李慶彤,李凡磊,康玉陽,李 興,潘國輝,馮貴賓
(1.江蘇徐州中石化管道儲運有限公司,江蘇徐州 221008;2.江蘇油田分公司采油一廠,江蘇揚州 225265)
瓦陳干線經(jīng)一年半的運行后,因內(nèi)壁結(jié)垢、結(jié)蠟、使運行壓力上升,影響瓦莊油田的正常生產(chǎn),因此必須要求掃線清洗。目前本廠常用的管線清洗技術(shù)有熱水大排量沖洗、P球清洗和高壓水射流清洗法,都屬于物理清洗法,基本要求停輸清洗,但從瓦莊油田生產(chǎn)情況角度出發(fā),不容許停輸。因此為降低干線運行壓力,保證瓦莊油田的正常生產(chǎn),特開展集輸干線在線清洗工藝研究工作,也為本廠化學(xué)清洗集輸干線尋找新的方法[1,2]。
圖1 瓦陳干線示意圖
瓦陳干線于2007年8月投產(chǎn),全長21 km,是江蘇油田最長的集輸干線,分瓦3、瓦6、陳堡三段,呈Y型分布(見圖1)。
瓦3、瓦6段干線規(guī)格為φ133 mm×5 m,陳堡段干線規(guī)格為φ159 mm×5 m,其擔負著瓦莊油田向陳堡油田原油的集輸任務(wù)。整條干線無伴熱系統(tǒng)和中間加熱系統(tǒng),內(nèi)部均做厚漿型涂料、玻璃鱗片內(nèi)防(耐溫80℃)。干線運行一年半后系統(tǒng)壓力逐步上升,截至2009年6月時瓦3站的外輸壓力達到1.95 MPa左右,瓦6站的外輸壓力上升至2.70 MPa,生產(chǎn)情況(見表1)。
從表1中可以看出,投產(chǎn)初期瓦6、瓦3段壓差為0.20 MPa~0.30 MPa,陳堡段壓差約為 0.20 MPa。2009年6月瓦3站壓差僅上升至0.35 MPa,而瓦6站的壓差上升至1.10 MPa,陳堡段的壓差上升至1.22 MPa,上升幅度較大。因此瓦6段和陳堡段的干線存在較大的流動阻力。
陳堡段干線流動阻力增大的原因主要有兩方面:一方面由于整條干線無伴熱系統(tǒng)和中間加熱系統(tǒng),溫度隨沿程逐漸降低。起輸點為72℃,中間點為58℃,陳堡末端的溫度為50℃左右,隨著溫度的降低,原油黏度增大,流動阻力增大,不同溫度下原油黏度測試結(jié)果(見表2)。另一方面隨溫度的降低,原油中的重質(zhì)成分及蠟質(zhì)逐漸析出,沉積于管壁,造成管線縮徑,增加原油的流動阻力。2009年4月中旬,拆開中間碰頭點的三通閘門時發(fā)現(xiàn),干線存在明顯的沉積物縮徑現(xiàn)象。經(jīng)化驗分析,沉積物主要成分為原油重質(zhì)成分及蠟質(zhì)有機物。
表1 瓦陳干線生產(chǎn)情況
表2 外輸油黏度測試結(jié)果
陳堡段干線壓力上升的主要原因由于溫度隨沿程降低,原油黏度增大,膠質(zhì)、蠟質(zhì)沉積管壁,致使原油的流動阻力增大。
瓦6集油站承擔著瓦7和瓦6區(qū)塊原油的外輸任務(wù)。瓦6塊屬于k2t1,水型為氯化鈣型,瓦7塊屬于E1f1,水型是碳酸氫鈉型。
瓦6區(qū)塊油井產(chǎn)出液中Ca2+含量平均在2 000 mg/L左右,瓦7區(qū)塊油井產(chǎn)出液中HCO3-含量在1 300 mg/L左右,當這兩水型混合加熱后出現(xiàn)碳酸鈣沉淀。其原理為:
尤其是在2009年3月底增加瓦6-9、瓦6平3、瓦6平5三口瓦6斷塊的新井,加重了碳酸鈣的沉淀。2009年4月至6月瓦6段的壓差從0.5 MPa陡然上升至1.1 MPa。2009年6月更換干線加熱爐進出口管線時發(fā)現(xiàn),進口無結(jié)垢現(xiàn)象,出口結(jié)垢嚴重,管線內(nèi)徑堵塞了2/3。
