何歡 張麗娜 郝小娟 呂勇 吳云鵬
(1.中國石油塔里木油田塔西南勘探開發(fā)公司煉油化工廠;2.中國石油塔里木油田分公司塔西南勘探開發(fā)公司;3.中國石油塔里木油田分公司塔西南勘探開發(fā)公司電力工程部)
大型合成氨裝置壓縮機的動力常采用凝汽式汽輪機,汽輪機的排汽被冷卻而凝結(jié)成水,同時冷卻水被加熱,其大量熱量散發(fā)在大氣中;而將凝汽式汽輪機改為低真空供熱,提高全廠熱效率、減少環(huán)境污染是一種節(jié)能減排的創(chuàng)新方法。依據(jù)能源梯級應用原則,優(yōu)選汽輪機低真空供熱方案,就是將汽輪機凝汽器的真空降低,提高汽輪機的排汽溫度,利用汽輪機的排汽來加熱冷卻水,提高冷卻水的出口溫度,將凝汽器的循環(huán)水直接作為采暖用水為熱用戶供熱,即把熱用戶的散熱器當作冷卻設備使用。
汽輪機改為低真空供熱后,熱用戶實際上就成為化肥裝置的“冷卻塔”,汽輪機的排汽廢熱可以得到有效利用,大大提高了能源的綜合利用率(圖1)。
如圖2所示,當汽輪機在純凝工況運行時,面積1-2-3-4-5-1為蒸汽在汽輪機中做功的焓,面積2-6-8-3-2為排出廢汽的焓;改造成低真空循環(huán)水供熱后,面積1-m-k-n-4-5-1為蒸汽做功的焓,面積m-k-n-7-6-m為用于供暖的熱量。顯然,汽輪機低真空循環(huán)水供熱的經(jīng)濟效益比純凝汽工況時要高[1]。
圖1 汽輪機低真空循環(huán)水供熱原理示意圖
圖2 凝汽運行工況和低真空運行工況溫熵示意圖
將低真空供熱系統(tǒng)用于冬季采暖,此項技術(shù)用于化工裝置還未有過,因為大型化肥裝置的汽輪機為單臺,且轉(zhuǎn)速較高;同時,由于其運行與裝置的運行緊密程度較高等特點,隨著汽輪機低真空循環(huán)水集中供熱后,其功率將降低,對裝置的運行會造成一定的影響。為此,在進行改造時要非常謹慎,面臨著巨大的挑戰(zhàn)。
塔西南化肥廠低溫廢熱資源豐富,可以向采暖水提供至少40.7 MW的熱量,只需要進行運行工況的調(diào)整變化,而無需要進行透平機組的改造;在原表冷凝器的系統(tǒng)上并聯(lián)新增1臺新表冷凝器,老表冷凝器冷卻仍采用循環(huán)水,而新表冷凝器冷卻仍采用采暖水,根據(jù)熱負荷需要,把透平排汽的冷凝液逐漸由原表冷凝器切換到新表冷凝器。這種切換方法機組不必停運,經(jīng)濟性好,同樣安全可靠。
準確地確定熱負荷是保證機組改造成功及提高經(jīng)濟性的關(guān)鍵。依據(jù)供熱地區(qū)的環(huán)境溫度、供熱面積、供熱要求來確定供熱量,然后選擇循環(huán)水溫度、排汽壓力并進行可靠性驗算,從而確定汽輪機的原則性熱力系統(tǒng)。
采暖期按160天計算,采暖熱指標按65 W/m2計算,具體數(shù)據(jù)見表1。
可提供熱量147 735 000 kJ/h,折合熱負荷為41 MW。若此部分熱量全部被回收,按燃料氣低位發(fā)熱值32 836 kJ/m3(0℃,101.325 kPa)計算,折算節(jié)約燃料氣4 499 m3/h,每天節(jié)約天然氣107 976 m3;按采暖季160天計算,一個采暖季可節(jié)約天然氣1728×104m3;供暖面積可達631 346 m2[2]。
表冷凝器能提供的熱負荷為41 MW,而實際熱用戶的需要熱量為供熱首站供熱區(qū)域主要是西區(qū)鍋爐房區(qū)域,供熱負荷為38.7 MW。
