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      淺析導(dǎo)水機(jī)構(gòu)安裝間隙過大對(duì)一次調(diào)頻的影響

      2018-09-08 01:17:54,,,
      四川水利 2018年4期
      關(guān)鍵詞:導(dǎo)水調(diào)速器導(dǎo)葉

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      (1.四川二灘國際工程咨詢有限責(zé)任公司,成都,610072;2.四川小金川水電開發(fā)有限公司,四川 小金,624200;3.中國水利水電第九工程局有限公司,貴陽,550081;4.貴州新中水工程有限公司,貴陽,550000;)

      1 機(jī)組一次調(diào)頻的意義

      機(jī)組一次調(diào)頻是指當(dāng)電網(wǎng)頻率超出規(guī)定的正常范圍后,電網(wǎng)頻率的變化將使參與一次調(diào)頻的各機(jī)組的調(diào)速系統(tǒng)根據(jù)電網(wǎng)頻率的變化自動(dòng)增加或減小機(jī)組功率,從而達(dá)到平衡狀態(tài),并且將電網(wǎng)頻率的變化限制在一定范圍內(nèi)的功能,所以,一次調(diào)頻功能是維護(hù)電網(wǎng)穩(wěn)定的重要功能和手段。

      一般情況下,系統(tǒng)調(diào)度機(jī)構(gòu)要求投運(yùn)機(jī)組的一次調(diào)頻功能長期投入,未經(jīng)調(diào)度批準(zhǔn),運(yùn)行人員不得擅自退出該功能,而一次調(diào)頻是否需要?jiǎng)幼鲃t是根據(jù)電網(wǎng)的系統(tǒng)頻率與額定頻率差值幅度決定的。春堂壩機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行時(shí)調(diào)速系統(tǒng)工作模式為開度調(diào)節(jié)模式,有功閉環(huán)在監(jiān)控系統(tǒng)側(cè),調(diào)速器實(shí)際收到的是監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出的開度增減令(脈沖控制),而當(dāng)一次調(diào)頻動(dòng)作后調(diào)速系統(tǒng)工作模式會(huì)自動(dòng)切換為頻率調(diào)節(jié)模式,負(fù)荷的變化實(shí)際是根據(jù)系統(tǒng)頻率與額定頻率之差通過相應(yīng)的傳遞函數(shù)計(jì)算得出的(華中電網(wǎng)水電機(jī)組一次調(diào)頻的負(fù)荷變化限制幅度為額定負(fù)荷的±10%),同時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)有功閉環(huán)調(diào)節(jié)不參與有功的控制,保證一次調(diào)頻動(dòng)作的最優(yōu)先級(jí)。

      2 設(shè)備概述

      春堂壩水電站位于四川省小金縣境內(nèi)的沃日河上,為引水式電站,電站為沃日河干流日爾—春堂壩段梯級(jí)規(guī)劃開發(fā)的第四級(jí),電站采用引水式開發(fā),水庫正常蓄水位2449.80m,相應(yīng)總庫容為85.4萬m3;調(diào)節(jié)庫容25.6萬m3,具有日調(diào)節(jié)性能,電站安裝3臺(tái)立式混流機(jī)組,單機(jī)容量18MW,總裝機(jī)容量54MW。機(jī)組選用樂山東風(fēng)電機(jī)廠水輪發(fā)電機(jī)(水輪機(jī)型號(hào):HLD307-LJ-150),調(diào)速器選用武漢長控高油壓微機(jī)調(diào)速器(型號(hào):GVT-7600-16),調(diào)速器并網(wǎng)時(shí)采用開度模式,受南自監(jiān)控系統(tǒng)有功閉環(huán)控制,而當(dāng)一次調(diào)頻動(dòng)作時(shí)會(huì)自動(dòng)閉鎖南自監(jiān)控系統(tǒng)有功閉環(huán),同時(shí)調(diào)速器控制PID自動(dòng)由并網(wǎng)PID變?yōu)橐淮握{(diào)頻PID,其開度反饋信號(hào)是由安裝在接力器上的磁致伸縮式位移傳感器反饋,功率反饋信號(hào)是由安裝在調(diào)速器電柜內(nèi)的功率變送器反饋的機(jī)組出口功率,水輪機(jī)導(dǎo)葉傳動(dòng)機(jī)構(gòu)采用調(diào)速器動(dòng)作經(jīng)接力器動(dòng)作控制環(huán),由聯(lián)系控制環(huán)與導(dǎo)葉的雙頭連桿帶動(dòng)導(dǎo)葉動(dòng)作。

