天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 陳孫山
火電廠引風(fēng)機(jī)高壓變頻器是重要設(shè)備,當(dāng)高壓變頻器發(fā)生故障停止運(yùn)行時(shí),如不能立即將電動(dòng)機(jī)切換至工頻,很可能會(huì)導(dǎo)致機(jī)組停機(jī),嚴(yán)重影響機(jī)組運(yùn)行安全。某火電廠高壓變頻器由于欠缺自身故障的自檢功能,在故障時(shí)無(wú)法啟動(dòng)切換,曾發(fā)生機(jī)組停機(jī)及RB動(dòng)作事故。如何解決高壓變頻器故障自檢功能缺失的情況下的實(shí)現(xiàn)變頻工頻的可靠切換,保證機(jī)組安全可靠運(yùn)行,是一個(gè)很現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題。
本文針對(duì)以上問(wèn)題進(jìn)行分析,提出了改進(jìn)方法并在實(shí)際中成功應(yīng)用,取得了較好的效果,為以后此類型缺陷分析處理提供一些參考經(jīng)驗(yàn)。
某火力發(fā)電廠的300MW機(jī)組引風(fēng)機(jī)高壓變頻器一次回路圖如圖1。
圖1 高壓變頻器一次回路圖
圖1中QF為變頻器電源開(kāi)關(guān),QS1為變頻器輸入刀閘、QS2為變頻器輸出刀閘,KM1為變頻器輸出接觸器,QF1為變頻器輸入開(kāi)關(guān)、QF2為工頻開(kāi)關(guān);高壓變頻器配置的PLC為西門子產(chǎn)品(SIEMENS S7-200),主板為變頻器廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品,變頻與工頻的切換功能都由變頻器PLC來(lái)實(shí)現(xiàn)。當(dāng)DCS系統(tǒng)或變頻器自身發(fā)變頻切工頻命令,或變頻器重故障時(shí),先自動(dòng)斷開(kāi)QF1和KM1,延時(shí)4S再合上QF2,電機(jī)由變頻轉(zhuǎn)為工頻運(yùn)行。
變頻器在運(yùn)行狀態(tài)下,只有變頻器出現(xiàn)重故障或者手動(dòng)執(zhí)行變切工指令時(shí)才能實(shí)現(xiàn)變頻器變切工。一旦變頻器出現(xiàn)PLC故障,此時(shí)PLC無(wú)法自檢后判斷執(zhí)行相關(guān)指令,或者出現(xiàn)主板間歇性的軟故障,此時(shí)主板已關(guān)閉變頻器輸出,而PLC并未真正接收到主板重故障信號(hào),這兩種情況都無(wú)法實(shí)現(xiàn)變頻切工頻運(yùn)行。
DCS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)變頻器切換,由運(yùn)行人員根據(jù)風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況,將調(diào)節(jié)方式投入自動(dòng)后,DCS順控向變頻器PLC發(fā)出變切工指令,由PLC實(shí)現(xiàn)變頻切工頻,DCS系統(tǒng)本身不具備切換功能。當(dāng)DCS系統(tǒng)無(wú)法收到變頻運(yùn)行信號(hào)和工頻運(yùn)行信號(hào)時(shí),延時(shí)10S自動(dòng)跳開(kāi)電源開(kāi)關(guān)QF,風(fēng)機(jī)停運(yùn)。
2016年8月2日某機(jī)組帶負(fù)荷200MW運(yùn)行,兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行,運(yùn)行頻率29Hz,19時(shí)20分41秒(GPS時(shí)間,以下類同)爐膛負(fù)壓低鍋爐MFT動(dòng)作,機(jī)組跳閘。
調(diào)取機(jī)組SOE記錄:
19時(shí)19分59秒,引風(fēng)機(jī)電流從36.8A瞬間下降至0 A;
19時(shí)20分01秒,引風(fēng)機(jī)變頻電流從88.6A瞬間下降至0 A,爐膛壓力增加至552.6Pa;
19時(shí)20 分41 秒,引風(fēng)機(jī)變頻器重故障信號(hào)發(fā)出,變頻器停止。
對(duì)變頻器進(jìn)行檢查,測(cè)量主板電源輸出電壓為2.06V(額定輸出為5V),判斷電源模塊損壞。