經(jīng)化驗分析垢樣溶于稀HCl,并有大量CO2氣體產(chǎn)生,其主要成分為CaCO3。因此瓦6段干線壓力上升的主要原因由于瓦6、瓦7塊水型不配伍,其混合加熱后產(chǎn)生CaCO3沉淀造成的,使管線縮徑,外輸壓力上升。
瓦陳干線是瓦莊油田的集輸動脈,每天總輸液量達600 m3之多。根據(jù)干線的自身特點和油田生產(chǎn)任務(wù)的要求,必須在不停產(chǎn)和低于80℃的狀態(tài)下進行清洗掃線,清除管線內(nèi)壁沉積的蠟質(zhì)等沉積物,降低干線運行壓力。
中間碰頭點沉積物經(jīng)室內(nèi)化驗分析,其主要為原油重質(zhì)成分及蠟,溶解于汽油和清蠟劑,在水中的熔化溫度為90℃。具體試驗結(jié)果(見表3)。
化學(xué)清洗法中的堿性清洗劑適合于油脂、膠質(zhì)等的清洗。KD-45清洗劑是一種堿性清洗劑,無色透明液體,密度>1.15 g/mL,其主要成分是堿性物質(zhì)和表面活性劑等[2]。中間碰頭點的沉積物屬于油性蠟質(zhì),可以使用KD-45堿性清洗液對陳堡段干線內(nèi)沉積物進行滲透、浸潤和分散,并隨原油排出管線,從而達到在線清洗管線的目的。
2.2.1 評價KD-45堿性清洗劑對蠟質(zhì)沉積物的分散能力 試驗條件:水浴鍋溫度70℃,100 mL 10%KD-45堿性清洗劑水溶液+5 g蠟狀沉積物,清水+5 g蠟狀沉積物。試驗結(jié)果(見表4、圖2)。
從試驗結(jié)果來看,在70℃的環(huán)境下KD-45堿性清洗劑在60 min左右將蠟狀沉積物分散開來,分散效果良好,但蠟狀物未熔化。而蠟狀沉積物在清水中無任何明顯變化。
表3 中間碰頭點沉積物分析
表4 堿性清洗劑定性分散試驗
圖2 堿性清洗劑定性分散試驗(左:KD-45水溶液,右:清水)
表5 溫度對KD-45堿性清洗劑分散能力的影響
2.2.2 評價溫度對KD-45堿性清洗劑分散能力的影響 試驗條件:水浴鍋溫度分別為40℃、50℃、60℃、70℃、80℃,100 mL 10%KD-45堿性清洗劑水溶液+5 g蠟狀沉積物。試驗結(jié)果(見表5)。
從分散試驗結(jié)果來看:KD-45堿性清洗劑在40℃下對蠟質(zhì)沉積物分散能力較差,常溫下無分散能力。在50℃以上對蠟質(zhì)沉積物有良好的分散能力,在60℃~70℃下60 min左右將蠟質(zhì)沉積物完全分散開。
2.2.3 評價濃度對KD-45堿性清洗劑分散能力的影響 試驗條件:水浴鍋溫度70℃、100 mL KD-45堿性清洗劑水溶液(濃度分別為2.5%、5%、7.5%、10%、12.5%、15%、25%、40%)+5 g蠟狀沉積物。試驗結(jié)果(見表6)。
從分散試驗結(jié)果來看,KD-45堿性清洗劑的濃度在7.5%~15%對蠟質(zhì)沉積物有較好的分散能力,濃度過高或過低其分散能力變?nèi)酢?/p>
表6 濃度對KD-45堿性清洗劑分散能力的影響
表7 介質(zhì)對KD-45堿性清洗劑分散能力的影響
表8 KD-45堿性清洗劑定量分散試驗
2.2.4 評價配液介質(zhì)對KD-45堿性清洗劑分散能力的影響 試驗條件:水浴鍋溫度70℃,100 mL 10%KD-45堿性清洗劑水溶液(配液介質(zhì)分別為清水、陳堡污水)+5 g蠟狀沉積物,試驗結(jié)果(見表7)。從試驗結(jié)果來看,陳堡污水和清水配制的KD-45堿性清洗劑水溶液對蠟質(zhì)沉積物分散能力無明顯區(qū)別。
2.2.5 定量評價KD-45堿性清洗劑分散能力 試驗條件:水浴鍋溫度70℃,50 mL 10%KD-45堿性清洗劑水溶液+12 g蠟狀沉積物。試驗結(jié)果(見表8)。
從試驗結(jié)果來看,50 mL 10%KD-45堿性清洗劑水溶液最終分散約8.5 g的蠟質(zhì)沉積物,KD-45原液與蠟質(zhì)沉積物的比例是1:1.7。
