黎寶強
(廣州珠江工程建設(shè)監(jiān)理有限公司)
深基坑止水帷幕施工方法除地下連續(xù)墻外,一般采用深層攪拌樁與高壓旋噴樁,高壓旋噴樁因成本較高、質(zhì)量不穩(wěn)定使用較少,深層攪拌樁在深基坑止水帷幕中廣泛使用。在臨珠江邊受潮汐動水影響且富砂(粉細砂)地層中施工攪拌樁難度更大,潮汐動水影響水泥漿凝固,粉細砂層已形成流砂,在土方開挖后出現(xiàn)涌水涌砂現(xiàn)象,非常難以處理。本文結(jié)合現(xiàn)場實際施工情況及處理過程進行描述。
魚珠AP0518023地塊基坑支護及土石方工程位于廣州市黃埔區(qū)魚珠國際木材市場內(nèi),基坑周長約844m,基坑開挖深度為7.6m;基坑支護方式為“放坡+土釘墻”和“灌注樁+錨索”,采用攪拌樁做止水帷幕;基坑南面緊鄰珠江,距離珠江邊約60m;西側(cè)距離河涌45m。南側(cè)基坑開挖深度范圍內(nèi)主要分布為素填土(吹填砂)、粉細砂、局部為淤泥及中粗砂。粉細砂水平分布較為連續(xù),埋深平均約7.20m,局部埋深約11m,并由西向東砂層埋深逐漸變大。南側(cè)攪拌樁為大直徑攪拌樁,直徑為800mm,中心距550mm,采用四攪四噴的施工方法,水泥采用42.5普通硅酸鹽,水灰比0.5~0.55,每米水泥慘入量不少于135kg,提升速度小于0.4m/min;下降速度小于0.8m/min,攪拌樁有效長度為9~12m。
在攪拌樁施工過程中,施工單位已經(jīng)考慮珠江潮汐動水的影響,在水泥漿中添加占25%水泥重量的純粘土粉(澎潤土)代換水泥,其余參數(shù)按設(shè)計要求施工,施工自西向東進行,施工完成100根樁左右時,逐漸出現(xiàn)返漿量偏少,甚至不返漿的現(xiàn)象。經(jīng)比較分析,問題原因為;攪拌樁的水泥漿液在未凝固前就因漲退潮而隨動水帶走流失與稀釋,造成水泥土離析,導致攪拌樁成樁質(zhì)量差,令止水帷幕失效。
(1)針對此問題,業(yè)主組織各參建單位召開第一次專題會議,會議議定實施以下事宜:①對珠江潮汐起落時間、潮汐落差等進行連續(xù)觀測并做好記錄,同時對場內(nèi)鉆孔水位之間進行觀測,由勘察單位對地塊南側(cè)施工部位進行補充勘探,查明地質(zhì)分層、埋深以及地下水情況。②對地塊南側(cè)已施工的攪拌樁進行抽芯檢測,檢查攪拌樁的成樁質(zhì)量。③攪拌樁施工的水泥漿中添加外加劑水玻璃進行試驗。④施工單位對南側(cè)攪拌樁施工工藝編制施工專項方案,特別是針對珠江邊潮汐動水對攪拌樁施工影響,報監(jiān)理、業(yè)主審批后組織專家論證。
(2)數(shù)據(jù)分析
①珠江潮汐漲落時間、潮汐落差值與查閱資料的潮汐表數(shù)據(jù)接近;珠江潮汐類型為不規(guī)則半日潮,每日基本上有二漲二落,每天漲潮的時刻也比前一天推遲50min左右,潮汐落差值約為1~2m,最大為3m。
②對已施工的攪拌樁進行抽芯檢測,數(shù)量為9根樁,抽芯結(jié)果顯示南側(cè)攪拌樁返漿段與不返漿段均出現(xiàn)攪拌樁樁身不完整,砂層部位未膠結(jié),成樁質(zhì)量差的現(xiàn)象。對南側(cè)場地進行補充勘探,場地內(nèi)砂層較厚,平均埋深約7.20m,局部埋深約11m,基本為粉細砂層,局部有粗砂與淤泥,地下水充沛。
③試驗一:水(6kg)、水泥(10.36kg)、水玻璃(0.55kg,水泥重量 5%)、水灰比 0.5~0.55,初凝時間為 5min,終凝時間 25min;試驗二:水(6kg)、水泥(7.64kg)、泥粉(3.27kg,水泥重量 30%),初凝時間為 50min,終凝時間6h,試驗三:水(6kg)、水泥(7.25kg)、泥粉(3.11kg,水泥重量 30%)、水玻璃(0.55kg,水泥重量5%),初凝時間為2min,終凝時間15min。
④對場地內(nèi)鉆孔的水位進行觀察,水位沒有發(fā)生變化;在場地南側(cè)挖出4×5m2的深坑,坑內(nèi)水位變化較大,高差有60~70cm;在落潮時對江邊水岸進行觀察,發(fā)現(xiàn)河岸擋土墻腳有多個冒水點,出水量較大。
(3)根據(jù)上述情況業(yè)主組織各參建單位召開第二次專題會,并請五位有關(guān)專家參與討論,施工單位上報兩種方案;《密排樁+攪拌樁+旋噴樁方案》與《鋼板樁方案》。經(jīng)與會專家討論形成以下處理措施:①《鋼板樁方案》采用鋼板樁隔離動水再施工攪拌樁的措施有效,應(yīng)先進行小范圍試樁,并在攪拌樁的水泥槳中添加適量膨潤土;②施工單位編制攪拌樁試驗段施工方案;③攪拌樁試驗段經(jīng)抽芯檢測合格后方可進行攪拌樁大面積施工。