從采暖管網(wǎng)運行的經(jīng)濟性分析和機組的安全運行考慮,排汽壓力只能控制在-59~-76 kPa范圍內(nèi),最高不要高于-59 kPa;為使機組長期安全運行,實際運行中冷凝器采暖水的出水溫度一般在47~65℃;在寒冷期,當凝汽器的供熱量達到最大時,熱用戶熱量不足部分由西區(qū)鍋爐房將采暖水加熱至所需溫度后提供給熱用戶。
熱網(wǎng)采暖水采用軟化水,結(jié)垢問題得到緩解。在停運期間進行濕式保護,即充滿經(jīng)過化學處理的采暖水。
凝汽器的溫升增大,由于殼體和換熱管材質(zhì)膨脹系數(shù)不同,膨脹量不均勻產(chǎn)生應力。但通過平穩(wěn)操作對凝汽器進行緩慢的升溫和降溫,同時排汽壓力最高不要高于-59 kPa,這樣可以防止凝汽器冷卻管出現(xiàn)泄漏。
凝汽式汽輪機組功率同蒸汽流量和理想焓降成正比,如果將機組排汽溫度提高到65℃,透平功率下降4%??赏ㄟ^增加入口蒸汽來提高功率,同時可以增加供熱負荷。在汽輪機循環(huán)水供暖溫度達不到要求時,通過鍋爐進行補充加熱,同時改變表冷器的運行調(diào)節(jié)參數(shù),改造后機組的其他運行主要參數(shù)基本不變[3],即
式中:N——汽輪機功率,kW;
G——汽輪機進汽流量,kg/h;
H——理想焓降,kJ/kg。
在生產(chǎn)過程中,將凝汽器真空降低,相應的排汽壓力和排汽溫度隨之升高。降低凝汽器真空,提高循環(huán)水溫度后的計算數(shù)據(jù)見表2。
在背壓升高的初期,其軸向推力先是減小的;當背壓升高到一定程度后,才逐漸增大。汽輪機排汽壓力不高于-50 kPa,相應的排汽溫度不大于75℃,仍然在機組推力軸承安全運行的范圍內(nèi),因此對機組可以不必改動,仍能保證安全運行[4]。
表1 塔西南化肥廠合成氨裝置壓縮機透平參數(shù)
表2 計算數(shù)據(jù)
排汽壓力控制不大于-59 kPa,汽缸、隔板、葉片、轉(zhuǎn)子、螺栓等強度均能滿足要求,變工況在可許的范圍內(nèi),運行安全可靠,無須進行改造和更換。
凝汽器的承壓能力為0.6 MPa,在設計范圍內(nèi)能滿足要求。在回水管路上加裝安全閥,循環(huán)水回路上安裝逆止閥。
經(jīng)過優(yōu)化和對比分析,采取原有表冷凝器并聯(lián)1臺新表冷凝器,2臺表冷凝器可以互為切換。原表冷凝器冷卻介質(zhì)仍為循環(huán)水,新表冷凝器冷卻介質(zhì)仍為采暖水,根據(jù)采暖需求,調(diào)節(jié)表冷凝器熱負荷。
新表冷凝器將化肥廠凝汽器熱量集中回收,利用凝汽器循環(huán)水出水(65℃)經(jīng)供熱首站水泵加壓后,供至基地西區(qū)鍋爐房循環(huán)水泵入口,由循環(huán)水泵將循環(huán)水送至各采暖單體,再由鍋爐房新增回水加壓泵將循環(huán)水(55℃)送回化肥廠而完成一次循環(huán)。供暖初、末期:熱源采用循環(huán)水向熱用戶直接供熱,即新增凝汽器循環(huán)水出水(65℃)經(jīng)供熱首站水泵加壓后,供至基地西區(qū)鍋爐房循環(huán)水泵入口,由循環(huán)水泵將循環(huán)水送至各采暖單體,再由鍋爐房新增回水加壓泵將循環(huán)水(55℃)送回化肥廠而完成一次循環(huán)(圖3、圖4)。
圖3 并聯(lián)凝汽器流程簡圖
