周成業(yè)
(華能蘇州燃機熱電有限公司 工程部,江蘇 蘇州 215000)
近年來,國內(nèi)火力發(fā)電機組發(fā)生多起由于發(fā)電機功率變送器輸出的功率信號發(fā)生畸變而導(dǎo)致汽機保護誤動,有的甚至造成機組全停,嚴重影響機組的安全運行。目前,由電氣側(cè)傳送到DEH側(cè)的4~20 mA功率信號普遍采用模擬式功率變送器,此類變送器在系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)時,可提供滿足精度要求的功率信號,但當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生瞬時故障(如雷擊)等情況時,模擬式功率變送器就無法提供準(zhǔn)確的功率信號。因此,功率變送器的暫態(tài)性能開始引起越來越多人的關(guān)注[1]。該文推薦一種新型的數(shù)字式功率變送裝置,既能滿足穩(wěn)態(tài)精度要求,也能在系統(tǒng)暫態(tài)情況下真實、準(zhǔn)確、及時地輸出功率信號,確保機組安全穩(wěn)定運行。
近年來因為模擬式功率變送器測量偏差,造成的跳機事故時有發(fā)生。
一般在DEH系統(tǒng)中,PLU測量電氣功率必須依靠發(fā)電機有功功率變送器來實現(xiàn)。發(fā)電機功率變送器是一個薄弱環(huán)節(jié),存在以下問題。
1)抗電磁干擾能力差。某600 MW 機組的功率負荷平衡保護是采用有功功率變送器來實現(xiàn)的。在2008年首次啟動和運行1年后,在首次大修后啟動試驗時,先后發(fā)生多次“功率負荷平衡保護”動作跳機的事故,原因皆為試驗期間對講機干擾導(dǎo)
致功率變送器輸出異常,曾在空負荷下實測機組瞬間達到700 MW。
2)缺少二次回路斷線閉鎖。功率變送器不具有電壓、電流二次回路發(fā)生斷線故障的閉鎖功能,當(dāng)發(fā)生斷線時只會將故障狀態(tài)如實地轉(zhuǎn)換為功率輸出,功率信號失真不可避免。
3)系統(tǒng)振蕩誤動作。系統(tǒng)振蕩時的功率會有劇烈變化,但變送器輸出的功率信號與甩負荷事故信號無法區(qū)分,極有可能導(dǎo)致保護誤動作。
功率變送器存在的這些缺陷,使得PLU 誤動的可能性大大增加。而PLU 誤動的后果,輕則機組振蕩,重則導(dǎo)致機組停機[2]。
跳機事故一:國調(diào)中心2014年5月7日通告,2013年6月,浙江某發(fā)電廠3#、4#機組(660 MW),因為出線B相接地,發(fā)電機功率變送器輸出畸變,引發(fā)汽機汽門快控誤動,造成3#、4#機組跳閘。
跳機事故二:2014年5月,江蘇某發(fā)電廠1#、2#機組(660 MW),因為220 kV線路出現(xiàn)故障,發(fā)電機功率變送器輸出畸變,造成1#、2#機組跳閘。
跳機事故三:2015年4月,四川某1 000 MW機組跳閘,因為出現(xiàn)PT兩次側(cè)空開掉,造成了發(fā)電機功率輸出瞬時為零,汽輪機“功率—負荷不平衡保護”保護動作,引發(fā)了省級電網(wǎng)的負荷擺動。
跳機事故四:2015年5月,安徽某電廠3#機組(1 000 MW)進行168試運行,4#主變空投,發(fā)電機功率變送器輸出畸變,造成3#機組跳閘。
跳機事故五:2015年4月重慶某燃機400 MW機組跳機,該廠1#、2#機組滿負荷正常運行,在9點31分時電網(wǎng)出現(xiàn)了一次比較大的擾動,其發(fā)電機參與DEH調(diào)節(jié)的4只有功功率變送器(其邏輯為:3、4比較取大,再和1、2取二,相當(dāng)于四取二)同時變化,出現(xiàn)大幅度的跳水,最后由逆功率保護動作,造成發(fā)電機停機。由于有功功率變送器暫態(tài)特性差,在輸入電流值發(fā)生快速變化時,輸出值發(fā)生嚴重畸變。
模擬式功率變送器采用時分割乘法原理,將采集的發(fā)電機出口電壓量和電流量變換成與之線性關(guān)系的標(biāo)準(zhǔn)直流電流電壓信號,基本原理框圖如1圖所示。
圖1 模擬式功率變送器原理
在電網(wǎng)穩(wěn)態(tài)情況下,模擬式功率變送器能提供滿足精度要求的功率信號,但是在暫態(tài)工況下,就會有以下缺陷:
1)時間響應(yīng)長,功率輸出固有延時長(普遍在250 ms~300 ms),瞬時故障發(fā)生時,不能滿足DEH快速響應(yīng)的要求;
2)抗干擾能力弱,易受干擾,導(dǎo)致輸出功率畸變,造成機組不能穩(wěn)定運行;
3)暫態(tài)特性差,對于系統(tǒng)發(fā)生瞬時故障等暫態(tài)狀況下,輸出失真,易造成保護誤動,近年頻繁造成跳機事故;
