胡如周,陳祖強(qiáng)
(1.浙江省海港投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司,浙江 杭州 316021;2.浙江溫州發(fā)電有限公司,浙江 杭州 325000)
浙江南方沿海某電廠四期工程是按“上大壓小”方式建設(shè),裝機(jī)容量2×660 MW,同步實(shí)施脫硫、脫硝裝置。從地質(zhì)資料看,廠區(qū)土層的工程特性差,差異較大,具含水量高,強(qiáng)度低,高壓縮性等不良工程特性,主廠房及附屬建構(gòu)筑物須采用人工地基處理。由于本期主廠區(qū)座落于原一期廠址,存在原一期廠房基礎(chǔ)及樁基,而且分布密集,所以本期地基處理方案選擇除應(yīng)考慮承載力和沉降等因素外,對(duì)沉樁的可行性要求更加突出。
廠址區(qū)地層主要有第四系土層和侏羅系凝灰?guī)r。第四系土層主要分布于場(chǎng)地表部,侏羅系凝灰?guī)r主要分布于場(chǎng)地底部。廠址巖土層分述如下:
0層雜填土:主要由碎石組成,在整個(gè)場(chǎng)地均有分布。
1層粘土:很濕-濕,軟塑-可塑,層厚3.00~0.50 m。
2-1淤泥:青灰色,飽和,流塑,層厚11.10~16.20 m。
2-2淤泥:飽和,流塑,層厚17.10~6.50 m。
3-1層淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土:飽和,流塑,層厚30.35~0.80 m。
3-2層粉細(xì)砂:飽和,稍密,層厚8.10~0.40 m。
3-3層粉質(zhì)粘土:很濕,軟塑,接近于淤泥質(zhì)土,中塑性,層厚11.92~0.55 m。
4-1層粉土:飽和,稍密-中密,層厚17.30~0.40 m。
4-2層粉質(zhì)粘土:濕-很濕,可塑-軟塑,層厚7.30~0.30 m。
4-3層粉土:飽和,稍密-中密,層厚6.10~0.45 m。
5-1層礫(卵)石:中密-密實(shí),層厚17.52~0.10 m。
6-1層粉質(zhì)粘土:濕,可塑為主,局部軟塑,中塑性,層厚,11.20~0.50 m。
6-2層粉質(zhì)粘土:濕-稍濕,可塑-硬塑,以硬塑為主,中-輕塑性,層厚15.80~0.20 m。
7層礫(卵)石:中密-密實(shí),含有中砂、粗砂及少量泥質(zhì),層厚在2.10~14.10 m。
8-1層粉質(zhì)粘土,灰色,濕-稍濕,可塑,中塑性,層厚1.00~22.10 m。
8-2層粘土:濕,可塑,重塑性,層厚12.80~3.90 m。
8-3層粉質(zhì)粘土:濕,可塑,中塑性。最大厚度為12.8 m,該層層頂標(biāo)高-66.70~-76.48 m。
8-4層細(xì)砂:濕,中密,層頂標(biāo)高-79.88 m。
9層碎石:濕,中密-密實(shí),碎石成分以中等風(fēng)化凝灰?guī)r為主,層頂高程-66.26 m。
10-1層強(qiáng)風(fēng)化凝灰?guī)r:強(qiáng)風(fēng)化,主要礦物成分為長(zhǎng)石、石英晶屑及凝灰質(zhì),碎屑凝灰結(jié)構(gòu),層頂高程-66.66 m。
一期工程(2×125 MW)建設(shè)于20世紀(jì)80年代,主廠房柱下基礎(chǔ)和設(shè)備基礎(chǔ)分別采用450×450和400×400預(yù)制鋼筋混凝土方樁,樁最長(zhǎng)達(dá)53.4 m,采用打入式沉樁工藝。持力層:A排、汽機(jī)基座為4號(hào)土;BC框架為5-1或6-2層;煙囪、爐架為5-1層。一期工程樁基施工遇到了插樁、斷樁、樁基傾斜、補(bǔ)樁、截樁和斜樁等各種復(fù)雜問(wèn)題。一期工程經(jīng)過(guò)20多年安全運(yùn)行考驗(yàn),在當(dāng)時(shí)施工技術(shù)條件下是成功的。
二期擴(kuò)建工程(2×300 MW)與一期工程地質(zhì)情況基本接近,但局部變化較大,土層構(gòu)造也有差異。