      3 機(jī)組一次調(diào)頻過程

      調(diào)速器試驗(yàn)由四川中鼎科技有限公司進(jìn)行,試驗(yàn)設(shè)備采用“TG2000系列水輪機(jī)調(diào)速器測試系統(tǒng)”。在進(jìn)行機(jī)組一次調(diào)頻試驗(yàn)前,進(jìn)行了調(diào)速器靜態(tài)特性、空載擺動(dòng)、空載擾動(dòng)等相關(guān)試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果為:調(diào)速系統(tǒng)轉(zhuǎn)速死區(qū)ix為0.03%,空載擺動(dòng)頻率波動(dòng)范圍在±0.08Hz以內(nèi),空載擾動(dòng)波形到位迅速、穩(wěn)定。

      根據(jù)調(diào)速器帶負(fù)荷前的相關(guān)試驗(yàn),機(jī)組進(jìn)行一次調(diào)頻設(shè)置PID參數(shù)為:KP=5、Ki=8、Kd=0,bp=4%,開度限幅6%,人工死區(qū)±0.035Hz(華中電網(wǎng)水電機(jī)組一次調(diào)頻人工死區(qū)控制在±0.05Hz范圍內(nèi)),進(jìn)行模擬頻率擾動(dòng)時(shí)(如圖1所示),在50Hz頻率(紅線)基礎(chǔ)上增加0.1Hz后,開度信號(hào)(藍(lán)線)與功率信號(hào)(綠線)相應(yīng)降低,當(dāng)撤去擾動(dòng)信號(hào),頻率重新回到50Hz后,開度信號(hào)基本返回原位置,但功率信號(hào)卻沒有返回原位置。

      圖1 機(jī)械死區(qū)存在示意

      從機(jī)組負(fù)荷變化情況可看出,調(diào)速器能正確響應(yīng)而機(jī)組負(fù)荷未能發(fā)生相應(yīng)變化,說明機(jī)組調(diào)速系統(tǒng)包括接力器動(dòng)作正常,而實(shí)際導(dǎo)葉開度未能發(fā)生相應(yīng)變化,初步判定機(jī)組導(dǎo)水機(jī)構(gòu)存在一定的機(jī)械死區(qū)。

      4 原因分析

      結(jié)合一次調(diào)頻試驗(yàn)情況,試驗(yàn)人員、設(shè)備廠家、電廠人員組成檢查組認(rèn)真分析認(rèn)為可能存在以下幾點(diǎn)原因:①試驗(yàn)接線是否正確,采集數(shù)據(jù)是否真實(shí);②機(jī)組出口PT/CT、系統(tǒng)PT一次/二次接線是否正確、牢固,是否有存在干擾;③各類傳感器(如功率變送器、接力器位移傳感器)等是否工作正常;④機(jī)組導(dǎo)葉開度是否在接力器動(dòng)作后真實(shí)響應(yīng)。

      針對(duì)以上分析原因,檢查組首先對(duì)試驗(yàn)設(shè)備、試驗(yàn)接線、測量回路、各類傳感器等進(jìn)行了仔細(xì)的檢查核對(duì),均未發(fā)現(xiàn)問題。故初步判定導(dǎo)葉存在開度死區(qū)。

      為確認(rèn)該疑問,檢查組在兩只接力器臂末端設(shè)置兩只百分表,在水車室分四個(gè)方向選取4只對(duì)稱導(dǎo)葉,分別在導(dǎo)葉軸頸處設(shè)置四只百分表,操作調(diào)速器開/關(guān)導(dǎo)葉相同開度,對(duì)導(dǎo)葉實(shí)際響應(yīng)進(jìn)行核對(duì)檢查。通過試驗(yàn)確認(rèn),接力器存在一定死區(qū),而導(dǎo)葉存在較大死區(qū)。