4)采樣可靠性差,只接入一組PT和一組CT,當(dāng)PT或CT斷線時,導(dǎo)致發(fā)電機功率測量錯誤,且沒有PT和CT斷線報警功能;
5)缺少對異常狀態(tài)記錄功能及裝置自身的故障報警。
由于模擬式功率變送器有上述功能缺陷,因此在蘇州燃機項目發(fā)電機變送裝置選型時江蘇電力設(shè)計院提出用新型的功率變送裝置,當(dāng)時正在報批的GBT 50063-2017 《電力裝置電測量儀表裝置設(shè)計規(guī)范》6.0.3也確定提出“對于火力發(fā)電廠汽輪發(fā)電機組,參與汽輪機調(diào)節(jié)的功率變送器,還需考慮功率變送器的暫態(tài)特性”。新型的智能功率變送裝置不僅能滿足穩(wěn)態(tài)精度要求,而且具有良好的暫態(tài)傳變特性,滿足準(zhǔn)確性、及時性和穩(wěn)定性要求。
經(jīng)過大量調(diào)研上海利乾研發(fā)的BPT9301系列新型功率變送裝置,原理是基于繼電保護裝置軟硬件平臺,采用模塊化設(shè)計,同時采集發(fā)電機出口兩組電壓和兩組電流(一組測量級CT和一組保護級CT)[3],通過微處理器運算,實時輸出各種電氣量(如電流、電壓、有功功率、無功功率、負序電流、功率因數(shù)等)。
發(fā)電機智能變送裝置主要特點:除了具有測量功能外,裝置還具有保護功能,裝置可以分析異常工況并發(fā)出動作指令。滿足暫態(tài)特性和變送器精度要求,在正常情況下裝置采用測量輸入數(shù)據(jù)計算,發(fā)生功率突變時裝置采用保護級輸入數(shù)據(jù)進行計算,同時裝置具備判斷CT斷線、PT斷線功能;響應(yīng)時間短,在40 ms之內(nèi)能滿足系統(tǒng)故障快速響應(yīng)的要求;裝置跟系統(tǒng)時鐘同步,具有錄波功能,可以多路輸出??垢蓴_能力達到嚴酷IV級,軟硬件共同優(yōu)化,國標(biāo)要求繼電保護裝置及安全自動裝置的抗干擾能力為嚴酷III 級;針對電網(wǎng)出現(xiàn)瞬時故障時,采用切換CT的方式。裝置同時接入一組測量級CT和一組保護級CT(具有發(fā)明專利保護該項功能),當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生擾動時,智能功率變送裝置可以通過測量電流的增量,從測量級CT切換到保護級CT,使得測量的功率值和真實的功率值相差不大;當(dāng)出現(xiàn)和應(yīng)涌流時,裝置能自動檢測基波分量中的直流分量的含量,作為切換CT的條件,解決了測量級電流互感器暫態(tài)飽和的問題。通過軟件實現(xiàn)測量級CT和保護級CT快速無縫自動切換,具有良好的暫態(tài)特性,能確保發(fā)電機功率自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)和 DCS 系統(tǒng)可靠運行不受高溫、高電壓、強磁場環(huán)境影響,可靠性高。同時,裝置可自動起動故障錄波,便于分析事故原因。裝置還具有事件記錄功能,包括裝置自檢信息、保護動作信息及各類操作信息,便于查找及分析。
數(shù)字式功率變送裝置利用A/D采樣將電壓電流模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,按照科學(xué)算法計算出功率等需要的電氣量,最后輸出4~20 mA模擬量至DEH。
3.2.1 功率計算
采用全周傅立葉算法計算有功功率和無功功率,當(dāng)保護級CT的電流大于1.1倍額定電流時,功率計算采用保護級CT電流,否則采用測量級CT電流,這樣同時兼顧正常運行和故障情況下的準(zhǔn)確測量。
算法具有良好的暫態(tài)特性,確保系統(tǒng)短路故障時,功率的準(zhǔn)確測量,為發(fā)電機有功功率自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)和DCS系統(tǒng)可靠運行創(chuàng)造條件。
功率因數(shù)計算公式:
3.2.2 負序電流計算
采用全周傅立葉算法計算負序電流,電流的選取原則同上,兼顧正常運行和故障情況下的準(zhǔn)確測量。
3.2.3 頻率計算
利用發(fā)電機機端電壓,采用全周傅立葉算法準(zhǔn)確計算發(fā)電機頻率。
3.2.4 PT斷線判據(jù)
動作判據(jù)如下:
1)正序電壓小于20 V,且機端任一相電流大于5%In;
2)負序電壓大于2.5 V。
滿足以上任一條件延時10 s發(fā)PT斷線報警信號,異常消失后延時10 s信號自動返回,PT斷線判據(jù)的邏輯如圖2所示。
圖2 PT斷線判據(jù)邏輯