二期主廠房柱下基礎(chǔ)采用500×500預(yù)制鋼筋混凝土方樁,荷載較小的設(shè)備基礎(chǔ)采用500×500中空300預(yù)制鋼筋混凝土空心方樁,采用打入式沉樁工藝。
二期樁基持力層:A排、汽機(jī)基座為4號(hào)土;BC框架為6-2層,與一期相比,增加進(jìn)入持力層深度;爐架為5-1或6-2層,煙囪為7層。
二期工程的樁基施工較一期有較大改善,無(wú)插樁現(xiàn)象,斷樁率也有較大減少。主廠房沉降大部分較均勻,但總沉降量仍較大,個(gè)別基礎(chǔ)沉降異常。
二期工程于2001年投產(chǎn),到2011年沉降觀測(cè)結(jié)果分析看,經(jīng)過(guò)幾年的連續(xù)觀測(cè),二期主廠房區(qū)沉降基本趨于穩(wěn)定,詳見(jiàn)表1。
表1 2011年二期主廠區(qū)建筑物沉降情況
三期工程(2×300 MW)主廠房結(jié)構(gòu)型式與二期相仿,但地質(zhì)情況變化較大,在總結(jié)一、二期工程樁基處理經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,三期工程主廠房樁基處理方案以φ600PHC預(yù)應(yīng)力管樁為主,煙囪部位采用φ1000鉆孔灌注樁,樁入土深度達(dá)到了六十多米。
三期持力層:A排、汽機(jī)基座為4號(hào)土;BCD框架、爐架為7層或8層;煙囪為7層。由于采用比較成熟的沉樁工藝,并引入信息化施工,對(duì)沉樁速率和流水進(jìn)行了有效控制,并加強(qiáng)了沉樁期間的土層位移觀測(cè),樁基施工比較順利,無(wú)插樁現(xiàn)象,斷樁率也非常小。
三期工程主廠房沉降較二期有較大的改善。工程于2005年投產(chǎn),至2010年沉降觀測(cè)結(jié)果分析,三期主廠房區(qū)域沉降基本趨于穩(wěn)定,主廠房區(qū)域沉降量比二期工程較大減小,沉降穩(wěn)定時(shí)間較二期縮短。
表2 2010年三期主廠區(qū)建筑物沉降情況
從二、三期主廠房的實(shí)測(cè)沉降資料分析,二期工程投產(chǎn)將近十年后,主廠區(qū)建筑及設(shè)備基礎(chǔ)沉降趨于穩(wěn)定,沉降基本均勻,但沉降過(guò)程長(zhǎng),總沉降量最大達(dá)到218.7 mm(除氧煤倉(cāng)間)。三期工程局部調(diào)整了持力層(BCD框架、爐架),并變換了樁型,從實(shí)測(cè)沉降數(shù)據(jù)看,效果比較明顯,沉降過(guò)程較二期有較大縮短,總沉降量也控制在規(guī)范規(guī)定的150 mm以內(nèi),但最大總沉量仍達(dá)到了130.9 mm~136.0 mm(局部有 7層土缺失的因素)。
四期工程主廠區(qū)荷載大于三期(1.3~1.5倍),結(jié)合二、三期沉降觀測(cè)結(jié)果分析,初步估算,主廠區(qū)的持力層應(yīng)至少到達(dá)7層土,才有可能將沉降控制在規(guī)范規(guī)定的150 mm以內(nèi),如果7號(hào)土以下作為持力層,由于樁長(zhǎng)要超過(guò)70 m,從造價(jià)上分析不經(jīng)濟(jì)。
根據(jù)勘察資料,采用PKPM-JCCAD軟件測(cè)算四期工程主廠房樁基沉降,詳見(jiàn)圖1、圖2。由圖可知:汽機(jī)房區(qū)域樁基最大沉降為20 mm,鍋爐房區(qū)域樁基最大沉降為130 mm,符合《火力發(fā)電廠土建結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》(DL5022-2012)中對(duì)主廠房沉降設(shè)計(jì)要求。
鑒于本期主廠區(qū)7層土基本均有分布,結(jié)合上述初步沉降測(cè)算,綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)比較,主廠房區(qū)建構(gòu)筑物樁基持力層選定:A排,汽機(jī)基座持力層為6-2、7層土,鍋爐、煙囪持力層為7層。