整個采暖季表冷凝器的參數(shù)沒有脫離正常設計值,變透平機組運行工況良好。在采暖的初期和末期,僅運行西區(qū)鍋爐房1臺循環(huán)泵,此時采暖水流量為1 150 t/h左右,也能滿足供暖需求,這樣達到節(jié)電和增強采暖水系統(tǒng)穩(wěn)定性的作用;在采暖中期,再開西區(qū)鍋爐房加壓泵1臺,流量為1 470 t/h左右。在極寒天氣中,西區(qū)鍋爐房2臺循環(huán)泵運行,2臺加壓泵運行,流量為1 650 t/h左右。在極寒天氣中為確保機組運行不受影響,沒有過多提供廢熱,不足熱量由西區(qū)鍋爐房進行補充,并取得良好效果。具體運行數(shù)據(jù)見表3。
圖4 熱力系統(tǒng)原則流程簡圖
節(jié)約天然氣:以燃料氣低位發(fā)熱值32 836 kJ/m3計算,每小時折算燃料氣1 776 m3,每天節(jié)約天然氣42 621 m3。按采暖季160天計算,1個采暖季可節(jié)約天然氣682×104m3;按每立方米天然氣0.92元計算,年實現(xiàn)節(jié)能效益627.4萬元。
減排CO2:以每天節(jié)約天然氣42 621 m3,每立方米天然氣總碳量98.4%計算,每天減排CO282.4 t,1個采暖季減少CO2排放量為13 184 t。
節(jié)水:正常生產(chǎn)時,合成氨裝置表冷凝器消耗循環(huán)水2 400 t/h,占循環(huán)水總量的20%,循環(huán)水蒸發(fā)量為170 m3/h,供暖用水損耗為2%,則整個采暖期減少循環(huán)水在涼水塔的閃蒸損失水量127 949 t。按每立方米水1.42元計算,每年可節(jié)約循環(huán)水的成本為18.2萬元。
汽輪機排汽廢熱回收部分可降低合成氨裝置綜合能耗2.61 GJ/t氨。
通過表冷凝器提取回收后作為集中供熱的新熱源,本身具有高效、節(jié)能、環(huán)保的特點,是國家推薦的節(jié)能技術(shù)。通過改善表冷凝器加熱了采暖水,借助于采暖水與乏汽的換熱,熱用戶實際上就成為化肥廠的“冷卻塔”,達到了生產(chǎn)余熱的有效利用的目的。用循環(huán)水供熱,既能將鍋爐新蒸汽高品位能量充分利用,又能較好地利用表冷凝器排放到循環(huán)水中的低品位能量對用戶集中供熱,依靠循環(huán)水集中供熱,避免了透平機組大量余能損失,節(jié)省了大量的能源投入,是一種方便、經(jīng)濟、高效的供熱措施。
表3 表冷凝器采暖期間運行數(shù)據(jù)
將化肥裝置高速運轉(zhuǎn)的蒸汽冷凝式透平排汽余熱用于生活區(qū)冬季采暖,這在國內(nèi)屬于首次應用,主要是因化肥裝置透平的轉(zhuǎn)速高,與裝置工藝結(jié)合緊密等因素,改造不慎將給裝置帶來巨大運行風險,甚至無法運行。經(jīng)過論證分析,將問題通過相應的技術(shù)手段逐一解決,取得了成功。
并聯(lián)新增1臺新表冷凝器,根據(jù)熱負荷需要,把透平排汽的冷凝液逐漸由原表冷凝器切換到新表冷凝器。這種切換方法機組不必停運,未改變透平機組運行工況,經(jīng)濟性好,安全可靠。
采取并聯(lián)運行表冷凝器的方式,使運行工況沒有脫離設計值,避免了因機組運行工況脫離設計值;而對機組進行相應的改造,同時對工藝系統(tǒng)的影響降到最低,又增加了系統(tǒng)和機組運行的穩(wěn)定性,缺點就是有部分熱量不能回收。
化肥裝置汽輪機低真空循環(huán)水在供暖中的首次成功應用,不僅節(jié)約能源,減少環(huán)境污染,而且也增加企業(yè)節(jié)能挖潛的能力。這是一種節(jié)能減排的全新思路,經(jīng)濟效益顯著。系統(tǒng)總節(jié)能率提高,為化肥裝置回收汽輪機排汽低品位廢熱積累了經(jīng)驗,在同類裝置中有很高推廣價值,這將對提高能源綜合利用水平,改善環(huán)境,降低成本,提高供熱質(zhì)量有著重大意義。