閆志華
摘要:本文以大獨山隧道穿越泥質白云巖、泥灰?guī)r段為工程實例,采用自帶鉆頭的T76S自鉆式高強度螺旋管棚技術,解決了傳統(tǒng)管棚在軟塑狀斷層破碎帶段落施工成孔困難、工期較長的問題。
關鍵詞:管棚;斷層破碎帶;鉆頭
1.引言
進入21世紀以來,我國在交通基礎設施方面進行大規(guī)模的投資與建設。隨著中東部地區(qū)的交通基礎設施逐漸完備,公路與鐵路的規(guī)劃慢慢向西部和西南部拓展。然而西部與西南部地區(qū)地質條件復雜,尤其是在修建隧道時,極易遇巖溶、斷層、泥質巖層等威脅施工安全的工況。為了確保施工安全、質量,合理制定隧道穿越不良地質區(qū)域的防治措施,優(yōu)化隧道施工技術方案十分必要。
本文基于大量隧道注漿施工技術的研究和總結得到基礎之上,結合大獨山隧道泥質白云巖、泥灰?guī)r段為工程實例,采用采用T76S自鉆式高強度螺旋管棚技術來提高巖體穩(wěn)定性,來確保施工的安全、質量并提高施工效率。
2.工程概況
大獨山隧道位于關嶺至普安區(qū)間,為雙線單洞隧道,最大埋深380m,隧道設計縱坡為人字坡,隧道進口端接關嶺站,進口里程DK852+772,出口里程DK864+654,全長11882m,大獨山隧為巖溶隧道,可溶巖長度為9063m,占全隧長度的76%,洞身斷層破碎帶發(fā)育。隧道最大涌水量為170000m3/d,另外溶蝕破碎帶等不可見強富水體,涌水量會成倍增,甚至十倍的增加,地表村莊分布廣泛,巖溶漏斗發(fā)育,隧道通過可溶巖段巖溶及巖溶水對隧道影響較大,遇到大型巖溶管道及溶洞可能性較大,極可能發(fā)生突水、突泥現(xiàn)象,地表局部地段發(fā)生塌陷,在斷層破碎帶、可溶巖與非可溶巖接觸帶多為地下水富集區(qū),易發(fā)生突水、突泥、巖溶塌陷,隧道中段洞身埋深大,地應力相對較高,在高地應力下可能發(fā)生巖爆。
本隧道為Ⅰ級高風險特長隧道,本隧主要風險為:巖溶,暗河,塌方,突水突泥,巖爆,有毒有害氣體等。其中關嶺組一段(T2g1)為泥質白云巖、泥灰?guī)r,為了確保施工安全、質量以及工期,需要在施工過程中加入一些防護處理,故而首次采用T76S自鉆式高強度螺旋管棚技術。
3.高強度螺旋管棚技術
針對關嶺組一段(T2g1)泥質白云巖、泥灰?guī)r,設計院給的超前支護措施為φ108mm大管棚,但由于φ108mm大管棚施工周期長,必須有跟管設備,而我部的C6鉆機沒有配備跟管鉆頭,φ108mm大管棚無法施做。我部結合φ32mm自進式錨桿施工,若將φ32mm自進式錨桿直徑加大,并用C6鉆機作為.力裝置,就能代替φ108mm大管棚,而且施工速度會加快。在此基礎上我部成功研究出T76S自鉆式高強度螺旋管棚超前支護技術。
3.1施工方案
T76S高強度自鉆式螺旋管棚正面布置圖見圖1、圖2。
3.2管棚施工參數(shù)
(1)材料
高強度全螺紋厚壁鋼管T76S:極限抗拉力1200KN(120t),抗拉強度772N/mm2;屈服力1500KN(150t),屈服強度609N/mm2;壁厚15mm;連接套:97*220mm;鉆頭:T76/D115/EXX。
(2)管棚布置設計
T76S高強度自鉆式螺旋管棚縱向每15m~30m一環(huán),相鄰兩環(huán)搭接長度不小3m。外插角:1°~3°,環(huán)向間距:40cm,每環(huán)50根。
(3)采用的施工設備:
鉆機:C6鉆機(意大利進口卡薩格藍迪鉆機);注漿機:M400NT干料連續(xù)拌合灰漿泵(奧地利進口)。
(4)施工工藝:(邊鉆進邊注漿)
高強度自鉆式螺旋管棚帶鉆頭,利用C6鉆機配置旋轉注漿頭,采用水泥漿護壁鉆進,鉆進、安裝、注漿一次完成,終孔進行二次高壓注漿。
3.3 C6鉆機改裝
