在不銹鋼退火生產(chǎn)過程中,氫氣由于其自身的還原特性,常作為退火爐中的保護(hù)氣氛。電解水制氫是目前應(yīng)用最廣泛的技術(shù)手段,主要是應(yīng)用直流電在電解槽內(nèi)對含有電解質(zhì)的水溶液進(jìn)行電解,從而分離出氫氣和氧氣的過程。整個生產(chǎn)過程消耗的能源介質(zhì)主要是電能,面對鋼鐵行業(yè)呈下行趨勢,能源日益緊張的現(xiàn)狀,降低電解水制氫的電能損耗對于降低噸鋼用電成本,提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益具有及其重要的意義[7]。
響應(yīng)曲面法(Response surface methodology,RSM)是一種優(yōu)化過程的統(tǒng)計學(xué)實驗設(shè)計,采用該法以建立連續(xù)變量曲面模型,對影響過程的因子及其交互作用進(jìn)行評價,確定最佳水平范圍,而且所需要的實驗組數(shù)要求相對較少,可以節(jié)省人力和物力。目前這種實驗設(shè)計方法已經(jīng)廣泛的應(yīng)用于生物工程領(lǐng)域,而對于電解水制氫領(lǐng)域報道并不多見。
本文采用試驗設(shè)計軟件Design ExpertV8.0中的central composite設(shè)計方法對電解水制氫每立方米消耗的電能(kWh/m3)的影響因素電解液運行溫度,電解液KOH濃度 (以下簡稱KOH),電解液添加劑K2Cr2O7濃度進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,找出其中的相互關(guān)聯(lián)的關(guān)系,建立數(shù)學(xué)模型并進(jìn)行驗證,從而找出電能消耗最低的工藝參數(shù)。
本實驗采用的設(shè)備為中國船舶重工集團(tuán)第七一八研究所為太鋼精密帶鋼公司提供的制氫機(jī),電解液采用KOH溶液,其內(nèi)部的添加劑為重鉻酸鉀,主要是為了通過增加電極表面的活性而降低極間電壓達(dá)到節(jié)能的目的,整個電解制氫的過程需要控制電解液的濃度和溫度,從而加速循環(huán),提升制氫的效率。
KOH溶液在氫、氧側(cè)同時循環(huán),在電解槽的陰極產(chǎn)生氫氣,陽極產(chǎn)生氧氣。電解過程中傳遞的是OH-,堿性環(huán)境中發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)方程式如下:
電解水制氫的能耗計算公式為:
其中,w為電能損耗(kWh),v為產(chǎn)氫量(m3),電能損耗通過電能表進(jìn)行統(tǒng)計,產(chǎn)氫量通過流量計進(jìn)行統(tǒng)計。
采用中心復(fù)合序貫設(shè)計(CCD),選定x1(電解液KOH濃度),x2(電解液運行溫度)和x3(電解液添加劑K2Cr2O7濃度)作為獨立的自變量因素,y(每立方米消耗的電能kWh/m3)作為相應(yīng)因素。采用3因子2水平實驗設(shè)計,實驗設(shè)計所用的二次多項式數(shù)學(xué)模型如下:
式中,y為因變量響應(yīng)值,γ0為常數(shù)項,γi為線性系數(shù),γii為交互項系數(shù),γij為二次項系數(shù),xi,xj為自變量因素。
3個因素的取值范圍為x1(20~50),x2(0.1~0.3),x3(50~80),實驗因素水平編碼表如表1所示。
表1 設(shè)計因素水平
本實驗采取6個中心點,共20組實驗完成整個的優(yōu)化設(shè)計,所有實驗均采用隨機(jī)進(jìn)行以減少外部干擾對結(jié)果的影響,設(shè)計結(jié)果如表2所示。
表2 實驗設(shè)計結(jié)果
為保證數(shù)據(jù)分析的精確性,需對模型的精確性檢測進(jìn)行分析,如果模型選擇不好,可能會得到錯誤的實驗結(jié)果。通過對數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析得到二次多元回歸方程如下:
方差分析是從觀測變量的方差入手,研究諸多控制變量中哪些變量是對觀測變量有顯著影響的變量,通過這種方法判定模型是否有效。
