(jù)表
注:泥樣,九仙橋(原泥含水率85.60%);藥劑標(biāo)識,FeSO4+H2O2.
表5 幾種污泥調(diào)質(zhì)后含水率與壓濾后含水率對照表
污泥調(diào)質(zhì)時,加入的藥劑FeSO4與H2O2均為液態(tài).其中FeSO4質(zhì)量為污泥質(zhì)量的5%,H2O2溶液質(zhì)量為污泥質(zhì)量的8%,溶解FeSO4時用水量為污泥質(zhì)量的10%.根據(jù)實測原泥含水率、調(diào)質(zhì)后污泥含水率、最終壓濾后污泥含水率數(shù)據(jù),可以推算出實際每噸污泥所壓濾出的水量.
現(xiàn)以處理1 t昌平污泥為例進行分析.原泥含水率為84.56%,系統(tǒng)處理后含水率為61.22%.由于壓濾前、后污泥只有水分的變化,固體物質(zhì)質(zhì)量分數(shù)不變.顯然,原泥中含水量為
1×84.56%=0.845 6,
調(diào)質(zhì)后污泥總質(zhì)量為
1+1×5%+1×8%+1×10%=1.23,
調(diào)質(zhì)后污泥實測含水率81.67%,可知,調(diào)質(zhì)后污泥質(zhì)量為
1.28×(1-81.67%)=0.224 3.
由于調(diào)質(zhì)后污泥在壓濾前后其質(zhì)量不變,壓濾后濾餅含水量為W,壓濾后含水率為61.22%,則
W/(W+0.224 3)=61.22%,W=0.353 9.
故壓濾后每噸出水
0.845 6-0.353 9=0.491 7.
同理知,威立牙雅污泥每噸出水量為0.470 7 t,清河污泥每噸出水量為0.583 7 t,九仙橋污泥每噸出水量為0.500 6 t.
該工藝可使每噸污泥實際出水量在0.5 t左右,對污泥的后續(xù)處理帶來極大的便利,尤其當(dāng)進行干化、焚燒時,會節(jié)約大量的能源,降低了成本.
1) 調(diào)質(zhì)效果好
在污泥中依次分別加入硫酸亞鐵和雙氧水,可將污泥中的EPS及其他有機物徹底氧化.不僅能使污泥的有機物可分解為二氧化碳、水、無機鹽,而且可使原污泥中通過氫鍵結(jié)合的水分子變?yōu)橛坞x態(tài),污泥可過濾性增強.
2) 脫水效果好
在污泥中無需過濾加額外過濾骨架(如石灰、粉煤灰等),污泥自身的無機物便可充當(dāng)過濾骨架,經(jīng)壓濾后,脫水效果良好.水分質(zhì)量分數(shù)平均降低約25%.體積為原來1/3.
3) 除菌除臭效果好
由于藥劑的氧化作用,有害細菌及發(fā)臭有機物被分解,故其除菌除臭效果好.
4) 過濾壓力高
該脫水系統(tǒng)與隔膜壓濾機系統(tǒng)相比,擠壓壓力大,膈膜壓濾機在1.5 MPa以下[7],鋼帶機擠壓壓力可達2.5 MPa.
5) 自動化效果好
該脫水系統(tǒng)與采隔膜壓濾機系統(tǒng)相比,工作連續(xù),易于實現(xiàn)自動控制,勞動強度小,維護成本小.
6 ) 需水量少
采用隔膜壓濾系統(tǒng)時,需加水將污泥稀適至含水率95%的溶液將態(tài),方可進行調(diào)質(zhì);本工藝直接在污泥中加藥調(diào)質(zhì),節(jié)約了大量用水,減少后續(xù)污水處理費用.
經(jīng)過研究課題組近兩年的深入研究,確定了“FeSO4與H2O2化學(xué)調(diào)質(zhì)+普通帶機初級過濾+鋼帶機二級過濾”的連續(xù)脫水工藝流程,對不同污水處理廠所產(chǎn)生的污泥進行了大量脫水試驗.研究結(jié)果表明,通過對污泥調(diào)質(zhì)處理,可以實現(xiàn)改性處理,脫水性能增強;該脫水系統(tǒng)脫水效果良好,在不加石灰等過濾骨架的情況下,可使污泥含水率達60%左右,降低約25%;系統(tǒng)工作連續(xù),易于實現(xiàn)自動化.因此,該工藝是深度脫領(lǐng)域的一種技術(shù)創(chuàng)新,具有良好的實用價值和推廣前景.