劉勝軍,楊春輝
(1.天偉化工有限公司,新疆 石河子 832000;2.葫蘆島華遠(yuǎn)化工機(jī)械裝備有限公司,遼寧 葫蘆島 125003)
如何降低氯乙烯單體的水含量一直是PVC行業(yè)的難題,單體水含量過多易產(chǎn)生鐵離子,影響PVC樹脂質(zhì)量。氯乙烯脫水工藝有固堿干燥、聚結(jié)器、分子篩變溫等,其中分子篩變溫脫水工藝使用較多、效果較好。天偉化工有限公司的脫水工藝為分子篩變溫脫水,脫水后氯乙烯產(chǎn)品氣含水質(zhì)量濃度在100 mg/kg以下,減少了精餾裝置的自聚情況,提高了PVC樹脂的質(zhì)量。但在裝置運(yùn)行的過程中,分子篩吸附飽和后,用于脫附水的熱、冷吹環(huán)節(jié)的增壓機(jī)發(fā)生故障的頻率較高,其中增壓機(jī)的吸、排氣閥閥片易斷裂損壞,單臺增壓機(jī)平均每月就需要更換1次,不僅增加了維修成本,而且還影響了脫水效果。
天偉化工有限公司的氯乙烯凈化分子篩變溫脫水工藝是5-3-2工藝過程,3臺干燥器用于吸附,2臺干燥器分別用于熱吹、冷吹,循環(huán)使用。干燥器吸附飽和后,主要通過循環(huán)流動的120 ℃氮?dú)鈹y帶的熱量將干燥器內(nèi)分子篩所吸附的水分汽化后帶出,再通過冷卻器降溫,變?yōu)橐簯B(tài)水匯聚到設(shè)備底部排出。當(dāng)熱吹干燥器出口溫度達(dá)到85 ℃時(shí),表示此干燥器水分已全部脫出,運(yùn)行步序會自動進(jìn)行切換。本工藝是通過吸附、逆放、抽空、熱吹、冷吹、二次抽空及沖洗、升壓等步序完成的(見圖1)。
圖1 氯乙烯凈化分子篩變溫脫水工藝流程
Fig.1 Process flow of VCM purification by molecular sieve temperature-swing dewatering
由于氮?dú)鉃槎栊圆荒龤怏w,進(jìn)入精餾系統(tǒng)后無法冷凝,因此會加大精餾系統(tǒng)的壓力,增大系統(tǒng)的冷耗,同時(shí)還會加大精餾尾氣的放空量,從而造成一定的浪費(fèi)。凈化干燥器內(nèi)殘留的氮?dú)獗仨毰懦鱿到y(tǒng)外,殘留氮?dú)舛嗖捎眯箟?、?fù)壓抽空脫吸分離后放空處理,干燥器負(fù)壓抽空主要通過增壓機(jī)完成。
無油往復(fù)式增壓機(jī)作為凈化變溫脫水系統(tǒng)的主要設(shè)備,在實(shí)際操作過程中也存在一定的問題,如故障率高、維修較為頻繁,尤其是進(jìn)、排氣閥使用時(shí)間短,損壞較快;抽氣量波動大,且呈現(xiàn)逐漸下降趨勢。為了不影響系統(tǒng)熱吹效果,須增開1臺增壓機(jī)來增大循環(huán)氣量。單臺增壓機(jī)平均每月就要更換吸、排氣閥1次,每次更換8組閥片,不僅維修成本大幅度增加,而且脫水效果還會明顯降低。
分析原因如下。
(1)軸承箱內(nèi)的滑道和軸承部分容易產(chǎn)生磨損。增壓機(jī)軸承箱的潤滑主要通過潤滑油,要想有效潤滑就必須保證摩擦面的油膜厚度和完整度。但由于工況變化極大,特別是機(jī)前負(fù)壓至正壓轉(zhuǎn)化的過程中,剛剛平衡的油膜狀態(tài)會瞬間被破壞,而油膜的恢復(fù)速度達(dá)不到工況運(yùn)行所需要的響應(yīng)速度,其外觀表現(xiàn)為設(shè)備缺油潤滑運(yùn)行,極易產(chǎn)生滑道拉毛、軸承磨損現(xiàn)象。
