楊 杰,李尚運,朱勇新,郭發(fā)強,方子明
(河南心連心化肥有限公司,河南新鄉(xiāng) 453700)
某化工企業(yè)熱力站配有3臺165 t/h高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐和8臺減溫減壓器,以滿足廠區(qū)生產(chǎn)中不同壓力等級蒸汽的供應,同時建有濕式氨法脫硫系統(tǒng)脫除鍋爐煙氣中的SO2,并對煙氣進行洗滌除塵。但熱力站運行以來一直存在飛灰殘?zhí)扛?、連排蒸汽對空排放、減溫減壓器疏水熱量未回收利用及煙氣脫硫系統(tǒng)氧化風機電耗高等問題,影響企業(yè)節(jié)能減排及生產(chǎn)成本控制。
針對熱力站存在的上述問題,該企業(yè)通過實施鍋爐飛灰回燃改造,將飛灰殘?zhí)繌?0.6%降至12.7%,提高了鍋爐的熱效率;通過配置管線將鍋爐連排閃蒸汽回收至尿素溴化鋰制冷機組制冷,實現(xiàn)了連排閃蒸汽的回收利用;通過增設(shè)閃蒸罐及低位水箱,實現(xiàn)減溫減壓器低位熱能的回收;利用新型高效風機替代羅茨氧化風機,降低了煙氣脫硫系統(tǒng)的運行電耗。采取一系列措施后,有力促進了熱力站的節(jié)能減排。
熱力站3臺165 t/h循環(huán)流化床鍋爐正常運行時兩開一備,設(shè)計工作壓力9.8 MPa、工作溫度540℃,設(shè)計工況及實際生產(chǎn)均燃用無煙煤,其煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)見表1。由于無煙煤揮發(fā)分低、固定碳含量及燃點高,且鍋爐采用低氧燃燒,運行中飛灰殘?zhí)枯^高,一般在18%~23%,導致鍋爐效率降低、生產(chǎn)成本增加。
表1 設(shè)計及實際入爐煤的工業(yè)分析數(shù)據(jù)
每臺165 t/h循環(huán)流化床鍋爐均配有1臺布袋除塵器,每臺除塵器下部均裝有6個灰斗,用于臨時存儲布袋除塵器脫除的鍋爐飛灰。改造前鍋爐煙氣中的飛灰經(jīng)布袋除塵后落入灰斗,經(jīng)倉泵輸送至灰?guī)齑鎯巴馐邸榻档湾仩t飛灰的含碳量,實現(xiàn)鍋爐的經(jīng)濟運行,引進飛灰回燃技術(shù)對1#鍋爐進行優(yōu)化改造:在布袋除塵器進氣方向前4個灰斗下部各增加1臺供料機(共4臺),在供料機的一端安裝羅茨風機(共2臺),另一端接至爐膛,將鍋爐飛灰送回鍋爐爐膛回燃;后2個灰斗的灰則仍通過原氣力輸灰系統(tǒng)輸送至灰?guī)齑鎯?。鍋爐飛灰回燃改造流程示意見圖1。
項目投運后,布袋除塵器前4個灰斗中的灰落入供料機(供料機的轉(zhuǎn)速為1 390 r/min,單臺供料機飛灰輸送量為0~3 t/h)中,之后在羅茨風機(羅茨風機的轉(zhuǎn)速為1 470 r/min,單臺羅茨風機流量為280 m3/h,風壓為60 kPa)的作用下通過管道送入爐膛作為燃料,實現(xiàn)鍋爐飛灰的再循環(huán)利用(可根據(jù)鍋爐的負荷投運1~4臺供料機,控制飛灰的循環(huán)量),促使飛灰充分燃燒,使鍋爐飛灰含碳量降低,鍋爐效率提高。
圖1 鍋爐飛灰回燃改造流程示意
在入爐煤發(fā)熱量5 700~5 800 kcal/kg、1#鍋爐負荷150 t/h的工況下,飛灰回燃裝置投運后,鍋爐爐膛溫度由改造前的948℃降至938℃,下降了10℃;爐膛差壓由改造前的608 Pa升至688 Pa,升高了80 Pa;爐膛煙氣出口溫度由改造前的905℃升至910℃,升高了5℃。上述變化的主要原因是:飛灰回燃裝置投運后,送入爐膛的飛灰增加,爐膛中灰濃度增大,爐膛差壓升高,而灰濃度升高后隨煙氣帶走的熱量也增多,使得爐膛溫度降低而爐膛出口煙氣溫度升高。
