李煬文
摘 要:岱海電廠三號機組為了響應(yīng)國家煤電節(jié)能減排政策,通過一系列的綜合升級改造,使機組發(fā)電煤耗降低、達到了超低排放的目的。岱海電廠三號機組升級改造后需進行甩負荷試驗,主要目的是考核機組調(diào)節(jié)系統(tǒng)和超速保護控制系統(tǒng)OPC在甩負荷時的控制性能,即能否控制機組轉(zhuǎn)速不超過危急保安器的動作轉(zhuǎn)速,且迅速穩(wěn)定至額定轉(zhuǎn)速運行,同時測取機組甩負荷后的動態(tài)過渡過程特性曲線,并計算特征值。
關(guān)鍵詞:甩負荷;暖管;二次飛升;OPC
中圖分類號:TM621 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)15-0182-02
本次甩負荷試驗將采用常規(guī)法甩負荷。試驗計劃分兩步:(1)50%額定出力常規(guī)法甩負荷試驗,高、低加應(yīng)全部投入。(2)在上述試驗成功的基礎(chǔ)上,并確認甩100%額定負荷的甩負荷試驗具有安全保證的情況下進行甩100%有功負荷的試驗。甩負荷試驗的評定標準為甩負荷后機組轉(zhuǎn)速不超過超速保護定值且機組不跳閘,其中50%額定出力甩負荷試驗合格標準為汽機轉(zhuǎn)速限制3150RPM以下,100%額定出力甩負荷試驗合格標準為汽機110%超速保護不動作,在此基礎(chǔ)上機組調(diào)速系統(tǒng)的動態(tài)過程應(yīng)能迅速穩(wěn)定,試驗后可有效的控制機組轉(zhuǎn)速,維持額定轉(zhuǎn)速運行。
1 甩負荷試驗時的保護強制情況
1.1 保護及其他允許條件強制情況
(1)汽包水位高Ⅱ、Ⅲ鍋爐MFT保護。(2)汽包水位低Ⅱ、Ⅲ鍋爐MFT保護。(3)汽包水位高Ⅲ汽輪機跳閘保護。(4)汽輪機跳閘聯(lián)跳鍋爐保護。(5)發(fā)電機跳閘聯(lián)調(diào)汽機保護。(6)旁路跳閘保護。(7)功率負荷不平衡保護。(8)低旁溫度高跳低旁保護。(9)旁路自動投自動聯(lián)鎖。(10)5033斷路器DCS操作允許條件。
1.2 主輔機解自動手調(diào)情況
(1)解除協(xié)調(diào),汽機主控,鍋爐主控。(2)解除燃料主控。(3)解除減溫水自動。(4)解除送風(fēng)、二次風(fēng)門自動。(5)解除給水自動。(6)PCV閥切手動。
1.3 機組恢復(fù)啟動時保護強制情況
(1)31、32引風(fēng)機油箱油溫高不允許啟動條件。(2)32磨煤機火檢、風(fēng)量低保護。(3)三次點火失敗MFT保護。(4)電除塵全停鍋爐允許吹掃信號。
2 甩負荷試驗步驟
(1)50%甩負荷試驗前確認機組左、右側(cè)PCV閥手動門均開啟備用狀態(tài);分別進行交直流油泵聯(lián)動及高備泵啟動試驗、等離子拉弧試驗、抽汽逆止門活動試驗、高壓主汽門20%行程活動試驗、中壓主汽門全行程活動試驗,并試驗正常;爐側(cè)停運一臺制粉系統(tǒng),投入油槍、投入B磨等離子;機側(cè)精處理切旁路,凝泵工頻運行,給水系統(tǒng)退出一臺電泵打循環(huán),單電泵運行,將給水切旁路;電氣將廠用電切至啟備變,將無功功率帶滿,CCS方式解至基本方式,解燃料主控自動。(2)機組具備甩負荷條件后,機組帶滿負荷穩(wěn)定運行1~2小時,甩前將負荷降至330MW,主汽參數(shù)和凝汽器真空保持額定值,穩(wěn)定運行0.5到1小時。(3)甩負荷前5~10分鐘,鍋爐適當減少燃煤量,投入油槍;甩前20秒,開始減少燃燒,燃燒控制切為手動;甩前1s提前打開PCV閥。