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      甲基叔戊基醚反應(yīng)精餾過(guò)程的穩(wěn)態(tài)模擬與動(dòng)態(tài)控制

      2018-04-27 02:02:01亢玉紅張蕓剛
      石油化工 2018年4期
      關(guān)鍵詞:動(dòng)態(tài)控制精餾塔精制

      亢玉紅,張蕓剛,高 鑫,李 健

      (1.榆林學(xué)院 化學(xué)與化工學(xué)院 陜西省低變質(zhì)煤潔凈利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,陜西 榆林 719000;2.中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000)

      隨著汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,汽車尾氣的大量排放導(dǎo)致城市環(huán)境污染日趨嚴(yán)重,發(fā)展環(huán)境友好型車用催化裂化汽油已成為當(dāng)下亟待解決的重要問(wèn)題[1-3]。甲基叔戊基醚(TAME)可通過(guò)異戊烯(主要是2-甲基-1-丁烯(2M1B)和2-甲基-2-丁烯(2M2B))與甲醇發(fā)生醚化反應(yīng)獲得,與傳統(tǒng)的汽油添加劑相比較,TAME具有高辛烷值、低沸點(diǎn)、低蒸氣壓、高能量密度和無(wú)毒等優(yōu)異特性[4-5],因此,TAME的生產(chǎn)及應(yīng)用備受關(guān)注[6-8]。

      本工作借助Aspen Plus流程模擬軟件對(duì)異戊烯與甲醇醚化合成TAME的反應(yīng)精餾及分離過(guò)程進(jìn)行了穩(wěn)態(tài)模擬和動(dòng)態(tài)控制設(shè)計(jì),為該工藝過(guò)程的設(shè)計(jì)、工藝系統(tǒng)的開(kāi)停車方案與故障診斷提供了可靠的技術(shù)支持。

      1 設(shè)計(jì)規(guī)定

      C5進(jìn)料量為1 228.2 kmol/h,其中,2M2B的摩爾分?jǐn)?shù)為0.091,2M1B的摩爾分?jǐn)?shù)為0.011,甲醇摩爾分?jǐn)?shù)為0.153,TAME摩爾分?jǐn)?shù)為0.102,戊烯(1-戊烯與2-戊烯)摩爾分?jǐn)?shù)為0.163,異戊烷(IC5)摩爾分?jǐn)?shù)為0.480;新鮮甲醇進(jìn)料量為235.0 kmol/h。分離要求:反應(yīng)精餾塔塔底獲得99%(x)的TAME,精制塔塔頂與塔底分別采出99.9%(x)的甲醇和水,甲醇循環(huán)使用。

      圖1為IC5/甲醇/TAME在0.4 MPa下的三元相圖。從圖1可發(fā)現(xiàn),該體系的相平衡因共沸現(xiàn)象的存在變得極為復(fù)雜,因此,精制塔中甲醇/水體系采用van Laar等式,反應(yīng)精餾塔、脫C5塔使用UNIQUAC物性方法。

      圖1 IC5/甲醇/TAME在0.4 MPa下的三元相圖Fig.1 Ternary phase diagram of IC5/CH4O/TAME at 0.4 MPa.TAME:tert-amyl methyl ether;IC5:i-pentane.

      2 TAME反應(yīng)精餾系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)模擬

      2.1 醚化反應(yīng)過(guò)程

      異戊烯和甲醇經(jīng)醚化反應(yīng)合成TAME的液相可逆過(guò)程見(jiàn)式(1)~(3)[4,9]。

      其中,可逆反應(yīng)(1)、(2)和(3)的動(dòng)力學(xué)參數(shù)見(jiàn)表1。

      表1 醚化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)參數(shù)Table 1 Kinetics parameters of etherification reaction

      2.2 塔設(shè)備的模擬與優(yōu)化

      反應(yīng)精餾塔、脫C5塔和精制塔塔內(nèi)不同塔板上各組分的變化見(jiàn)圖2。從圖2可看出,反應(yīng)精餾塔塔底采出TAME的純度在理論塔板數(shù)為35塊保持恒定,為99.58%(x);脫C5塔塔頂采出的IC5的純度在理論塔板數(shù)為12塊保持恒定,為61.81%(x);精制塔塔頂采出的CH4O和塔底采出H2O的純度在理論塔板數(shù)為33塊保持恒定,分別為99.92%(x)和99.95%(x)。由此可確定反應(yīng)精餾塔、脫C5塔和精制塔的總理論塔板數(shù)分別為35,12,33塊。

      在TAME的反應(yīng)精餾及分離過(guò)程中,進(jìn)料位置對(duì)系統(tǒng)的產(chǎn)品質(zhì)量影響較大,選擇適宜的進(jìn)料位置可有效地減少系統(tǒng)設(shè)備投資和操作成本[10-11]。反應(yīng)精餾塔、脫C5塔和精制塔組分在不同進(jìn)料位置下反應(yīng)產(chǎn)物純度和再沸器熱負(fù)荷的變化情況見(jiàn)圖3。從圖3a可看出,反應(yīng)精餾塔中甲醇的進(jìn)料位置在第3~30塊塔板間,TAME產(chǎn)物的純度與再沸器的熱負(fù)荷保持恒定,結(jié)合圖2a可確定,甲醇的最佳進(jìn)料位置為第23塊塔板;同理,可確定C5組分的最佳進(jìn)料位置為第28塊塔板。

      圖2 塔內(nèi)不同塔板上組成分布曲線Fig.2 Composition distribution curves of different plates in column.

