郝憲鋒, 戴永壽, 孫偉峰 , 王安泉, 陳健飛
(1.中國石油大學(xué)(華東) 信息與控制工程學(xué)院,山東 青島 266580;2.中國石化股份有限公司勝利油田分公司,山東 東營 257000)
近年來,隨著我國工業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn),鐵磁性板材在石油、石化、鐵路、電力等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。然而由于受到內(nèi)外部介質(zhì)腐蝕、設(shè)備本身應(yīng)力腐蝕等原因,在使用過程中會(huì)出現(xiàn)裂紋、坑蝕、壁厚減薄等多種缺陷,給安全生產(chǎn)帶來了隱患。漏磁檢測技術(shù)作為無損檢測技術(shù)的一種,在鐵磁性材料的缺陷檢測中得到了廣泛應(yīng)用。隨著研究技術(shù)的不斷深入,衍生出了低頻交流漏磁檢測技術(shù)。該技術(shù)通過測量缺陷處漏磁場的變化實(shí)現(xiàn)缺陷檢測的目的,被用在鋼板腐蝕檢測及測厚檢測中。目前,低頻漏磁檢測多采用恒壓源作為激勵(lì)源,在使用過程中暴露出了很多弊端[1-3]。①低頻漏磁所用激勵(lì)裝置為帶有磁芯的線圈,其阻抗與頻率有關(guān)。恒定激勵(lì)電壓作用下,當(dāng)激勵(lì)信號(hào)頻率變化時(shí),線圈中電流發(fā)生變化,從而引起勵(lì)磁強(qiáng)度變化。而根據(jù)漏磁檢測的原理,缺陷處也將引起漏磁強(qiáng)度變化。這樣以來,將無法區(qū)分具體哪種因素造成了漏磁強(qiáng)度變化。另外,在研究頻率變化對漏磁檢測效果的影響時(shí),需要在每次改變激勵(lì)頻率后,手動(dòng)調(diào)節(jié)激勵(lì)源輸出電壓幅度,以實(shí)現(xiàn)恒定電流激勵(lì),不僅操作繁瑣,而且誤差大,精度低。②檢測帶有防腐涂層的儲(chǔ)罐底板時(shí),提離值對檢測結(jié)果影響較大,防腐層的噴涂不均造成了檢測過程中檢測線圈提離值出現(xiàn)較大波動(dòng)。在電壓源激勵(lì)模式下,這種波動(dòng)將帶來激勵(lì)電流的波動(dòng),降低了激勵(lì)磁場和檢測結(jié)果的穩(wěn)定性。另外,激勵(lì)電流受勵(lì)磁線圈發(fā)熱、檢測現(xiàn)場環(huán)境溫度變化等因素影響,恒壓激勵(lì)條件下電流不恒定,造成激勵(lì)強(qiáng)度變化,影響檢測結(jié)果的穩(wěn)定性和精度[4]。
針對上述問題,本文設(shè)計(jì)了一種適用于鋼板漏磁檢測的低頻交流恒流源,并開展了低頻漏磁檢測實(shí)驗(yàn)研究,利用實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析了其應(yīng)用價(jià)值。
根據(jù)低頻漏磁檢測技術(shù)需求和試驗(yàn)測試,確定了恒流源的設(shè)計(jì)指標(biāo):波形頻率可調(diào),輸出范圍0.005~1 kHz;頻率調(diào)節(jié)步長0.1 Hz;波形幅度可調(diào),輸出范圍-60~60 V;幅度調(diào)節(jié)步長0.1 V;恒流可調(diào),恒流輸出范圍0~3 A;電流調(diào)節(jié)步長5 mA。
系統(tǒng)以帶有NIOS軟核處理器的FPGA為設(shè)計(jì)核心,結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示,主要包括參數(shù)設(shè)置軟件、FPGA控制器、高速DA轉(zhuǎn)換單元、低通濾波單元、幅度控制單元、功率放大單元、電流采樣單元、有效值轉(zhuǎn)換單元、AD采樣單元、電壓采樣分壓單元、12 V電瓶組、DC/DC升壓模塊和報(bào)警單元[5-6]。
圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