(2)氣閥閥片、彈簧片壽命短。氣體壓力引起靜載荷,在靜載荷的作用下,閥片產(chǎn)生彎曲變形。 由于氣缸內(nèi)的壓力是由較低的吸氣壓力變化到較高的排氣壓力,也由于氣流本身的脈動變化,使閥片承受的載荷具有脈動循環(huán)的特點(diǎn),在脈動循環(huán)靜載荷的作用下,閥片易出現(xiàn)彎曲疲勞破壞。負(fù)壓狀態(tài)的氣閥和正壓狀態(tài)的氣閥結(jié)構(gòu)上有所差異:負(fù)壓時(shí),為了保證氣閥密封面的可靠密封,必須使用彈簧片提供初始壓緊力,但這個(gè)初始壓緊力在正壓時(shí)會成為一個(gè)附加力,增加閥片和閥座密封面的沖擊應(yīng)力,從而影響閥片和彈簧片的使用壽命。另外,狀態(tài)頻繁變化也會破壞閥片的平衡穩(wěn)定性,從而進(jìn)一步降低閥片的壽命預(yù)期。增壓機(jī)進(jìn)口壓力曲線見圖2,技改前熱、冷吹循環(huán)氣量見圖3。
圖2 增壓機(jī)進(jìn)口壓力曲線圖Fig.2 Chart of booster intake pressure
圖3 技改前熱、冷吹循環(huán)氣量Fig.3 Change in circulating gas flow rate with operation period before technical innovation
從圖2可見:增壓機(jī)進(jìn)口壓力波動較大。從圖3可見:以1個(gè)月為周期,運(yùn)行3臺增壓機(jī),在不更換吸、排氣閥閥片的情況下,循環(huán)氣量隨著運(yùn)行周期的延長而逐漸下降,直至中、后期無法滿足熱吹循環(huán)氣量的要求。
通過上述原因分析可知:增壓機(jī)進(jìn)口壓力頻繁變化是增壓機(jī)閥片使用壽命降低和機(jī)械部件損壞的主要原因。
增壓機(jī)進(jìn)口壓力波動加大是造成增壓機(jī)閥片損壞的主要原因,因此穩(wěn)定增壓機(jī)進(jìn)口壓力是解決問題的關(guān)鍵。氯乙烯凈化脫水系統(tǒng)須增加抽空系統(tǒng),通過理論論證并依據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),天偉化工有限公司與工藝設(shè)計(jì)單位共同制定了工藝技改方案。
(1)工藝改造:在原有裝置的基礎(chǔ)上新增2臺真空泵,單臺干燥器分別增加充氮閥和抽空閥,同時(shí)配合工藝需求,對程序運(yùn)行步序也進(jìn)行改動,對相應(yīng)管道及儀器儀表配置也進(jìn)行改造。
(2)改造后的裝置主工藝流程還是為5塔工藝,正常工作時(shí),改為任意時(shí)刻總有2臺干燥器處于吸附干燥階段,其余3臺干燥器處于再生過程中的不同階段。5臺干燥器循環(huán)操作,從而達(dá)到連續(xù)輸入原料氣和輸出產(chǎn)品氣的目的(參見圖4)。
通過新增程控閥,實(shí)現(xiàn)了由真空泵獨(dú)立完成抽空,原有的增壓機(jī)只用于干燥器熱、冷吹循環(huán)系統(tǒng)。工藝運(yùn)行步序整體沒有發(fā)生變化,各分周期運(yùn)行時(shí)間分配更合理,干燥器熱、冷吹時(shí)間相比技改前的480~520 min延長至600 min左右(如圖4所示)。
圖4 改造后氯乙烯凈化分子篩變溫脫水工藝流程
Fig.4 Improved process flow of VCM purification by molecular sieve temperature-swing dewatering
(1)改造后的工藝,實(shí)現(xiàn)了抽空步驟由真空泵獨(dú)立完成,增壓機(jī)只作用于干燥器脫附水的熱、冷吹循環(huán)系統(tǒng),進(jìn)口壓力基本穩(wěn)定在0.205 MPa左右的工藝目標(biāo)(詳見圖5),運(yùn)行過程中增壓機(jī)機(jī)身振動幅度明顯下降,電流也趨于穩(wěn)定。
圖5 增壓機(jī)進(jìn)口壓力曲線圖Fig.5 Chart of booster intake pressure