      圖3 反應(yīng)精餾塔產(chǎn)物純度與熱負(fù)荷隨進(jìn)料位置的變化曲線Fig.3 Curves of change of the purity of the reaction distillation column product and heat load along with the feed location.Qr:heating load.

      整個(gè)工藝系統(tǒng)要求在脫C5塔塔底最大限度采出CH4O,圖4為脫C5塔CH4O流量與熱負(fù)荷隨進(jìn)料位置的變化曲線。圖4a結(jié)合圖2b可確定物料流股D1的進(jìn)料位置為第7塊塔板;同理,H2O的進(jìn)料位置為第2塊塔板。

      在保證精制塔塔頂和塔底分別獲得較高純度的CH4O和H2O的同時(shí),要求再沸器的熱負(fù)荷有最小值[12]。圖5為精制塔產(chǎn)品純度與熱負(fù)荷隨進(jìn)料位置的變化曲線。從圖5可看出,進(jìn)料板位置選擇在第12塊塔板時(shí),滿足上述要求。

      圖4 脫C5塔CH4O流量與熱負(fù)荷隨進(jìn)料位置的變化曲線Fig.4 Curves of change of C5-removing column CH4O flux and heat load along with the feed location.F(CH4O):feeding flux of CH4O.

      圖5 精制塔產(chǎn)品純度與熱負(fù)荷隨進(jìn)料位置的變化曲線Fig.5 Curves of change of refinery column product purity and heat load along with the feed location.

      回流比對(duì)工藝系統(tǒng)的能耗及產(chǎn)品的質(zhì)量影響非常大[13-14],綜合工藝系統(tǒng)的特性并選擇合適參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,確定了反應(yīng)精餾塔、脫C5塔和精制塔的操作回流比分別為4.0,0.4,2.7。采用斜率判據(jù)法對(duì)反應(yīng)精餾塔、脫C5塔和精制塔塔內(nèi)相鄰兩塊塔板間的溫度進(jìn)行比較,確定了各塔的靈敏板位置分別為第20,6,27塊塔板,整個(gè)工藝系統(tǒng)優(yōu)化后的操作參數(shù)見(jiàn)圖6。

      2.3 穩(wěn)態(tài)模擬結(jié)果

      通過(guò)對(duì)整個(gè)工藝系統(tǒng)的分析及優(yōu)化設(shè)計(jì),將獲得的工藝參數(shù)輸入新模擬工藝系統(tǒng)并進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果見(jiàn)表2。

      圖6 TEMA反應(yīng)精餾系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)設(shè)計(jì)Fig.6 Steady-state design of TEMA reaction distillation system.

      表2 TAME反應(yīng)精餾系統(tǒng)工藝物流模擬結(jié)果Table 2 Process stream simulation results of TAME reaction distillation system

      從表2可知,反應(yīng)精餾塔塔底流股中TAME純度為99.58%(x),脫C5塔塔頂物料流股中CH4O的含量?jī)H為0.02%(x),精制塔塔頂CH4O的純度和塔底H2O的純度分別為99.92%(x)和99.95%(x),工藝系統(tǒng)模擬結(jié)果完全符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。

      3 TAME反應(yīng)精餾系統(tǒng)動(dòng)態(tài)控制評(píng)價(jià)

      3.1 TAME反應(yīng)精餾系統(tǒng)動(dòng)態(tài)控制結(jié)構(gòu)

      通過(guò)Aspen Plus對(duì)TAME反應(yīng)精餾工藝系統(tǒng)進(jìn)行穩(wěn)態(tài)模擬并獲得基礎(chǔ)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù),采用Aspen Dynamic建立PID動(dòng)態(tài)控制結(jié)構(gòu)[15-16]。在操作過(guò)程中,當(dāng)進(jìn)料流量和進(jìn)料組分發(fā)生擾動(dòng)時(shí),在保證分離目標(biāo)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的過(guò)程操作,控制器FC和CH4O-FC分別對(duì)C5和CH4O的進(jìn)料流量進(jìn)行負(fù)反饋控制,控制器PC對(duì)各塔塔頂冷凝器壓力進(jìn)行負(fù)反饋控制,塔頂液位控制器DLC和塔釜液位控制器SLC分別對(duì)各塔的回流罐及塔釜液位進(jìn)行正反饋控制,溫度控制器TC對(duì)各塔的靈敏板溫度進(jìn)行負(fù)反饋控制,組分控制器CC對(duì)各塔的塔頂采出組分進(jìn)行負(fù)反饋控制,其中,TC與CC之間形成串級(jí)控制保證采出組分的質(zhì)量。

