程亞旭
摘 要:套筒石灰窯是德國(guó)貝肯巴赫爐窯公司發(fā)明的,此類石灰窯至今在我國(guó)已有幾百座,逐漸替代了以前技術(shù)落后、環(huán)保不達(dá)標(biāo)、能源消耗高的豎窯。并且此類型窯與其他豎窯相比在產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量方面具有很大的優(yōu)越性。本文就套筒石灰窯的設(shè)備綜合改進(jìn)進(jìn)行分析。
關(guān)鍵詞:套筒石灰窯;設(shè)備;改進(jìn)
引言
二十多年來(lái),我國(guó)冶金行業(yè)通過(guò)引進(jìn)和自主開(kāi)發(fā)建設(shè)了一批活性石灰窯,使優(yōu)質(zhì)活性石灰的產(chǎn)量占到了冶金石灰總產(chǎn)量的30%左右,但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需要。套筒石灰窯生產(chǎn)的活性石灰具有氣孔率高(50%)、表面積大(1.5~2m2/kg)、活性高(活性度345~400mL)、硫含量低等特點(diǎn),煉鋼使用提高了成渣速度,提高了脫磷、脫硫效率,減少了噴濺,穩(wěn)定了煉鋼操作。
一、套筒石灰窯工作原理
套筒窯是圓形橫截面,窯身為環(huán)狀。裝料由頂部料鐘(布料器)加入,出料用液壓推桿(液壓缸)。窯以負(fù)壓或正壓操作均可,負(fù)壓操作有利于環(huán)保,并且能夠保證未充分燃燒的形成的CO不外泄,杜絕人員CO中毒,保證司窯人員安全。由上下兩排燒嘴進(jìn)行燃燒(上燃燒室1200~1300℃、下燃燒室1300~1350℃),燃料可以是油、煤氣或粉狀固體燃料。石料進(jìn)入窯窯后,隨著石料的下移,可以分為預(yù)熱帶、上部逆流煅燒帶、中部逆流煅燒帶、下部并流煅燒帶。窯從內(nèi)套筒抽出的熱氣經(jīng)預(yù)熱器預(yù)熱驅(qū)動(dòng)空氣后,再與從預(yù)熱帶抽出的廢氣混合(150~250℃)組成外排廢氣,經(jīng)凈化處理后排入大氣。在窯的中心裝有一個(gè)立式或吊式的圓筒(內(nèi)套筒),煅燒帶便成為環(huán)形截面。燃燒室以徑向安裝在窯的外筒上。在燃燒室朝向窯內(nèi)開(kāi)口的地方有耐火材料砌筑的“火橋”,將內(nèi)外筒體連接起來(lái)?!盎饦颉毕率菍⑽锪蠌较蚯袛唷_@樣保證了燃燒氣體均勻進(jìn)入物料并釋放其熱量。上下燃燒室交錯(cuò)排列,以達(dá)到氣體的均勻分布。兩排燒嘴把窯分成3個(gè)煅燒帶,其中上面與中間的呈逆流煅燒,下面為并流煅燒。入窯的石灰石在預(yù)熱帶先以對(duì)流方式得到預(yù)熱,然后進(jìn)入上部煅燒帶。在上燃燒室內(nèi)未完全燃燒的熱氣體在這里完全燃燒,石灰石進(jìn)行分解;在中間煅燒帶,物料和從下燃燒室分流出來(lái)的熱氣體逆流煅燒而繼續(xù)分解;在下部煅燒帶,物料和從下燃燒室分流出來(lái)的熱氣體并流煅燒而完全分解成石灰。石灰進(jìn)入冷卻帶。石灰的冷卻空氣由窯的出料口引進(jìn),繼續(xù)向上,與并流燃燒氣體混合(800~930℃),進(jìn)入下內(nèi)套筒。燒煤氣時(shí)燒嘴使用兼作冷卻內(nèi)套筒的空氣;燒油(或煤粉)時(shí)則使用噴射空氣作附加空氣。在并流帶內(nèi)用噴射器保持并流狀態(tài),噴射器所用的驅(qū)動(dòng)空氣經(jīng)預(yù)熱器加熱(400~500℃)。冷卻空氣和燃燒氣體組成的混合氣體(300~370℃)由噴射器在上排燒嘴以上從內(nèi)套筒中抽出。這部分氣體又被切向引到下部燃燒室。
二、優(yōu)化及實(shí)施
2.1入窯煤氣自動(dòng)控制
穩(wěn)定的燃料供應(yīng)是套筒窯生產(chǎn)出高活性石灰的基本條件。當(dāng)入窯煤氣的熱值或壓力波動(dòng)范圍超過(guò)規(guī)定,造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,嚴(yán)重時(shí)會(huì)因溫度過(guò)高而燒結(jié),并可能釀成重大的生產(chǎn)事故,還會(huì)使產(chǎn)品的熱耗過(guò)高增加成本。當(dāng)入窯煤氣的熱值或壓力過(guò)低時(shí),會(huì)出現(xiàn)生燒狀況,導(dǎo)致石灰成品灼減和活性度不能滿足燒結(jié)、煉鋼要求,造成質(zhì)量事故。