(2)技改后的裝置投入運(yùn)行近10個(gè)月,2臺增壓機(jī)循環(huán)氣量較平穩(wěn),穩(wěn)定在7 400 m3/h左右(見圖6),能滿足干燥器熱吹溫度的要求,期間共更換吸排氣閥3次,沒有出現(xiàn)其他大的機(jī)械故障。
圖6 技改后熱、冷吹循環(huán)氣量Fig.5 Change in circulating gas flow rate with operation period after technical innovation
(3)運(yùn)行效果。技改后的工藝運(yùn)行近10個(gè)月,整體運(yùn)行比較穩(wěn)定,增壓機(jī)進(jìn)口壓力穩(wěn)定,熱、冷吹循環(huán)氣量比較平穩(wěn),檢測氯乙烯產(chǎn)品氣含水質(zhì)量濃度小于100 mg/kg,脫解水pH值也在7以上,各項(xiàng)指標(biāo)較穩(wěn)定。
(4)經(jīng)濟(jì)效益。
①技改前運(yùn)行3臺增壓機(jī)才能滿足干燥器熱、冷吹的循環(huán)氣量,技改后2臺增壓機(jī)就能滿足工藝要求。
單臺增壓機(jī)電動機(jī)功率為135 kW,每月可節(jié)約電耗約9.7萬kW·h,全年可節(jié)約用電116.4萬kW·h,電價(jià)按0.35元/(kW·h)計(jì)算,則節(jié)約電費(fèi):116.4×0.35≈40(萬元/a)。
②增壓機(jī)在技改完成后已運(yùn)行了近10個(gè)月,此期間吸、排氣閥片共更換3次,已達(dá)到預(yù)期效果。
改造前3臺增壓機(jī)的閥片更換頻率為每月3次,技改后增壓機(jī)閥片更換頻率為每3個(gè)月1次,每次更換閥片需0.9萬元,3個(gè)月可節(jié)省(3×3-1)×0.9=7.2(萬元),全年可節(jié)約維修資金:7.2×4=28.8(萬元)。
③社會效益。降低了增壓機(jī)的維修頻率,減輕了操作人員、維修人員的勞動強(qiáng)度,減少了環(huán)境污染,裝置運(yùn)行平穩(wěn),穩(wěn)定了后續(xù)精餾系統(tǒng)氯乙烯單體的水含量及PVC產(chǎn)品質(zhì)量。
工藝技改完成后,裝置運(yùn)行整體穩(wěn)定,但運(yùn)行過程中也存在一些問題。
(1)新增真空泵及備用真空泵的氣缸內(nèi)都有微量的積水,須1 h進(jìn)行1次排水。積水過多易造成真空泵氣缸液擊,引發(fā)機(jī)械事故。氣缸內(nèi)積水是因?yàn)槲剿诔榭詹叫驎r(shí)間長(360 min),真空度較高(0.095 kPa),抽真空過程中,干燥器內(nèi)殘留的微量水分進(jìn)入真空泵,在真空泵出口出現(xiàn)壓力變化,氣態(tài)水霧變?yōu)橐簯B(tài)水聚集在氣缸內(nèi) 。
(2)吸附塔在抽空過程中,-0.095 kPa狀態(tài)下運(yùn)行時(shí)間達(dá)360 min,法蘭泄漏或誤操作時(shí)空氣易進(jìn)入系統(tǒng),引發(fā)安全事故,存在一定的安全風(fēng)險(xiǎn)。需要定時(shí)對真空泵出口氣進(jìn)行氧含量分析,以保證整個(gè)系統(tǒng)安全運(yùn)行。
從氯乙烯凈化脫水抽真空系統(tǒng)改造后近10個(gè)月的運(yùn)行情況來看,增壓機(jī)的進(jìn)口壓力穩(wěn)定、維修頻率降低,基本上達(dá)到了預(yù)期的目的和效果;但運(yùn)行時(shí)間較短,還須隨著運(yùn)行周期的延長,跟蹤增壓機(jī)的運(yùn)行情況及維修頻率,而且在抽真空步序時(shí)真空度高且時(shí)間較長,存在一定的安全風(fēng)險(xiǎn),須進(jìn)一步完善。