鄭州燃氣發(fā)電有限公司 趙剛
鄭州燃氣發(fā)電有限公司#1機組于2007年1月4日通過168小時試運行,2007年9月1日正式投入商業(yè)化運行,累計運行已超過9年。期間歷經(jīng)了10次燃燒室檢查,并于2011年7月份進行了首次B級檢修,對燃機熱通道部件進行了檢查與更換。
至2016年9月份,燃機當量運行小時數(shù)預計達到50000EOH,需對燃氣輪機進行大修,更換燃機熱通道部件。本次大修是國內(nèi)同類型燃氣機組的首次大修。
根據(jù)《發(fā)電企業(yè)設備檢修導則》、《中國電力投資集團公司發(fā)電設備檢修管理制度》要求及公司2016年年度檢修計劃安排, #1機組A級檢修時間為2016年9月22日~11月29日,總工期為69天。實際檢修時間為2016年9月30日~12月10日,實際工期為71天。
2015年元月份開始與德國西門子密切溝通,西門子不間斷派專業(yè)人員與我公司溝通大修準備工作。共發(fā)起30多次協(xié)調(diào)會議,涵蓋了:首次實施國內(nèi)西門子F級燃機轉子解體檢修和垂直拆卸及安裝;細化工期、項目確定、備品備件、工具及人員安排、專業(yè)技術培訓、檢修策劃書、檢修文件包的編制等專項會議,同時兼顧外委項目、技術監(jiān)督項目、重大非標項目,停機前進行修前性能試驗。
最高負荷時氮氧化物排放值約50毫克/立方米,高于國標要求的50毫克/立方米的標準。
燃機24支燃燒器固定支架存在固定不牢固振動情況,導致點火電極和陶瓷套管多次運行中斷裂。
#1燃機#1軸瓦內(nèi)油擋自機組2007年投運時,就存在運行中漏油結焦情況,內(nèi)油擋結焦后造成油擋下部疏油孔干結堵死,往復惡性循環(huán),最終使轉子與油擋內(nèi)部形成焦塊碰磨,導致轉子運行中振動較大,機組在啟動時瓦振值達到了10mm/s,接近機組跳閘規(guī)定值,嚴重影響機組安全運行。
#1軸瓦在燃機點火啟動時振動(瓦振)較大。
大修項目的制定以西門子為主,我公司燃機專業(yè)根據(jù)設備維護狀態(tài)進行增益。
一是根據(jù)西門子提供的燃機檢修項目來設置標準項目。
二是結合燃機重大技改項目、非標項目制定詳細的項目計劃。
三是根據(jù)修前診斷結果檢修中需要消除的設備存在的缺陷、隱患來增減項目。
為徹底消除設備隱患,提升機組性能,通過修前診斷深入分析機組設備狀況,確定檢修標準項目94個、非標項目32個、技改項目16個、技術監(jiān)督項目21個、其它項目22項。
重大技改項目有:新型CAR燃燒室改造、壓氣機涂層改造、燃燒動態(tài)自動調(diào)整改造ASMC、燃燒器低NOx排放改造、壓氣機進口可轉導葉升級等16項改造項目,實施后大幅提升了機組性能,經(jīng)濟運行水平顯著提升。
大修項目分類、細化。大修項目一般分為標準項目、非標項目、重大非標項目、技術改造項目、技術監(jiān)督項目等,將大修所有工作列入項目計劃不能出現(xiàn)漏項,而且項目計劃必須完整,包括項目名稱、數(shù)量、工時、需要的備件數(shù)量、是否三級驗收、負責人等都要列入計劃,使各級檢修人員一目了然。
大修備件分為西門子LTP合同范圍內(nèi)備件和我公司自行購買兩大類。檢修項目確定后,西門子長維合同內(nèi)部分由西門子準備,合同外的根據(jù)項目內(nèi)的具體檢修設備狀況,我公司確定需要的備品提前3個月以上時間采購,以免因為備件到貨延遲而耽誤工期。
根據(jù)制定的檢修項目確定如何保證保質保量完成的監(jiān)督計劃。通過招標確立監(jiān)理隊伍,將檢修質量管理、技術監(jiān)督、25項重點要求融入整個檢修過程。
燃機大修工期進度以西門子的編制為主,由西門子給出具體的檢修項目工期、進度,鍋爐、汽輪機、電氣、熱工專業(yè)根據(jù)燃機的檢修工期進度進行安排,避免與燃機起吊項目沖突,引起行車使用問題。根據(jù)燃機檢修主網(wǎng)絡圖制定出其他專業(yè)進度網(wǎng)絡圖,在最后階段安排冷態(tài)、熱態(tài)、整套啟動試驗時間。
