崔殊杰
(國(guó)電福州發(fā)電有限公司,福建 福州 350309)
燃煤電廠超低排放,是指燃煤鍋爐在發(fā)電運(yùn)行中大氣污染物排放濃度基本符合燃?xì)鈾C(jī)組排放限值,即煙塵、SO2及NOx排放濃度(基準(zhǔn)含氧量 6 %)分別不超過(guò)10 mg/Nm3,35 mg/Nm3和50 mg/Nm3。2015年12月,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定,在2020年之前,對(duì)燃煤電廠全面實(shí)施超低排放和節(jié)能改造。為響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,部分企業(yè)在2015年就開(kāi)始實(shí)施超低排放改造工程,目前已運(yùn)行了2年,并暴露出了一些問(wèn)題。
某電廠鍋爐是由哈爾濱鍋爐有限責(zé)任公司引進(jìn)三井巴布科克能源公司技術(shù)生產(chǎn)的超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行的燃煤直流鍋爐,單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π 型鍋爐,鍋爐型號(hào)HG-1913/25.4-YM3。
鍋爐設(shè)計(jì)煤種為神華煙煤,校核煤種為晉北煤,2號(hào)鍋爐于2013年10月完成煙氣選擇性催化還原(Selective Catalytic Reduction,SCR)脫硝改造和低氮燃燒改造,將鍋爐前、后墻最下層(A,F(xiàn)磨對(duì)應(yīng))的10只LNASB燃燒器整體更換為L(zhǎng)YSC-Ⅰ型燃燒器,1號(hào)鍋爐于2013年12月完成改造。
設(shè)計(jì)脫硝效率為鍋爐BMCR工況不低于87.5 %,脫硝系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)入口NOx含量不超過(guò)400 mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、6 % O2),脫硝反應(yīng)器出口處煙氣中NOx含量不大于50 mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、6 % O2)。設(shè)計(jì)壽命24 000 h,氨逃逸濃度不大于2.25 mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、6 % O2),SO2/SO3轉(zhuǎn)化率不大于1 %。2015年12月,完成脫硝超低排放改造(增設(shè)1層預(yù)留的催化劑2+1)。
投入運(yùn)行后,2臺(tái)鍋爐脫硝效率一直能保持大氣污染物排放國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。2015年10月,1號(hào)鍋爐空氣預(yù)熱器差壓增加,煙氣側(cè)最高差壓超過(guò)2.0 kPa;2016年5月,1號(hào)爐多個(gè)電除塵電場(chǎng)功率降低,并逐步加重為閃絡(luò)、退出運(yùn)行;2017年9月,1號(hào)鍋爐脫硝催化劑阻力突然增大,影響機(jī)組接帶負(fù)荷能力;2017年11月,2號(hào)鍋爐出現(xiàn)電除塵,個(gè)別電場(chǎng)功率降低,陸續(xù)惡化到多個(gè)電場(chǎng)無(wú)法投運(yùn)。
在實(shí)踐中,普遍認(rèn)為SCR帶來(lái)的負(fù)面影響是:由于逃逸的NH3和SO3形成硫酸氫銨(ABS),在低溫?fù)Q熱面上粘結(jié)、沉積,造成低溫段催化劑阻力增大、空氣預(yù)熱器堵塞、靜電除塵器閃絡(luò)等。影響生成的ABS因素有:煙氣中逃逸的NH3和煙氣中生成的SO3,其中決定生成量的因素是NH3和SO3濃度乘積。