系統(tǒng)上電后,F(xiàn)PGA控制器通過AD轉(zhuǎn)換單元檢測各路電源供電是否正常,如有故障,將啟動(dòng)報(bào)警單元報(bào)警;如檢測通過,可通過上位機(jī)軟件設(shè)置激勵(lì)頻率和激勵(lì)電流,然后啟動(dòng)輸出。FPGA收到有效設(shè)置和控制命令后,根據(jù)相應(yīng)參數(shù)設(shè)置波形參數(shù),并將波形輸出送至高速DA轉(zhuǎn)換單元,再經(jīng)過電流轉(zhuǎn)電壓電路,將FPGA輸出的并行波形數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成雙極性的正弦波。利用高階橢圓濾波器濾除高頻干擾,之后利用數(shù)字電位器對其分壓,以調(diào)整輸出電壓大小。再經(jīng)過功率放大單元,提升信號(hào)功率驅(qū)動(dòng)能力。此信號(hào)加至激勵(lì)線圈,便可在其上激勵(lì)出較強(qiáng)幅度的激勵(lì)磁場??刂破骼秒娏鞑蓸訂卧獙?shí)時(shí)采集電流大小,并通過有效值轉(zhuǎn)換單元轉(zhuǎn)換成直流電壓信號(hào)。NIOS控制器通過外部AD采集器實(shí)時(shí)采集有效值轉(zhuǎn)換單元的輸出電壓,并與設(shè)定值做差值,作為輸入量輸入至PID控制器。經(jīng)過計(jì)算,以數(shù)字電位器位置作為輸出控制量,調(diào)節(jié)輸出電壓,以實(shí)現(xiàn)恒流調(diào)節(jié)與控制。
以大功率線性集成放大器OPA541為核心設(shè)計(jì)了功率放大單元,OPA541是TI公司的一款高電壓(70 V)供電,且具有大電流(連續(xù)輸出能力5 A,瞬態(tài)輸出電流10 A)輸出能力的線性功率放大芯片。該部分電路設(shè)計(jì)原理如圖2所示,U5、R75、R76、R77組成了第1級(jí)放大電路,設(shè)第1級(jí)輸入電壓為Ui,當(dāng)電阻R75=R76時(shí),可知U5的輸出為 -Ui。為了提高輸出電壓幅度,采用兩片功率放大器OPA541組成雙運(yùn)放差分輸出功率放大電路。其輸入分別為Ui和-Ui,當(dāng)U5和U6外圍電阻選擇相同阻值時(shí),其輸出Uo1和Uo2的幅度大小相等,相位相差180°。采用差分方式連接負(fù)載,輸出電壓提升了1倍,提高了負(fù)載驅(qū)動(dòng)能力[7-8]。
圖2 功率放大單元電路
電路放大倍數(shù)由電阻R83、R84、R87和R88決定,通過調(diào)節(jié)R83與R84的阻值即可調(diào)節(jié)電壓放大倍數(shù)。電容C81~C84和C87~C90是電源濾波電容。D5~D8是保護(hù)二極管,目的是吸收感性負(fù)載斷電瞬間產(chǎn)生的高壓脈沖。另外,OPA541具有限流保護(hù)功能,Ra和Rb為輸出限流電阻,通過改變其阻值即可改變功放芯片最大可允許輸出電流,達(dá)到限流目的。
電流檢測的精度和控制算法的優(yōu)劣將直接影響最終輸出電流控制的精度和穩(wěn)定性,因此恒流控制是設(shè)計(jì)的重點(diǎn)環(huán)節(jié)。
(1) 電流檢測電路設(shè)計(jì)。選用Allegro公司的線性電流傳感器ACS712實(shí)現(xiàn)電流檢測[9-10]。該芯片有3種型號(hào),量程分別為5、20和30 A,設(shè)計(jì)中恒流源最大輸出電流限制為3 A,所以選用具體型號(hào)為ACS712ELCTR-05B-T的傳感器,其量程為5 A,電流檢測靈敏度為185 mV/A。采用5 V電壓供電,檢測交流電流I時(shí),其輸出電壓Uout與檢測電流的關(guān)系為:Uout=I×0.185+2.5。ACS712輸出信號(hào)是與被測電流成比例的交流信號(hào),為方便AD采集及處理,采用AD公司的真有效值轉(zhuǎn)換芯片AD637實(shí)現(xiàn)有效值轉(zhuǎn)換,AD637是一款高精度,寬帶有效值的直流轉(zhuǎn)換器。通過改變其外部調(diào)整電路參數(shù),可實(shí)現(xiàn)不同應(yīng)用條件下的精確測量。具體的電流檢測及真有效值轉(zhuǎn)換電路如圖3所示。
