徐衛(wèi)忠
(四川大學(xué)化工學(xué)院,四川成都 610015)
重慶建峰化工股份有限公司一化廠氨汽提尿素裝置蒸發(fā)系統(tǒng)工藝流程為:離開低壓分解系統(tǒng)的尿液進(jìn)入真空預(yù)濃縮器的頂部分離器(V04),在此進(jìn)行閃蒸后進(jìn)入真空預(yù)濃縮器(E13),以中壓分解氣為熱源在壓力0.034 MPa(A)下將尿液由70%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)濃縮到82%;離開真空預(yù)濃縮器底部受槽(V24)的尿液經(jīng)尿液泵(P06)送到一段蒸發(fā)加熱器(E14),其殼側(cè)用低壓蒸汽加熱,管側(cè)出液溫度控制在128~130℃、壓力控制在0.034 MPa(A);出一段蒸發(fā)加熱器(E14)的尿液進(jìn)入一段真空分離器(V07)進(jìn)行氣液分離,分離后出口濃度約95%~96%的尿液在重力和壓差作用下自流進(jìn)入二段蒸發(fā)加熱器(E15),其殼側(cè)用低壓蒸汽加熱,管側(cè)出液溫度控制在136~140℃、壓力控制在約0.003 MPa(A);出二段蒸發(fā)加熱器(E15)的混合物進(jìn)入二段真空分離器(V08)進(jìn)行氣液分離,最終尿液被濃縮至99.75%,其底部受槽(V27)的尿液經(jīng)熔融泵(P08)送往造粒塔上部噴頭進(jìn)行噴灑造粒,得到成品尿素顆粒。
設(shè)計(jì)蒸發(fā)系統(tǒng)一段真空度(PC9502)為30~35 kPa(A)、二段真空度(PC9509)為 3.0~3.5 kPa(A)。據(jù)多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),我們探索出按季節(jié)不同實(shí)際適宜的壓力為一段40~55 kPa(A)、二段4.0~6.5 kPa(A),這樣既可保證尿素產(chǎn)品質(zhì)量合格,又可保持產(chǎn)品內(nèi)有一定的含水量(水分指標(biāo)<0.4%),且產(chǎn)品粉塵含量(粉塵含量指標(biāo)<1.3%)也較低。但近年來,隨著尿素裝置負(fù)荷的逐年提升、與三胺裝置的聯(lián)運(yùn)以及尿素裝置運(yùn)行年限的增加,蒸發(fā)系統(tǒng)一、二段真空度的控制越來越困難,影響尿素產(chǎn)品的水分、粉塵含量,夏季尤為明顯。而蒸發(fā)系統(tǒng)真空度不達(dá)標(biāo)不僅對(duì)尿素產(chǎn)品質(zhì)量影響巨大,而且還制約著尿素裝置與三胺裝置的高負(fù)荷聯(lián)運(yùn)。2016年蒸發(fā)系統(tǒng)真空度及產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)見表1。
由表1可以看出:1、2、10、11月份,由于氣溫低、空氣干燥,蒸發(fā)系統(tǒng)工藝參數(shù)操作彈性較大,蒸發(fā)系統(tǒng)真空度的控制基本滿足生產(chǎn)要求,各工藝參數(shù)均在指標(biāo)范圍之內(nèi),尿素產(chǎn)品中粉塵含量、水分總體控制較好;而在6、7、8、9月份,天氣潮濕悶熱,蒸發(fā)系統(tǒng)參數(shù)控制雖較其他月份嚴(yán)格,但尿素產(chǎn)品粉塵含量、水分控制困難,超標(biāo)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。為控制蒸發(fā)系統(tǒng)一、二段真空度,增加蒸汽噴射器的能力,低壓蒸汽壓力(PC9909)不得不控制得遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值(340~370 kPa),全年平均值達(dá)到435 kPa,從而增加了整個(gè)裝置低壓蒸汽的熱損失。
