劉洪明
(山西晉煤集團(tuán)趙莊煤業(yè)有限責(zé)任公司, 山西 長治 046600)
面對趙莊煤業(yè)瓦斯治理過程中遇到的煤體瓦斯賦存不規(guī)律、煤體松軟、煤層透氣性差等自然條件,為了提高本煤層鉆孔單孔抽放效果,特設(shè)計(jì)Φ94、Φ113兩種不同孔徑鉆孔進(jìn)行試驗(yàn),力求找出最適合本煤層鉆孔抽采的孔徑及下管方式,使本煤層鉆孔單孔抽放效果進(jìn)一步得到提升。
試驗(yàn)地點(diǎn)選擇在1310面回風(fēng)巷13092巷11-13橫川進(jìn)行,該段地形相對平整,切面全煤,比較適合鉆孔施工及后期鉆孔管理、數(shù)據(jù)采集。
試驗(yàn)鉆孔共設(shè)計(jì)4個單元,每個單元長60 m,統(tǒng)一采用Φ108 mm管路集中接抽模式;鉆孔設(shè)計(jì)上下兩排,孔間距3 m,每單元共計(jì)40個鉆孔;鉆孔設(shè)計(jì)深度120 m,總進(jìn)尺4 800 m,采用ZDY10000L型液壓坑道鉆機(jī)施工,具體每單元設(shè)計(jì)試驗(yàn)情況如下:
1)1單元(11—12號橫川前60 m):采用Φ94 mm鉆頭進(jìn)行施工,鉆孔成孔后全程塞Φ50 mm花管;
2)2單元(11—12號橫川后60 m):采用 Φ94 mm鉆頭進(jìn)行施工,鉆孔成孔后全程塞Φ32 mm花管;
3)3單元(12—13號橫川前60m):采用Φ113mm鉆頭進(jìn)行施工,鉆孔成孔后全程塞Φ50mm花管;
4)4單元(12—13號橫川后60 m):采用Φ113 mm鉆頭進(jìn)行施工,鉆孔成孔后全程塞Φ32mm花管。
4個單元共計(jì)施工鉆孔160個,總進(jìn)尺18329m,下管進(jìn)尺14 209 m,各單元施工情況如表1。
3.1.1 Φ94 mm孔徑鉆孔施工情況
Φ94 mm鉆頭受力面積小,在相同的推力下進(jìn)鉆速度較快,鉆孔偏移程度較小,鉆桿和孔壁間形成的空間較小、煤粉殘留量較少。從塌孔方面來說,Φ94 mm鉆頭對煤體的破壞程度小,塌孔處大塊煤較少,同樣的風(fēng)壓,排渣比較容易一些,也較干凈。平均施工1 m約需2 min,施工進(jìn)度相對較快。
表1 鉆孔施工情況
3.1.2 Φ113 mm孔徑鉆孔施工情況
Φ113 mm鉆頭受力面積大,受力時容易發(fā)生偏移,對煤體的破壞程度大,容易造成塌孔,塌孔時的煤塊也較大,成孔后排渣孔內(nèi)殘留煤粉較多,易堵塞。平均施工1 m約需4 min,施工進(jìn)度相對較慢??梢?,Φ94mm鉆頭在施工工效上優(yōu)于Φ113mm鉆頭。
3.2.1 Φ94 mm孔徑鉆孔塞Φ32 mm和Φ50 mm花管情況對比
1單元Φ94 mm孔徑塞Φ50 mm花管的下管率為65.8%,2單元Φ94 mm孔徑塞Φ32 mm花管的下管率為79.1%,通過數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)Φ32 mm管的下管率要高于Φ50 mm管的下管率。通過現(xiàn)場對比發(fā)現(xiàn),Φ94 mm孔徑的鉆孔在塞Φ50 mm管時需提前往里塞,塞管過程中Φ50 mm管直徑與孔壁接觸較近,越往里塞阻力越大,管壁幾乎貼于煤壁,從而下管困難。Φ50 mm管平均下50 m左右約需40 min,80 m左右無法完成下管。而Φ32 mm管管徑較細(xì),受阻力小,平均下100 m約需30 min左右。
