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      B#氣化爐加高改造總結(jié)

      2018-04-15 07:28:05張雪艷
      氮肥與合成氣 2018年3期
      關(guān)鍵詞:耐火磚水煤漿氣化爐

      張雪艷

      (兗礦魯南化工有限公司,山東滕州 277527)

      兗礦魯南化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱魯南化工)西廠區(qū)B#氣化爐建成以來(lái),由于氣化爐拱頂長(zhǎng)徑比存在設(shè)計(jì)過(guò)小的缺陷,造成拱頂磚運(yùn)行壽命偏短,導(dǎo)致B#氣化爐生產(chǎn)負(fù)荷一直未能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。為此,成立了氣化爐聯(lián)合攻關(guān)小組,在氣化爐的負(fù)荷和燒嘴尺寸上進(jìn)行摸索,氣化爐的拱頂磚壽命逐漸達(dá)到了4 000 h,但因氣化爐長(zhǎng)徑比的制約,拱頂磚蝕損嚴(yán)重的局面沒(méi)有得到根本改善。

      2014年,根據(jù)公司生產(chǎn)需要,對(duì)氣化爐工藝燒嘴結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,生產(chǎn)負(fù)荷提高10%,B#氣化爐的負(fù)荷進(jìn)一步提高,拱頂耐火磚的壽命出現(xiàn)大幅縮短的問(wèn)題,最近氣化爐拱頂磚的壽命都在3 000 h以下,造成設(shè)備檢修頻繁、維修費(fèi)用大幅增加[1-2]。B#氣化爐的拱頂設(shè)計(jì)缺陷再次成為提產(chǎn)的瓶頸問(wèn)題。通過(guò)對(duì)氣化爐內(nèi)襯進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)耐火磚蝕損部位集中在拱頂部分,主要是由于B#氣化爐拱頂長(zhǎng)徑比過(guò)小的缺陷,導(dǎo)致?tīng)t內(nèi)向上的撞擊氣流對(duì)拱頂造成沖刷所致。為實(shí)現(xiàn)B#氣化爐的高負(fù)荷、長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,依據(jù)華東理工大學(xué)在實(shí)驗(yàn)室的模擬數(shù)據(jù),參考C#氣化爐燒嘴室以上尺寸對(duì)B#氣化爐燃燒室進(jìn)行改造,將B#氣化爐燒嘴口以上的直筒段加高1 554 mm,以延長(zhǎng)拱頂耐火磚的使用壽命。

      1 B#氣化爐現(xiàn)狀

      B#氣化爐主要受壓元件的板材為SA387Gr11Cl2(燃燒室)及SA387Gr11Cl2+316L(激冷室)軋制復(fù)合鋼板,其中激冷室殼體采用316L軋制復(fù)合鋼板[3-4]。B#氣化爐技術(shù)特性:設(shè)計(jì)壓力4.8 MPa,工作壓力4.0 MPa,液壓試驗(yàn)壓力6.2 MPa,容器直徑3 400 mm、長(zhǎng)度22 055 mm,設(shè)備凈質(zhì)量197 600 kg,燃燒室殼體設(shè)計(jì)溫度425 ℃、殼體工作溫度410 ℃,燃燒室容積 42.5 m3,物料介質(zhì)為高溫煤氣、熔渣。

      2 項(xiàng)目實(shí)施情況

      2015年5月,華東理工大學(xué)完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及系統(tǒng)衡算。依據(jù)設(shè)備改造圖紙,先由制造廠卷制需增高的筒節(jié),并將新制造的拱頂封頭與其焊接,在制造廠經(jīng)無(wú)損檢測(cè)和熱處理。

      2016年2月16日,開(kāi)始實(shí)施B#氣化爐拱頂加高改造工作?,F(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí),僅需焊接一道焊口。先去除耐火磚,然后進(jìn)行內(nèi)部清理,確定位置處,對(duì)氣化爐筒體進(jìn)行環(huán)形切割,打磨下半部分氣化爐的切口,將組對(duì)好的上半部分爐體(拱頂封頭和增高的筒節(jié)預(yù)先在制造廠焊接)與下半部分進(jìn)行焊接;經(jīng)無(wú)損檢測(cè)、熱處理后,砌筑燒嘴以上部位的耐火材料,最后進(jìn)行相關(guān)的檢查驗(yàn)收等工作。完成耐火磚結(jié)構(gòu)改造后,燒嘴以上部位需增加直筒段,高鉻磚M磚增加640塊,質(zhì)量約11.584 t;低鉻磚C1增加640塊,質(zhì)量約9.472 t;空心球B1磚增加840塊,質(zhì)量約2.520 t。

