王榮剛
(汾西礦業(yè)(集團(tuán))兩渡煤礦, 山西 靈石 033300)
當(dāng)前在很多的礦區(qū)進(jìn)行厚煤層開采工作時(shí),通常都會(huì)選擇綜合機(jī)械化一次采全高的回采方法,然而這種回采方法對回采巷道斷面的要求比較高,隨著回采巷道斷面的服務(wù)年限不斷增加,傳統(tǒng)的錨桿支護(hù)形式已無法滿足回采巷道的要求。雖然很多文獻(xiàn)中都對地下工程支護(hù)技術(shù)進(jìn)行了介紹,但是針對煤礦大斷面回采巷道支護(hù)技術(shù)的研究文獻(xiàn)卻很少。本文以某礦區(qū)工作面的回采巷道支護(hù)作為研究對象,確定新的優(yōu)化設(shè)計(jì)參數(shù),并取得了較好的支護(hù)效果。
此礦區(qū)的礦產(chǎn)量為300萬t/年,開采方式為多水平開采,其中3-1煤層作為第一水平,此煤層的結(jié)構(gòu)較為簡單,煤層的傾角在0°~2°之間,煤層厚度為5.5 m,煤層總體上呈東部高、西部低趨勢。其中第一水平的埋深為611 m,標(biāo)高為+660 m。3-1煤層作為當(dāng)前的主要采煤層,層位較為穩(wěn)定,在全區(qū)屬于穩(wěn)定煤層,煤質(zhì)沒有明顯的變化,煤層可采的厚度達(dá)到5.5 m。煤層的頂板主要有粉砂質(zhì)泥巖和細(xì)砂巖,呈深灰色和淺灰白色,層理為波狀。巷道的底部主要是砂質(zhì)泥巖,呈深灰色,煤層頂板和巷道底部均夾薄層泥巖。在煤層中布置有回采巷道,巷道斷面呈矩形,斷面的高度和寬度分別為4 m和5.6 m,掘進(jìn)斷面面積為22.4 m2,此巷道采用的支護(hù)方式為錨網(wǎng)噴聯(lián)合支護(hù)。
此工作面輔運(yùn)順槽的支護(hù)方式為錨網(wǎng)索,煤柱幫和巷道頂板采用的錨桿為全螺紋鋼樹脂錨桿,錨桿規(guī)格為Φ20 mm×2 200 mm,頂板布置6根,煤柱幫布置4根,在煤幫上角布置1根螺紋鋼錨桿,錨桿型號(hào)與規(guī)格和前面相同,另外3根采用玻璃鋼錨桿,錨桿型號(hào)與規(guī)格和前面相同,間排距為1 000 mm×1 000 mm。每根錨桿均采用樹脂藥卷,數(shù)量為2塊,型號(hào)為MSCK2350,使用風(fēng)動(dòng)扳手進(jìn)行緊固,保證錨固力超過105kN。頂板采用的錨索規(guī)格為Φ21.6mm×6 200 mm,每排共布置3根,將一根錨索布置在正中位置,其余2根分別布置在正中兩邊的1 600 mm處,間排距為1 600 mm×3 000 mm。
2.1.1 錨桿長度計(jì)算
式中:L為錨桿總長度;L1為露在外面的錨桿長度,取0.15 m;L2為有效長度,等同于普式免壓拱高度b,m;L3為錨桿進(jìn)入巖層的深度,為0.35 m;B為巷道的掘進(jìn)跨度,為5.6 m;H為巷道的高度,為4.0 m;f為頂板巖石的普式系數(shù),為3.55;ω為兩幫圍巖的內(nèi)摩擦角,為30°。通過計(jì)算可以得出,錨桿的總長度L≥2 050 mm,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際施工情況以及經(jīng)濟(jì)效益考慮,錨桿的總長度L取2.2 m。
2.1.2 錨桿間排距計(jì)算
式中:L為錨桿長度,取3m;b1為加固拱厚度,取1.2m;α為錨桿的控制角,取40°。通過計(jì)算可以得到錨桿間排距a≤1.51 m,這里取1.0 m。
2.1.3 錨桿直徑計(jì)算
首先假設(shè)錨桿錨固力等同于桿體的破斷力,那么可以得到:
式中:d為錨桿直徑,mm;Q為錨桿錨固力,取132 kN;σt為Ⅱ級(jí)螺紋桿的抗拉設(shè)計(jì)強(qiáng)度,為455 MPa。