(1)蒸發(fā)系統(tǒng)來料濃度不足。查看運(yùn)行參數(shù)可知,前端分解系統(tǒng)溫度正常,蒸發(fā)系統(tǒng)進(jìn)尿液濃度基本達(dá)到69.22%的設(shè)計(jì)值;2016年尿素裝置年平均運(yùn)行負(fù)荷約109%,蒸發(fā)系統(tǒng)負(fù)荷約107%,在設(shè)備承受范圍之內(nèi),故排除蒸發(fā)系統(tǒng)來料濃度不足這一原因。
(2)系統(tǒng)存在泄漏及外加水。對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,未發(fā)現(xiàn)泄漏及外加沖洗水的情況,故排除系統(tǒng)泄漏及外加水這一原因。
(3)蒸發(fā)系統(tǒng)冷卻器冷凝效果差。2016年尿素裝置停氣(原料天然氣)消缺,對(duì)蒸發(fā)系統(tǒng)一、二段各級(jí)表冷器(E151~E157)循環(huán)水側(cè)進(jìn)行徹底清洗及氣密試驗(yàn)(試驗(yàn)合格),開車后對(duì)換熱器進(jìn)行測(cè)試(見表2),但蒸發(fā)系統(tǒng)一、二段真空度差的問題無明顯改善,故排除蒸發(fā)系統(tǒng)冷卻器冷凝效果差這一原因。
表1 2016年蒸發(fā)系統(tǒng)真空度及產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)
表2 尿素裝置消缺前后蒸發(fā)系統(tǒng)各級(jí)表冷器冷卻水溫度對(duì)比
(4)噴射器(EJ151/154)能力不足。對(duì)低壓蒸汽壓力與蒸發(fā)系統(tǒng)真空度的變化趨勢(shì)進(jìn)行比對(duì)(見表3),可以看出,低壓蒸汽壓力上升噴射器能力變化不大。同時(shí),現(xiàn)場(chǎng)聽到二段升壓噴射器后有明顯的間斷抽吸聲,用聽棒確認(rèn)各小噴射器喉部蒸汽節(jié)流聲亦有間斷性的變化。由此判斷,噴射器存在一定的問題,這應(yīng)該是蒸發(fā)系統(tǒng)一、二段真空度控制困難的主要原因。
表3 低壓蒸汽壓力與蒸發(fā)系統(tǒng)真空度變化趨勢(shì)的比對(duì)
(5)惡劣氣候的影響。分析發(fā)現(xiàn),尿素產(chǎn)品水分、粉塵含量超標(biāo)大多發(fā)生在濕熱或變化劇烈的氣候條件下。我廠地處西南山區(qū),夏季潮濕、悶熱,涼水塔降溫效果差,水冷器循環(huán)水進(jìn)水溫度上升明顯,每年的1—11月循環(huán)水進(jìn)水溫度(平均值)分別為 24.42℃、23.85℃、23.79℃、25.23℃、27.14℃、29.40℃、30.52℃、30.94℃、30.12℃、28.85℃、26.29℃,導(dǎo)致各表冷器冷卻效果變差,進(jìn)而使蒸發(fā)系統(tǒng)真空度控制困難。因此,惡劣氣候也是造成蒸發(fā)系統(tǒng)真空度較難控制的重要原因之一。
對(duì)于噴射器能力不足的問題,利用2017年化肥裝置年初消缺的機(jī)會(huì)對(duì)蒸發(fā)系統(tǒng)所有蒸汽噴射器進(jìn)行全面、徹底檢查,發(fā)現(xiàn)的問題如下:①噴射器(EJ151/154)吸入室有銹渣積存,但未完全堵塞流道;②噴射器(EJ155)蒸汽噴嘴和噴射器吸入、混合、擴(kuò)散流道完全被縮二脲堵死,EJ155吸入口側(cè)可見二段真空第二級(jí)表冷器(E155)內(nèi)也有較多縮二脲積存;③各噴射器蒸汽噴嘴完好無磨損,各處流道有輕微結(jié)垢;④升壓噴射器(EJ153)吸入室有少量縮二脲積存,喉部沖洗水流道暢通,沖洗效果良好,而且蒸汽噴嘴固定正常,無歪斜,固定螺栓、螺母點(diǎn)焊處無開裂現(xiàn)象,表明EJ153自身狀況正常;⑤二段真空第一級(jí)表冷器(E154)殼側(cè)無大量縮二脲積存,防沖擋板固定拉筋斷裂3根,擋板輕微變形,擋板邊緣處表面一層換熱列管有凹陷現(xiàn)象。
