蔣榮龍
(兗礦魯南化工有限公司,山東滕州 277500)
兗礦魯南化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱兗礦魯化)合成氨凈化系統(tǒng),將氣化裝置產(chǎn)生的水煤氣(214 ℃,3.80 MPa)經(jīng)過CO、COS變換,其氣體組成(體積分?jǐn)?shù),下同)分別為:CO 45.80%,H236.05%,CO216.55%,CH40.06%,Ar 0.11%,N20.34%,H2S 0.85%,COS 0.05%,NH30.19%,其中H2S、COS、CO2采用聚乙二醇二甲醚(NHD)法脫除,配氮?dú)?,然后進(jìn)行甲烷化精制,出工段CO+CO2微量不高于20×10-6,制得合格的精制氣送往合成工段。2015年11月,因出工段CO+CO2微量超標(biāo),合成塔溫差最高達(dá)100 ℃,系統(tǒng)被迫短停,還對(duì)合成催化劑造成了極大隱患。
目前,國內(nèi)、外大型合成氨原料氣的精制方法有液氮洗和甲烷化兩種。兗礦魯化采用甲烷化去除前系統(tǒng)CO+CO2微量。在甲烷化催化劑作用下,將氣體中CO+CO2通過反應(yīng)轉(zhuǎn)化為CH4,達(dá)到脫除微量CO和CO2的目的[1],其反應(yīng)如下:
CO+3H2=CH4+H2O-206.28 kJ/mol
CO2+4H2=CH4+2H2O-165.09 kJ/mol
每1% CO轉(zhuǎn)化的絕熱溫升為72 ℃,每1% CO2轉(zhuǎn)化的絕熱溫升為60 ℃。無論是CO還是CO2的甲烷化反應(yīng),均是體積縮小的強(qiáng)放熱化學(xué)反應(yīng),所以從甲烷化爐的溫升基本可以判定微量組分的多少,即微量越多,溫升越高,反之溫升越低。
改造前變換系統(tǒng)流程如圖1所示。由氣化送來的3.80 MPa(表壓)、214 ℃、水汽/干氣為1.40的水煤氣經(jīng)煤氣水分離器(V6201)分離掉水及煤塵后,進(jìn)入中溫?fù)Q熱器[E6201(Ⅰ)]溫度升高至250 ℃后,進(jìn)入第1中溫變換爐(R6201),第1中溫變換爐分上、下兩段,爐內(nèi)裝有兩段耐硫變換催化劑,段間配有煤氣激冷管線調(diào)溫,出第1中溫變換爐氣體中φ(CO)≤5.0%(干基),溫度為435 ℃ 左右。經(jīng)甲烷化加熱器[E6201(Ⅱ)]、中溫?fù)Q熱器[E6201(Ⅰ)]進(jìn)入第1中變廢熱鍋爐(E6202),產(chǎn)生2.5 MPa中壓蒸汽,中變氣溫度降至260 ℃后進(jìn)入淬冷器(V6202),用管網(wǎng)來的高壓鍋爐水淬冷至240 ℃后進(jìn)入第2中溫變換爐(R6202),爐內(nèi)裝有兩段耐硫變換催化劑,出口變換氣中φ(CO)≤1.0%(干基),溫度為260 ℃左右,然后進(jìn)入第2中變廢熱鍋爐(E6203)[2-3]。
圖1 改造前變換系統(tǒng)流程
此套系統(tǒng)2008年開車,變換系統(tǒng)中的淬冷器(V6202)原設(shè)計(jì)為加管網(wǎng)來的高壓鍋爐水,用于調(diào)節(jié)第2變換爐水汽比,但開車至今一直未投用鍋爐水,實(shí)際上該設(shè)備處于閑置狀態(tài)。
改造前甲烷化系統(tǒng)流程如圖2所示。來自脫碳工段溫度33 ℃、壓力3.2 MPa的脫碳?xì)馀?.8 MPa 氮?dú)?,進(jìn)入配氮混合氣(V6214)后分三路:一路為脫碳凈化氣直接進(jìn)入甲烷化爐(R6204),此路為冷線;另一路經(jīng)甲烷化換熱器(E6209)與從甲烷化爐出口的精制氣換熱,進(jìn)入甲烷化爐(R6204),此路為次熱線;最后一路經(jīng)次熱線后再與管程介質(zhì)為變換氣的甲烷化加熱器(E6201)換熱,最終將甲烷化爐入口氣體溫度調(diào)節(jié)至約275 ℃后進(jìn)入甲烷化爐(R6204)。
