摘 要:近年來煤礦不斷淘汰落后產(chǎn)能,提高先進(jìn)產(chǎn)能的擴(kuò)容改造勢在必行,主井提升系統(tǒng)往往是最關(guān)鍵的瓶頸,所以主井提升系統(tǒng)的增效改進(jìn)顯得特別迫切和必要。經(jīng)過分析,可以通過對提升速度圖的優(yōu)化、改造定量斗裝載方式、進(jìn)行提升系統(tǒng)自動化改造等措施,使主井提升系統(tǒng)的提升效率大大提高。
關(guān)鍵詞:提升機(jī);行程—速度控制器;裝載系統(tǒng);自動化
在煤礦生產(chǎn)中,提升系統(tǒng)是礦井的咽喉。主井提升系統(tǒng)擔(dān)負(fù)著礦井原煤提升任務(wù),其提升效率直接影響礦井的生產(chǎn)能力。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,采煤、運(yùn)輸設(shè)備向集成化、大功率方向發(fā)展,礦井開采產(chǎn)量逐年上升,主井提升量與礦井產(chǎn)量逐年提高的矛盾日益突出,主井提升能力不足成為礦井發(fā)展的瓶頸,邢東礦主井提升系統(tǒng)為立井提升,提升機(jī)為JKMD2.8×4 落地摩擦式提升機(jī),箕斗最大載重9t,井口卸煤方式為曲軌卸載,井底采用定重自動裝載。為了提高主井提升效率我們進(jìn)行過反復(fù)論證,通過改造主井提升機(jī)、箕斗等固定設(shè)備來提高其效率,其技術(shù)難度較大,難以實施,然而縮短提升循環(huán)時間是目前比較可行的方法之一,具體從以下幾方面進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)。
一、提升速度圖的優(yōu)化
提升機(jī)在礦井的提升系統(tǒng)中起著核心作用,當(dāng)今提升機(jī)控制系統(tǒng)絕大部分都是計算機(jī)控制,其提升速度按照預(yù)先設(shè)定的提升速度圖運(yùn)行,速度的控制機(jī)構(gòu)是行程—速度控制器,行程—速度控制器是用于替代機(jī)械式深度指示器的裝置,主要功能是行程的顯示和提升速度控制。本礦行程控制器是采用兩臺計算機(jī)(PLC)實現(xiàn)對提升容器的行程控制、速度測量及顯示,并以行程為變量確定提升運(yùn)行的自動加減速點以及按S型曲線方式進(jìn)行速度給定,其還具有必備的過卷、過速等保護(hù)功能。本控制器計算機(jī)的行程反饋是通過光電式轉(zhuǎn)角─脈沖變換器(軸編碼器)實現(xiàn)的,通過測量主軸的軸轉(zhuǎn)角,在經(jīng)過計算機(jī)的計算并經(jīng)井筒開關(guān)信號校正,得出準(zhǔn)確的行程值,相對于機(jī)械式深度指示器,更準(zhǔn)確可靠。
具體優(yōu)化方案是在《煤礦安全規(guī)程》允許的范圍內(nèi),調(diào)整減速點位置,在控制程序中對井筒減速點開關(guān)動作增加0.3s延時,行程控制器減速點距井口停車點縮短3m,為了降低機(jī)械沖擊,在井口與井中罐道交替位置采用二級減速,速度圖由原來的5段改進(jìn)為7段速度圖。由于提升機(jī)爬行速度為0.5m/s,經(jīng)過改進(jìn)其爬行距離縮短3m,全行程運(yùn)行時間大約縮短了6s。
二、裝載系統(tǒng)的改進(jìn)
主井裝載系統(tǒng)是礦井提升運(yùn)輸環(huán)節(jié)中一個主要的組成部分,隨著礦井生產(chǎn)能力的不斷提高,對礦井裝載裝置的工作能力和可靠性都提出了更高的要求,邢東礦主井裝載系統(tǒng)定量斗開門裝置原來采用是液壓傳動方式,缺點為:定量斗開門裝置動作慢,液壓站維護(hù)工作量大,已經(jīng)不適應(yīng)高產(chǎn)、高效礦井生產(chǎn)要求。我們需要對影響主井提升時效的定量斗開門裝置進(jìn)行改造,改造后的裝置應(yīng)當(dāng)具備以下優(yōu)點:首先裝載速度快,定位必須精確;其次維護(hù)工作量小,改造資金少;再次結(jié)構(gòu)尺寸合適,易布置;改造后還要動作穩(wěn)定性高,設(shè)備使用壽命長。經(jīng)過大量的市場調(diào)研,決定對主井裝載系統(tǒng)定量斗開門裝置選用氣壓傳動方式,由于采用新型氣缸,克服了液壓油缸和傳統(tǒng)氣缸的不足,可靠性較強(qiáng),利用該改造方案,可較好的解決原系統(tǒng)存在的不足,大大提高了主井提升系統(tǒng)的裝載能力,以達(dá)到提高主井提升系統(tǒng)提升效率的目的。
