黃宇生,黃玉凌,王欣欣,舒 毅
(1.長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 航空機(jī)電設(shè)備維修學(xué)院,長(zhǎng)沙 410124;2.中國(guó)人民解放軍第四七二三工廠,河北 邯鄲 311826)
軸承是發(fā)動(dòng)機(jī)的重要旋轉(zhuǎn)部件,起著支撐和傳動(dòng)的作用[1]。軸承的工作環(huán)境惡劣,故障類型多,危害性較大[2],常見(jiàn)的故障有滾道磨損、滾道劃傷、滾動(dòng)體剝落、保持架開(kāi)裂、斷裂等[3]。軸承故障影響發(fā)動(dòng)機(jī)的壽命、工作安全性和可靠性,輕則導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)報(bào)軸、斷軸,產(chǎn)生嚴(yán)重振動(dòng),重則導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)空中停車,甚至引發(fā)飛行事故[4-7]。導(dǎo)致軸承失效的因素復(fù)雜多變,由于工作環(huán)境和失效程度的差異,產(chǎn)生的失效形式影響各不相同[8-9]。
因此,在航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修過(guò)程中,開(kāi)展軸承的故障診斷與分析研究,統(tǒng)計(jì)軸承發(fā)生的各類故障[10],有效地分析各種故障產(chǎn)生的原因,針對(duì)性地提出預(yù)防和工藝改進(jìn)措施,建立軸承修理數(shù)據(jù)庫(kù),對(duì)軸承的快速有效維修、提高發(fā)動(dòng)機(jī)修理質(zhì)量、降低修理成本和縮短發(fā)動(dòng)機(jī)修理周期,以及保證發(fā)動(dòng)機(jī)的安全和可靠運(yùn)行具有重要意義[11]。本文從某型航空發(fā)動(dòng)機(jī)止推軸承的外觀檢查、尺寸測(cè)量、裝配工藝和理化檢測(cè)等入手,分析了故障的產(chǎn)生機(jī)理和原因,提出了相應(yīng)的預(yù)防和改進(jìn)措施。
某型發(fā)動(dòng)機(jī)外廠滑油光譜檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)Fe元素、Cr元素超標(biāo),實(shí)測(cè)Fe元素含量20.4ppm(告警值7.8ppm),Cr元素含量1.7ppm(告警值1.3ppm)。但磁性金屬檢屑器上僅有少量金屬屑,未見(jiàn)明顯異常。分解高壓滑油濾,用煤油清洗油濾后,使用吸鐵棒從清洗的煤油中吸附出大量金屬屑。由于影響了發(fā)動(dòng)機(jī)的正常使用,發(fā)動(dòng)機(jī)返廠排故。
分解發(fā)動(dòng)機(jī)低壓轉(zhuǎn)子和高壓轉(zhuǎn)子,發(fā)現(xiàn)低壓轉(zhuǎn)子軸軸承輔助列保持架磨損、裂開(kāi)和掉塊,如圖1和圖2所示。滾動(dòng)體磨損和剝落,如圖3所示。軸承腔內(nèi)有大量金屬屑積聚,并在空氣管內(nèi)腔存在大量細(xì)末狀金屬屑。其它軸承外觀未發(fā)現(xiàn)異常。
圖1 輔助列內(nèi)滾道損傷
圖2 輔助列保持架裂開(kāi)及掉塊
圖3 滾動(dòng)體剝落