為分析瓦6段管線結(jié)垢情況,對瓦6站的外輸泵出口和中間點進行取水樣分析,分析結(jié)果(見表9),干線失鈣率為52.5%。
為摸清瓦6段干線的結(jié)垢趨勢,實驗室模擬現(xiàn)場的溫降條件,對瓦6站外輸水樣進行失鈣測試。失鈣趨勢曲線(見圖3)。水樣取樣點為外輸泵出口,水樣的Ca2+含量為 472 mg/L。
從降溫失鈣趨勢曲線來看,水樣從室溫升至73℃再降至68℃的過程中,失鈣曲線較陡,Ca2+從472 mg/L降至248 mg/L,失鈣量占原水樣Ca2+含量的47%。68℃后失鈣曲線較為平緩,48℃時水樣中的Ca2+濃度基本保持在168 mg/L。因此干線68℃之前的溫降段為失鈣重點段。
目前瓦6站的外輸溫度為73℃左右,中間點的溫度為59℃,瓦6段干線總長為6.2 km,估算每2 km溫降5℃,因此瓦6站出口2 km內(nèi)的干線結(jié)垢比較嚴重,是導(dǎo)致干線壓力升高的主要原因。
表9 瓦6段干線失鈣分析
圖3 失鈣趨勢曲線
表10 室內(nèi)阻垢試驗
為有效預(yù)防瓦6段干線結(jié)垢,用瓦6站的外輸水樣進行阻垢試驗。具體試驗數(shù)據(jù)(見表10)。
從室內(nèi)試驗來看,在75℃下的瓦6站外輸水樣中添加25 mg/L的FA505阻垢劑,其阻垢率為91%,添加40 mg/L的FA505阻垢劑,其阻垢率為97%,能有效的預(yù)防鈣質(zhì)的沉積。
(1)清洗施工點:陳堡段干線因蠟質(zhì)沉積存在明顯的縮徑現(xiàn)象,清洗施工點確定在碰頭點閥組間,對碰頭點向后的陳堡段干線實施在線清洗。
(2)清洗溫度:根據(jù)室內(nèi)試驗結(jié)果,KD-45在50℃以上對蠟質(zhì)沉積物有良好的分散能力,溫度越高分散能力越好。由于干線內(nèi)防層耐溫為80℃,因此清洗溫度確定為70℃~75℃,防止內(nèi)防層脫落。
(3)清洗濃度:根據(jù)室內(nèi)試驗結(jié)果,7.5%~15%KD-45的水溶液對蠟質(zhì)沉積物有良好的分散能力。因此KD-45進入干線之后的濃度確定在10%~12%。
(4)配液介質(zhì):防止其他地區(qū)水型與陳堡水型不匹配,所以用陳3站的污水作為配液介質(zhì)。
(5)KD-45用量:反映了管線內(nèi)有大量的蠟狀沉積物,從現(xiàn)場看陳堡段干線內(nèi)徑由150 mm縮徑為120 mm左右,該段干線長6 940 m,縮徑部分的體積為44 m3,按照KD-45與蠟質(zhì)沉積物的比例為1:1.7,理論上大約需要25 tKD-45堿性清洗劑,可分量進行多次清洗。
(6)施工壓力與排量:瓦6段、瓦3段干線額定壓力為4.0 MPa,陳堡段干線額定壓力為2.5 MPa,為確保施工安全及KD-45進入干線之后的濃度在10%~12%,各站庫及施工點的排量與壓力確定(見表11)。
(1)現(xiàn)場加藥點確定:瓦6區(qū)塊油井的生產(chǎn)情況(見表12)。從表12看出,70%的CaCl2水型的油井屬于瓦7-1井組,因此加藥點選定在瓦7-1井組總出油管線的源頭,對Ca2+進行絡(luò)合。
(2)現(xiàn)場阻垢劑添加量:2010年1月瓦6集油站的外輸液量平均為385 m3/d,含水為69%,外輸水量為270 m3/d,添加濃度為25 mg/L,添加量為7 kg/d。并根據(jù)液量及時進行調(diào)整。