首先編制燃機檢修總體策劃書將專業(yè)策劃章節(jié)細化,將概述、標準項目、非標項目、重大非標項目、技改項目、轉子解體、葉片檢修、冷熱態(tài)調(diào)整、整體啟動、重大試驗分章節(jié)編制,責任細化到人。
由于轉子解體、燃燒室檢修需要在場外進行,因此做好場內(nèi)外技術人員的分工格外重要。西門子為了保證工期整個檢修工作分為兩班制(白班、夜班)。
工作開始前必須辦理工作票,做好安全技術措施方可開工。每個公司大修開始前都有約定成熟的開票方式,有的采用整個專業(yè)開一張大票,有的采用按照設備所屬系統(tǒng)開票,我公司根據(jù)項目來開票,西門子專家和本地參加檢修人員根據(jù)非標項目、重大非標、技改項目單獨開具工作票,試運工作票分系統(tǒng)開具、冷熱態(tài)調(diào)試單獨一張、燃機燃燒調(diào)整和性能試驗單獨開具。
對燃機轉子解體檢修,第一至第15級壓氣機動、靜葉片進行噴涂新的涂層,并對壓氣機第六級動葉片全部進行更換新件;
燃機透平第一、第二、第三級、第四級動葉更換,第一、第二、第三級靜葉更換工作;
燃燒室全部進行新型陶瓷隔熱瓦更換工作,是隔熱瓦加厚,并在隔熱瓦的卡箍處增加冷卻風孔,使陶瓷隔熱瓦的卡箍冷卻更加良好,以適應第二個大修期內(nèi)燃燒室小修周期8300EOH的要求(第一個大修期燃燒室小修周期4000EOH)。
一是燃燒系統(tǒng)改造及燃機24支燃燒器固定支架加固更換。通過加固點火電極和陶瓷套管,配備新型燃燒器支架,優(yōu)化支撐方式。另外,還對燃燒室區(qū)域內(nèi)外缸進行機加工,增加并改善冷卻氣體通道,對燃燒室內(nèi)缸減小冷卻孔直徑,使用于燃燒室的冷卻氣流量較小,從而增加參與燃燒的空氣量相對增加,重新分布冷卻氣流,對燃燒室輪緣和法蘭改造。
二是壓氣機隔板封槽道及靜葉持環(huán)改造。
通過對壓氣機部分隔板風槽和靜葉持環(huán)根部固定環(huán)進行改造,減少其振動,延長壓氣機各部件的壽命,使壓氣機1-5級封隔板槽裝配間隙減小,減小壓氣機10-15級隔板封槽裝配間隙;加固壓氣機7-9級靜葉持環(huán)根部固定環(huán)等措施,減小壓氣機的封嚴隔板槽的裝配間隙,從而防止振動;降低壓氣機靜葉持環(huán)在運行中的的軸向壓力,延長壓氣機設備的使用壽命。
三是對壓機機IGV調(diào)節(jié)部件改造。
通過更換新型的壓氣機進氣導葉(IGV)調(diào)節(jié)加強導軌和推力軸承,并增加一套熱控IGV傳感器測量裝置,使壓機機IGV信號來源取樣變?yōu)槿《壿?,提高IGV控制的準確性和可靠性,使得壓氣機IGV調(diào)節(jié)機構各部套進行優(yōu)化,使壓氣機進氣導葉在運行中能夠精確調(diào)整,增加設備部件使用壽命,防止壓氣機安全事件的發(fā)生。
另外,新型的IGV調(diào)節(jié)裝置從結構方面進行了加強,從材料方面使用了最新的研究材料,因而在耐磨、強度上都得到了很大改善,保證了壓氣機長久可靠并安全的運行。
四是壓機機端支持軸承改造。
通過對軸承烏金面的厚度減薄,和增加下瓦鎢金面的寬度,使新的軸承下瓦軸向寬度比原來的增加了20mm,并且對軸承內(nèi)殼上半部分也進行改進,增加了油楔槽,使?jié)櫥托纬梢粋€冷卻通道進行一定程度的冷卻,降低了壓氣機支持軸承回油溫度,機組啟動后驗證,該軸瓦回油溫度降低約10℃。
燃機動平衡工作先后共進行了10天6次配重工作,分別在壓氣機透平入口、壓氣機透平第10級、燃機透平第4級透平動葉后以及壓氣機短軸處進行了配重工作。此次配重重量較多,但最終配重后,壓氣機軸承的軸振值在機組啟動時最大仍達130μm,計劃繼續(xù)進行動平衡配重工作。
大修中對壓氣機和透平側全部動、靜葉根部均進行了磁粉和著色探傷檢查,透平側未發(fā)現(xiàn)問題,壓氣機測發(fā)現(xiàn)第四級、第六級葉根槽部位有較小的裂紋存在,西門子通過對葉根槽裂紋進行打磨,消除了缺陷。