此電源模塊故障,主板判斷為瞬時(shí)停電故障,進(jìn)入了瞬停狀態(tài)(當(dāng)電源電壓擾動(dòng)降低后在規(guī)定時(shí)間范圍內(nèi)自動(dòng)恢復(fù)正常時(shí),變頻器也隨之自動(dòng)再啟動(dòng),確保系統(tǒng)穩(wěn)定,即變頻器具備高壓失電短時(shí)跟蹤再啟動(dòng)功能。在這規(guī)定時(shí)間范圍內(nèi),變頻器所處的運(yùn)行狀態(tài)即為瞬停狀態(tài)),變頻器輸出關(guān)閉,運(yùn)行狀態(tài)保持。由于故障時(shí)引風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行信號(hào)存在,因此DCS未能實(shí)現(xiàn)引風(fēng)機(jī)由變頻切至工頻運(yùn)行;此時(shí)另一臺(tái)引風(fēng)機(jī)為了維持爐膛負(fù)壓,頻率逐漸增大,靜葉擋板及變頻器的特性不能滿足此異常工況下的調(diào)節(jié)要求,造成爐膛負(fù)壓低鍋爐主保護(hù)動(dòng)作。
此次事件的直接原因?yàn)樽冾l器主板電源模塊故障,導(dǎo)致變頻器“重故障信號(hào)”未及時(shí)發(fā)出,造成變頻器停止輸出到變頻切工頻運(yùn)行間隔時(shí)間太長(zhǎng),從而引發(fā)引風(fēng)機(jī)靜葉異常調(diào)節(jié),爐膛負(fù)壓低鍋爐MFT動(dòng)作,機(jī)組跳閘。
更換變頻器主板,并將主板程序輸入后,機(jī)組再次啟動(dòng)工作正常,順利并網(wǎng)運(yùn)行。
2016年3月21日某一次風(fēng)機(jī)變頻器因PLC故障引起機(jī)組RB動(dòng)作,跳一列風(fēng)機(jī)。
檢查變頻器,發(fā)現(xiàn)PLC裝置故障燈亮, QF1和KM1都已跳開(kāi),但QF2未合閘,在液晶顯示屏上無(wú)故障和操作記錄,在DCS系統(tǒng)中調(diào)取變頻器各信號(hào)記錄,DCS系統(tǒng)未收到變頻運(yùn)行信號(hào)和工頻運(yùn)行信號(hào),檢查變頻器外部無(wú)任何故障,判斷為PLC故障死機(jī)導(dǎo)致;PLC處于死機(jī)狀態(tài)下自動(dòng)將全部輸出接點(diǎn)歸零。由于設(shè)計(jì)PLC輸出跳QF1、KM1接點(diǎn)均為常閉接點(diǎn),故PLC死機(jī)后內(nèi)部輸出全部恢復(fù)至初始狀態(tài),自動(dòng)將QF1、KM1跳開(kāi);同時(shí)PLC死機(jī)后不能執(zhí)行正常的變頻切工頻邏輯,而PLC合QF2接點(diǎn)為常開(kāi)接點(diǎn),故QF2未合閘,從而引起一次風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行信號(hào)和工頻運(yùn)行信號(hào)全部為0,DCS系統(tǒng)判斷后延時(shí),自動(dòng)跳開(kāi)風(fēng)機(jī)電源開(kāi)關(guān)QF,引發(fā)機(jī)組RB動(dòng)作,跳開(kāi)對(duì)應(yīng)的引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī),機(jī)組降負(fù)荷運(yùn)行。
更換PLC插件,并將PLC程序和邏輯重新輸入后,試驗(yàn)正確,風(fēng)機(jī)變頻器投入運(yùn)行。
由以上兩次事故暴露出火電廠高壓變頻器系統(tǒng)存在的問(wèn)題:
(1)當(dāng)變頻器主板異?;蜷g歇性軟故障時(shí),外部給主板提供的各個(gè)開(kāi)入量無(wú)法反饋至主板,主板亦無(wú)法與PLC之間建立良好的通訊,因此無(wú)法及時(shí)向PLC發(fā)出重故障信號(hào)。
(2)當(dāng)變頻器PLC故障時(shí),自動(dòng)將變頻器退出,無(wú)法執(zhí)行內(nèi)部邏輯功能切換至工頻運(yùn)行,也無(wú)法自檢并發(fā)出故障信號(hào),且無(wú)任何其它手段對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控。
這兩個(gè)問(wèn)題均會(huì)對(duì)機(jī)組安全造成重大影響,必須設(shè)法解決。