改造實施方案:將裝載系統(tǒng)定量斗開關(guān)門裝置由原來液壓油缸傳動方式改成風(fēng)動氣缸傳動方式,可以縮短定量斗開關(guān)門時間,從而縮短整個提升的循環(huán)時間,達(dá)到了增產(chǎn)增效目的。從井下主風(fēng)管將風(fēng)引至裝載硐室風(fēng)包中,更改優(yōu)化自動裝載系統(tǒng)PLC(可編程控制器)的程序,通過先導(dǎo)式雙電控二位四通電磁換向閥來控制氣缸的往復(fù)動作,從而實現(xiàn)氣動方式開關(guān)門。
經(jīng)過以上改進(jìn),采用新型氣缸來代替液壓油缸后,裝載速度加快,定位準(zhǔn)確,動作穩(wěn)定。針對氣動式裝載裝置存在的噪聲污染問題,我們通過把信號操作臺挪移到遠(yuǎn)離氣缸噪聲影響的地方。主井裝載系統(tǒng)定量斗開門裝置改造前平均開啟時間為21s,改造完成后平均開啟時間為14s;使整個提升系統(tǒng)循環(huán)時間減少了7s,達(dá)到了預(yù)期的效果。
三、自動化提升的改進(jìn)
由于當(dāng)今提升機(jī)的數(shù)字化應(yīng)用,使得自動化提升成為了可能。在原有程序中增加自動及半自動運(yùn)行的條件,同時在操作臺增加自動、半自動工況開關(guān)及運(yùn)行按鈕,在裝卸載及信號系統(tǒng)閉鎖滿足條件時,通過內(nèi)部程序的計算并輸出,實現(xiàn)半自動或自動開車,縮短休止時間。自動及半自動的運(yùn)行,只能夠在提煤的工況下實現(xiàn)。
為了提高自動化運(yùn)行下的可靠性,在控制程序中增加等速段提升負(fù)載監(jiān)視。當(dāng)?shù)人俣翁嵘俣萔≥7m/s且電流I≤1300A時,控制系統(tǒng)報警,警示下放的箕斗可能煤沒有卸干凈,這時需要確認(rèn)箕斗情況后再進(jìn)行下勾裝載操作,防止出現(xiàn)壓箕斗事故發(fā)生。
提升機(jī)的制動性能是其安全運(yùn)行的重中之重,為了箕斗到停車位后能準(zhǔn)確停車,在制動控制中加入貼閘皮油壓功能,即在箕斗即將到達(dá)停車位前0.5m位置,降低閘電流,使制動閘皮基本與制動盤貼合,保證準(zhǔn)確停車。
在提升機(jī)控制程序中增加減速段定點速度保護(hù)功能,它對限速保護(hù)起到后備保護(hù)功能,當(dāng)行程控制器限速功能失效時它可以起到定點速度保護(hù)作用。在減速階段分別對7m/s、4m/s、2m/s對應(yīng)的點進(jìn)行監(jiān)視,以判斷減速是否有效,如果對應(yīng)點的瞬時速度大于以上標(biāo)稱值則主控輸出“超速”故障,安全回路斷電提升機(jī)實行緊急制動,提高了提升機(jī)運(yùn)行的可靠性。
計算機(jī)控制不僅提高了設(shè)備可靠性,也提高了設(shè)備的運(yùn)行效率。通過對提升機(jī)的自動化改造不僅提高了安全可靠性,也縮短了人工操作的時間。
四、結(jié)語
通過以上對主井提升系統(tǒng)的優(yōu)化和改進(jìn),不僅提高了設(shè)備的運(yùn)行效率,增強(qiáng)了礦井適應(yīng)市場的抗風(fēng)險的能力,為今后礦井發(fā)展創(chuàng)造了有利條件,也使設(shè)備運(yùn)行安全、可靠性大大提高,降低了事故率,達(dá)到了一舉兩得的效果。
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作者簡介:商栓虎(1974-),男,漢族,河北邢臺人,機(jī)電工程師,現(xiàn)從事煤礦機(jī)電工作。