將高速齒箱、低速齒箱、輔助齒箱、內(nèi)齒箱、主滑油泵、前軸承滑油泵分解至零組件狀態(tài),均未見(jiàn)異常。分別收集故障軸承、故障軸承附近零件、高壓滑油濾殼體和濾芯上的金屬屑,送理化中心進(jìn)行理化分析。分析結(jié)果表明,金屬屑主量元素成分近似軸承鋼材料Cr4M04V。通過(guò)檢查發(fā)動(dòng)機(jī)維修記錄,發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)生故障前的大修無(wú)軸承修理記錄,定檢無(wú)異常,故障發(fā)生時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)的剩余壽命占本次壽命期約20%。
某型發(fā)動(dòng)機(jī)低壓轉(zhuǎn)子軸為止推滾珠軸承,軸承分主列和輔助列。主列和輔助列共用一個(gè)內(nèi)圈,軸承的內(nèi)圈壓裝在中介軸上,并用花鍵螺母1和杯形墊圈固定在軸上。外圈壓裝在高壓轉(zhuǎn)子后軸的內(nèi)圓柱面上,輔助列在前。主列在后,輔助列前有調(diào)整墊圈,墊圈前為預(yù)緊彈簧,在裝配時(shí)通過(guò)控制花鍵螺母2的裝配力矩,使預(yù)緊彈簧發(fā)生壓縮變形,給軸承輔助列提供一個(gè)幾千牛頓的軸向預(yù)緊力,軸向預(yù)緊力通過(guò)輔助列傳遞到主列,從而預(yù)防軸承主列輕載打滑,減小內(nèi)圈、外圈、滾珠和保持架產(chǎn)生磨損,如圖4所示。
圖4 軸承結(jié)構(gòu)原理圖
*注:1.花鍵螺母;2.花鍵螺母;3.預(yù)緊彈簧;4.調(diào)整墊圈;5.高壓后軸;6.導(dǎo)管;7.輔助列軸承;8.主列軸承;9.中介軸
發(fā)動(dòng)機(jī)高壓轉(zhuǎn)速低于83%時(shí),此時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)的軸向力方向?yàn)橄蚯?,即故障軸承主列受到向前的力作用,使得軸承輔助列同樣受一個(gè)向前的作用力,而為了保持故障軸承主列一直存在一個(gè)向后的力作用,預(yù)緊彈簧提供的預(yù)緊軸向力應(yīng)比轉(zhuǎn)子的軸向力大,確保故障軸承的主列受到向后的力作用,此時(shí)預(yù)緊彈簧處于最大壓縮狀態(tài)。發(fā)動(dòng)機(jī)高壓轉(zhuǎn)速高于83%時(shí),此時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)的軸向力方向?yàn)橄蚝?,即故障軸承主列受到向后的作用力。此時(shí)預(yù)緊彈簧提供的預(yù)緊軸向力最小,預(yù)緊彈簧處于最小壓縮狀態(tài)。
2.3.1 配合尺寸
測(cè)量軸承輔助列內(nèi)圈、外圈與中介軸的配合尺寸、調(diào)整墊圈和預(yù)緊彈簧尺寸。由于輔助列滾子及內(nèi)外滾道表面磨損比較嚴(yán)重,無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)量,未測(cè)量滾子實(shí)際尺寸及軸承實(shí)際游隙值。檢測(cè)尺寸數(shù)據(jù)見(jiàn)表1、表2,由復(fù)測(cè)尺寸可以看出,故障主軸承的主列及輔助列直徑尺寸存在不同程度的超差,最大超差項(xiàng)為內(nèi)圈內(nèi)徑超0.021mm。根據(jù)故障軸承與中介軸承的配合尺寸數(shù)據(jù),內(nèi)圈內(nèi)徑與中介軸的配合尺寸符合要求,內(nèi)圈內(nèi)徑尺寸超差不影響軸承的正常使用。
表1 故障軸承尺寸測(cè)量情況
表2 故障軸承與中介軸承配合尺寸檢測(cè)情況
2.3.2 預(yù)緊彈簧尺寸檢測(cè)
重新測(cè)量預(yù)緊彈簧的翹曲度及高度值,如表3所示。