      3.2 T AME反應(yīng)精餾系統(tǒng)動(dòng)態(tài)控制結(jié)果

      TAME反應(yīng)精餾系統(tǒng)控制結(jié)構(gòu)在進(jìn)料流量發(fā)生±20%擾動(dòng)時(shí)的動(dòng)態(tài)控制結(jié)果見(jiàn)圖7。從圖7可看出,進(jìn)料流量發(fā)生±20%擾動(dòng)從2 h開(kāi)始,依次為進(jìn)料流量擾動(dòng)、反應(yīng)精餾塔塔底TAME的采出量及塔頂輕組分的采出量、產(chǎn)品TAME的純度、精制塔塔頂CH4O的純度與塔底H2O的純度變化情況。產(chǎn)品TAME在3 h后達(dá)到穩(wěn)定值,且純度保持在99.6%(x),系統(tǒng)中精制塔塔頂和塔底采出的CH4O及H2O純度經(jīng)歷波動(dòng)4 h后達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)定值,且系統(tǒng)中TAME,CH4O,H2O的純度變化曲線均為典型的衰減震蕩型,反應(yīng)精餾塔塔頂及塔底的采出量與進(jìn)料流量呈正比關(guān)系。滿足設(shè)計(jì)規(guī)定要求,符合實(shí)際操作工況。

      圖7 進(jìn)料流量發(fā)生±20%擾動(dòng)時(shí)的動(dòng)態(tài)控制結(jié)果Fig.7 Dynamic control result with ±20% feed flux disturbance.

      圖8為TAME反應(yīng)精餾系統(tǒng)控制結(jié)構(gòu)在進(jìn)料組成發(fā)生±20%變化時(shí)的動(dòng)態(tài)控制結(jié)果。其中,+20%的組分情況為IC5增加20%、CH4O減少10%、2M2B減少9%、2M1B減少1%;-20%的組分情況為IC5減少20%、CH4O增加10%、2M2B增加9%、2M1B增加1%。從圖8可看出,進(jìn)料組成發(fā)生±20%擾動(dòng)從2 h開(kāi)始,依次為進(jìn)料組成擾動(dòng)、C5進(jìn)料流量、反應(yīng)精餾塔塔底TAME的采出量及塔頂輕組分的采出量、精制塔塔底H2O的采出量、精制塔塔頂CH4O的純度與塔底H2O的純度變化情況。各項(xiàng)控制指標(biāo)在組分?jǐn)_動(dòng)情況下,TAME反應(yīng)精餾系統(tǒng)中各工藝指標(biāo)均可在較短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到實(shí)際工況數(shù)值,滿足要求。因此,工藝系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)模擬和動(dòng)態(tài)控制結(jié)果可為工藝過(guò)程的設(shè)計(jì)、工藝系統(tǒng)的開(kāi)停車方案與故障診斷提供可靠的技術(shù)支持,具有一定的實(shí)際工業(yè)生產(chǎn)指導(dǎo)意義。

      圖8 進(jìn)料組成發(fā)生±20%擾動(dòng)時(shí)的動(dòng)態(tài)控制結(jié)果Fig.8 Dynamic control result with ±20% feed composition disturbance.FH2O(C3):reaction distillation column bottom flow rate of H2O.

      4 結(jié)論

      1)在設(shè)計(jì)規(guī)定的要求下,通過(guò)穩(wěn)態(tài)模擬獲得TAME反應(yīng)精餾系統(tǒng)中各操作設(shè)備的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)參數(shù),反應(yīng)精餾塔塔底流股中TAME純度為99.58%(x),脫C5塔塔頂物料流股中CH4O的含量?jī)H為0.02%(x),精制塔塔頂CH4O的純度和塔底H2O的純度分別為99.92%(x)和99.95%(x),工藝系統(tǒng)模擬結(jié)果完全符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。

      2)通過(guò)Aspen Dynamic建立了系統(tǒng)過(guò)程的動(dòng)態(tài)控制結(jié)構(gòu),動(dòng)態(tài)控制結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,可全滿足分離規(guī)定設(shè)計(jì)要求,且具有較強(qiáng)的抗干擾能力。

      3)工藝系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)模擬和動(dòng)態(tài)控制結(jié)果可為工藝過(guò)程的設(shè)計(jì)、工藝系統(tǒng)的開(kāi)停車方案與故障診斷提供可靠的技術(shù)支持,具有一定的實(shí)際工業(yè)生產(chǎn)指導(dǎo)意義。

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