對#1軸瓦進行解體檢查發(fā)現(xiàn)下面2塊軸瓦磨損嚴重,需要更換新的瓦塊,由于我公司正好儲備有軸瓦備件,直接進行了更換工作。經(jīng)濟組啟動后,軸瓦運行效果良好。
此次大修中,燃機透平側由于多個部件因運行中振動磨損嚴重,無法通過檢修進行修復,通過與西門子簽訂變更訂單更換了新的部件。
#1燃機HUB輪轂”L”環(huán)更換:發(fā)現(xiàn)燃氣輪機燃燒室輪轂配合的“L”型環(huán)出現(xiàn)振動磨損損壞,無法繼續(xù)使用,購買新的燃燒室輪轂“L”型環(huán)進行替換,確保了輪轂根部密封嚴。
#1燃機透平阻環(huán)磨損更換:在#1燃機A修對轉子解體過程中,發(fā)現(xiàn)透平端第四級和壓氣機端第八級、第十級共3個阻尼環(huán)和透平端第一級根部的配合部件出現(xiàn)磨損情況,配合公差超過標準要求,無法繼續(xù)使用。更換了以上部位阻尼環(huán),按照現(xiàn)場測量的尺寸值進行配套加工,確保了燃機轉子運行安全。
#1燃機燃燒室輪轂磨損補焊車修加工:發(fā)現(xiàn)燃氣輪機燃燒室輪轂出口邊緣出現(xiàn)磨損,使與L形環(huán)配合密封損壞,如果不進行補焊、車修,無法形成良好密封,造成更嚴重的損壞,使配套的密封環(huán)也損壞。將燃燒室輪轂磨損部位進行補焊,然后就地車修處理,達到要求的尺寸配合公差按要求,確保了燃燒室安全運行。
損探傷發(fā)現(xiàn)8個燃機一級靜葉進氣濾網(wǎng)出現(xiàn)有裂紋情況,無法繼續(xù)使用。全部更換確保一級靜葉進氣的潔凈度,避免了堵塞冷卻氣孔,防止免燃機熱部件過熱情況發(fā)生。
如燃機轉子阻尼環(huán)磨損尺寸超標更換,燃燒室輪轂“L”型環(huán)和燃燒室外殼“L”型環(huán)磨損嚴重更換,透平側第三級、第四級靜葉葉頂環(huán)因振動磨損嚴重更換新件,還有7個壓氣機靜葉片由于與葉根固定槽磨損嚴重超標進行了根換工作。以上重要備件的更換,確保了第二個大修期內(nèi)燃機安全穩(wěn)定運行。
根據(jù)檢修進度,壓氣機靜葉等轉子下部分完成檢修后及時回裝。轉子解體檢修完成后立即運回廠內(nèi)安裝,轉子吊裝完成后進行外缸扣缸工作,然后開始分系統(tǒng)調(diào)試。
每個系統(tǒng)具備試運條件后,由發(fā)電部通知儀控、機務、電氣等專業(yè)現(xiàn)場聯(lián)合檢查無缺項后方可開始試運行。
分部試運包含各個子系統(tǒng),如轉動系統(tǒng)、盤車系統(tǒng)、液壓油系統(tǒng)、潤滑油系統(tǒng)、燃機天然氣系統(tǒng)、燃料閥系統(tǒng)、燃機點火系統(tǒng)、放喘放氣系統(tǒng)、電加熱系統(tǒng)等等,分系統(tǒng)試運順控完畢后開始整套啟動試驗。
燃機點火啟動后開始燃燒調(diào)整。大修后的燃機必須燃燒調(diào)整方能達到出力最佳狀態(tài),經(jīng)過燃燒調(diào)整修后機組額定出力達到405MW,比大修前出力比高35MW,各項運行安全技術指標達到或超過預期目標。
為了檢驗燃機、汽輪機、余熱鍋爐等重大設備大修的效果,必須進行修后性能試驗,修后性能試驗是為了計算出在燃機大修后燃機、汽輪機、余熱鍋爐主設備性能、熱耗等指標。燃機聯(lián)合循環(huán)的毛出力、熱耗等性能參數(shù),修正到保證條件;燃機單循環(huán)方式下計算機組聯(lián)合循環(huán)的熱力性能。
儀控專業(yè)主要負責加裝試驗所需表計,DCS系統(tǒng)數(shù)據(jù)收集、SIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)收集,保證天然氣壓力天然氣溫度、天然氣流量、高壓給水流量、汽包水位、主汽溫度、主汽流量等主要儀表準確可靠。
參考文獻:
[1]《西門子V94.3A型燃機安裝調(diào)試手冊》
[2]《西門子燃機維護手冊》