煤氣壓力與煤氣流量成正比,當(dāng)煤氣的熱值發(fā)生變化或因煤氣壓力的變化,使入窯煤氣的流量發(fā)生變化時(shí),都會(huì)引起單位時(shí)間內(nèi)向窯內(nèi)供應(yīng)煤氣的總熱量的改變。當(dāng)煤氣熱值和壓力波動(dòng)較大時(shí),很難靠人工調(diào)節(jié)的辦法來(lái)保證人爐煤氣總熱量的基本穩(wěn)定,需采用反饋控制技術(shù)對(duì)入窯煤氣總熱量進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。煤氣熱值通過(guò)調(diào)節(jié)入窯煤氣的流量來(lái)實(shí)現(xiàn),通過(guò)改進(jìn)軟件編程,達(dá)到對(duì)該系統(tǒng)的閉環(huán)控制。煤氣熱值采自煤氣熱值儀,石灰產(chǎn)量由軟件內(nèi)部設(shè)置的液壓出灰裝置出灰周期計(jì)算而得。執(zhí)行機(jī)構(gòu)由閥門和電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成,閥門的調(diào)節(jié)器置于電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)部。流量檢測(cè)儀器由流量孔板和流量變送器組成,檢測(cè)數(shù)據(jù)通過(guò)模擬量輸入模塊送人PLC,實(shí)現(xiàn)了入窯煤氣自動(dòng)控制。
2.2旋轉(zhuǎn)布料器堵轉(zhuǎn)和超限位問(wèn)題的解決
原料由上料小車提升到窯頂后被倒進(jìn)旋轉(zhuǎn)布料器,通過(guò)旋轉(zhuǎn)布料器均勻地將爐料投入7個(gè)受料位內(nèi),當(dāng)依次在7個(gè)受料位各完成1次卸料時(shí)為完整的1個(gè)布料周期。有1個(gè)固定的受料點(diǎn)在旋轉(zhuǎn)布料器的1號(hào)位受料,受料后逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)依次在1~7號(hào)位卸料,每卸料后空載沿逆時(shí)針?lè)较驈男读衔晦D(zhuǎn)回1號(hào)位受料。旋轉(zhuǎn)布料器由液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng),液壓馬達(dá)的旋轉(zhuǎn)速度由單向節(jié)流閥調(diào)整。旋轉(zhuǎn)布料器速度過(guò)快,空載旋轉(zhuǎn)的布料器停止時(shí)易在慣性的作用下沖過(guò)接近開(kāi)關(guān)的檢測(cè)范圍,使控制系統(tǒng)測(cè)不到旋轉(zhuǎn)布料器的位置而導(dǎo)致控制過(guò)程中斷;速度過(guò)慢,重載運(yùn)行的旋轉(zhuǎn)布料器易在運(yùn)行途中堵轉(zhuǎn)。
通過(guò)對(duì)該設(shè)備液壓系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)分析可知,因選取的液壓馬達(dá)體積排量過(guò)小,油泵供出的液壓油有3/4以上要經(jīng)過(guò)溢流閥溢流,結(jié)果使系統(tǒng)的剛度過(guò)低,造成旋轉(zhuǎn)布料器在空載和重載時(shí)速度差別較大。也使回路的功率特性較差效率較低,經(jīng)實(shí)際測(cè)算大約只有20%,使得液壓馬達(dá)的負(fù)載能力很差,在低速重載時(shí)容易堵轉(zhuǎn)。解決以上問(wèn)題,需從克服因效率低和剛性差對(duì)系統(tǒng)造成的不利影響人手。
改進(jìn)方法:不固定受料點(diǎn),使整個(gè)布料過(guò)程中旋轉(zhuǎn)布料器沒(méi)有空載行程,負(fù)載只在一個(gè)不大的范圍內(nèi)波動(dòng),速度波動(dòng)也不大,使速度調(diào)節(jié)裕度變大??朔鹘y(tǒng)布料器控制程序的缺點(diǎn),增加1臺(tái)液壓馬達(dá),使液壓馬達(dá)由原串聯(lián)系統(tǒng)單元變?yōu)椴⒙?lián)冗余單元,提高設(shè)備運(yùn)行的可靠性。
2.3卷?yè)P(yáng)機(jī)優(yōu)化