U8及外圍電路構(gòu)成了電流檢測電路,電容C40為濾波器設(shè)置電容,與內(nèi)部電路構(gòu)成了低通濾波器,提高了低電流測量精度。D9是雙向穩(wěn)壓二極管,目的是吸收感性負(fù)載斷電瞬間產(chǎn)生的高壓脈沖。U9及外圍電路構(gòu)成了改進(jìn)型的真有效值轉(zhuǎn)換電路,其4管腳為輸入失調(diào)電壓調(diào)整端,通過調(diào)整電位器阻值,調(diào)節(jié)輸入失調(diào)電壓值。C42~C45為電源濾波和旁路電容。C46是低通濾波器濾波電容,通過增加其容量可減少紋波電壓造成的交流誤差,但會(huì)延長測量時(shí)間。為了解決這一矛盾,設(shè)計(jì)了雙極性濾波器,首先,利用電容C46構(gòu)成第一級(jí)濾波器,其電容值選擇1 μF,另外利用C48、R36、R35構(gòu)成第2級(jí)濾波器,濾除低頻分量,在不增加平均濾波電容C46容量的調(diào)節(jié)下,減少紋波對測量結(jié)果的影響[11-12]。
圖3 電流采樣及轉(zhuǎn)換電路
(2) 恒流控制方法。電流檢測過程受電源紋波、電流檢測傳感器精度、真有效值轉(zhuǎn)換單元精度、AD轉(zhuǎn)換器件的性能等多個(gè)環(huán)節(jié)影響,難以用精確的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行描述。而可以利用電流形成閉環(huán)反饋,因此適合選用PID控制算法。設(shè)計(jì)中選用了增量型PID算法:
Δu(k)=q0e(k)+q1e(k-1)+q2e(k-2)
(1)
式中:e(k)是電流誤差;Δu(k)是輸出控制量的增加值,即電位器位置變化量;q0、q1和q3是常量;Kp、TI和Td分別為控制器的比例系數(shù)、積分時(shí)間和微分時(shí)間;而
由此可見,只需要得到e(k-1),e(k-2)和u(k-1)3個(gè)歷史數(shù)據(jù),即可以利用Δu(k)和Δu(k-1)得到u(k)。編制程序時(shí),只需要保存3個(gè)歷史數(shù)據(jù),大大節(jié)省了存儲(chǔ)空間,提高了程序執(zhí)行效率[13-14]。
恒流源的設(shè)計(jì)過程中,采用閉環(huán)負(fù)反饋方式實(shí)現(xiàn)電流恒流控制,但是電流值精度不僅取決于恒流控制算法,也在很大程度受到反饋網(wǎng)絡(luò)的檢測精度影響。設(shè)計(jì)中采用電流采樣芯片對輸出電流值采樣,并經(jīng)過真有效值轉(zhuǎn)換電路將電流交流采樣值轉(zhuǎn)換成直流電壓輸出,再由AD采樣芯片采樣獲得反饋量。該檢測和轉(zhuǎn)換過程涉及多個(gè)環(huán)節(jié),誤差被積累放大,因此無法保證較高的采樣精度。為了得到準(zhǔn)確且線性度較好的采樣值,選用最小二乘法對多組電流測量值進(jìn)行了修正擬合[15],如表1所示。
表1 電流修正數(shù)據(jù)表
首先以低頻漏磁激勵(lì)線圈為負(fù)載,利用上位機(jī)軟件設(shè)置固定頻率30 Hz的多組電流輸出值,用電流表測量并記錄實(shí)際輸出值。在此,為了便于描述修正過程,用I′標(biāo)識(shí)輸出電流值,I′標(biāo)識(shí)輸出電流實(shí)際測量值,并將I′視作I的一次線性函數(shù),設(shè)置K和P是常數(shù),I′和I的函數(shù)關(guān)系可描述為:
I′=P+KI
(2)
根據(jù)最小二乘法的直線擬合方法,所擬合出的直線斜率與截距分別為:
將實(shí)驗(yàn)所測數(shù)據(jù)I和I′代入式(3)、(4)求出常數(shù)K和P,即可求出直線的一次線性擬合方程:
I′=1.084I+0.003 5
(5)
將電流設(shè)定值代入式(5)中,得到修正后電流設(shè)置值,然后以該組值為設(shè)置值重新對電流輸出強(qiáng)度進(jìn)行設(shè)置,用電流表測量修正后的實(shí)際輸出值,將預(yù)設(shè)電流、修正前實(shí)測電流、修正后電流設(shè)定值和修正后電流實(shí)測值整理,計(jì)算電流輸出相對誤差(見表1)。
從誤差數(shù)據(jù)可知,電流輸出誤差控制在了4%以內(nèi),達(dá)到了較好的恒流效果,可提高低頻漏磁檢測精度。
利用所研制恒流激勵(lì)源,針對測試鋼板試件開展了低頻漏磁檢測實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)實(shí)物圖如圖4所示。