(4)甩負荷前1分鐘,值長通知網(wǎng)調(diào)。(5)按“甩負荷準備5-4-3-2-1-甩!”的方式下令,發(fā)“甩”令時運行人員拉開發(fā)電機主開關(guān),測試人員提前啟動測試儀器。(6)甩負荷后,鍋爐應(yīng)迅速將熱負荷減到維持機組空轉(zhuǎn)的水平,禁止高壓旁路投自動,可適當通過高壓旁路閥調(diào)整主蒸汽壓力參數(shù),低壓旁路可適當打開,以加快再熱壓力的下降,使機組轉(zhuǎn)速能較快穩(wěn)定,但同時應(yīng)注意監(jiān)視排汽裝置壓力,PCV閥待鍋爐壓力無上升趨勢后關(guān)閉。(7)甩負荷后,如果調(diào)速系統(tǒng)控制機組空轉(zhuǎn)沒有問題,應(yīng)待機組轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后,再進行調(diào)速系統(tǒng)的操作和再次并網(wǎng)的準備,如不能立即并網(wǎng)應(yīng)盡快打閘停機,鍋爐手動MFT。(8)甩負荷后,若發(fā)生調(diào)速系統(tǒng)擺動,不能有效控制機組轉(zhuǎn)速或機組發(fā)生振動等問題應(yīng)立即打閘停機。并按運行規(guī)程有關(guān)規(guī)定進行事故處理。(9)如果鍋爐滅火,一時不能恢復(fù),主蒸汽溫度下降100℃或快速下降50℃(十分鐘之內(nèi)),應(yīng)立即停機。(10)根據(jù)330MW甩負荷試驗的結(jié)果分析,確認甩660MW負荷試驗是可行的,機組帶滿負荷穩(wěn)定運行1小時后,可進行甩100%負荷試驗。
3 甩負荷試驗過程高旁操作分析
(1)甩負荷時旁路主要是適當通過高壓旁路閥調(diào)整主蒸汽壓力參數(shù),低壓旁路可適當打開,以加快再熱壓力的下降,使機組轉(zhuǎn)速較快穩(wěn)定。(2)高、低壓旁路提前暖管:手動備用,禁止高壓旁路投自動,高旁開度2%以下為死區(qū),因此將高旁開度指令設(shè)為3%,查高旁減溫水隔離閥、調(diào)閥開啟,溫度自動設(shè)定為閥后280℃,低旁開度3%,低旁減溫水隔離閥、調(diào)閥開啟,自動設(shè)定閥后溫度85℃,開始暖管。手動設(shè)定高旁閥后溫度330℃,監(jiān)視閥后溫度先緩慢上升后平穩(wěn),暖管10分鐘后,試驗前緩慢將閥后溫度以10℃溫度降至280℃穩(wěn)定。試驗過程中確保高旁后溫度低于360℃,防止高旁快關(guān)。每次開大高旁前,確保閥后溫度不會突升,閥后達到330℃時應(yīng)暫停開高旁,監(jiān)視低旁閥后溫度不超100℃,低旁后溫度高保護關(guān)已強制。
(1)50%甩負荷試驗動作前:高旁開度5%、低旁開度開度10%,主汽壓力10.5MPa,熱再壓力1.746MPa。試驗過程中,根據(jù)主、再熱壓力,高旁點動從8%開至13%,低旁由10%直接開大至20%;甩負荷動作后:汽機轉(zhuǎn)速最高升至3112RPM后下降至2994RPM,主汽壓力最高漲至11.53MPa,熱再壓力最高漲至1.837MPa后下降。(2)當熱再壓力下降至0.823MPa時,中調(diào)門突開至9%,汽機轉(zhuǎn)速由2997rpm突升至3095rpm,OPC再次動作,中調(diào)門關(guān)閉,轉(zhuǎn)速下降。