針對(duì)檢查出的問題,我們?cè)谀甓却笮拗袑?duì)噴射器進(jìn)行了如下處理:①清理所有小噴射器蒸汽噴嘴和噴射器本體內(nèi)積存的銹渣、縮二脲,用脫鹽水徹底沖洗干凈并確認(rèn)各小噴射器吸入、排出管道暢通無堵(E155由于有防氣液夾帶隔板,設(shè)備內(nèi)縮二脲無法完全清除,考慮到該冷凝器未全部堵死,生產(chǎn)中積存的縮二脲可以逐漸被帶入TK02,因而未作進(jìn)一步處理),更換所有密封墊片;② 更換兩端破真空切斷閥(PV9502、PV9509),選用314L不銹鋼材質(zhì);③ 對(duì)二段真空第一級(jí)表冷器(E154)內(nèi)防沖擋板拉筋的所有焊點(diǎn)進(jìn)行檢查、補(bǔ)焊,恢復(fù)拉筋能力;④ 對(duì)凹陷列管進(jìn)行檢查,由于凹陷不嚴(yán)重,并確認(rèn)管材厚度承壓能力足夠,故未對(duì)其作處理。
對(duì)于惡劣氣候影響蒸發(fā)系統(tǒng)真空度的問題,經(jīng)研究決定通過專項(xiàng)改造提高噴射器動(dòng)力蒸汽壓力予以解決,并在2017年度大修時(shí)完成改造。
改造方案:將蒸發(fā)系統(tǒng)噴射器的動(dòng)力蒸汽由過去單一使用低壓蒸汽改為低壓蒸汽和增壓蒸汽共用,即在蒸發(fā)系統(tǒng)真空度容易控制的季節(jié)采用低壓蒸汽,在蒸發(fā)系統(tǒng)真空度控制較困難的季節(jié)采用增壓蒸汽或者增壓蒸汽與低壓蒸汽混用,以加大噴射器的抽吸能力,有效控制蒸發(fā)系統(tǒng)的真空度。蒸發(fā)系統(tǒng)增壓蒸汽加入位置見圖1。
圖1 蒸發(fā)系統(tǒng)增壓蒸汽加入位置示意
(1)大修處理噴射器的問題后,重啟運(yùn)行至今狀況良好,各噴射器抽吸聲平穩(wěn),PC9502均值由51.2 kPa(A)降至44.8 kPa(A),PC9509均值由5.08 kPa(A)降至4.82 kPa(A)。
(2)蒸發(fā)系統(tǒng)投用增壓蒸汽后,有效克服了高溫天氣對(duì)蒸發(fā)系統(tǒng)生產(chǎn)的制約,即夏季通過一段增壓蒸汽的適當(dāng)投用,一、二段真空度和尿素產(chǎn)品水分、粉塵含量均得到有效控制,產(chǎn)品質(zhì)量明顯改觀。處理前(2016年)和處理后(2017年)高溫季節(jié)(7—9月)蒸發(fā)系統(tǒng)真空度及尿素產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)(均值)的對(duì)比見表4。
表4 處理前(2016年)和處理后(2017年)高溫季節(jié)蒸發(fā)系統(tǒng)真空度及尿素產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)(均值)的對(duì)比
針對(duì)重慶建峰化工股份有限公司一化廠氨汽提尿素裝置蒸發(fā)系統(tǒng)真空度差(真空度控制困難)的問題,我們結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際認(rèn)真分析原因,采取積極、有效的措施加以處理,并進(jìn)行提高噴射器動(dòng)力蒸汽壓力的改造后,增強(qiáng)了蒸發(fā)系統(tǒng)的操作彈性,使蒸發(fā)系統(tǒng)一、二段真空度和尿素產(chǎn)品水分、粉塵含量均得到有效控制。下一步,我們將在蒸發(fā)系統(tǒng)節(jié)能降耗方面繼續(xù)開展工作,以進(jìn)一步確保尿素裝置的穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)運(yùn)行,為企業(yè)創(chuàng)造更好的效益。