原有卷筒的設(shè)計(jì)不合理。軸和滾筒材質(zhì)分別是35號(hào)鋼和ZG230—450,輻板的材質(zhì)是Q235,軸和卷筒分別與輻板焊接。由于35號(hào)鋼和ZG230—450這2種材料焊接性能一般,不適合用于受力要求較高的焊接結(jié)構(gòu),而輻板的剛性較差,受力時(shí)容易在焊縫處產(chǎn)生較大的應(yīng)力。以上2個(gè)原因使得焊縫處的疲勞強(qiáng)度小于疲勞應(yīng)力,降低了卷簡(jiǎn)裝置的可靠性。其次,原設(shè)計(jì)上料小車的際準(zhǔn)載重為2.5t,單斗上料時(shí)間為204s。這樣如果產(chǎn)量達(dá)到每日500t需上料58批,而每批料需用時(shí)間1259s,每天上料系統(tǒng)的運(yùn)行時(shí)間累計(jì)為73022s。上料系統(tǒng)在每批料之間的間隔時(shí)問(wèn)為230s。在如此短的時(shí)問(wèn)內(nèi),操作工根本無(wú)法對(duì)上料系統(tǒng)的設(shè)備在不影響生產(chǎn)的情況下,進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和日常點(diǎn)檢。由于受卷?yè)P(yáng)機(jī)瓶頸制約,限制了產(chǎn)量的增加。
在對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行可靠性分析的基礎(chǔ)上對(duì)卷?yè)P(yáng)機(jī)進(jìn)行了改進(jìn)設(shè)計(jì),重點(diǎn)是改進(jìn)卷筒裝置的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)。在提高其可靠性和維修性的基礎(chǔ)上同時(shí)也提高了承載能力,增加了對(duì)制動(dòng)器等易損元件的工作狀況的監(jiān)測(cè)功能,保證了該系統(tǒng)在設(shè)備不正常時(shí)能夠被及時(shí)發(fā)現(xiàn),避免事故的發(fā)生。通過(guò)改進(jìn)上料系統(tǒng)各運(yùn)行參數(shù),石灰窯單斗運(yùn)行時(shí)間可減少24s,加一批料可節(jié)約時(shí)間144s,使每一批料的問(wèn)隔時(shí)問(wèn)為374.s。解決了在不影響生產(chǎn)的前提下對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常檢查、維護(hù)的問(wèn)題上料裝置的系統(tǒng)優(yōu)化后,提高了上料系統(tǒng)的負(fù)載能力,可使單斗載重量由原設(shè)計(jì)的2.5t提高到3t,提高了生產(chǎn)能力。
2.4旋轉(zhuǎn)布料器上下摩擦盤潤(rùn)滑裝置改造
旋轉(zhuǎn)布料器上下摩擦盤共有16個(gè)潤(rùn)滑點(diǎn)用于摩擦盤的潤(rùn)滑和密封,其中上下摩擦盤各8個(gè)。按原設(shè)計(jì)16個(gè)點(diǎn)的潤(rùn)滑操作是在旋轉(zhuǎn)布料器轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)由工人來(lái)完成但在旋轉(zhuǎn)布料器控制程序優(yōu)化后上一批料需要l115s,在此過(guò)程中旋轉(zhuǎn)布料器累計(jì)轉(zhuǎn)動(dòng)僅21s,給16個(gè)潤(rùn)滑點(diǎn)加一次潤(rùn)滑脂需要3h以上且必須在設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)進(jìn)行潤(rùn)滑操作,也不利于潤(rùn)滑工人的安全。為解決此問(wèn)題,選用了德國(guó)福鳥(niǎo)自動(dòng)潤(rùn)滑裝置自動(dòng)為摩擦盤潤(rùn)滑,取得了較好的效果。
2.5旋轉(zhuǎn)布料器下摩擦盤結(jié)構(gòu)改造
旋轉(zhuǎn)布料器下摩擦盤是易損件,原設(shè)計(jì)為整體式焊接結(jié)構(gòu),更換時(shí)必須將旋轉(zhuǎn)料斗拆除才能安裝,工作量非常大。改進(jìn)后的摩擦盤為分段式裝配結(jié)構(gòu),拆裝簡(jiǎn)單,不停產(chǎn)就可更換。
三、結(jié)束語(yǔ)
優(yōu)化改進(jìn)后消除了套筒窯設(shè)備系統(tǒng)中原有的薄弱環(huán)節(jié),提高了套筒窯的裝備技術(shù)水平。人爐煤氣實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,平均每生產(chǎn)lt石灰耗轉(zhuǎn)爐煤氣由原來(lái)的635m/t降為559m/t,生產(chǎn)成本降低。煤氣流量實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)控制,使產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定
參考文獻(xiàn):
[1]侯敬軍,劉法序.套筒石灰窯的設(shè)備綜合改進(jìn)[J].南方農(nóng)機(jī),2017,48(18):35-36.