      死區(qū)存在的原因,主要是加工件的制造精度不足,導(dǎo)致導(dǎo)水機(jī)構(gòu)各部連接處存在較大空腔間隙,為確認(rèn)導(dǎo)水機(jī)構(gòu)實(shí)際安裝間隙,由主機(jī)廠家派專人對(duì)導(dǎo)水機(jī)構(gòu)進(jìn)行了拆卸復(fù)測,重點(diǎn)測量了接力器底座與接力器聯(lián)接銷孔配合間隙、接力器桿與控制環(huán)聯(lián)接銷孔配合間隙、雙頭連桿分別與導(dǎo)葉及控制環(huán)聯(lián)接銷孔配合間隙,導(dǎo)葉拐臂與導(dǎo)葉軸頸定位精度與強(qiáng)度。經(jīng)復(fù)測確認(rèn)接力器底座與接力器聯(lián)接銷孔配合間隙為左0.09mm、右0.11mm(設(shè)計(jì)為:φ65H8/e7);接力器桿與控制環(huán)聯(lián)接銷孔配合間隙為左0.05mm、右0.04mm(設(shè)計(jì)為:φ65H8/e7);20只雙頭聯(lián)桿分別與控制環(huán)及導(dǎo)葉聯(lián)接銷孔配合間隙均在0.05mm~0.09mm之間(設(shè)計(jì)兩端配合均為:φ30H7/m6);導(dǎo)葉拐臂與導(dǎo)葉軸頸定位精度較好,導(dǎo)葉鍵打緊滿足要求。由于整個(gè)導(dǎo)水機(jī)構(gòu)傳動(dòng)零部件加工配合精度存在缺陷導(dǎo)致實(shí)際安裝間隙大大超過了設(shè)計(jì)間隙,使整個(gè)導(dǎo)水系統(tǒng)形成了固有的機(jī)械傳動(dòng)死區(qū)。

      5 處理結(jié)果

      由主機(jī)廠家將導(dǎo)水機(jī)構(gòu)不合格零部件返廠嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求重新制造,運(yùn)抵現(xiàn)場嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求重新安裝。再次做一次調(diào)頻試驗(yàn)時(shí),機(jī)械死區(qū)有明顯好轉(zhuǎn),已達(dá)到一次調(diào)頻合格的要求,如圖2所示,頻率(紅線)下擾動(dòng)0.1Hz,持續(xù)一段時(shí)間后回到50Hz,開度與功率都能正確響應(yīng),并且回到初始值。

      圖2 一次調(diào)頻試驗(yàn)結(jié)果

      6 結(jié)論

      從春堂壩水電站一次調(diào)頻相關(guān)試驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)問題可看出,即使調(diào)速器功能正常,但由于導(dǎo)水機(jī)構(gòu)各連接處制造精度或安裝精度達(dá)不到設(shè)計(jì)及規(guī)范要求,而在安裝過程中也未及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行反饋及提出處理,必將導(dǎo)致導(dǎo)水機(jī)構(gòu)在執(zhí)行調(diào)速器動(dòng)作時(shí)存在較大的機(jī)械死區(qū),造成調(diào)速器固有死區(qū)與導(dǎo)水機(jī)構(gòu)死區(qū)疊加,導(dǎo)葉實(shí)際動(dòng)作不到位、功率也增減不到位的情況發(fā)生,致使機(jī)組一次調(diào)頻達(dá)不到電網(wǎng)安全運(yùn)行要求。此類問題的預(yù)防措施主要包括:①機(jī)組各類傳感器采購到位后應(yīng)進(jìn)行精度測試確保采集數(shù)據(jù)真實(shí)可靠;②設(shè)備接線應(yīng)嚴(yán)格按各類規(guī)程、規(guī)范要求防止信號(hào)干擾;③試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)定期檢測,試驗(yàn)接線應(yīng)正確牢固,防止信號(hào)干擾;④加強(qiáng)機(jī)組部件制造精度檢查,充分發(fā)揮駐廠監(jiān)造人員的職能,嚴(yán)禁不合格品出廠;⑤設(shè)備部件到貨后應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行到貨驗(yàn)收,做到早發(fā)現(xiàn)早處理;⑥安裝過程中應(yīng)嚴(yán)格“三檢”制,不能對(duì)設(shè)備制造缺陷采取欺瞞不負(fù)責(zé)任的態(tài)度,設(shè)備及安裝質(zhì)量問題不管大小,均應(yīng)報(bào)各方協(xié)調(diào)解決完善;⑦加強(qiáng)設(shè)備駐廠監(jiān)造、到貨驗(yàn)收及安裝驗(yàn)收過程中的管控。

      水電站機(jī)電設(shè)備安裝調(diào)試過程除了體現(xiàn)安裝水平外,也是檢驗(yàn)設(shè)備制造質(zhì)量及水工建筑物質(zhì)量的過程,該問題雖然主要是設(shè)備制造原因,但有經(jīng)驗(yàn)的安裝單位和個(gè)人都應(yīng)該能夠檢查到,完全可以消除在安裝階段,安裝單位切不能因?yàn)檫M(jìn)度或某些原因而忽視設(shè)備本身存在的制造缺陷,給電廠運(yùn)行帶來困擾和安全隱患。

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