由方差分析表可知,模型的F值為75.8,表明模型是非常顯著的,模型Prob>F中數(shù)值<0.0001,遠(yuǎn)小于0.05,說明模型顯著,且精確度非常高。模型的三個影響因素KOH濃度,溫度,K2Cr2O7濃度中Prob>F值都小于0.05,說明三個因素對模型的影響作用都很明顯,KOH濃度和溫度的交互作用以及K2Cr2O7濃度和溫度的交互作用較為明顯,而KOH濃度和K2Cr2O7的交互作用并不明顯。三個影響因素的二次項均小于0.05,對模型的影響顯著。
交互模型的決定相關(guān)系數(shù)R2和校正相關(guān)系數(shù)R2的值分別為最大0.9856和0.9726,表明此模型擬合程度較好,實測值與預(yù)測值之間的相關(guān)性較高,實驗誤差較小,本實驗中C.V(%)較低,為0.9035,說明實驗操作可信度高,具有一定的實踐指導(dǎo)意義。
每立方米耗電的預(yù)測值與實際值,由圖1可知,圖中的點基本上在一條直線上,預(yù)測值與實際值比較接近,所選的模型能夠正確反應(yīng)自變量和因變量的關(guān)系。
圖1 每立方米耗電的預(yù)測值與實際值
1)通過回歸模型,建立三維響應(yīng)曲面圖和等高線圖如圖2、圖3所示,分析電解液KOH濃度和溫度的交互作用。
圖2 KOH濃度和溫度三維響應(yīng)曲面圖
圖3 KOH濃度和溫度等高線圖
隨著電解槽電解液KOH濃度的增加,溶液的電離能力增強(qiáng),更多的OH-參與到反應(yīng)中,使陰極可以產(chǎn)生更多的氫氣。而隨著電解液溫度的升高,電解液中正負(fù)離子向兩極移動速度變快,也會提高整個反應(yīng)的速度,當(dāng)電解液溫度達(dá)到80℃,KOH溶液濃度達(dá)到34.29%時,反應(yīng)生成的氫氣最多,同時每立方的耗電也達(dá)到了最低。電解液的溫度如果繼續(xù)升高,排出的氣體會帶走大量的水氣和KOH溶液,同時KOH對設(shè)備的腐蝕性也會增強(qiáng)。
2)分析K2Cr2O7含量和溫度的交互作用。
圖4 K2Cr2O7含量和溫度三維響應(yīng)曲面圖
圖5 K2Cr2O7含量和溫度等高線圖
在溶液中增加K2Cr2O7可以增加電極的表面活性,降低極間的電壓,加快氫氣從電解液中分離,從而達(dá)到節(jié)約電耗的目的,但加入量也不能過大,K2Cr2O7濃度達(dá)到0.2%時,每立方米耗電最低,隨著K2Cr2O7含量的增加,會造成鉻酸鉀結(jié)晶析出,堵塞電解槽內(nèi)管路,導(dǎo)致電耗增加。而隨著電解液溫度的升高,電解液中正負(fù)離子向兩極移動速度變快,也會提高整個反應(yīng)的速度。
3)分析電解液KOH濃度和K2Cr2O7含量的交互作用。
圖6 K2Cr2O7含量和KOH濃度三維響應(yīng)曲面圖
圖7 K2Cr2O7含量和KOH濃度等高線圖
從圖中可以看出,隨著電解槽電解液KOH濃度的增加,溶液的電離能力增強(qiáng),在溶液中增加K2Cr2O7可以增加電極的表面活性,降低極間的電壓,這兩個因素都對降低電耗有顯著的影響,但是其交互作用并不明顯,彼此之間并不存在明顯的影響。
通過Design expert軟件對二次回歸模型進(jìn)行顯著因素水平的優(yōu)化,結(jié)合回歸方程的三維響應(yīng)曲面圖,可以得出使得每立方米耗電的最小值,此時電解液KOH濃度為34.29%,電解液溫度為80℃,電解液添加劑K2Cr2O7濃度為0.21%,此時每立方米耗電5.23kWh/m3。
圖8 最優(yōu)點圖
利用中心復(fù)合序貫設(shè)計二次多項回歸模型,分析了模型的精確度,利用響應(yīng)曲面法分析了電解液KOH濃度,電解液運行溫度和電解液添加劑K2Cr2O7濃度三個自變量因素對因變量每立方米消耗的電能的影響,結(jié)果表明三個因素對每立方米電耗的影響均顯著,并且電解液KOH濃度和溫度以及電解液添加劑K2Cr2O7濃度和溫度之間還存在交互作用。
通過響應(yīng)曲面顯著因素水平優(yōu)化得出最優(yōu)的電解制氫工藝條件,電解液KOH濃度為34.29%,電解液溫度為80℃,電解液添加劑K2Cr2O7濃度為0.21%,此時每立方米耗電最低為5.23kWh/m3,這一結(jié)論為后續(xù)的生產(chǎn)應(yīng)用提供有力的依據(jù)。
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