將鉆機頂部高壓水管卡鉗器從頂部改到側面,降低鉆機工作室高度,減少擴挖面積,將鉆機鉗尾加長至66cm,減少管棚外露長度,節(jié)約資源。
3.4 施工工藝
高強度自鉆式螺旋管棚帶鉆頭,利用C6 鉆機配置旋轉注漿頭,采用水泥漿護壁鉆進,鉆進、安裝、注漿一次完成,終孔進行二次高壓注漿。主要施工工藝流程見下圖3所示:
3.5施工過程
(1)第一循環(huán)施工組織
施作定位鋼架:首先先形成鉆機工作室,然后施做定位鋼架。工作室采用拱頂挑高,掌子面開挖輪廓線起向后6m范圍,拱部管棚施作范圍調高40cm,形成鉆機工作室(此項工作在開挖過程中已經(jīng)完成)。在管棚工作室完成后施做定位鋼架。在開挖廓線以外拱部150°范圍內架設一榀工字鋼(I22a),工字鋼上開φ160mm的孔,孔距40cm,在每個孔上焊接φ150 mm鋼管,長度1m,作為導向鋼管。
(2)鉆機、注漿機準備
采用洞渣施工C6鉆機作業(yè)平臺,并將鉆機定位。同時調配M400NT注漿泵一臺,注漿泵與鉆機接頭連接,注漿材料采用P.O32.5普通硅酸鹽水泥,水灰比控制在0.5(對應流量表在570ml/h)。并將高壓水管接到現(xiàn)場隨時準備洗孔。
(3)鉆孔
開始施做第一根管棚。鉆進采用帶水泥漿鉆進,鉆進過程中注漿壓力2~3MPa。
(4)終孔注漿
管棚注漿采用M400NT 注漿機進行作業(yè),注漿機最大工作壓力可達8Mpa,可以滿足設計要求,螺紋管注漿采用奇偶數(shù)螺紋管間隔注漿由下到上、由左到右,即先按順序注奇數(shù)管,奇數(shù)管注漿完成后,再開始按偶數(shù)管順序同上順序。
注漿過程控制,注漿壓力確定初壓為2.0~3.0Mpa,終壓為5.0Mpa。注漿時密切監(jiān)視壓力變化,如壓力達到5.0Mpa并持續(xù)穩(wěn)定恒壓10min 后結束注漿。單根注漿量按Q=πR2KL·α進行估算。
RK—注漿擴散半徑,考慮注漿疊加效應,按RK=(0.6~0.8)L0計算,L0為相鄰鋼管之間的距離;L—螺紋管長度;α—巖體孔隙率;注漿過程應認真做好記錄,以便分析解決施工中出現(xiàn)的問題,注漿結束后及時清除管內漿液并用錨固用錨固劑及時填堵端頭,以增強管棚的剛度及強度。
4 T76S管棚效果及施工效率
4.1 T76S管棚效果
目前,大獨山隧道進口已經(jīng)施做T76S管棚10循環(huán),掌子面圍巖揭示:圍巖裂隙充滿水泥漿,加固效果良好,掌子面不掉塊,圍巖有一定的自穩(wěn)性,開挖輪廓線圓順,施工安全。通過圍巖監(jiān)控量測顯示該段初期支護完成后拱頂累積最大沉降7.8cm,遠小于設計15cm的預留沉降量,表明管棚預支護取得了很好的效果。
4.2工效分析
管棚布設在隧道拱頂150°范圍內、共50根,根據(jù)現(xiàn)場實際施做時間統(tǒng)計,施做一環(huán)30mT76S高強度自鉆式螺旋管棚所需時間5天,平均每天開挖進尺2.0m,月進尺尺50~60m,工效達到業(yè)主Ⅴ級圍巖指導性施組進度指標要求的120%~150%。而施做Φ108大管棚,根據(jù)經(jīng)驗施做一環(huán)30m長大管棚需15天,按平均每天開挖進尺2m,則月進尺20m,達不到Ⅴ級巖指導性施組進度指標。
5.結論
采用T76S自進式螺旋管棚施工技術,若管棚布置得當,能夠很好的完成初期支護的拱頂位移沉降要求。其管棚施工技術解決了傳統(tǒng)管棚在軟塑狀斷層破碎帶段落施工成孔困難、工期較長的弊端,可以較大提高施工效率,工效達到Ⅴ級圍巖指導性施組進度指標要求的120%~150%。
參考文獻:
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