針對(duì)以上事故,解決問(wèn)題的關(guān)鍵在于當(dāng)發(fā)生類似變頻器主板異?;騊LC故障時(shí),應(yīng)立即向PLC或DCS系統(tǒng)發(fā)出故障信號(hào),啟動(dòng)變頻切換工頻功能。
由于變頻器自身不具有這樣的功能,因此,我們采取以下兩種方案。
DCS系統(tǒng)由運(yùn)行人員根據(jù)風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況,投入自動(dòng)調(diào)節(jié)方式后,DCS順控向變頻器PLC發(fā)出變切工指令,DCS系統(tǒng)自身無(wú)法根據(jù)風(fēng)機(jī)實(shí)際故障情況來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)切換?,F(xiàn)對(duì)其進(jìn)行改進(jìn),增加DCS系統(tǒng)判斷高壓變頻器故障的邏輯,實(shí)現(xiàn)變頻切工頻功能。
新增DCS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)變頻切工頻邏輯說(shuō)明如下:
3.1.1考慮風(fēng)機(jī)變頻器在手動(dòng)操作時(shí)的不穩(wěn)定性,增加風(fēng)機(jī)變頻器自動(dòng)投入和風(fēng)機(jī)后煙氣擋板全開(kāi)兩個(gè)條件同時(shí)滿足,經(jīng)30s延時(shí),作為“DCS變頻器調(diào)節(jié)投自動(dòng)”判據(jù)。
3.1.2變頻器工頻切變頻過(guò)程中出現(xiàn)故障時(shí),不應(yīng)繼續(xù)切換;因此,將變頻器PLC發(fā)出的“工切變”指令和“充電中”信號(hào)一起作為DCS邏輯“ 切換中”信號(hào),閉鎖DCS系統(tǒng)變頻切工頻,當(dāng)收到“變頻運(yùn)行”信號(hào)后,經(jīng)延時(shí),“切換中”信號(hào)返回。
3.1.3由于變頻器主板故障時(shí),變頻器實(shí)際輸出為0,高壓開(kāi)關(guān)電流也會(huì)變?yōu)?,因此,增加“DCS檢測(cè)高壓開(kāi)關(guān)電流異?!迸袛啵?KV高壓電源開(kāi)關(guān)工頻電流小于5%電動(dòng)機(jī)額定電流(可根據(jù)設(shè)備運(yùn)行工況設(shè)置)時(shí)判斷為電流異常,允許變頻切工頻。
3.1.4根據(jù)規(guī)范要求,變頻器必須具備“高壓失電短時(shí)跟蹤再啟動(dòng)”功能,考慮到“高壓掉電”信號(hào)需經(jīng)處理后,提供給變頻器主板,因此由變頻器廠家修改主板程序,由主板根據(jù)采集的高壓電壓來(lái)判別,給DCS系統(tǒng)送出“高壓掉電”信號(hào)。
3.1.5因高壓變頻器無(wú)法提供6KV電源開(kāi)關(guān)電流,現(xiàn)場(chǎng)在6KV電源開(kāi)關(guān)柜內(nèi)新增電流變送器,利用4-20mA工頻電流信號(hào)送入DCS系統(tǒng),作為“DCS檢測(cè)高壓開(kāi)關(guān)電流異?!边壿嬇袚?jù)。
3.1.6“DCS檢測(cè)高壓開(kāi)關(guān)電流異?!薄⑼瑫r(shí)無(wú)“高壓掉電”(有瞬停信號(hào)時(shí)閉鎖電流異常啟動(dòng)變切工、并且瞬停信號(hào)超過(guò)6S時(shí)允許電流異常啟動(dòng)變切工)、無(wú)“工切變”(變頻器PLC發(fā)出的信號(hào))、有“DCS變頻器調(diào)節(jié)投自動(dòng)”信號(hào),延時(shí)2秒鐘后啟動(dòng)變切工。
3.1.7因新增機(jī)組DCS實(shí)現(xiàn)變頻器變頻切工頻邏輯,因此,為避免重復(fù)功能,變頻器PLC邏輯中取消DCS變頻切工頻邏輯。
3.1.8新敷設(shè)電纜,由熱控出口繼電器柜至變頻器控制柜、QF1開(kāi)關(guān)柜、KM1開(kāi)關(guān)柜、QF2開(kāi)關(guān)柜,用于新增上送的變頻器輸出的“高壓掉電”信號(hào)、QF1、KM1分閘指令和QF2開(kāi)關(guān)合閘指令。