影響SO3生成的主要因素有催化劑的催化作用和NO2的遞氧作用。
某電廠使用300—420 ℃的中溫催化劑,以TiO2為載體,上面負(fù)載釩、鎢和鉬等為主的催化劑和助催化劑(V2O5-WO3/TiO2)。研究表明:催化劑中V2O5占比超過(guò)1.2 %時(shí),SO2轉(zhuǎn)化為SO3的轉(zhuǎn)換率會(huì)快速增大,SO2的氧化率與V2O5含量的關(guān)系如圖1所示。
圖1 SO2的氧化率與V2O5含量的關(guān)系
在V2O5作用下,存在以下化學(xué)反應(yīng):
當(dāng)鍋爐蒸發(fā)量增大,輸入熱量增加的過(guò)程中,進(jìn)入SCR的煙氣溫度也會(huì)逐步增大,SO2轉(zhuǎn)化為SO3的量會(huì)增加,在最大連續(xù)蒸發(fā)量下,煙溫會(huì)升高至400 ℃以上,轉(zhuǎn)化率處于較高水平。
燃煤電廠排煙的NOx中NO含量占絕大部分,在煤粉爐中占比99 %,隨著鍋爐排煙被逐步吸熱降溫后,NO又會(huì)和O2反應(yīng)生成NO2。煙氣中的NO2和SO2可以發(fā)生以下化學(xué)反應(yīng):
在實(shí)際運(yùn)行中,鍋爐煙氣含氧量因負(fù)荷不同而在2 %—5 %之間波動(dòng),煙氣氧量的變化同時(shí)影響鍋爐排煙中的NO2含量。
逃逸的NH3和產(chǎn)生的SO3是形成ABS的2個(gè)必要條件,切斷任何1個(gè)因素都能控制ABS的產(chǎn)量,從而防止煙氣在低溫區(qū)域的運(yùn)行異常。
鍋爐燃煤含硫是決定煙氣中SO2含量的首要因素,鍋爐燃煤中的硫份有90 %轉(zhuǎn)化為SO2,有1 %的SO2轉(zhuǎn)化為SO3,因此控制入爐煤硫份是控制SO3的有效手段。實(shí)踐表明:當(dāng)鍋爐入爐煤平均硫份小于1 %時(shí),煙氣中所含的SO3會(huì)明顯減少,因ABS沉積引起的空預(yù)器、電除塵、催化劑低溫段積灰也會(huì)大幅降低。
在實(shí)際運(yùn)行中,600 MW超臨界燃煤鍋爐在不同硫份煤種下的煙氣含硫?qū)崪y(cè)值如表1所示。在煤種摻配時(shí),入爐煤熱值為20—21 MJ/kg,RL工況下的實(shí)時(shí)總煤量為240—260 t/h。
表1 不同硫份煤種時(shí)的煙氣含硫?qū)崪y(cè)值
通常情況下,燃煤鍋爐采用SCR脫硝技術(shù),催化劑采用(2+1)設(shè)置時(shí),僅能達(dá)到約80 %的脫硝效率,即控制SCR入口煙氣NOx含量小于500 mg/Nm3。鍋爐在設(shè)計(jì)時(shí),NOx含量均不超過(guò)600 mg/Nm3,因此按照GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,實(shí)現(xiàn)煙氣脫硝改造時(shí),采取低氮燃燒優(yōu)化調(diào)整即可。但是,要實(shí)現(xiàn)NOx超低排放50 mg/Nm3的標(biāo)準(zhǔn),需要再增加催化劑,此時(shí)煙氣阻力會(huì)同步增加,在正常運(yùn)行情況下,SCR 阻力為 0.8—1.0 kPa,超過(guò) 1.0 kPa以后,即可能發(fā)生催化劑積灰或堵塞。
從運(yùn)行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)看,實(shí)施超低排放改造后,SCR最高能達(dá)到90 %的脫硝效率(當(dāng)脫硝效率超過(guò)90 %以上時(shí),氨逃逸率會(huì)大幅增加),即SCR入口煙氣NOx含量必須小于500 mg/Nm3;對(duì)于大容量的鍋爐(如600 MW及以上)或者沒(méi)有采用低氮燃燒設(shè)計(jì)的鍋爐,必須輔助低氮燃燒改造。低氮燃燒改造后,理想情況下SCR入口煙氣NOx含量應(yīng)當(dāng)小于350 mg/Nm3。
