呂云偉
(中國第一汽車股份有限公司天津技術(shù)開發(fā)分公司 300462)
隨著汽車產(chǎn)業(yè)以及國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展,汽車已經(jīng)從奢侈品逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榇焦ぞ撸M入了尋常百姓家。近年來人們對汽車性能要求越來越高,而NVH作為整車舒適度的關(guān)鍵性能越來越受到重視。懸置系統(tǒng)作為動力總成與車身之間的關(guān)鍵連接系統(tǒng),直接影響發(fā)動機的激勵向車身的傳遞。本文重點關(guān)注懸置支架的結(jié)構(gòu)強度與整車NVH的關(guān)系[1]。
某車型在NVH試驗過程中發(fā)現(xiàn),3擋時油門踏板踩到底,車內(nèi)噪聲遠高于競品車型(圖1)。
在噪聲彩圖中發(fā)現(xiàn)車輛中高頻共振情況嚴重,500~600 Hz尤其嚴重(圖2)。懸置支架一般模態(tài)范圍在500~1 000 Hz區(qū)間內(nèi),因此決定測量懸置車身端與動力總成端加速度,以判斷懸置振動與車內(nèi)噪音之間的關(guān)系。主要測量工況3擋WOT。
試驗結(jié)果表明左懸置在400 Hz存在共振,右懸置在500-600 Hz存在共振,對整車噪聲貢獻度較大。
對原模型本體進行CAE模態(tài)分析,分別分析一階與二階模態(tài)(表1)。
表1 初始方案模態(tài)
CAE分析結(jié)果與NVH現(xiàn)象相符,所以決定對左懸置車身端、右懸置車身端支架進行加強,提高模態(tài)。目前懸置結(jié)構(gòu)大量采用鈑金材料,重量偏重,因此在結(jié)構(gòu)加強的同時還要考慮輕量化。結(jié)合CAE分析的振動形式考慮,制定出懸置提高模態(tài)方案。如果模態(tài)不滿足則繼續(xù)增強,同時利用拓撲優(yōu)化去除多余材料。最后針對新方案進行CAE模態(tài)分析,與原方案進行對比,分析改進效果。具體方案如表2、圖3和圖4所示,改進前后對比如表3所示。
表2 方案列表
表3 支架方案模態(tài)對比表
模態(tài)分析結(jié)果較原方案提高很多,比原設(shè)計標準500 Hz分別高出40%和30%。同時對方案進行DMU運動校核和28工況CAE應(yīng)力水平分析,分析結(jié)果均滿足開發(fā)目標[2]。
為了進一步驗證改進效果,對整改方案進行裝車試驗。對試驗數(shù)據(jù)進行分析,發(fā)現(xiàn)懸置共振現(xiàn)象基本消除,主動端加速度也有了大幅下降。如圖5所示,可以看出懸置更改后噪聲明顯降低,1 700~6 000 r/min時噪聲降低2 dB左右。通過與競品車對比,噪聲水平與競品車相近,改善效果明顯。
針對某車型噪聲比較大的現(xiàn)象,通過路徑查找,明確原因為懸置支架模態(tài)低。利用有限元分析工具,提出支架優(yōu)化方案,并利用拓撲優(yōu)化對其進行減重。通過整車驗證,方案有效,該方法對解決支架模態(tài)低的問題具有參考意義。
【參考文獻】
[1]潘孝勇,柴國忠.懸置支架的優(yōu)化設(shè)計與疲勞壽命分析.汽車工程,2007(4).
[2]龐劍,諶剛,何華,等.汽車噪聲與振動——理論與應(yīng)用[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,2006.