本期汽機(jī)房、鍋爐房位于拆除的一期主廠房場(chǎng)地。由于一期主廠房所采用的預(yù)制方樁比較多,布置密集,且在一期工程沉樁過(guò)程存在較多補(bǔ)樁、斜樁等,所以,本工程布置樁基應(yīng)盡量避開(kāi)老樁。
圖1 7#鍋爐房沉降等值線圖
圖2 7#汽機(jī)房沉降等值線圖
本期如采用打入樁方案,可借鑒二、三期打樁經(jīng)驗(yàn),同時(shí),樁身質(zhì)量也容易控制,但由于擠土效應(yīng)和一期老樁基影響,打入樁方案實(shí)施存在比原二、三期樁基施工更大困難和風(fēng)險(xiǎn):(1)由于存在老樁,擠土效應(yīng)會(huì)比二、三期更加嚴(yán)重,導(dǎo)致樁過(guò)大偏位甚至損害;(2)擠土效應(yīng)使原存在的老樁偏位、傾斜更加大,使沉樁過(guò)程中更難定位老樁位置,無(wú)法避免碰到老樁而導(dǎo)致沉樁失?。?3)打入樁穿越5-1層,沉樁至7層,難度很大(原三期打樁碰到的問(wèn)題)。
本期如采用鉆孔灌注樁方案,可減少沉樁過(guò)程中擠土問(wèn)題,但仍難解決老樁密集區(qū)成孔難問(wèn)題,如果在成孔時(shí)碰到老樁,調(diào)整孔位后,在原報(bào)廢的孔位邊成孔很難避免坍孔,且采用灌注樁后,樁徑會(huì)相對(duì)較大,增加布樁難度,灌注樁同時(shí)存在樁身質(zhì)量難于控制,孔底沉渣影響沉降等問(wèn)題。
相比以上兩種樁型及施工工藝,靜鉆根植工法相對(duì)本工程場(chǎng)地更具優(yōu)勢(shì),靜鉆根植工法是采用專用鉆桿預(yù)鉆孔和專用鉆頭對(duì)孔底擴(kuò)孔,在孔內(nèi)注入規(guī)定配比的水泥漿,邊注漿邊將預(yù)制樁植入預(yù)鉆孔內(nèi)一種沉樁工藝。該樁型較適用于本工程地層,如遇到地下障礙物(如傾斜的老樁)容易移位調(diào)整,樁身質(zhì)量較打入式預(yù)應(yīng)力管樁和鉆孔灌注樁更有保證,噪音和振動(dòng)比鉆孔灌注樁還要小。主要優(yōu)點(diǎn)如下:
(1)靜鉆根植工法鉆機(jī)鉆桿直徑達(dá)280 mm,遠(yuǎn)大于普通鉆孔灌注樁鉆機(jī),其成孔垂直度更有保證,更有利于避開(kāi)老樁。
(2)若在淺層碰到老樁,可及時(shí)調(diào)整孔位,由于孔內(nèi)為水泥土,相比鉆孔樁不易坍孔,經(jīng)濟(jì)損失也不大。在深層如遇老樁,必要時(shí)可以換上牙輪鉆頭磨掉部分老樁。
(3) 根植竹節(jié)管樁外徑,比預(yù)成孔孔徑小,也比同樣承載力的灌注樁外徑更小,更利于避開(kāi)一期老樁。
(4) 由于樁端擴(kuò)大及注漿,竹節(jié)樁嵌固作用有利于控制沉降。
(5)在承載力相同情況下,價(jià)格比灌注樁低12%~15%左右。
經(jīng)以上綜合比較,本期工程優(yōu)先采用靜鉆根植樁。
(1)四期試樁配樁情況
在確定樁型和成樁工藝后,進(jìn)行四期工程試樁,對(duì)沉樁的適用性及承載力進(jìn)行試驗(yàn)。共三組六套試樁,持力層均為7層礫(卵)石,進(jìn)入持力層深度1 m,具體如下:
第一組,靜鉆根植樁, 編號(hào)S1-1、S1-2,組合樁,上部31 m(10,10,11)為 PRHC600(130)I型; 中下部15 m為PHC600(130)AB型;下部15m為PHDC650-500(125)AB型,C80。
第二組,靜鉆根植樁, 編號(hào)S2-1、S2-2,組合樁,其中上部31 m(10,10,11)為PRHC800(130)I型;中下部15 m為PHC800(130)AB型;下部15 m為PHDC800-600(130)AB型,C80。該樁型采用的施工機(jī)具為全液壓履帶樁架+單軸鉆機(jī)(鉆頭帶可控?cái)U(kuò)頭裝置)。