表4統(tǒng)計(jì)了9臺(tái)維修的發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)緊彈簧翹曲度、高度值變化情況。由表4可知,預(yù)緊彈簧隨著發(fā)動(dòng)機(jī)的使用,性能均存在不同程度的變化。其中約33%的變化量為負(fù)(預(yù)緊彈簧翹曲度變小,性能變好),變化范圍為-0.17~0mm;有約67%的變化量為正(預(yù)緊彈簧翹曲度變大,性能變差),變化范圍為0~+0.21mm。因此預(yù)緊彈簧的翹曲度隨著發(fā)動(dòng)機(jī)使用時(shí)間變化無(wú)固定規(guī)律;而以上統(tǒng)計(jì)的預(yù)緊彈簧高度值均符合設(shè)計(jì)圖紙要求,且未發(fā)生過(guò)故障軸承輔助列剝落故障。
表3 預(yù)緊彈簧測(cè)量數(shù)值表
表4 大修及排故發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)緊彈簧翹曲度及自由高度值變化表
表5對(duì)比了同樣出現(xiàn)軸承輔助列剝落故障的發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)緊彈簧尺寸情況。從數(shù)據(jù)可知,兩臺(tái)出現(xiàn)故障軸承輔助列剝落故障的預(yù)緊彈簧翹曲度變化量相當(dāng),且兩臺(tái)預(yù)緊彈簧均存在尺寸變小的情況。由此可以推斷,在預(yù)緊彈簧高度值滿足要求的情況下,預(yù)緊彈簧翹曲度發(fā)生變化不能構(gòu)成導(dǎo)致軸承腔出現(xiàn)大量金屬屑故障的充分理由。
2.4.1 主列檢查情況
軸承主列內(nèi)圈顏色發(fā)烏,主列外圈及滾珠顏色較光亮,無(wú)異常。主列保持架內(nèi)側(cè)邊,圓周呈黑色,表面有摩擦擠壓痕跡,兜孔表面有一定程度的摩擦擠壓痕跡。
2.4.2 輔助列檢查情況
圖5 外圈剝落爬坡局部形貌
圖6 內(nèi)圈剝落局部形貌
圖7 滾動(dòng)體變形
軸承輔助列外圈滾道圓周有爬坡現(xiàn)象,爬坡部位呈摩擦擠壓特征,滾道邊卷邊,如圖5所示。輔助列內(nèi)圈滾道一側(cè)邊沿圓周局部有剝落,滾道上有周向劃痕,如圖6所示。輔助列滾珠磨損變形,部分滾珠磨損呈錐形,該類磨損形態(tài)系滾珠輕載打滑所致,如圖7所示。
2.4.3 調(diào)整墊圈檢查情況
軸承調(diào)整墊圈表面有一道沿圓周一周的損傷溝痕及磨損痕跡,通過(guò)體視鏡放大觀察,系摩擦擠壓損傷。
2.4.4 預(yù)緊彈簧檢查情況
兩預(yù)緊彈簧墊圈中心孔附近配合面有沿圓周溝痕;外圓配合面有沿圓周溝痕,溝痕均為摩擦擠壓痕跡。
2.5.1 硬度分析
檢測(cè)故障軸承組件套圈及滾珠硬度,內(nèi)圈硬度為61.2HRC,外圈硬度為60.8HRC,輔助列滾珠硬度為61.3HRC。JB/2850—2007要求是套圈60~65HRC、鋼球61~66HRC,均符合國(guó)軍標(biāo)要求。
2.5.2 金相分析
分解故障軸承組件,沿軸向取金相樣本,制備后金相顯微觀察。軸承輔助列滾珠表面有白層,結(jié)合滾珠磨損情況判斷,滾珠表面白層系摩擦造成的燒傷;滾珠基體顯微組織為正常的淬回火組織,符合YB/T2805要求。套圈內(nèi)圈基體顯微組織為正常的淬回火組織,符合YB/T2805要求;內(nèi)圈表面未見(jiàn)燒傷。軸承輔助列外圈基體顯微組織為正常的淬回火組織,符合YB/T2805要求;外圈表面未見(jiàn)燒傷,但存在局部塑性變形及摩擦擠壓形成的折疊。
2.5.3 顯微分析
圖8 輔助列外圈滾道表面損傷
圖9 輔助列內(nèi)圈滾道表面剝落
圖10 主列內(nèi)圈滾道剝落與劃痕