為驗證鍋爐飛灰回燃改造的效果,對飛灰回燃裝置投運前后連續(xù)3 d的飛灰含碳量及噸蒸汽煤耗數(shù)據(jù)進行了收集,具體見表2。
表2 1#鍋爐飛灰回燃裝置投運前后飛灰含碳量及噸蒸汽煤耗對比
由表2可以看出:飛灰回燃改造項目投運后,飛灰含碳量由平均20.61%降至12.71%,下降7.90%;噸蒸汽煤耗由平均0.106 2 t降至0.101 5 t,節(jié)煤4.42%。按1#鍋爐年消耗標煤80 000 t、標煤500元/t計算,飛灰回燃裝置投運后1#鍋爐年可節(jié)約原料煤成本80000×4.42%×500÷10000=176.8萬元,經(jīng)濟效益顯著。
熱力站3臺165 t/h循環(huán)流化床鍋爐共用1套排污系統(tǒng),其中連排擴容器、定排擴容器各1臺,分別安裝在給煤機平臺及現(xiàn)場0 m層。正常運行時,鍋爐汽包連排閥微開,排污水通過管道排入連排擴容器。連排擴容器汽側(cè)原配有管線至廠區(qū)的0.5 MPa蒸汽管網(wǎng),用作除氧器加熱蒸汽,但實際生產(chǎn)中由于高壓鍋爐對給水水質(zhì)要求嚴格,為減少閃蒸汽對鍋爐給水的影響,連排擴容器汽側(cè)出口閥實際上處于全關(guān)閉狀態(tài),排污水經(jīng)連排擴容器后全部進入定排擴容器排放,造成現(xiàn)場放空量較大和噪音超標,影響廠區(qū)環(huán)境。
為回收鍋爐連排閃蒸汽,減少現(xiàn)場排放及避免資源浪費,改善廠區(qū)環(huán)境,對廠區(qū)蒸汽用戶進行排查,發(fā)現(xiàn)尿素溴化鋰崗位安裝有2臺溴化鋰制冷機組,設(shè)計蒸汽壓力0.25 MPa、耗汽量為5 t/h(單臺);溴化鋰制冷機組實際運行時需先將廠區(qū)0.5 MPa蒸汽減壓至0.25 MPa左右后才送入溴冷機發(fā)生器,存在節(jié)流損失。而連排擴容器閃蒸汽的壓力一般在0.30 MPa左右,蒸汽量在3~4 t/h,完全能夠滿足單臺尿素溴化鋰制冷機組的運行。為此,對連排擴容器汽側(cè)出口進行改造,增加連排擴容器至尿素溴化鋰制冷機組的管線,將連排擴容器的閃蒸汽作為1臺溴化鋰制冷機組的汽源,從而實現(xiàn)閃蒸汽的回收利用。
改造后,鍋爐汽包排污先經(jīng)連排擴容器閃蒸,閃蒸后的閃蒸汽送尿素溴化鋰制冷機組使用。據(jù)排污水焓值計算連排閃蒸率在38%,按2臺鍋爐負荷300 t/h、排污率3%計算,改造后可回收 3.42 t/h(300×3% ×38% =3.42 t/h)的閃蒸汽供溴化鋰制冷機組使用。連排蒸汽為0.30 MPa的飽和蒸汽,其焓值為2 724.89 kJ/kg,標煤發(fā)熱量以7 000 kcal/kg計,則鍋爐連排蒸汽回收利用后日可節(jié)約標煤3.42×2724.89÷4.1868÷7000×24=7.63 t;按全年運行300 d、標煤價格500元/t計,則全年節(jié)約原料煤成本7.63×300×500÷10000=114.45萬元,經(jīng)濟效益顯著。同時,改造后由于進入定排擴容器的閃蒸汽、排污水減少,定排擴容器現(xiàn)場放空量明顯減小,現(xiàn)場噪音明顯減小,環(huán)保效益顯著。
