魏亞光 周炳海
(同濟大學 機械與能源工程學院 上海 201804)
QCD(Quick Exchange Die)快速換模是一個理論與一組技術(shù)相結(jié)合的體系,這些技術(shù)使設備調(diào)整和換線作業(yè)在短時間內(nèi)完成成為可能。QCD源于對模具和設備治具調(diào)整的改善,其原理亦可以應用于所有換模需求的換線流程。
需要特別指出的是,也許所有的調(diào)整時間在十分鐘內(nèi)完成是不可能的,但是在絕大多數(shù)案例中,QCD都成功的使換模時間顯著減少。
本文將這種理論體系引入到精沖生產(chǎn)線換模時間減少的效率改善。
A公司是從事汽車零部件的制造,主要生產(chǎn)方式有精沖生產(chǎn)線和二道加工生產(chǎn)區(qū)域。從全廠來看,目前的制造瓶頸主要在精沖生產(chǎn)線,而且精沖生產(chǎn)線設備昂貴,故公司改善的重點自然就放到了提高設備利用率上。如果能快速完成產(chǎn)品型號的切換,減少設備停機時間,使昂貴的精沖生產(chǎn)線效率最大化,公司產(chǎn)能也將大大提高,并從中獲得巨大收益。
公司專門成立了改善小組,對精沖生產(chǎn)線的現(xiàn)狀進行統(tǒng)計分析。取公司的五條精沖壓機的平均月度OEE為研究對象,據(jù)統(tǒng)計,改善前精沖生產(chǎn)線平均的綜合設備效率OEE為49%。而在影響OEE的指標中,換模、換料占了其主要部分。
根據(jù)一個月的數(shù)據(jù),制作停機率統(tǒng)計圖,如圖1所示。從圖中可見在所有損失中,模具換線導致的時間損失是最大的,其次是模具維修故障。于是公司決定從減少精沖模具換型時間入手,其次是提高生產(chǎn)中模具的穩(wěn)定性。
圖1 停機率統(tǒng)計圖
QCD理論的基本原理是:嚴格劃分“內(nèi)部操作時間”和“外部操作時間”;將“內(nèi)部操作時間”轉(zhuǎn)化為“外部操作時間”;以此減少“內(nèi)部操作時間”,同時通過分析和改善以縮短內(nèi)部操作時間,將改善分為兩大步驟。
現(xiàn)有換模作業(yè)過程的分析:首先,由負責精沖生產(chǎn)線的主管、領(lǐng)班、技術(shù)員、改善人員成立的研究小組現(xiàn)場觀察整個換模過程。對換模時的動作進行分解、分析、時間記錄。如表1所示,為改善前時間分析表,將整個換線過程分成33個動作逐步加以分析。根據(jù)分析,可以看到原換型過程中存在著大量的浪費,如工具尋找、下一模具的吊環(huán)安裝、蓋板安裝等原本可以在設備停機前做好的工作。同時可以看到絕大多數(shù)工作都是串行完成。另外,改善前的作業(yè)順序也較為復雜,有許多不必要的作業(yè)存在。通過并行作業(yè)及充分的換線準備,可以大大減少換線過程中的浪費。需要盡量使設備停下來后作業(yè)人員只在設備前很短“內(nèi)部操作時間”的范圍內(nèi)進行有效“外部操作時間”作業(yè)。
表1 改善前時間分析表
根據(jù)上述的更換流程描繪及現(xiàn)場觀察,改進小組提出了下列改進方案:
將“內(nèi)部操作時間”盡可能轉(zhuǎn)換成“外部操作時間”,讓精沖生產(chǎn)線的停機時間盡量縮短。如可以提前準備的事項進行分析歸類,工具,吊帶,下一模具安全檢查,下一模具吊環(huán)安裝,下一模具蓋板安裝等都提前準備好。并按照下一工作單準備的原則,充分做好換型前的所有準備工作,減少模具換線過程中的準備時間。經(jīng)過改善小組多次討論分析,歸納出如表2的計劃改善時間分類表。
表2 計劃改善時間分類表
通過5W+1H 分析方法分析每一個動作,并基于4個最基本的動作經(jīng)濟性:減少動作數(shù)、同時進行動作、動作距離縮短、動作盡量舒適??紤]換線動作盡量不需要工具,如果必須用工具,考慮簡單的工具和功能性省力化工具,普通操作工就能進行。工具也還存在改進的空間,通過設計具有自動推拉功能的機械臂,可以大大減少模具推入和拉出的時間和人力,減少作業(yè)人員的勞動強度、安全性以及提高效率。
合理重排換線作業(yè)順序,標準化整個過程,如表2,計劃改善時間分類表所示。改善后整個換模內(nèi)部時間需20′20″,計劃改善前的換模時間為53′20″。
根據(jù)計劃改善的動作以及時間分析,針對每個可能改善的動作進行外部時間的標準化作業(yè)。比如針對1~7的動作可以完全在換模前由模具技術(shù)員完成,并將模具運送到壓機邊標準模具放置臺的指定位置,模具放置臺設計兩個模具位置,一個是壓機上正在生產(chǎn)的模具位置,一個是下一工單需要的模具,模具放置臺如圖2所示。
圖2 模具放置臺
關(guān)于模具的蓋板,原則上每一個精沖生產(chǎn)線準備2套一樣的模具蓋板,在下一個工單準備的時間一并準備好,這樣在模具準備階段即可安裝完畢,無需等待下模以后再來交換安裝,節(jié)省表2中的21~25項的作業(yè)動作。蓋板精沖生產(chǎn)線如圖3所示。
圖3 模具蓋板精沖生產(chǎn)線
關(guān)于模具的拉出和推進,根據(jù)改善的動作經(jīng)濟性原則,設計簡單的模具推拉手臂取代作業(yè)人員的手工作業(yè)方式,模具推拉機械臂,如圖4所示。
圖4 模具推拉機械臂
改善后,通過為期六個月的實施,截至 2016年12月統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,單次換模時間由原來的53′20″減少到 20′20″,設備綜合效率OEE從改善前的49%提高到70%,充分證實了以QCD快速換模改善活動的有效性,提高了精沖生產(chǎn)線的生產(chǎn)效率,并大幅節(jié)約了新的精沖生產(chǎn)線的投資,增強了公司的運營績效,降低了產(chǎn)品的內(nèi)部成本,提高公司的市場的產(chǎn)品競爭力。
基于 QCD的改善活動歸根到底是為了提高設備利用率,從而提高設備綜合效率。本文通過分析A公司的精沖生產(chǎn)線運行狀況,進行了其換模停機原因分類分析。從實際應用效果來說,所制訂的改善措施是合理有效的,對A公司提高設備利用率起到了重要作用。