①攪拌樁試驗段方案采用;拉森Ⅵ型鋼板樁,鋼板樁對攪拌樁形成半包圍隔離保護;在水泥中添加占30%水泥重量的膨潤土代換水泥,每米攪拌樁水泥耗量為102kg,膨潤土為43kg,總重量為145kg。
鉆桿提升下降速度、水灰比等其它技術(shù)參數(shù)同設(shè)計圖紙。
②攪拌樁試驗段完成28根攪拌樁,完成后7d進行抽芯檢測,進行了 5 根樁抽芯,樁號分別為 D423、D429、D435、D441、D447,抽芯結(jié)果顯示5根攪拌樁樁身水泥攪拌均勻,完整性較好,膠結(jié)良好,能形成完整的止水帷幕,方案技術(shù)措施可行。在此基礎(chǔ)上施工單位提出基坑南側(cè)攪拌樁施工建議方案。
③根據(jù)攪拌樁試驗段施工與抽芯結(jié)果以及施工單位提出的攪拌樁施工建議方案,業(yè)主組織各參建單位召開第三次專題會議進行討論,討論結(jié)果如下:a.施工單位繼續(xù)完善攪拌樁施工技術(shù)方案,包括細部技術(shù)處理,設(shè)計單位根據(jù)施工單位提交的施工技術(shù)方案完善設(shè)計變更,并對錨索技術(shù)參數(shù)進行復核,確保基坑安全;b.施工單位編制攪拌樁施工專項方案并嚴格按方案進行實施,施工時應(yīng)注意攪拌樁的垂直度與搭接,保證攪拌樁止水帷幕的完整性。錨索施工穿過砂層時應(yīng)按要求安放套管,并對錨索進行入巖深度與施工長度雙控。鋼板樁施工時應(yīng)注意對攪拌樁進行損壞,盡量延后鋼板樁拔出時間;c.攪拌樁施工完成后應(yīng)按要求進行抽芯檢測,土方開挖前在現(xiàn)場進行局部開挖,觀察基坑內(nèi)水位變化,確保攪拌樁止水帷幕的完整性的情況下進行土方大面積開挖。
④設(shè)計處理方案
南側(cè)西段已施工攪拌樁部位(總計130根)先采用9m拉森Ⅳ型鋼板樁隔離動水,在原已施工的攪拌樁的外側(cè),再重新施工一排攪拌樁(直徑800mm)。南側(cè)中段根據(jù)工程地質(zhì)剖面圖10-10、20-20′揭露其中砂層埋深約為11m,采用12m鋼板樁隔離動水,再施工大直徑攪拌樁。南側(cè)東段采用9m鋼板樁隔離動水,再施工大直徑攪拌樁。
攪拌樁施工參數(shù):采用占30%水泥重量的純粘土粉(膨潤土)代換水泥,每米攪拌樁水泥耗量約102kg,純粘土粉耗量約43kg,總質(zhì)量為145kg。鉆桿提升下降速度、水灰比等其它技術(shù)參數(shù)同原設(shè)計圖紙。
基坑南側(cè)錨索適當增加入巖深度,保證錨索錨固力。
⑤施工專項方案
鋼板樁采用拉森Ⅳ型鋼板樁,KJ′段采用 9m,J′I’段采用 12m,I’H’段采用9m,鋼板樁采用挖土機(帶震動錘機)施打,根據(jù)試驗范圍放設(shè)沉樁定位線→對地面混凝土路面進行鑿除→根據(jù)定位線控設(shè)沉樁導向槽→整修平整施工機械行走道路→沉設(shè)鋼板樁→將鋼板樁送至指定標高→施工攪拌樁→攪拌樁強度到達齡期,拔除鋼板樁。
鋼板樁施工時采取措施,減少對攪拌樁的擾動與破壞;攪拌樁施工時注意新舊攪拌樁之間的搭接,防止漏水;錨索施工穿過砂層時采用套管保護,并嚴格控制錨索的入巖深度與錨索總長度。
(4)技術(shù)效果
因設(shè)計變更單未正式下發(fā),現(xiàn)場施工也未正式開始。在基坑南側(cè)攪拌樁施工過程中,監(jiān)理將嚴格按照規(guī)范及設(shè)計要求進行監(jiān)理,做好材料進場驗收與施工過程控制,見證攪拌樁檢測,及時處理施工過程中出現(xiàn)的問題,保證施工質(zhì)量,確保施工安全。
深基坑攪拌樁止水帷幕施工方法在工程實際中已廣泛應(yīng)用,取得了非常好的應(yīng)用效果,但在臨江動水富砂地層中存在質(zhì)量缺陷,本工地采用鋼板樁隔離動水并調(diào)整水泥漿配合比的技術(shù),不僅有效提高了基坑工程的施工質(zhì)量和使用性能,而且加快施工進度,取得明顯的經(jīng)濟效果。在以后類似條件的施工中可以借鑒并采用,以節(jié)約工程的建設(shè)成本,提高經(jīng)濟效益。
參加文獻
[1]《魚珠AP0518023地塊項目基坑》圖紙.
[2]《魚珠AP0518023地塊項目基坑支護工程攪拌樁試驗段施工方案》及專家論證意見.
[3]《魚珠AP0518023地塊項目基坑支護工程臨江動水作用下富砂地層鋼板樁與預應(yīng)力錨索施工方案》.
[4]《魚珠AP0518023地塊項目設(shè)計變更單》.
[5]魚珠AP0518023地塊基坑支護及土石方工程專題會議紀要02#、03#.