圖4 低頻漏磁檢測實(shí)驗(yàn)
低頻漏磁檢測系統(tǒng)主要由激勵(lì)源、激勵(lì)線圈、信號(hào)調(diào)理電路、示波器和鋼板試件組成。首先利用激勵(lì)源產(chǎn)生恒定電流的低頻交流激勵(lì)信號(hào),施加于激勵(lì)線圈,在激勵(lì)線圈和鋼板試件組成的閉合回路中產(chǎn)生交變磁場。在無缺陷處,大部分磁場從磁芯和鋼板試件內(nèi)部穿過,只有少部分磁場分布于周圍空間,此時(shí)檢測線圈可檢測到幅度較小的漏磁場信號(hào)。在缺陷處,周圍磁阻增大,磁力線分布發(fā)生畸變,其周圍漏磁場增強(qiáng),檢測線圈中磁場信號(hào)增強(qiáng)。利用信號(hào)調(diào)理電路對檢測線圈輸出信號(hào)進(jìn)行濾波、放大處理,使干擾信號(hào)變小,漏磁信號(hào)增強(qiáng)。然后利用示波器觀察缺陷處和非缺陷處檢測信號(hào)幅值及相位變化,實(shí)現(xiàn)對缺陷的定性分析及定量估算。
分別采用恒壓源和恒流源作為低頻漏磁檢測激勵(lì)源,針對裂紋缺陷試件(缺陷描述:長度5 cm,寬度2 mm,深度4 mm)開展了低頻交流漏磁檢測實(shí)驗(yàn)。通過小幅度改變線圈提離值,模擬帶有防腐涂層的鋼板檢測中涂層不均勻引起提離值變化的工況。研究兩種檢測方式下提離值小幅度變化對檢測精度的影響。
(1) 設(shè)定線圈初始提離值為3 mm,設(shè)置激勵(lì)源輸出頻率為25 Hz,電流為1 A,啟動(dòng)恒流輸出模式。
(2) 在無缺陷處,利用檢測線圈采集檢測信號(hào)峰值及激勵(lì)信號(hào)與檢測信號(hào)的相位差,并存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。
(3) 沿裂紋缺陷垂直方向移動(dòng)激勵(lì)線圈至缺陷正上方,利用檢測線圈采集檢測信號(hào)峰值及激勵(lì)信號(hào)與檢測信號(hào)的相位差,并存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。
(4) 依次改變線圈提離值(1.5、2.0、2.5、3.5,4.0、4.5 mm),重復(fù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)步驟(2)、(3),得到另外6組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。
(5) 重復(fù)設(shè)定線圈初始提離值為3 mm,設(shè)置激勵(lì)源輸出頻率為25 Hz,電壓峰峰值為60 V,啟動(dòng)恒壓輸出模式。
(6) 重復(fù)實(shí)驗(yàn)步驟(2)~(4),得到恒壓激勵(lì)模式下的7組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。
以3 mm提離值為參考(假定防腐涂層均勻處厚度為3 mm),對上述實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算處理,得到如圖5所示的曲線。曲線中橫坐標(biāo)描述了提離值的變化,縱坐標(biāo)描述了缺陷處檢測信號(hào)相比于3 mm提離值無缺陷處測量值的電壓變化率。
圖5 恒壓和恒流激勵(lì)結(jié)果比較
恒流源激勵(lì)模式下,在提離值小幅度變化范圍內(nèi),缺陷處檢測電壓幅值變化更明顯,即本文所述恒流激勵(lì)源有效提高了低頻交流漏磁檢測的檢測精度和穩(wěn)定性。
本文介紹了一種低頻交流恒流源的設(shè)計(jì)方法,其輸出頻率和電流均可在調(diào)節(jié)范圍內(nèi)靈活調(diào)節(jié),輸出信號(hào)精度高、失真低、穩(wěn)定性好。恒流源研制成功后,以其作為激勵(lì)源開展了低頻漏磁檢測實(shí)驗(yàn),與恒壓源激勵(lì)實(shí)驗(yàn)效果相比,檢測精度和穩(wěn)定性得到了較大幅度提高,滿足低頻漏檢測的特殊應(yīng)用需求。
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