(3)外輸溫度的調(diào)整:從圖3可以看出,68℃以上瓦6站的水樣失鈣率47%,68℃~58℃失鈣率為10%,58℃之下失鈣率僅為6%。2007年8月投產(chǎn)初期時瓦6站的外輸液量為240 m3/d,含水30%,外輸溫度定為70℃~75℃。2010年1月瓦6站的外輸液量達385 m3/d,含水達69%,因此在保證外輸?shù)那疤嵯驴蓪⑼廨敎囟冉抵?5℃左右,以緩解結(jié)垢形勢。
表11 各站庫、施工點的運行參數(shù)
表12 瓦6區(qū)塊油井生產(chǎn)情況表
圖4 中間碰頭點壓力變化曲線圖
2009年和2010年三次用6 t~7 t KD-45堿性清洗劑配成33%的水溶液對陳堡段干線實施了在線清洗。為防止堿性清洗劑在分散蠟質(zhì)沉積物后壓力上升較大,清洗液分兩次泵入干線進行清洗(見圖4)。
由圖4可以看出:當KD-45堿性清洗劑水溶液泵入干線后,中間碰頭點的壓力開始持續(xù)上升,一小時后藥劑結(jié)束,再過約一小時后壓力上升至最高點,然后緩慢下降。這兩小時的壓力持續(xù)上升過程是KD-45對蠟質(zhì)沉積物的分散過程,分散過程的時間與室內(nèi)試驗基本吻合。隨后的壓力下降過程是KD-45無分散能力之后,之前分散下來的蠟質(zhì)沉積物隨油水混合物向前推進,最后排出管線的過程。在清洗過程中,對陳3站進站原油進行取樣并過濾,發(fā)現(xiàn)有大量的細小蠟質(zhì)顆粒,說明KD-45清洗劑對管線內(nèi)壁的蠟質(zhì)起到了良好的分散作用,與實驗室分散效果相吻合,具體施工效果(見表13)。
經(jīng)過三次的在線清洗之后,在瓦6、瓦3站保持正常外輸?shù)臓顟B(tài)下,中間碰頭點的壓力由1.65 MPa降至1.1 MPa,降幅達34%,取得了良好的降壓效果。
2010年1月在瓦7-1井組出油管線源頭開始添加FA505緩蝕阻垢劑,濃度為25 mg/L,7 kg/d。同時將瓦6站的外輸溫度降至63℃~65℃,以緩解結(jié)垢趨勢。2010年2月分別在瓦6站的外輸泵出口,干線爐出口和中間點取水樣,分析加藥后的失鈣率,分析結(jié)果為21%,與加藥前表7中的失鈣率52%相比有明顯的降低但仍然比較高,加藥阻垢率僅為80%,與室內(nèi)試驗91%的阻垢率相比相差較大,說明現(xiàn)場的干擾因素較多,阻垢效果降低。2010年3月將加藥濃度提高至40 mg/L,12 kg/d,4月在同一點取樣分析水樣失鈣率,分析結(jié)果為7.38%,阻垢率>90%。自2009年12月對該段干線實施大排量反沖洗排出碳酸鹽沉積物后,到目前為止該段干線的壓差一直穩(wěn)定在0.3 MPa~0.4 MPa,現(xiàn)場阻垢效果良好,失鈣分析(見表14)。
表13 施工前后效果對比
表14 加藥后瓦6干線失鈣分析
(1)KD-45堿性清洗劑在50℃以上,濃度為10%~12%時,對原油蠟質(zhì)沉積物具有良好的分散能力,分散時間約為1 h,可分散1.7倍質(zhì)量的蠟質(zhì)沉積物。
(2)瓦陳干線由于沒有保溫,隨著溫度的降低原油中的蠟質(zhì)組份逐漸沉積,造成管線縮徑,使干線壓力上升。用KD-45堿性清洗劑對陳堡段干線實施在線清洗后,取得了良好的降壓效果,降幅達34%。
(3)由于瓦6、瓦7區(qū)塊水型不配伍,造成瓦6段干線碳酸鹽結(jié)垢嚴重。在投加40 mg/L FA505阻垢劑后,干線失鈣率由50%降低至7%,阻垢效果顯著。
(4)建議在中間碰頭點增加加熱裝置,提高輸液溫度,減小原油黏度,延緩原油中蠟質(zhì)及重質(zhì)組分的沉積,以降低干線系統(tǒng)運行壓力。
[1]溫維眾,等.國內(nèi)外輸油(氣)管道清洗技術(shù)綜述[J].管道技術(shù)與設(shè)備,2000,(1):34-37+38.
[2]KD-45堿性清洗性能簡介及使用說明[R].揚州潤達油田化學(xué)劑廠,2009.