3.2.5 CT斷線判據(jù)
CT斷線判據(jù)針對三相四線制,動作判據(jù)為:三相CT的自產(chǎn)零序電流(3I0)大于25%的最大相電流與5%In之和,延時10 s報警,異常消失后延時10 s返回,CT斷線判據(jù)的邏輯如圖3所示。
圖3 CT斷線判據(jù)邏輯
3.2.6 測量CT與保護CT差流越限
動作判據(jù):測量CT最大相電流與保護CT最大相電流的差大于測量CT最大相電流的0.05倍,并且測量CT最大相電流大于額定電流的30%。
滿足以上條件延時10 s發(fā)測量CT與保護CT差流越限報警信號,異常消失后延時10 s,信號自動返回,測量CT與保護CT差流越限判據(jù)的邏輯如圖4所示。
圖4 兩組CT差流越限判據(jù)邏輯
3.2.7 逆功率越限
動作判據(jù)如下:
1)測量功率小于額定功率的負0.05倍;
2)保護功率小于額定功率的負0.05倍。
滿足以上任一條件延時10 s發(fā)逆功率越限報警信號,異常消失后延時10 s信號自動返回,逆功率越限判據(jù)的邏輯如圖5所示。
圖5 逆功率判據(jù)邏輯
經(jīng)過調(diào)研上海利乾電力科技有限公司采用上述原理,成功研制出數(shù)字式智能變送裝置,并且2015年在國網(wǎng)浙江省電科院進行暫態(tài)特性試驗。
3.3.1 測試方法
對功率變送裝置暫態(tài)特性采取兩種方法:一是對已發(fā)生事故的機組故障錄波數(shù)據(jù)進行回放,對功率變送裝置的輸出進行錄波,觀察功率變送裝置的暫態(tài)輸出特性;二是利用殷圖仿真系統(tǒng)搭建仿真模型,分別模擬單相接地短路、兩相接地短路、相間故障等各種故障類型,將發(fā)電機的電流電壓輸入被檢測的功率變送裝置,并對其輸出進行錄波,觀察在各種類型故障發(fā)生時的暫態(tài)情況下的功率輸出變化特性。
3.3.2 測試結(jié)果
試驗結(jié)果表明,數(shù)字式功率變送裝置暫態(tài)輸出的功率變化趨勢基本與實際功率變化相同,能夠較為真實地反映實際功率變化,兩者的比較如表1所示。
另外,參照最新規(guī)范《電力裝置電測量儀表裝置設(shè)計規(guī)范》(GB/T 50063-2017),也可檢驗數(shù)字型變送裝置是否滿足規(guī)范要求。數(shù)字式變送裝置參數(shù)與規(guī)范要求值比較如表2所示。由表2可以看出,數(shù)字式變送裝置完全滿足最新規(guī)范要求,并且具有良好的暫態(tài)特性。
表1 實際功率與功率變送裝置輸出功率比較
表2 數(shù)字式變送裝置參數(shù)與規(guī)范要求值比較
智能變送裝置已在國內(nèi)300多臺火力發(fā)電機組上運用,解決了以往存在的問題,應(yīng)用效果良好。
前文事故二中的電廠,廠內(nèi)參與SIS、DEH調(diào)節(jié)的模擬式有功功率變送器曾因220 kV起備變充電、線路對側(cè)主變充電及系統(tǒng)故障等原因發(fā)生輸出信號無規(guī)則畸變,導(dǎo)致SIS退出,甚至跳機。自從2015年3月采用上海利乾的智能變送裝置后,經(jīng)歷多次系統(tǒng)故障的考驗,沒有對機組造成任何影響。
前文事故三中的電廠,在2015年5月進行功率變送器改造,采用上海利乾的智能變送裝置不僅徹底解決二次斷線、暫態(tài)特性差等系列問題,而且得益于裝置的其他功能,如斷線告警、故障錄波等,使得廠內(nèi)測量系統(tǒng)變得快速、準(zhǔn)確和簡單。
前文事故四中的電廠在2015年5月168試運行時,因一次回路受到?jīng)_擊造成參與DEH調(diào)節(jié)的模擬式功率變送器失真而跳機。經(jīng)過電廠技術(shù)人員多次論證,選用了上海利乾的智能變送裝置,成功解決了暫態(tài)狀態(tài)下功率輸出失真的問題,從2015年6月投入至今,經(jīng)歷多次系統(tǒng)故障,變送裝置運行良好,機組穩(wěn)定安全。
前文事故五中的燃機電廠在2015年10月改造成上海利乾的智能變送裝置,投運后沒有出現(xiàn)過功率失真的情況,保證了控制系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
為了解決傳統(tǒng)模擬式功率變送器存在的問題,推薦使用上海利乾的智能變送裝置,可以解決模擬式功率變送器暫態(tài)情況下輸出失真的問題,該裝置已在300多臺火力發(fā)電機組上成功應(yīng)用,取得了良好的效果。同時,上海利乾的智能變送裝置在解決暫態(tài)失真問題的基礎(chǔ)上,擴展了許多功能,裝置更加人性化,校驗更簡便,同時有事件記錄功能,方便了運維人員的事件調(diào)查。