變頻器PLC處于死機(jī)狀態(tài)下自動(dòng)將全部輸出接點(diǎn)歸零,故PLC死機(jī)后自動(dòng)將QF1、KM1跳開(kāi),但無(wú)法合QF2;為了防止高壓變頻器PLC失電或故障時(shí)造成設(shè)備停運(yùn),在控制回路中增加PLC自檢功能,若PLC失電或自檢異常,故障信號(hào)通過(guò)中間繼電器接點(diǎn)送至DCS系統(tǒng),并經(jīng)延時(shí)啟動(dòng)出口繼電器合旁路開(kāi)關(guān)QF2,保證設(shè)備切至工頻運(yùn)行。變頻器PLC邏輯框圖如圖2。
圖2 PLC失電或自檢異常邏輯框圖
邏輯框圖中SM0.0為PLC裝置判斷電源檢測(cè)或自檢,Q2.4為變頻器PLC失電或自檢異常輸出繼電器,在變頻器PLC失電或自檢異常時(shí)接點(diǎn)閉合,外部電氣接線回路圖如圖3。
圖3 PLC失電或自檢異常外部電氣接線回路圖
為了驗(yàn)證以上兩種改進(jìn)方法的正確性,利用機(jī)組啟動(dòng)前鍋爐點(diǎn)火時(shí),連帶風(fēng)機(jī)一起進(jìn)行測(cè)試。用一次風(fēng)機(jī)做試驗(yàn),一次風(fēng)機(jī)所需輔助設(shè)備都正常啟動(dòng),測(cè)試方法如下:
(1)由當(dāng)值運(yùn)行人員操作,將一次風(fēng)機(jī)變頻器自動(dòng)投入和風(fēng)機(jī)后煙氣擋板全開(kāi),DCS變頻器調(diào)節(jié)投自動(dòng),一次風(fēng)機(jī)變頻器變頻啟動(dòng)運(yùn)行至35Hz,挑開(kāi)主板數(shù)字量輸入端口的供電電源24V線,此時(shí)主板處于故障狀態(tài),無(wú)法接收到外部任何開(kāi)入信號(hào),此時(shí)主板停止工作,此時(shí)變頻器無(wú)重故障信號(hào),變頻器PLC無(wú)法進(jìn)入重故障邏輯判斷程序,主板亦無(wú)法給功率單元發(fā)出調(diào)節(jié)指令,變頻器輸出關(guān)閉,此時(shí)一次風(fēng)機(jī)電源開(kāi)關(guān)電流都是急速下降,在0.5S左右降至電流低設(shè)定值(5%額定電流),滿足DCS判斷變頻器故障切工頻邏輯條件,由DCS系統(tǒng)經(jīng)延時(shí)將變頻器輸入開(kāi)關(guān)QF1和輸出接觸器KM1跳開(kāi),再經(jīng)4S延時(shí)合上工頻開(kāi)關(guān)QF2,切換至工頻運(yùn)行,變頻器PLC本身無(wú)任何故障動(dòng)作信息,一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行正常,爐膛內(nèi)風(fēng)壓調(diào)節(jié)正常。
(2)由當(dāng)值運(yùn)行人員操作,一次風(fēng)機(jī)變頻器變頻啟動(dòng)運(yùn)行至35Hz,由檢修人員通過(guò)筆記本與PLC連接,人為模擬PLC內(nèi)部程序紊亂,PLC報(bào)自檢異常,此時(shí)變頻器瞬時(shí)將變頻器輸入開(kāi)關(guān)QF1和輸出接觸器KM1跳開(kāi),經(jīng)4S延時(shí)合上工頻開(kāi)關(guān)QF2,切換至工頻運(yùn)行,各個(gè)繼電器動(dòng)作正確,一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行正常,爐膛內(nèi)風(fēng)壓調(diào)節(jié)正常。
本例中改進(jìn)方法經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)測(cè)試正確無(wú)誤,證明火電廠高壓變頻器故障自檢缺陷能通過(guò)一系列改進(jìn)方法得以解決處理,以確保機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
以上兩種改進(jìn)方法已全部應(yīng)用于某電廠同類型的高壓變頻器中,通過(guò)帶風(fēng)機(jī)和電機(jī)實(shí)際運(yùn)行工況,進(jìn)行試驗(yàn)測(cè)試和參數(shù)完善,確保改進(jìn)功能實(shí)現(xiàn)完好無(wú)缺。方法改進(jìn)后近兩年時(shí)間內(nèi),未發(fā)生一次因變頻器故障影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的事件,大大提高了風(fēng)機(jī)運(yùn)行的安全可靠性。
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