第三組,鉆孔灌注樁,編號(hào)S3-1、S3-2,直徑1 m。該種樁型采用的施工機(jī)具為回旋式鉆機(jī),泥漿護(hù)壁。
本期工程試樁成果見(jiàn)表3、表4。
表3 試樁單樁抗壓靜載試驗(yàn)成果
表4 試樁水平荷載試驗(yàn)結(jié)果和水平承載力特征值推薦值
(2) 試樁成果分析
① 試樁沉樁過(guò)程及檢測(cè)結(jié)果與設(shè)計(jì)的預(yù)見(jiàn)充分一致。施工過(guò)程進(jìn)展順利,承載力與設(shè)計(jì)預(yù)估值吻合,樁身豎向承載力由樁身強(qiáng)度控制。
② 樁徑800~600靜鉆根植樁,雖然表面積小于1000的灌注樁,但其承載力與灌注樁持平,沉降量更小。
③ 樁徑800~600靜鉆根植先張法預(yù)應(yīng)力竹節(jié)樁的單樁水平臨界荷載與樁徑1000灌注樁相同。由于樁周水泥土的共同作用,使得PRHC樁可以較大幅度提高水平臨界荷載,實(shí)測(cè)結(jié)果復(fù)合配筋預(yù)應(yīng)力管樁水平殘余位移少于灌注樁,PRHC樁抗彎性能明顯優(yōu)于灌注樁。
本工程主廠區(qū)共打樁1802套,總延長(zhǎng)米為98760 m,據(jù)統(tǒng)計(jì),施工過(guò)程中遇到地下老樁達(dá)262根,其中因老樁影響,將鉆頭拔出重新鉆孔注漿的樁共84根。從本工程特別是8#機(jī)老樁區(qū)域樁基沉樁情況看,盡管實(shí)施過(guò)程中因老樁的原因,碰到了比較大的困難,但最終按設(shè)計(jì)要求完成了打樁任務(wù),實(shí)現(xiàn)了最初的設(shè)計(jì)意圖,沒(méi)有因老樁的原因而放棄打樁,通過(guò)調(diào)整上部結(jié)構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn),這說(shuō)明選擇根植樁的樁型和沉樁工藝是適宜的,除有效解決老樁影響外,無(wú)論施工速度還是泥漿排放,現(xiàn)場(chǎng)文明施工,均體現(xiàn)其優(yōu)勢(shì)。
靜鉆根植樁采用了預(yù)成孔后植入預(yù)制管樁工藝,成樁過(guò)程中樁身的質(zhì)量得到保障,施工完成后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)部分樁基進(jìn)行了靜載試驗(yàn),結(jié)果表明符合設(shè)計(jì)要求和原試樁結(jié)果。
本工程自2015年底全部投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)以后,經(jīng)一年半的沉降觀測(cè),至2017年3月底,主廠區(qū)沉降已基本趨于穩(wěn)定,沉降值大幅減小,機(jī)組投產(chǎn)至沉降穩(wěn)定時(shí)間也大幅縮短,結(jié)果比以前幾期工程要好(主廠區(qū)沉降情況見(jiàn)表5)。這更充分說(shuō)明本工程樁基工藝選擇是成功的。
表5 2017年四期主廠區(qū)建筑物沉降情況表
從本工程試樁到建筑物實(shí)際沉降結(jié)果分析,靜載根植樁對(duì)克服地下障礙物較多,老樁密集、傾斜等復(fù)雜場(chǎng)地困難問(wèn)題是十分有效和合適的,為同類(lèi)型條件場(chǎng)地工程建設(shè)積累了經(jīng)驗(yàn)。從本工程沉樁情況,結(jié)合之前打入樁施工,對(duì)于要穿越中間有硬殼夾層,特別有多個(gè)硬夾層才能到持力層的地質(zhì)場(chǎng)地時(shí),采用靜鉆根植樁,對(duì)確保樁身質(zhì)量和承載力是十分有效的。
[1] Q/NZD002-2011,靜鉆根植樁基礎(chǔ)技術(shù)規(guī)程[S].
[2] JGJ94-2008,建筑樁基技術(shù)規(guī)范[S].
[3] JGJ106-2014,建筑樁基檢測(cè)規(guī)范[S].