通過計(jì)算可以得到錨桿直徑d≥17.78 mm,取18 mm。
2.2.1 錨索直徑計(jì)算
式中:d1為錨索直徑,mm;Q1為錨索的張緊力,為150 kN;σ′t為鋼絞線的抗拉設(shè)計(jì)強(qiáng)度,為 1 770 MPa。
通過計(jì)算可以得到錨索直徑d1≥9.79 mm。
2.2.2 錨索長度
式中:A為錨索長度,m;A1為錨索露在外面的長度,取0.30 m;k為安全系數(shù),取2.0;A2為有效長度,等同于免壓拱高b,m;A3為錨入巖層內(nèi)的深度,取1.5m。通過計(jì)算可以得到錨索長度A≥4.65 m。
2.2.3 錨索排距
錨索排距是按照錨桿能夠懸吊的巖層最大質(zhì)量來計(jì)算的。
式中:M為錨索最大排距,m;n為錨索排數(shù),為1;F2為錨索最大的承載力,為504 kN;B1為巷道的最大冒落寬度,為5.5 m;H1為巷道的最大冒落高度,為2.9 m;γ為巖體的容重,為25 kN/m3;F1為施工部給的錨桿錨固力值,為126 kN;θ為巷道頂板與角錨桿的夾角,為85°。通過計(jì)算可以得到錨索排距為M≤3.4 m。
通過上面的計(jì)算可以得到相應(yīng)的參數(shù),從而將支護(hù)優(yōu)化方案進(jìn)行確定:大斷面回采巷道支護(hù)方式?jīng)]有發(fā)生改變,依然采用錨網(wǎng)索聯(lián)合支護(hù)的支護(hù)方式。玻璃鋼錨桿直徑?jīng)]有發(fā)生變化,間排距沒有發(fā)生變化,依然是1 000 mm×1 000 mm。將螺紋鋼樹脂錨桿的直徑改為規(guī)格為Φ18mm的錨桿。頂板錨索的規(guī)格型號(hào)沒有發(fā)生變化,每排改為布置2根錨索,在頂板錨桿和錨索重合處不再進(jìn)行錨桿的布置,將間排距改為3 000 mm×3 000 mm。金屬網(wǎng)使用距沒有發(fā)生改變。
該礦井工作面回采巷道利用軟件進(jìn)行模擬運(yùn)算。建立的模型尺寸為15 m×61.2 m×64 m,設(shè)計(jì)的巷道尺寸為5.6 m×4 m,采用的模型為摩爾庫倫本構(gòu)模型,上部是自由的邊界,下沉自由,四周都是水平約束。此煤層的實(shí)際埋深為600 m,因此在模型的上邊界要施加壓力,施加的壓力值為15 MPa,將過去的支護(hù)方案以及優(yōu)化的支護(hù)方案代入進(jìn)行計(jì)算并對比。
3.2.1 優(yōu)化前支護(hù)方案的模擬結(jié)果分析
通過數(shù)據(jù)模擬分析了解到,采用過去的支護(hù)方案后,在巷道的兩側(cè)都有垂直應(yīng)力形成應(yīng)力集中區(qū)域,整個(gè)區(qū)域大概在巷幫2.8 m的地方,應(yīng)力集中系數(shù)為1.47,應(yīng)力最大時(shí)達(dá)到了22.1 MPa,在巷道形成的應(yīng)力釋放范圍比較大,大概對3 m范圍內(nèi)的區(qū)域都造成影響。巷道整體的變形量比較少,變形的最大值只有23.5 mm,只對0.7 m以內(nèi)的范圍產(chǎn)生了影響,上覆巖層的移動(dòng)量也不超過10 mm,而低估量最大值只有12.7 mm,只對周圍0.7mm以內(nèi)的范圍造成影響。巷道兩幫產(chǎn)生的位移量較少,數(shù)值為8.3mm,移近量只有16.4 mm,只對巷道兩側(cè)0.5 m以內(nèi)的范圍造成影響,具有非常好的支護(hù)效果。
3.2.2 優(yōu)化支護(hù)方案的模擬結(jié)果分析
