邊戰(zhàn)華
摘 要:活性炭是一種具有豐富孔隙結構和巨大比表面積的炭質(zhì)吸附材料,其廣泛應用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、交通、環(huán)境保護等領域,隨著社會發(fā)展和人民生活水平的不斷提高,尤其是近年來國家加強環(huán)境保護力度,國內(nèi)外市場對活性炭的需求量日益擴大,逐年增長。而壓塊活性炭作為煤基活性炭一種主要類型產(chǎn)品,其生產(chǎn)應用也在不斷擴展。壓塊機系統(tǒng)為壓塊活性炭生產(chǎn)核心裝備,其設備運行效率、安全性、產(chǎn)品得率、能耗等直接關系企業(yè)安全生產(chǎn)及經(jīng)濟效益?;诖?,本文主要對壓塊機系統(tǒng)的優(yōu)化改造方法進行了研究探討。
關鍵詞:煤基活性炭 壓塊機系統(tǒng) 改造方法
中圖分類號:TD424 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2018)11(c)-0102-02
壓塊活性炭生產(chǎn)工藝起源于國外,應用比較普遍,該工藝在國內(nèi)應用始于20世紀90年代后期,近幾年來隨著國內(nèi)外對壓塊炭產(chǎn)品需求量的不斷上升,國內(nèi)廠家紛紛上馬壓塊炭生產(chǎn)系統(tǒng),產(chǎn)業(yè)得到較快發(fā)展,其產(chǎn)品具有中孔較發(fā)達,非常適用于水廠凈化水(液相)處理。
壓塊活性炭生產(chǎn)過程主要有磨粉、成型、炭化、活化等工序。其中成型工序主要是對磨粉后的原料進行干法造粒,生產(chǎn)設備為壓塊機系統(tǒng)。由于技術、工藝制造等多方面原因,國內(nèi)廠家制造的壓塊機系統(tǒng)存在不能很好匹配強制喂料機,無法實現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定運行,易噴粉,達不到設計能力等諸多問題,因此根據(jù)生產(chǎn)需要對其進行系統(tǒng)優(yōu)化改造具有十分突出的現(xiàn)實意義。
1 壓塊活性炭生產(chǎn)工藝
該生產(chǎn)工藝流程為:具有一定的黏結性的一種或按一定比例配比的兩種煤加少量添加劑(一般加瀝青),磨成煤粉(要求80%以上通過300目)后,利用干法高壓成型設備(壓塊機)對混合均勻的粉料進行壓塊;破碎篩分后,合格粒度壓塊料經(jīng)炭化、活化過程得到活化料,再經(jīng)破碎篩分得到市場需要規(guī)格活性炭成品,篩下粉料通過磨粉制成粉狀活性炭副產(chǎn)品。工藝流程如圖1所示。
2 壓塊機系統(tǒng)存在問題
(1)料倉下料不暢,強制喂料機給料不足。
(2)壓塊炭系統(tǒng)不能連續(xù)穩(wěn)定運行。
(3)無排氣功能,煤粉出現(xiàn)架橋及外噴現(xiàn)象。
3 優(yōu)化改造方法
優(yōu)化改造方法1:改變喂料模式,滿足壓機需要。
由于原壓塊系統(tǒng)緩沖料倉體積小,且料倉下料不暢,造成強制喂料機中煤粉不能連續(xù)供給到壓塊機,壓塊機不能正常生產(chǎn)運行。
改造方法:將緩沖料倉去掉,直接用DN400鋼管代替。
按照DN400管進喂料機截面單位小時內(nèi)最大通過量為Q=πR2×V×3600(流速單位為m/s),在通過強制喂料機進口的流速V=gt、S=1/2gt2(S為從刮板到進口的距離為4m),經(jīng)計算得DN400料管最大流量為Qmax=40m3/h,煤粉的堆比重為0.43,換算成質(zhì)量單位為17.2t/h,而壓塊機的設計能力為7.5t/h,所以采用DN400鋼管供料完全能夠滿足壓塊機所需原量。改造后壓塊系統(tǒng)如圖2所示。
優(yōu)化改造方法2:增加自動跟蹤聯(lián)鎖程序,實現(xiàn)壓塊機工況連續(xù)穩(wěn)定運行。
原強制喂料機與壓塊機控制系統(tǒng)為各自控制,由操作人員手動設置參數(shù)生產(chǎn)運行。但手動調(diào)節(jié)強制喂料機頻率無法使壓塊機的工況達到穩(wěn)定,壓塊機的電流高低變化幅度大,壓塊機無法實現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定的運行。
改造方法:將強制喂料機與壓塊機進行聯(lián)鎖調(diào)試。
設定壓塊機運行電流高低限,強制喂料機的頻率根據(jù)壓塊機的電流進行變化,當電流超過上限時,強制喂料機降低給料頻率;當電流低于下限時,強制喂料機升高給料頻率。目前以0.1Hz/3s的速度設定,即壓塊機電流連續(xù)低于下限3s后,喂料機頻率升高0.1Hz,反之則降低0.1Hz,通過實際運行驗證,效果較好,實現(xiàn)了壓塊機連續(xù)穩(wěn)定運行。
優(yōu)化改造方法3:實現(xiàn)排氣功能,解決煤粉架橋及外噴現(xiàn)象。
原強制喂料機無排氣功能,在煤粉輸送進強制喂料機過程中,有部分氣體夾帶進來,因無法排除,時間一長,且負荷大時,極易形成煤粉架橋,影響壓塊機正常運行,嚴重時設備內(nèi)憋壓,造成煤粉外噴,污染作業(yè)環(huán)境并產(chǎn)生安全問題。
改造方法:在強制喂料機上部開口引直管至四樓輸煤刮板機內(nèi),如圖2所示。
通過在在強制喂料機上部開口引直管至四樓輸煤刮板內(nèi),將壓塊機在壓制煤粉過程中擠出的氣體及時、有效地排出壓塊機壓腔,同時氣體進入四樓輸煤刮板機內(nèi),由于輸煤刮板機為密閉結構,防止了煤粉架橋及氣體夾帶煤粉外噴現(xiàn)象。
4 結語
與國內(nèi)其他廠家“定量給料”生產(chǎn)模式相比,減少了一道匹配程序,解決了喂料問題,實現(xiàn)了壓塊系統(tǒng)“自動取料”,生產(chǎn)更容易進行控制。解決了喂料機與壓塊機的相對匹配,與更新前相比,壓塊機生產(chǎn)負荷調(diào)整范圍更廣。解決了壓塊機的恒定工況運行,提高了穩(wěn)定性,降低了勞動強度,同時消除了潛在的安全隱患,使壓塊系統(tǒng)運行更加可靠。
參考文獻
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