熱力站8臺減溫減壓器大部分處于熱備狀態(tài),各減溫減壓器疏水通過地溝及水池直接回至廠區(qū)作為循環(huán)水補水,未考慮對蒸汽及熱量的回收,導致各減溫減壓器疏水排至地溝后未凝結(jié)的蒸汽彌散,存在資源浪費且影響現(xiàn)場環(huán)境。
為充分回收8臺減溫減壓器疏水中的蒸汽及熱能,改善現(xiàn)場環(huán)境,熱力站新增1套低位水箱及疏水擴容器,將低壓疏水直接引至低位水箱,高壓疏水引至疏水擴容器進行閃蒸,閃蒸汽并入0.5 MPa蒸汽管網(wǎng),閃蒸后的冷凝液則排入低位水箱。
減溫減壓器低位熱能回收改造項目投運后,疏水擴容器可回收蒸汽2 t/h,蒸汽壓力0.45~0.53 MPa、溫度155~160℃,送入廠區(qū) 0.5 MPa蒸汽管網(wǎng)供用戶使用;同時低位水箱可回收冷凝液3 m3/h作為除氧器補水,從而實現(xiàn)對熱能及水資源的高效回收利用。另外,改造后現(xiàn)場蒸汽彌散現(xiàn)象消失,現(xiàn)場環(huán)境得以改善。
鍋爐煙氣脫硫采用濕式氨法脫硫工藝,利用廠區(qū)副產(chǎn)的氨水脫除鍋爐煙氣中的SO2,主要設(shè)備包括脫硫塔、循環(huán)槽、循環(huán)泵、風機等,其中氧化系統(tǒng)使用三葉型羅茨風機向循環(huán)槽及脫硫塔中送入空氣,將脫硫液中的亞硫酸銨氧化為硫酸銨。由于羅茨風機屬于容積式風機(功率160 kW,設(shè)計風量2 880 m3/h,轉(zhuǎn)速 1 300 r/min),風機進口風量隨容積的下降而下降,工作效率較低,導致氧化系統(tǒng)運行能耗高、噪音大(風機小時電耗達106 kW·h,周圍噪音在110 dB),且夏季時風機出口溫度達100~110℃,影響煙氣脫硫氧化系統(tǒng)的氧化效率。
為解決煙氣脫硫系統(tǒng)氧化風機電耗高的問題,新增1臺運行效率高、電耗低、噪音低的新型風機替代原羅茨風機向脫硫系統(tǒng)供氧化空氣,新型風機功率105 kW、設(shè)計風量3 600 m3/h、轉(zhuǎn)速 35 000 r/min。
為驗證改造效果,對改造前后氧化風機的電流、電量、風溫、氧化效率等運行數(shù)據(jù)進行收集(表3),結(jié)果表明:改造后風機電流下降64 A,日耗電量下降640 kW·h,氧化效率與改造前相比基本持平。按電價0.54元/(kW·h)、年運行300 d計算,煙氣脫硫系統(tǒng)氧化風機改造后每年可節(jié)約電費640×300×0.54÷10000=10.4萬元。同時,煙氣脫硫系統(tǒng)現(xiàn)場噪音降低25 dB,氧化風溫下降28℃,表明新型風機應用后的環(huán)保效益也非常顯著。
表3 氧化風機改造前后部分運行數(shù)據(jù)的對比
熱力站鍋爐系統(tǒng)通過實施飛灰回燃、連排蒸汽回收利用、減溫減壓器低位熱能回收利用以及采用新型氧化風機等一系列優(yōu)化改造措施后,取得了顯著的經(jīng)濟效益:鍋爐飛灰含碳量下降7.90%,節(jié)煤4.42%,年節(jié)約原料煤成本176.8萬元;回收連排閃蒸汽3~4 t/h,年節(jié)能效益114.45萬元;新型氧化風機日節(jié)電640 kW·h,年節(jié)電效益在10.4萬元。同時,一系列改造還減少了現(xiàn)場放空量,降低了現(xiàn)場噪音,有效改善了現(xiàn)場環(huán)境,環(huán)保效益也非常顯著。