軸承輔助列外圈滾道沿圓周有爬坡現(xiàn)象,表面呈鱗片狀的摩擦擠壓形貌,有沿軸向的小裂紋、擠壓折疊和剝落等損傷痕跡,如圖8所示。軸承輔助列內(nèi)圈滾道邊圓周局部有片狀剝落,剝落形成小凹坑,坑內(nèi)呈摩擦擠壓形貌,坑邊有小裂紋,滾道沿圓周有明顯的劃痕,如圖9所示。軸承主列內(nèi)圈滾道表面有顯微剝落,剝落形成小麻坑,局部有沿圓周劃痕,如圖10所示。
經(jīng)上述掃描電鏡顯微觀察,軸承輔助列套圈滾道剝落屬起源于表面的滾動(dòng)接觸疲勞剝落,軸承主列內(nèi)圈滾道剝落屬于顯微剝落。
2.5.4 保持架斷口分析
將保持架掉塊斷口放入掃描電鏡顯微觀察,疲勞源區(qū)位于保持架內(nèi)側(cè)表面兜孔邊,表面起始、點(diǎn)源、源區(qū)有毛邊及碰磨痕跡,未見(jiàn)材料及冶金缺陷。疲勞區(qū)平坦,擴(kuò)展充分,可見(jiàn)疲勞條帶特征及疲勞弧線特征,瞬斷區(qū)較小,約占斷口面積的1/8,顯微形貌為韌窩特征。保持架斷口形貌如圖11~圖16所示。
圖11 保持架斷口形貌
圖12 保持架斷口源區(qū)顯微形貌
圖13 擴(kuò)展區(qū)疲勞條帶
圖14 擴(kuò)展區(qū)疲勞弧線
圖15 瞬斷區(qū)顯微形貌
圖16 瞬斷區(qū)韌窩形貌
綜上所述,故障軸承組件故障主要表現(xiàn)為輔助列保持架疲勞斷裂、輔助列滾珠磨損變形、套圈滾道滾動(dòng)接觸疲勞剝落等,集中于軸承輔助列。而軸承主列內(nèi)圈滾道有相對(duì)較輕的顯微剝落,與軸承輔助列磨損剝落后潤(rùn)滑性能降低有關(guān)。軸承輔助列滾珠變形導(dǎo)致保持架受力不均勻,保持架兜孔邊被摩擦擠壓成尖銳毛邊,萌生疲勞裂紋,最終導(dǎo)致保持架疲勞斷裂。
軸承顯微組織及硬度正常,符合標(biāo)準(zhǔn)要求。軸承內(nèi)圈滾道表面未發(fā)現(xiàn)燒傷現(xiàn)象,滾道表面未見(jiàn)腐蝕、外來(lái)物嵌入等現(xiàn)象,可排除材質(zhì)、潤(rùn)滑不良、腐蝕及外來(lái)物嵌入等因素導(dǎo)致軸承磨損剝落。滾珠在內(nèi)圈滾道爬坡造成滾道磨損,從而導(dǎo)致滾道滾動(dòng)接觸疲勞剝落。故障原因排查如下:
(1)潤(rùn)滑冷卻不良。軸承各部位未見(jiàn)變色等形貌,對(duì)中心滑油管進(jìn)行流量試驗(yàn),測(cè)試結(jié)果無(wú)異常,排除軸承潤(rùn)滑冷卻不良因素導(dǎo)致故障。
(2)軸承質(zhì)量問(wèn)題。經(jīng)故障件金相檢查,軸承顯微組織及硬度正常,符合標(biāo)準(zhǔn)要求。同時(shí)該套軸承已使用一千多小時(shí),軸承質(zhì)量問(wèn)題因素排除。
(3)軸承載荷異常。失效的故障軸承是低壓止推球軸承輔助列,只受到預(yù)緊軸向力的作用,故預(yù)緊軸向力的大小決定了輔助列是否能夠正常工作。通過(guò)對(duì)故障件的理化分析,得出導(dǎo)致故障軸承輔助列剝落的故障原因?yàn)檩o助列鋼球出現(xiàn)輕載打滑,即輔助列軸承受到的預(yù)緊軸向力偏小,同時(shí)結(jié)合預(yù)緊彈簧尺寸檢測(cè)及其他發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)緊彈簧尺寸統(tǒng)計(jì)分析,排除軸承載荷異常因素。
(4)外來(lái)物進(jìn)入問(wèn)題。通過(guò)分解檢查。未發(fā)現(xiàn)外來(lái)物或雜質(zhì),對(duì)收集到的金屬屑進(jìn)行能譜分析,結(jié)果顯示金屬屑成分接近Cr4Mo4V材料成分,未見(jiàn)異常金屬元素,因此排除污染物進(jìn)入情況。