      該改造項(xiàng)目于2016年3月1日完成,拱頂備件及切割焊接施工費(fèi)用112萬(wàn)元,儀表熱偶、溫變等部件28萬(wàn)元,耐火磚增加費(fèi)用25萬(wàn)元,工程公司吊裝等施工費(fèi)用40萬(wàn)元,共計(jì)205萬(wàn)元。

      3 改造后運(yùn)行情況

      B#氣化爐拱頂加高完成后,于2016年4月29日開(kāi)車(chē)投入運(yùn)行,現(xiàn)對(duì)氣化爐改造前、后運(yùn)行情況進(jìn)行對(duì)比。

      3.1 氣化爐改造前、后負(fù)荷情況

      根據(jù)B#氣化爐拱頂改造完成后,B#氣化爐氧氣流量由6 300 m3/h(標(biāo)態(tài))提高到6 628 m3/h(標(biāo)態(tài)),考核指標(biāo)為6 600 m3/h(標(biāo)態(tài)),平均增加328 m3/h(標(biāo)態(tài)),煤漿流量提高0.5 m3/h,濕煤氣量平均增加20 169.2 m3/h(標(biāo)態(tài)),運(yùn)行期間系統(tǒng)穩(wěn)定,運(yùn)行負(fù)荷達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

      3.2 氣化爐改造前、后指標(biāo)的對(duì)比情況

      (1) 有效氣成分對(duì)比

      在B#氣化爐負(fù)荷提升前后,合成氣有效氣成分一直保持在85%(體積分?jǐn)?shù))左右,說(shuō)明B#氣化爐拱頂加高改造完成后,在煤種和煤漿濃度保持穩(wěn)定的前提下,氣化反應(yīng)的冷煤氣效率未受到影響。

      (2) 渣中可燃物對(duì)比

      B#氣化爐爐渣中可燃物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在提負(fù)荷前平均為15.6%,提負(fù)荷后平均為16.2%,無(wú)明顯變化,說(shuō)明B#氣化爐拱頂加高后對(duì)煤漿的霧化反應(yīng)沒(méi)有影響。

      (3) 渣口壓差對(duì)比

      B#氣化爐在改造前,其渣口壓差在0.020~0.026 MPa之間波動(dòng),改造后渣口壓差在0.021~0.024 MPa之間波動(dòng),改造前、后渣口壓差始終在一定范圍內(nèi)變化,氣化爐未發(fā)生渣口堵塞等異常情況。相較于C#氣化爐,B#氣化爐在燃燒室長(zhǎng)出 1 m 距離及激冷室尺寸差異情況下,排渣及煤氣洗滌沒(méi)有明顯異常。

      (4) 氣化爐拱頂溫度對(duì)比

      B#氣化爐拱頂加高后,氣化爐拱頂溫度在改造前平均為229.8 ℃,改造后平均溫度為215.4 ℃,降低了14.4 ℃,效果比較明顯。這說(shuō)明氣化爐拱頂加高后,拱頂與燒嘴中心線的垂直距離增大,遠(yuǎn)離了燃燒室內(nèi)的高溫反應(yīng)區(qū),減輕了燒嘴出口的撞擊流股對(duì)拱頂耐火磚的沖刷,拱頂處耐火磚運(yùn)行環(huán)境得到較大的改善。

      (5) 預(yù)制塊的燒蝕情況

      觀察B#氣化爐運(yùn)行1個(gè)月后拱頂預(yù)制件,其圓臺(tái)原來(lái)高320 mm,現(xiàn)高300 mm,按此蝕損速率,預(yù)制件及B磚處可運(yùn)行10個(gè)月。

      (6) 產(chǎn)量對(duì)比

      選取雙爐為A/B運(yùn)行狀態(tài)(且A爐負(fù)荷和現(xiàn)在一致)下數(shù)據(jù)。氣化所產(chǎn)煤氣一部分用于生產(chǎn)甲醇,另一部分向變壓吸附裝置送氣。由于甲醇系統(tǒng)負(fù)荷一直為滿負(fù)荷,所以多產(chǎn)的煤氣量可從變壓吸附氣量上體現(xiàn)。通過(guò)對(duì)比加負(fù)荷前、后變壓吸附氣量的變化可以看出,煤氣量平均每班增加45 000 m3(標(biāo)態(tài)),每小時(shí)增加5 600 m3(標(biāo)態(tài)),B#氣化爐運(yùn)行300 d可產(chǎn)甲醇13.9 kt。