通過數(shù)據(jù)模擬分析了解到,采用優(yōu)化的支護(hù)方案后,在巷道的兩側(cè)都有垂直應(yīng)力形成應(yīng)力集中區(qū)域,整個(gè)區(qū)域大概在巷幫2.6 m的地方,應(yīng)力集中系數(shù)為1.56,應(yīng)力最大時(shí)達(dá)到了23.4 MPa,在巷道形成的應(yīng)力釋放范圍比較大,大概對2.8范圍內(nèi)的區(qū)域都造成影響。巷道整體的變形量比較小,變形的最大值只有25.4 mm,只對0.7 m以內(nèi)的范圍產(chǎn)生了影響,上覆巖層的移動(dòng)量也不超過10mm,而低估量最大值只有12.5 mm,只對周圍0.7 mm以內(nèi)的范圍造成影響。巷道兩幫產(chǎn)生的位移量也是很少的,只有9.8 mm,移近量只有18.5 mm,只對巷道兩側(cè)0.5 m以內(nèi)的范圍造成影響,支護(hù)效果較好。
通過模擬分析可以了解到,與過去的支護(hù)方案相比,優(yōu)化后的支護(hù)方案不但減小了螺紋鋼錨桿的直徑,同時(shí)增加了錨索間排距,進(jìn)而減少了錨索的使用量,至于玻璃鋼錨桿的使用量沒有發(fā)生變化,結(jié)合回采巷道的使用年限來分析,得出優(yōu)化后的支護(hù)方案比過去的支護(hù)方案更加具有經(jīng)濟(jì)效益。
為了研究優(yōu)化支護(hù)方案的支護(hù)效果是否與理論效果相當(dāng),在此回采巷道掘進(jìn)的開始處進(jìn)行了測點(diǎn)1的布置,在掘進(jìn)100 m之后進(jìn)行了測點(diǎn)2的布置,按照每掘進(jìn)100 m就進(jìn)行一個(gè)測點(diǎn)的布置的方式,共進(jìn)行6個(gè)測點(diǎn)的布置,選擇其中的3個(gè)測點(diǎn)變形情況進(jìn)行觀測,共觀測32 d。
通過32 d的現(xiàn)場觀測了解到,在回采巷道應(yīng)用優(yōu)化的支護(hù)方案,在掘進(jìn)完成的初始階段,由于巷道掘進(jìn)的影響,變形量一直處于緩慢增加的趨勢,直到掘進(jìn)完成之后的29 d,變形情況才開始變得穩(wěn)定,巷道兩幫和頂板的位移量分別達(dá)到的最大值為81 mm和62 mm。通過分析得出,此巷道采用優(yōu)化支護(hù)方案之后,使巷道的變形量得到減小,因此此次研究設(shè)計(jì)的優(yōu)化支護(hù)參數(shù)具有合理性,能夠滿足生產(chǎn)要求。
1)如果回采巷道支護(hù)強(qiáng)度比較大的話,可以通過理論計(jì)算的方式選擇設(shè)計(jì)參數(shù),并結(jié)合運(yùn)用數(shù)值模擬分析技術(shù),將錨桿的直徑進(jìn)行適量減小,并減少使用的錨索根數(shù),在能夠維持巷道穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,對巷道的支護(hù)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,能夠使礦區(qū)巷道支護(hù)成本得到降低。
2)在采用過去的支護(hù)方案時(shí),雖然能夠取得較好的支護(hù)效果,但是需要使用的錨索數(shù)比較多,因此在維護(hù)支護(hù)效果的情況下,采用優(yōu)化的支護(hù)方案具有更高的經(jīng)濟(jì)效益。通過在巷道中應(yīng)用優(yōu)化支護(hù)方案,不但回采巷道的變形量沒有發(fā)生太大的改變,還大大節(jié)省了原材料的使用。
3)針對大斷面回采巷道,此次研究設(shè)計(jì)的優(yōu)化支護(hù)參數(shù)不但具有良好的支護(hù)效果,并且有效降低了原材料的使用量以及工作人員勞動(dòng)量的投入,此次回采巷道支護(hù)參數(shù)的優(yōu)化設(shè)計(jì)成功實(shí)現(xiàn)了優(yōu)化的目標(biāo)。