(5)軸承裝配問(wèn)題。復(fù)查裝配工藝,與原廠工藝規(guī)范一致;復(fù)查新機(jī)裝配的檢驗(yàn)記錄,無(wú)異常情況。復(fù)查軸承裝配過(guò)程,由于花鍵螺母擰緊是采用力矩扳手而不是限力扳手,這就導(dǎo)致在裝配過(guò)程中可能由于人為因素出現(xiàn)裝配力矩不足的問(wèn)題,故無(wú)法排除軸承裝配問(wèn)題。
(6)腐蝕問(wèn)題。通過(guò)失效軸承的理化分析,未見(jiàn)腐蝕形貌,可以排除軸承腐蝕因素。
(7)軸承配合尺寸不合格。查閱裝配原始記錄,未發(fā)現(xiàn)軸承尺寸及游隙存在異常情況,可以排除軸承游隙不合格問(wèn)題。
通過(guò)對(duì)滾子軸承剝落故障的以上因素進(jìn)行分析,除軸承裝配問(wèn)題外,其余因素均可排除。
結(jié)合發(fā)動(dòng)機(jī)故障軸承裝配結(jié)構(gòu)、受力分析及相關(guān)尺寸檢測(cè)情況分析,當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)高壓轉(zhuǎn)速大于83%時(shí),由于軸向力的換向,導(dǎo)致預(yù)緊彈簧此時(shí)處于最小壓縮狀態(tài),提供的預(yù)緊軸向力最小。若花鍵螺母的裝配力矩不足,將導(dǎo)致預(yù)緊彈簧提供的預(yù)緊軸向力變小,造成預(yù)緊彈簧和調(diào)整墊圈發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),使得故障軸承輔助列出現(xiàn)輕載打滑及爬坡故障。若輔助列滾珠出現(xiàn)輕載打滑,將導(dǎo)致保持架受力不均勻、兜孔邊磨損,從而使保持架疲勞斷裂。
由于預(yù)緊彈簧和調(diào)整墊圈均存在不同程度的周向磨損,預(yù)緊彈簧及調(diào)整墊圈存在周向運(yùn)動(dòng),即在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中預(yù)緊彈簧、調(diào)整墊圈和故障軸承出現(xiàn)松動(dòng)現(xiàn)象。花鍵螺母裝配力不足是造成該松動(dòng)現(xiàn)象的主要原因。隨著發(fā)動(dòng)機(jī)使用時(shí)間的增加,滾珠在內(nèi)圈滾道爬坡會(huì)造成滾道磨損,最終導(dǎo)致輔助列保持架出現(xiàn)疲勞斷裂,滾道滾動(dòng)接觸產(chǎn)生疲勞剝落。
基于以上分析可以得出,該套軸承的失效機(jī)理為花鍵螺母裝配力矩不足,造成預(yù)緊彈簧提供的預(yù)緊力不足,導(dǎo)致故障軸承輔助列出現(xiàn)輕載打滑及爬坡故障,使軸承輔助列保持架斷裂和滾道剝落。
為了避免該故障再次產(chǎn)生,需完善某型航空發(fā)動(dòng)機(jī)直推軸承的裝配流程及檢驗(yàn)制度。嚴(yán)格執(zhí)行花鍵螺母的裝配力矩,將花鍵螺母2的裝配工序調(diào)整為關(guān)鍵工序,執(zhí)行自檢、互檢和專職檢驗(yàn)的三檢工序。對(duì)此工序應(yīng)定員、定崗,確保裝配質(zhì)量穩(wěn)定、可靠。每次大修或檢修,應(yīng)測(cè)量并記錄預(yù)緊彈簧的尺寸及性能參數(shù)。及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的潛在故障,并采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防性修理措施,以便于總結(jié)預(yù)緊彈簧使用后的性能衰減情況。通過(guò)研究其性能衰減與高度值變化的關(guān)系,舉一反三,避免類似故障發(fā)生。
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