梁威 沈斌 趙姍姍 岳慶 劉曉梅
摘 要:本文分對某液化天然氣裝置生產(chǎn)過程中遇到的問題進(jìn)行了總結(jié),提出了針對井口天然氣特有的工藝設(shè)計要點及設(shè)備配置情況,為井口撬裝化LNG裝置設(shè)計提出關(guān)鍵性要求,保證裝置的連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。
關(guān)鍵詞:邊遠(yuǎn)氣井;液化天然氣;技術(shù)風(fēng)險
1 前言
在陜北地區(qū)的長慶、延長、以及新疆地區(qū)等油氣田公司的一批邊遠(yuǎn)分散井也因為產(chǎn)量低、管道輸送經(jīng)濟(jì)性差等原因,完井后一直未能投入開發(fā)生產(chǎn),造成了前期勘探、鉆井資金的巨大浪費(fèi)。據(jù)初步估計,在陜北地區(qū)這樣的邊遠(yuǎn)分散井大約有1000口左右,而其中30%的單井產(chǎn)氣量大約在1~5萬方/天,如果能有效的將這些氣井通過制取CNG、LNG的方式加以轉(zhuǎn)化利用,則每年可增加國內(nèi)天然氣產(chǎn)量15~50億立方米。隨著國內(nèi)外能源緊張問題逐步加劇,這部分能源有效回收利用也逐漸得到重視。
本文針對某井口LNG裝置生產(chǎn)過程中遇到的問題,嘗試探索出一條適用于邊遠(yuǎn)分散井制取LNG產(chǎn)品的有效工藝路線,指導(dǎo)國內(nèi)邊遠(yuǎn)氣井的開發(fā)利用。
2 某井口天然氣制LNG流程及問題
2.1 某井口天然氣組成
2.2 井口氣制LNG工藝流程
來自井口的高壓原料氣(~20MPa(G))經(jīng)加熱節(jié)流后(~5.5MPa(G)),經(jīng)三相分離器進(jìn)行固體雜質(zhì)和游離水的分離,一部分(~25%總氣量)經(jīng)降壓后去發(fā)電系統(tǒng),其余則經(jīng)換熱后進(jìn)入吸收塔底部,與由塔頂自上而下流動的MDEA貧液逆流接觸,吸收其中的CO2。離開吸收塔頂部的是含飽和水的濕凈化氣(CO2≤50ppm)。
脫水工藝采用等壓再生脫水技術(shù)。凈化氣來自MDEA脫酸單元,經(jīng)凈化氣過濾分離器除去液滴后,經(jīng)調(diào)節(jié)閥分為兩路。其中主路(~85%總量)經(jīng)干燥塔脫水至<1ppmV后送至下游工序。
干燥后的天然氣進(jìn)入脫汞塔,在專用脫汞劑的作用下,使出塔氣體中汞降至<0.01μg/m3,凈化天然氣送至冷箱進(jìn)行深冷液化。
冷箱內(nèi)的換熱器為鋁質(zhì)釬焊板翅式換熱器,位于冷箱內(nèi)部,脫酸脫水脫汞的凈化氣從頂部進(jìn)入進(jìn)入冷箱的主換熱器內(nèi),冷卻直至液化,再經(jīng)調(diào)節(jié)閥(J-T閥1)節(jié)流降壓后得到~-155℃的LNG產(chǎn)品,經(jīng)槽車外運(yùn)。
2.3 現(xiàn)場運(yùn)行存在的問題
①M(fèi)DEA脫碳單元調(diào)試過程中,當(dāng)原料氣的負(fù)荷從50%~85%時,胺液循環(huán)泵必須同時開才能滿足產(chǎn)品氣的凈化要求,初步判斷MDEA脫碳系統(tǒng)設(shè)計處理量偏小;②等壓脫水單元按照設(shè)計工況的時序表進(jìn)行操作時,發(fā)現(xiàn)吸附塔的吸附時間緩慢縮短,且吸附末期時吸附塔的壓降明顯增大,初步判斷為吸附劑再生不完全造成;③冷箱正式進(jìn)原料氣后,主換熱器的原料氣通道壓力降快速增大,在整個調(diào)試期間冷箱深冷段出現(xiàn)了2次嚴(yán)重凍堵發(fā)生;④現(xiàn)場靠近預(yù)處理的主工藝裝置撬附近,有明顯的臭雞蛋氣味,尾氣中H2S排放量可能超標(biāo);⑤MR循環(huán)系統(tǒng),因沒有設(shè)置流量監(jiān)測和組分分析儀,導(dǎo)致系統(tǒng)一直無法準(zhǔn)確把握系統(tǒng)中冷劑配比情況,裝置能耗較大。
3 井口天然氣液化裝置可靠性設(shè)計
針對本套井口氣制LNG裝置的問題,以及邊遠(yuǎn)氣井的原料氣狀態(tài)、組分等不穩(wěn)定性,并結(jié)合邊遠(yuǎn)氣井的規(guī)模、可用占地以及施工條件等因素,可靠的設(shè)計方案應(yīng)具備如下特點:
①模塊化的干法脫硫單元。保證裝置可根據(jù)原料含H2S氣體的含量(≥20ppmV),選擇性的配置脫硫單元,同時因干法脫硫單元所需設(shè)備數(shù)量少,較容易成撬及更換,是較理想的邊遠(yuǎn)井口脫硫方式,保證脫硫后原料氣含H2S<10ppmV;②寬調(diào)節(jié)范圍的脫酸單元設(shè)計。井口氣生產(chǎn)受地質(zhì)環(huán)境影響,常出現(xiàn)CO2含量波動情況,為確保裝置能適應(yīng)氣井不同時期及裝置在不同氣井的循環(huán)使用,因此常將原料氣中的CO2按照一個較大的含量進(jìn)行設(shè)計(5%~8%),并在脫酸系統(tǒng)輔機(jī)的選型中,對關(guān)鍵耗能設(shè)備配置變頻調(diào)節(jié),保證裝置在寬的調(diào)節(jié)范圍內(nèi)保持高效;③變壓吸附法深度脫重?zé)N設(shè)計。對于一般的氣井可將脫水和脫重?zé)N裝置耦合在同一套變壓吸附裝置中,確保進(jìn)冷箱的凈化氣中H2O<1ppmV、C5+<10ppmV;對于油田伴生氣組分中C5+超過1500ppm時,建議單獨(dú)配置變壓吸附塔,以便根據(jù)實際生產(chǎn)情況調(diào)整吸附周期;④采用帶預(yù)冷的MRC混合制冷工藝與高效螺桿壓縮機(jī)。帶預(yù)冷的流程將單混合冷劑流程能耗更低,且采取高效油分控制進(jìn)冷箱主換熱器的MR組分<5ppm,保證MR組分在冷箱中安全穩(wěn)定長期運(yùn)轉(zhuǎn);⑤裝置全撬裝化供貨和安裝。撬裝設(shè)計可以降低現(xiàn)場的工作量,降低施工成本,有利于裝置搬遷??筛鶕?jù)不同地區(qū)的需求組裝成不同液化能力的液化裝置,具有較大的市場靈活性。
4 結(jié)論
①邊遠(yuǎn)井口氣因其氣源特殊性,必須重視裝置的獨(dú)特性,切不可貿(mào)然拷貝大型LNG調(diào)峰液化裝置工藝流程;②井口氣制LNG工藝方案是可行的,在具體項目實施時,務(wù)必將影響裝置可靠性的各項因素采取措施預(yù)防;③全撬裝化的LNG液化裝置是適合邊遠(yuǎn)氣井的高效開發(fā)的,此項技術(shù)值得大力推廣。