3.2.2 Φ113 mm孔徑鉆孔塞Φ32 mm和Φ50 mm花管情況對比
3單元Φ113 mm孔徑塞Φ50 mm管的下管率為73.9%,4單元Φ113 mm孔徑塞Φ32 mm管的下管率為90.9%,通過數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)Φ32 mm管的下管率要高于Φ50 mm管的下管率,主要因?yàn)棣?0 mm管直徑相對較大,塞管過程中受阻力較大,隨深度增加,阻力逐步加大,Φ50 mm管平均下70 m左右約需30 min,80 m往后下管相當(dāng)困難,造成下管下不到位,成為下管率低的主要原因。反之Φ32 mm管容易下到位,塞管過程中受阻力小,平均下100 m約需25 min左右,下管率高??梢姡?13 mm孔徑鉆孔塞Φ32 mm管在下管率和工效上優(yōu)于Φ94 mm孔徑配Φ32 mm和Φ50 mm管。
試驗(yàn)鉆孔采用孔口5根Φ50 mm實(shí)管封孔,封孔深度20 m,采用兩堵一注方式,注漿長度(封孔段長度)為15 m。
注漿過程中發(fā)現(xiàn)的問題。Φ94 mm鉆徑的鉆孔在下管時由于鉆孔孔徑小,封孔管和鉆孔孔壁間距較小,同時封孔管上捆綁4袋封孔膠,造成注漿管下管比較困難,注、返漿管容易發(fā)生堵塞;Φ113 mm鉆頭孔徑相對較大,注漿管下管相對容易,注、返漿管不容易發(fā)生堵塞,但Φ113 mm鉆頭對煤壁破壞較大,煤體上的裂隙容易發(fā)生漏漿、泄壓。
通過圖1抽采效果對比分析,Φ94 mm鉆孔塞Φ50 mm管和Φ32 mm管抽采效果相差無幾,呈增長趨勢,但Φ50 mm管的抽放量增長趨勢要高于Φ32 mm管;Φ113 mm鉆孔塞Φ50 mm管抽放量波動較大;Φ113 mm鉆孔塞Φ32 mm管抽采效果不佳。
可見,相同孔徑的鉆孔,采用Φ50 mm管的抽采效果優(yōu)于Φ32 mm管,原因是Φ32 mm管易被煤粉煤渣堵塞,影響抽采效果;塞相同封孔管的鉆孔(塞Φ50 mm封孔管),Φ113孔徑的抽采效果優(yōu)于Φ94 mm孔徑,原因是Φ113 mm孔徑相對較大,在孔深一定的情況下,煤壁裸露面積較大,瓦斯涌出面積是Φ94 mm孔徑的1.2倍;塞Φ32 mm封孔管時,Φ113 mm孔徑的抽采效果最差,原因是Φ113 mm孔徑的鉆孔煤體破壞最大,鉆孔內(nèi)部不穩(wěn)定,容易發(fā)生后期塌孔,Φ32 mm花管被堵塞后,抽采效果不佳。
表2 13092巷不同孔徑和封孔管試驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
圖1 13092巷不同孔徑和封孔管試驗(yàn)百米流量趨勢圖
1)相同孔徑的鉆孔,采用Φ50 mm管的抽采效果優(yōu)于Φ32 mm管。
2)塞同樣大小的花管,采用Φ50 mm花管的Φ113 mm鉆孔的抽采效果優(yōu)于Φ94 mm孔徑;采用Φ32 mm花管的Φ94 mm鉆孔的抽采效果優(yōu)于Φ113 mm鉆孔。
3)鉆孔孔徑和封孔管管徑存在一定關(guān)系:當(dāng)煤體較硬時,孔徑越大,采用封孔管管徑越大,抽采效果越好;當(dāng)煤體相對較軟時,孔徑越大,采用封孔管管徑越大,抽采效果較好,采用封孔管管徑越小,抽采效果越不好。