圖2 改造前甲烷化系統(tǒng)流程
為防止脫硫系統(tǒng)的脫硫指標(biāo)超標(biāo),如未脫除的硫化氫進(jìn)入甲烷化爐,會(huì)造成催化劑中毒失活,故將甲烷化爐內(nèi)分為兩段,上層裝填13 m3精脫硫劑,爐內(nèi)共裝有16 m3甲烷化催化劑,可保護(hù)甲烷化催化劑。
出工段微量超標(biāo)的原因可能為:①甲烷化催化劑活性降低;②甲烷化催化劑中毒失活;③變換系統(tǒng)CO超標(biāo)或脫碳塔后甲烷化催化劑活性降低。
平均每18個(gè)月更換約5 m3甲烷化催化劑,于2015年催化劑基本到期,但催化劑未完全更換,應(yīng)是此次事故的主要原因。事故發(fā)生后經(jīng)相關(guān)人員研究分析,前系統(tǒng)CO+CO2指標(biāo)正常,但無論是催化劑活性降低還是催化劑中毒失活,甲烷化爐催化劑裝填量?jī)H有16 m3,空速較大,應(yīng)是較為直觀的看法;同時(shí)考慮到更換催化劑周期為18個(gè)月,更換較頻繁、費(fèi)用較高等原因,決定對(duì)其進(jìn)行改造,咨詢催化劑廠家的結(jié)果也是建議應(yīng)增加催化劑的裝填量。
改造內(nèi)容主要是增加甲烷化催化劑的裝填量,可以將甲烷化爐全部盛填催化劑,增加槽子用于盛裝精脫硫劑氧化鋅。如果增加精脫硫槽改造,須重新設(shè)計(jì)安裝設(shè)備,費(fèi)用較高,變換系統(tǒng)的淬冷器經(jīng)校核完全可以作為精脫硫槽使用。
淬冷器的進(jìn)、出口管道直接相連,將淬冷器移出變換系統(tǒng),再將淬冷器進(jìn)、出口法蘭經(jīng)配管與甲烷化爐相連,把淬冷器放置于甲烷化爐前,通過改造淬冷器內(nèi)部裝入16 m3精脫硫劑氧化鋅,甲烷化爐內(nèi)全部裝入甲烷化催化劑,裝填量為29 m3。對(duì)淬冷器的改造不僅節(jié)省了大筆費(fèi)用,甲烷化爐催化劑盛裝容量也得到了提高[4]。改造后變換系統(tǒng)和甲烷化系統(tǒng)流程分別見圖3和圖4。
圖3 改造后變換系統(tǒng)流程
圖4 改造后甲烷化系統(tǒng)流程
(1) 改造前,甲烷化入口溫度一般為 275 ℃;
改造后,甲烷化入口溫度調(diào)整至260 ℃。甲烷化反應(yīng)為強(qiáng)放熱過程,降低溫度有利于正反應(yīng),即CO與CO2反應(yīng)更徹底。但考慮到反應(yīng)活性分子數(shù)量減少,反應(yīng)速度會(huì)相應(yīng)的降低,在裝置生產(chǎn)負(fù)荷較大且空速較大的情況下,甲烷化爐入口溫度不能過低。改造后因甲烷化催化劑裝入量增大,即使降低甲烷化入口溫度,反應(yīng)的活性分子也不會(huì)減少,反而比改造前增加,避免了改造前的不利因素。
(2) 出工段微量經(jīng)改造后含量保持為零。
(3) 在2016年脫硫指標(biāo)超標(biāo)嚴(yán)重期間,為防止H2S甲烷化催化劑中毒失活,對(duì)淬冷器出口取樣進(jìn)行分析,未發(fā)現(xiàn)硫化物,有效地保證了系統(tǒng)運(yùn)行,表明此次改造較為成功。
(4) 由于改造前甲烷化催化劑過少,更換次數(shù)頻繁,且需要停車處理,費(fèi)用昂貴,通過改造可以減少催化劑更換頻次,降低了生產(chǎn)費(fèi)用。
通過此次改造,將變換系統(tǒng)無實(shí)質(zhì)作用的淬冷器變廢為寶,并有效增加了甲烷化催化劑的裝填量,為后期系統(tǒng)安全穩(wěn)定長周期運(yùn)行打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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