于 波, 張洪安
(兗州煤業(yè)東灘煤礦選煤廠, 山東 濟寧 273512)
東灘煤礦選煤廠是年入洗能力為7.5 mt/a的礦井型選煤廠,原煤經(jīng)Φ50 mm預(yù)先篩分,+50 mm原煤采用重介斜輪排矸,0~50 mm原煤采用無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,粗煤泥(0.75~0.25 mm物料)采用TBS分選機分選,細煤泥(-0.25 mm物料)二次浮選回收。浮選精煤由快開式隔膜壓濾機脫水回收后摻入精煤,浮選尾礦至一段Φ38 m深池高效濃縮機,濃縮機底流采用沉降離心機回收,溢流和沉降離心機離心液至二段兩臺Φ38 m和一臺Φ24 m濃縮機,二段濃縮機底流由尾煤壓濾機脫水回收,濃縮機溢流和壓濾機濾液作為循環(huán)水使用。
隨著礦井采煤機械化程度不斷提高,開采工作面的加深加長,大量的頂、底板和夾矸混入到原煤中。井下原煤煤質(zhì)進一步惡化,原煤煤質(zhì)波動幅度變大,波動頻率變高,矸石量增加、矸石易泥化,時常出現(xiàn)原煤因灰分過高或矸石泥化嚴重等無法正常分選的情況,此時,為保證礦井和選煤廠正常生產(chǎn),礦井提升的原煤只能儲存在原煤緩沖倉中。原煤因矸石量大,灰分高,發(fā)熱量低,若不經(jīng)分選直接銷售,價格非常低,嚴重影響選煤廠經(jīng)濟效益;若直接分選,又因矸石量大,泥化嚴重,導(dǎo)致煤泥水回收困難,循環(huán)水濃度嚴重惡化,濃度可達到150 g/L以上,嚴重影響重介分選效果和選煤廠正常生產(chǎn),導(dǎo)致選煤廠無法正常生產(chǎn),從而嚴重影響礦井正常生產(chǎn)。
該設(shè)備篩軸是按一定工作角度布置,篩片采用耐磨鋼加工而成,使用壽命長篩分粒度準(zhǔn)確。該設(shè)備采用多軸分別驅(qū)動動形式,可以保證每根軸獨立運行以便維修。減速機采用硬齒面減速機,使用壽命長。設(shè)備安全可靠、裝有篩片梳理裝置,用以清理篩片間的積煤,可以防止出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。該篩子的篩面由多組同向旋轉(zhuǎn)的篩軸組成,每根篩軸上安裝若干等距篩片,相鄰篩軸上的篩片相互交叉排列,篩片下方設(shè)有刮泥版,清理粘黏顆粒,保證了篩分過程中的篩孔通透。物料在滾動過程中不斷分層,小顆粒下移,大顆粒向前滾動。根據(jù)所篩煤的黏結(jié)程度進行設(shè)置,該機結(jié)構(gòu)組成,如圖1所示。
圖1 交叉篩結(jié)構(gòu)示意圖
1)生產(chǎn)能力:500~600 t/h(額定)。
2)篩面寬度:1 600 mm。
3)篩軸數(shù)量:25 根。
4)入料粒度:≤50 mm。
5)篩下粒度:≤4 mm。
6)電機功率:4.0 kW×25。
2017年1月,CRS1625型交叉篩在東灘煤礦選煤廠被投入使用,至今運轉(zhuǎn)良好,能夠滿足選煤廠的生產(chǎn)要求。選煤廠技術(shù)人員對該交叉篩的工藝效果進行了多次檢測,每次均在給料量達到定值,且設(shè)備運行正常后進行,檢測結(jié)果如下頁表1、表2和圖2、圖3所示。
表1 交叉篩篩分實驗(篩上物)數(shù)據(jù)
表2 交叉篩篩分實驗(篩下物)數(shù)據(jù)
圖2 篩上物粒度曲線
圖3 篩下物粒度曲線
由表3和圖4可知:
德國的行政訴訟糾紛調(diào)解,主要分為訴訟前調(diào)解和訴訟中調(diào)解。對于訴訟前調(diào)解而言,在德國常見于建筑業(yè)、環(huán)境法、公務(wù)員法等領(lǐng)域,調(diào)解是此類糾紛普遍采用且成效卓著的解決方式。?近年來甚至有學(xué)者提出強制調(diào)解程序,即行政糾紛進入司法程序或者復(fù)議程序前必須先進行一輪調(diào)解,但這種觀點并未被德國《調(diào)解法》所采納,學(xué)說上仍認為調(diào)解系自由選擇的爭議解決方式,且當(dāng)事人行使訴訟權(quán)利期間其權(quán)利并不因調(diào)解程序的介入而產(chǎn)生變更。
1)入料原煤中<3 mm產(chǎn)率:27.49%,其中<0.5 mm原生煤泥產(chǎn)率9.91%,再加上洗選過程中產(chǎn)生的次生煤泥,<0.5 mm煤泥產(chǎn)率要達到14%~15%之間。
2)煤泥含量大,細泥多,洗煤生產(chǎn)時,勢必造成重介質(zhì)懸浮液煤泥含量增大,分選精度降低、磁選機負荷加重、回收效果差、噸煤介耗高等一系列不利影響,篩分效率達76.1%。
表3 交叉篩(入料原煤)篩分試驗
圖4 入料原煤粒度曲線
綜合經(jīng)濟效益900萬元。
經(jīng)濟效益的計算依據(jù):
1)目前新廠房兩套重介系統(tǒng)入洗噸煤介耗為1.8 kg,脫粉入洗噸煤介耗為1.5 kg,噸介質(zhì)的價格為578元,年入洗300萬t計算可節(jié)約費用(1.8~1.5)×300×10 000/1 000×0.057 8=50 萬元;
2)粉煤不入洗,煤泥量可由10%降至5%,浮選藥劑、尾煤凈水藥劑降低,噸煤泥藥劑成本平均按2元/t計算,每年可節(jié)約藥劑成本300×(10%-5%)×2=30萬元;
3)以煤泥量減少1.875%(原煤-0.5 mm含量約15%,篩分效率50%,煤泥25%由尾煤壓濾系統(tǒng)生產(chǎn))計算,改造后新廠房兩套重介系統(tǒng)每年按入洗200萬t計算可減少壓濾煤泥量200×1.875%=3.75萬t,煤泥與混煤銷售價差按220元計算(混煤480 元 /t,煤泥 260 元 /t),預(yù)計增收 3.75×220=820萬元。
CRS型交叉式細粒滾軸篩主要用于原煤入洗前的篩分處理,減少了洗水中細泥含量,優(yōu)化了洗水質(zhì)量,降低了煤泥產(chǎn)出量,提高了礦井經(jīng)濟效益,具有很好的推廣前景和價值。