(3)由于鍋爐并未MFT仍保持燃燒,主汽壓力緩慢回升,同時汽輪機不進汽且保持轉(zhuǎn)速,鼓風(fēng)摩擦導(dǎo)致高排溫度持續(xù)升高,手動將高旁開度由13%開大至20%,低旁開度由20%開大至50%,繼續(xù)泄壓。(4)機組重新并網(wǎng),此時高旁開度22%,閥后溫度設(shè)定280℃,減溫水調(diào)閥開度18%,閥后溫度基本穩(wěn)定在320℃,整個試驗過程減溫水調(diào)門自動調(diào)節(jié)正常,保證了閥后溫度小于360℃。并網(wǎng)后主汽壓力開始下降,手動關(guān)閉高旁、低旁帶負荷。如圖1所示。(5)660MW甩負荷試驗前,保持高旁3%,低旁3%開度暖管,此時主汽壓力15.731MPa,熱再壓力3.54MPa。甩負荷動作后,主汽壓力最高升至17.673MPa后下降,高旁開大至5%保持開度,再熱壓力最高升至3.693MP下降,低旁手動由5%開大至80%,汽機轉(zhuǎn)速最高升至3225rpm后轉(zhuǎn)速穩(wěn)定在3007rpm至2993rpm范圍內(nèi),GV、IV開度0%。如圖2所示。
4 分析結(jié)果
(1)試驗前雖然強制了高旁自動投自動本身邏輯,高旁自動投自動去低旁投自動通道未強制,但當主汽壓力與高旁設(shè)定值大于0.8MPa,高旁自動投自動,低旁投自動,低旁根據(jù)壓力設(shè)定值開大到30%后又全關(guān),發(fā)現(xiàn)后及時解自動,手動開大低旁。(2)若機組轉(zhuǎn)速達到額定轉(zhuǎn)速的103%或機組在負荷大于30%額定負荷時開關(guān)動作,則OPC動作,電磁閥打開,使OPC母管油泄放,導(dǎo)致卸載閥快速開啟,使高壓調(diào)節(jié)汽閥和再熱調(diào)節(jié)汽閥、各抽汽逆止閥立即關(guān)閉,高排通風(fēng)閥打開。延時7.5秒OPC復(fù)位,中調(diào)門恢復(fù)至2900r/min記憶開度,當冷再壓力降至0.828MPa中調(diào)開始開啟維持轉(zhuǎn)速。隨著轉(zhuǎn)速的降低,電磁閥將關(guān)閉,高壓調(diào)節(jié)閥和再熱調(diào)節(jié)閥將重新開啟,以控制汽輪機的額定轉(zhuǎn)速。(3)50%負荷甩負荷試驗時汽機轉(zhuǎn)速二次飛升,主要是因為控制方式和邏輯初始設(shè)計不吻合,冷再門檻壓力為0.828MPa,當冷再壓力小于0.828MPa時,中調(diào)回到上次2900rpm記憶開度,上次是0.19MPa,中調(diào)記憶開度9.6%,這次實際壓力是0.7MPa,當中調(diào)開度是9.6%,造成汽機轉(zhuǎn)速二次飛升。而100%甩負荷試驗時,由于熱控人員修改了冷再壓力修正系數(shù),即記憶壓力與實際壓力之比,原最小下限是1,現(xiàn)在修正系數(shù)下限放開到0.2。這個限制是為了機組正常升速到并網(wǎng)時,保持轉(zhuǎn)速穩(wěn)定。660MW甩負荷試驗時,修正系數(shù)為0.19MPa/0.7MPa=0.27,中調(diào)開度為9.6%*0.27=2.5%。
5 結(jié)語
根據(jù)參數(shù)分析,岱海電廠三號機甩負荷試驗結(jié)果成功,但是兩次甩負荷試驗高排溫度都比較高,這是啟動方式和控制邏輯設(shè)定的,汽機回調(diào)定速時,只有中調(diào)在開,中壓缸在進汽,高調(diào)門開度幾乎沒有,高壓缸鼓風(fēng)摩擦熱量無法帶走。僅僅靠高、低旁調(diào)節(jié)主再汽參數(shù)效果不明顯,由于660MW甩負荷時汽機定速較長,更要注意高排參數(shù)。