張 峰,李媛媛
(河南心連心化肥有限公司,河南新鄉(xiāng) 453731)
河南心連心化肥有限公司(以下簡稱心連心化肥)化肥生產(chǎn)流程主要采用的是聯(lián)醇生產(chǎn)技術(shù)[1],使用中壓變換系統(tǒng),生產(chǎn)運行壓力為2.0 MPa。此次利用中修停車機會對變換催化劑進行了更換,自2017年5月31日開始升溫至2017年6月4日降溫置換,一段、二段、三段溫度均達到要求,標志著變換催化劑整體硫化工作結(jié)束,6月5日并入系統(tǒng)開始正常生產(chǎn)。
變換爐催化劑裝填量:一段裝填抗毒劑20 m3,催化劑30 m3;二段裝填催化劑32 m3;三段裝填催化劑47 m3。本次變換催化劑采用循環(huán)升溫硫化法,硫化與強化全部采用串聯(lián)模式。降溫置換合格后并入系統(tǒng)前使用2#變換氣充壓與提溫。循環(huán)升溫硫化路線:4#低壓機來的合格的半水煤氣→1#變換硫化進氣→硫化回氣回4#低壓機[2-3]。
變換系統(tǒng)采用B303Q型催化劑,其中活性成分主要為氧化鈷、三氧化鉬,使用前須將其轉(zhuǎn)化為硫化態(tài)才具有活性。此次硫化過程采用外加硫化劑(CS2)方法進行,其反應(yīng)方程式為:
CS2+4H2=2H2S+CH4-240 kJ/mol
MoO3+2H2S+H2=MoS2+3H2O-48.1 kJ/mol
CoO+H2S=CoS+H2O-13.6 kJ/mol
上述反應(yīng)都是放熱反應(yīng),特別是CS2的氫解是很劇烈的放熱反應(yīng)。
硫化過程分為升溫期、硫化期、強化期、降溫置換期等4個階段[4-5]。變換催化劑硫化方案執(zhí)行情況見表1。
表1 變換催化劑硫化方案執(zhí)行情況
2017年5月31日,升溫期采用系統(tǒng)N2充壓置換,分析取樣O2體積分數(shù)為0%,壓力控制在0.113 MPa;15:40,投運電爐(要求在分析取樣O2體積分數(shù)<0.5%時,確認通過電爐的系統(tǒng)氣量控制在15 000~18 000 m3/h,方可啟動電加熱器升溫);22:50,一段床層一點溫度升至120 ℃時,恒溫2 h至6月1日0:55,繼續(xù)投運電爐升溫至6月 1日9:28,經(jīng)計算升溫速率平均為10 ℃/h。升溫期間每0.5 h進行排電爐、增濕器、水加、冷卻器導(dǎo)淋1次。
2017年6月1日9:28,開始加入CS2,硫化期間CS2初期加入量為60~160 L/h,中期和后期加入量維持在160~180 L/h。18:30,一段出口H2S質(zhì)量濃度達到3.784 g/m3,用時9 h。6月2日0:30,二段出口H2S質(zhì)量濃度達到3.400 g/m3,用時6 h(不含一段硫化用時)。6月2日7:30,三段出口H2S質(zhì)量濃度達到3.485 g/m3,用時 7 h(不含一、二段硫化用時),經(jīng)計算整體升溫速率控制在不超過15 ℃/h。在三段出口連續(xù)取樣3次,在H2S質(zhì)量濃度>3 g/m3的條件下,確認低溫硫化穿透結(jié)束,整個硫化階段床層溫度控制在300 ℃以下,避免了催化劑晶體脹大。
2017年6月2日10:30,繼續(xù)增加電爐組數(shù),提溫至一段床層溫度在360 ℃左右,因氣量與空速較大的原因,二段床層溫度在330 ℃左右,三段床層溫度在310 ℃左右;此時根據(jù)床層溫度整體情況,將原方案分段強化調(diào)整為三段串聯(lián)強化。18:50,三段床層溫度達到360 ℃左右且持續(xù)H2S質(zhì)量濃度>10 g/m3的條件下,開始逐漸減少電爐組數(shù)與CS2加入量,以減少氫解反應(yīng)熱,控制床層溫度。6月3日2:00,CS2加入量減少至80 L/h,至3:17停止,且同時停運全部電爐;經(jīng)分析H2S質(zhì)量分數(shù)維持在11~13 g/m3,待降溫置換條件具備后至8:30恒溫,整個強化過程(含提溫)在22 h左右。
2017年6月3日8:30,開冷副線自調(diào)降溫至10:50,一段床層溫度在325 ℃,去往四廠火炬放空閥開度由硫化期的3絲逐步增加至20絲,整個降溫置換過程持續(xù)至6月4日4:57,關(guān)閉低壓機補氣與四廠放空閥。
由于脫硫系統(tǒng)串聯(lián)電動閥故障,導(dǎo)致1#變換系統(tǒng)被迫待1#二脫正常后,于2017年6月 5日 6:30并氣。1#變換系統(tǒng)充壓氣源選擇變換氣,主要考慮到變換氣CO與O2的原因,當(dāng)壓力低于1.3 MPa時,充壓速率控制在22 kPa/min(要求控制在30 kPa/min);當(dāng)壓力高于1.3 MPa后,充壓速率控制在3 kPa/min以下(要求控制在0.2 MPa/h)。
(1) 因CS2罐車上無壓力顯示,充裝閥門開啟過大,造成CS2連接管斷開;
(2) 充壓階段三段熱點溫度升至392 ℃,主要是因為變換氣充壓前期未開放空而不能及時移走熱量,導(dǎo)致甲烷化反應(yīng)的發(fā)生。
(3) 并入系統(tǒng)階段,由于調(diào)整2#系統(tǒng)氣量預(yù)見性不足,導(dǎo)致2#變換一段熱點溫度升至390 ℃。
參考文獻
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