      (7) 比氧耗和比煤耗對(duì)比

      B#氣化爐在改造后,比氧耗和比煤耗均有所降低,進(jìn)一步驗(yàn)證了改造不僅產(chǎn)量有所提高,同時(shí)消耗相對(duì)降低,只有穩(wěn)定、高效、長(zhǎng)周期,才能確保消耗維持在一個(gè)相對(duì)較低水平。

      (8) 系統(tǒng)水質(zhì)的變化

      系統(tǒng)負(fù)荷提升后,灰水中除鈣離子有不同程度的增加外,其他指標(biāo)比較穩(wěn)定。鈣離子濃度的增加主要是因?yàn)橄到y(tǒng)負(fù)荷增加后,鈣離子含量被進(jìn)一步濃縮?,F(xiàn)采用加大分散劑的加入量,增加向系統(tǒng)補(bǔ)入的脫鹽水量以及加大外排廢水的流量等方法,使系統(tǒng)內(nèi)鈣離子保持在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的濃度。

      4 主要問(wèn)題及原因分析

      B#氣化爐自改造開(kāi)車(chē)以來(lái),系統(tǒng)運(yùn)行正常,單純從燒嘴室中心線至拱頂?shù)某叽缈?,B#氣化爐與C#氣化爐相同,但由于B#氣化爐屬于早期的工業(yè)示范裝置,該爐型在燃燒室及激冷室尺寸方面同西廠區(qū)C#氣化爐及以后兄弟單位再使用的爐型都有差異,所以B#氣化爐負(fù)荷從單燒嘴投氧量6 600 m3/h(標(biāo)態(tài))繼續(xù)提高,能否達(dá)到或超過(guò)C#氣化爐負(fù)荷,需要一段時(shí)間的觀察。

      5 效益分析

      (1) 節(jié)省耐火磚更換費(fèi)用。氣化爐提負(fù)荷前,耐火磚每8個(gè)月更換1次,提產(chǎn)后每5個(gè)月左右更換1次,每次更換拱頂磚的費(fèi)用約70萬(wàn)元(其中材料費(fèi)60萬(wàn)元、工程費(fèi)10萬(wàn)元),2年間共需要更換3次,共計(jì)節(jié)約費(fèi)用210萬(wàn)元。

      氣化爐改造后,耐火磚在提產(chǎn)的情況下,可以使用12個(gè)月,2年間共需更換2次,費(fèi)用140萬(wàn)元。因此,改造氣化爐后,每年僅節(jié)省耐火磚更換費(fèi)用約35萬(wàn)元。

      (2) 年度減少換磚次數(shù)1次,減少1次維修,降低維修費(fèi)用約21萬(wàn)元。

      (3) 提高單爐產(chǎn)氣量。氣化爐改造后,每年可增加氣體產(chǎn)量34 272 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),可增產(chǎn)甲醇13.9 kt,增加銷(xiāo)售收入(不含稅)2 235萬(wàn)元。

      綜上所述,項(xiàng)目改造后可降低生產(chǎn)成本:210/2+35+21=161萬(wàn)元,增加銷(xiāo)售收入2 235萬(wàn)元。

      6 結(jié)語(yǔ)

      魯南化工B#氣化爐拱頂加高改造項(xiàng)目,證明對(duì)水煤漿氣化爐原有設(shè)備進(jìn)行改造以達(dá)到長(zhǎng)周期運(yùn)行是可行的,這種改造有效地提高了氣化裝置的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,開(kāi)辟了水煤漿氣化工藝的深挖潛能的新途徑。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 曹忠信.水煤漿加壓氣化爐耐火襯里延長(zhǎng)使用壽命探討[J].化工設(shè)計(jì)通訊,2011,37(1):22- 25.

      [2] 李福文,孫化祥,豐中田.多噴嘴對(duì)置式水煤漿氣化技術(shù)應(yīng)用總結(jié)[J].化肥工業(yè),2012,39(6):35- 37.

      [3] 馬飛躍.水煤漿耐火磚氣化爐改造的可行性分析[J].化肥工業(yè),2012,39(4):29- 32.

      [4] 張希海,徐延梅.水煤漿氣化爐托磚板損壞原因分析及技改方案[J].化肥設(shè)計(jì),2012,50(4):49- 50.

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