控制氨逃逸的最有效措施還是減少SCR入口煙氣NOx含量,從長(zhǎng)期運(yùn)行數(shù)據(jù)得出:脫硝效率不超過(guò)85 %時(shí),氨逃逸量是十分微小的。即使實(shí)施低氮燃燒改造,仍需要在不同煤種、不同負(fù)荷段下開(kāi)展鍋爐優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),合理控制鍋爐一、二次風(fēng)配比,二次風(fēng)和燃盡風(fēng)、鍋爐排煙含氧量等燃燒參數(shù),在保證鍋爐安全運(yùn)行和燃燒效率的前提下,降低NOx的生成量。
在實(shí)踐運(yùn)行中,應(yīng)根據(jù)煙氣流量,以比較恰當(dāng)?shù)哪柋韧度隨CR的氨氣量,才能有效還原NOx,并保持比較理想的氨逃逸量。
4.3.1 噴氨調(diào)整優(yōu)化前
對(duì)某廠2號(hào)鍋爐電除塵運(yùn)行異常及噴氨優(yōu)化后開(kāi)展氨逃逸和脫硝SCR出口NOx分布測(cè)量(6 %O2),測(cè)點(diǎn)分布(煙道截面俯視)如圖2所示。
在噴氨調(diào)整優(yōu)化前,550 MW工況下氨逃逸測(cè)量數(shù)據(jù)如表2所示,SCR出口NOx濃度(mg/Nm3)分布如圖3所示。
圖2 測(cè)點(diǎn)分布示意
圖3 噴氨優(yōu)化前SCR出口NOx濃度分布
從測(cè)量數(shù)據(jù)看,脫硝系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,很容易出現(xiàn)煙氣流場(chǎng)變化以及噴氨流量不均勻?qū)е碌陌碧右?。為減少氨逃逸,需要定期開(kāi)展脫硝出口NOx分布測(cè)試,同時(shí)監(jiān)測(cè)氨逃逸情況,定期優(yōu)化調(diào)整噴氨分布。噴氨優(yōu)化主要是:采用網(wǎng)格法對(duì)SCR進(jìn)、出口同一截面中的NOx分布數(shù)值測(cè)試,根據(jù)出口分布情況調(diào)整各分支管路的噴氨量,在調(diào)整過(guò)程中測(cè)量SCR出口煙氣中氨逃逸量,以控制氨逃逸。
表2 噴氨優(yōu)化調(diào)整前氨逃逸測(cè)量數(shù)據(jù) mg/Nm3
4.3.2 噴氨調(diào)整優(yōu)化后
噴氨調(diào)整優(yōu)化后,550 MW工況下氨逃逸測(cè)量數(shù)據(jù)如表3所示,脫硝SCR出口NOx濃度分布如圖4所示。
當(dāng)SCR入口煙氣溫度超過(guò)400 ℃時(shí),在催化劑中的活性成分V2O5的作用下,煙氣中的SO2轉(zhuǎn)化為SO3的轉(zhuǎn)化率會(huì)明顯增加,催化還原NOx的同時(shí),還會(huì)催化氧化SO2,因此噴入的氨氣一旦過(guò)量或者出現(xiàn)氨逃逸,ABS會(huì)快速增加,對(duì)鍋爐尾部裝置如空預(yù)器、電除塵造成積灰粘結(jié),影響系統(tǒng)正常運(yùn)行。
當(dāng)SCR入口溫度低于310 ℃時(shí),NOx的催化還原反應(yīng)就會(huì)中斷,反應(yīng)效率大幅降低,如果此時(shí)SCR系統(tǒng)投入運(yùn)行,將會(huì)造成大量的氨逃逸。目前,提倡低負(fù)荷脫硝甚至是全負(fù)荷脫硝,但實(shí)際運(yùn)行中,即使調(diào)整省煤器煙氣旁路擋板,為了確保煙氣NOx的達(dá)標(biāo)排放,還是會(huì)增加噴氨量,加劇了氨逃逸量,超低排放改造后的低負(fù)荷脫硝或者全負(fù)荷脫硝會(huì)加劇SCR投運(yùn)后帶來(lái)的負(fù)面影響。因此,在低負(fù)荷期間控制SCR入口煙氣溫度不低于310 ℃,是減少氨逃逸的有效方法。
低負(fù)荷或者機(jī)組啟動(dòng)、停運(yùn)階段,如果煙氣溫度調(diào)節(jié)不平穩(wěn),特別是冷態(tài)啟動(dòng)時(shí),SCR出口煙溫偏低,此時(shí)一旦強(qiáng)行投運(yùn)SCR,催化劑低溫段沉積ABS風(fēng)險(xiǎn)急劇變大,催化劑蜂窩一旦徹底堵塞,即使鍋爐煙氣溫度升高到350 ℃,在正常運(yùn)行中也難以自行疏通,催化劑的煙氣阻力會(huì)明顯增大,必須采取輔助吹灰的手段緩減差壓。
有的鍋爐脫硝改造設(shè)計(jì)時(shí),為了節(jié)能、減少煙氣腐蝕等,未設(shè)置SCR蒸汽吹灰器,僅設(shè)置聲波吹灰。聲波吹灰會(huì)減少蒸汽損耗、降低煙氣中的水汽含量,對(duì)鍋爐運(yùn)行有一定積極意義。但聲波吹灰器的缺陷也十分突出,在煙氣流向上的有效吹掃距離很小,僅對(duì)松散積灰吹掃效果較好,對(duì)于輕度粘結(jié)的積灰?guī)缀鯖](méi)有吹掃作用,特別是低溫段催化劑發(fā)生ABS引起的積灰粘結(jié),將導(dǎo)致聲波吹灰毫無(wú)效果。
在實(shí)踐運(yùn)行中,應(yīng)當(dāng)同步配置蒸汽吹灰和聲波吹灰器,日常積灰清理以聲波吹灰為主,定期投運(yùn)蒸汽吹灰,對(duì)催化劑徹底清掃。一旦發(fā)現(xiàn)有輕微的煙氣阻力變化,應(yīng)適當(dāng)增加蒸汽吹灰頻率,可在異常初期得到有效控制和緩減。保證吹灰溫度是一項(xiàng)重要措施,實(shí)踐證明:當(dāng)吹灰蒸汽溫度超過(guò)250 ℃時(shí),對(duì)SCR具有良好的吹掃效果,也不會(huì)造成明顯的負(fù)面影響。
當(dāng)機(jī)組運(yùn)行中發(fā)生SCR催化劑阻力增大、空預(yù)器差壓增大、電除塵效率下降時(shí),可適當(dāng)采取提升排煙溫度的方法。一般情況下,提升鍋爐排煙溫度至160 ℃時(shí),不會(huì)造成鍋爐安全運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。此時(shí),粘結(jié)在空預(yù)器受熱面上的ABS開(kāi)始軟化,再輔助加強(qiáng)吹灰、增加電除塵極板振打頻率和振幅,可有效改善運(yùn)行中的異常情況。
在國(guó)家環(huán)保政策的指導(dǎo)下,燃煤火力發(fā)電機(jī)組實(shí)施超低排放改造是利國(guó)利民的大事,但是在脫硝改造后的長(zhǎng)期運(yùn)行中,因積灰和阻力增大引發(fā)的問(wèn)題逐步暴露,特別是再次實(shí)施超低排放改造后,疊加煤質(zhì)變化和摻燒經(jīng)濟(jì)煤種等因素,出現(xiàn)了催化劑阻力增大、空預(yù)器阻力增大、電除塵效率降低等現(xiàn)象,對(duì)機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行和接帶負(fù)荷能力造成一定影響,極端情況下還存在一定程度的NOx超標(biāo)排放風(fēng)險(xiǎn)。本文結(jié)合此類現(xiàn)象的發(fā)生原因及預(yù)防措施進(jìn)行總結(jié)分析,并在實(shí)踐中進(jìn)行印證,對(duì)燃煤發(fā)電機(jī)組超低排放改造后的穩(wěn)定運(yùn)行積累了經(jīng)驗(yàn)。
表3 噴氨優(yōu)化調(diào)整后的氨逃逸測(cè)量數(shù)據(jù) mg/Nm3
圖4 噴氨優(yōu)化后SCR出口NOx濃度分布