浦逸恒 宋波
摘 要:汽動給水泵是發(fā)電廠最重要的輔機之一,汽泵組的正常運行是保證發(fā)電機組安全經濟運行的必要前提。本文結合公司汽泵組運行中的實際情況,對汽泵振動大導致跳閘的原因從電力、機械、水力、操作等四個維度進行了深入分析,并有針對性的提出改進意見,在實際運行中起到了實效,以期為國內相近類型汽泵組的運行提供經驗借鑒。
關鍵詞:汽動給水泵;振動;跳閘;轉動部件;運行工況
中圖分類號:TM621 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)22-0138-01
1 概述
我公司汽動給水泵組小機采用杭州汽輪機廠單軸、單缸、單流、純凝汽、反動式小汽輪機,額定轉速5710 rpm。汽動給水泵采用上海電力修造總廠FK4E39SC型給水泵。汽泵1B于2014年1月更換芯包;汽泵1A于2016年10月1號機大修期間更換芯包;小機1A、1B也均在2016年的108A檢修中進行過解體大修。
2 汽泵組振動實際情況
1號機108A檢修后汽動給水泵組1A、1B發(fā)生過多次跳閘和振動異常事件,汽泵組1A、1B均有過跳閘現(xiàn)象,以1B居多,跳閘前一次負荷為530MW,其他均在600MW以上高負荷期間。且跳閘時汽泵與小機振動均較高、均在5600rpm以上高轉速期間。當時相關的小機進汽溫度、壓力以及機組負荷、給水流量等參數(shù)均相對穩(wěn)定并無明顯波動。如下:1)2016-11-30,小機1B前軸承振動測點1突然上升至跳閘值,汽泵1B跳閘;2)2016-12-01,1號機檢修后啟動期間機組負荷650MW,小機1A前軸承振動突然上升至跳閘值,汽泵1A跳閘;3)2017-02-08,負荷650MW小機1B兩端軸振從40μm快速攀升至超過90μm跳閘值動作(小機和汽泵振動均高);4)2017-02-10, 負荷640MW,小機1A兩端軸振從50μm 快速攀升至超過90μm跳閘值動作。5)2017-05-20,機組負荷640MW,汽泵轉速5700rpm,汽泵1B兩端振動逐漸增大,DCS最高點振動顯示104μm,就地實測振動最大1.3絲,降機組負荷至610MW,汽泵1B兩端振動逐漸恢復正常。
3 兩組汽動給水泵組運行現(xiàn)狀
(1)汽泵1A、1B在高負荷期間(600MW以上),汽泵組轉速通常會超過額定轉速,汽泵轉速至5700rpm以上時,汽泵振動值較高,振動值超過80μm,最大時甚至達到100μm以上。(2)高負荷下,小機1A振動個別點伴隨汽泵振動有所上升至60μm以上,但未達到報警值,小機1B振動上升不明顯。(3)500MW以上時升負荷或降負荷過程中汽泵振動也會增大,待負荷平穩(wěn)時(600MW以下),振動有所下降。(4)經觀察發(fā)現(xiàn)汽泵轉速達到5700rpm時,汽泵1A轉速會有一段時間不變,而汽泵1B轉速會在5700上下波動,波動幅度在100rpm左右。
4 對汽泵振動的原因分析
電氣方面:這里討論汽泵前置泵電機。(1)電機內部磁力不平衡和其它電氣系統(tǒng)的失調,常引起振動和噪音。如異步電動機在運行中,由定轉子齒諧波磁通相互作用而產生的定轉子間徑向交變磁拉力。(2)大型同步電機在運行中,定轉子磁力中心不一致或各個方向上氣隙差超過允許偏差值等,都可能引起電機周期性振動并發(fā)出噪音。因此,汽前泵的振動引起水力方面的擾動有可能引起汽泵入口流速、壓力變化,從而引起汽泵振動加大。
機械方面:(1)小機和汽泵轉動部件質量不平衡、安裝質量不良、機組軸線不對稱、軸彎曲。(2)小機與泵的找正不當偏心超過允許值。(3)零部件的剛度和機械強度差、軸承和密封部件磨損破壞形成轉子偏心。(4)水泵臨界轉速出現(xiàn)與機組固有頻率一致引起的共振。(5)軸承質量不合格,潤滑油缺油或油質變差。(6)盤根或機械密封壓得過緊。(7)小機振動異常帶動泵的軸承振動異常;(8)汽泵組底座、地基不牢固。(9)水泵葉輪損壞、局部堵塞或松動、盤根或軸承過緊。(10)出口管道振動過大或管道阻力過大,泵的再循環(huán)管路震動。(11)聯(lián)軸器花墊損壞或安裝不良,不同心。
水力方面:水泵進口流速和壓力分布不均勻,泵進出口工作液體的壓力脈動、液體繞流、偏流和脫流,非定額工況以及各種原因引起的水泵汽蝕等。當泵的入口壓力低于相應水溫下的壓力時,會發(fā)生汽蝕并伴隨劇烈振動。機組進水流道設計不合理,機組啟動和停機順序不合理等都會使進水條件惡化,誘發(fā)汽蝕或加重機組及泵振動。
運行操作方面:啟動時汽泵及前置泵注水排氣不徹底,啟動時汽泵汽化。汽泵上下筒體溫差大、汽泵暖機不充分、汽泵排水風機未投,密封水回水不通暢導致小機油系統(tǒng)油質惡化;汽泵組超負荷運行,長期超過額定轉速運行等等。
5 應對措施及方案
(1)對于我公司檢修安裝方面:1)汽泵組運行中出現(xiàn)問題應趁機組檢修期間返廠檢修,如檢查汽泵葉輪有無汽蝕情況、汽封等動靜結合部分是否有磨損情況等。2)基礎螺栓是否牢固,安裝時基礎板應找正找平。泵軸和電機軸要保證同心。3)管道配置應合理,泵的進口管段應避免突彎和積存空氣,進口段配置一段錐形漸縮管,使流體吸入時逐漸收縮增速,以便流體均勻進入葉輪。4)應避免管道應力對泵的影響,避免裝配應力、變形應力和管道閥門的重力作用到泵體上。5)對于一些新更換的組件,尤其是汽封等部件,調整間隙需合適,需要在機組啟動期間,在高低負荷下充分磨合。6)如遇到振動未找到原因的,應邀請第三方公司測量汽泵組振動頻譜并進行分析,判斷振動是否為工頻振動,是否因轉子彎曲變形因數(shù),是否因動靜碰磨引起振動。7)檢修期間將汽泵與小機對輪脫開,檢查對輪是否損壞,查找振動源頭。
(2)減小汽蝕的措施包括:1)確定水泵的安裝高度時,使裝置的有效汽蝕余量大于泵的最小裝置汽蝕余量。2)適當加大進水管直徑。3)汽泵啟動和停機、閥門啟閉、工況改變以及事故緊急停機時,要正確操作避免管道內壓力急劇變化和水錘作用等。
(3)運行方面操作注意:1)防止汽泵組小流量運轉,機組高負荷應加強對小汽機振動監(jiān)視。2)保證電泵良好備用,做好事故預想必要時及時采取啟電泵等應急措施。3)對于新安裝或檢修后的啟動,汽泵組需要做超速試驗。4)避免泵內或吸入管內有空氣要格外注意泵的啟停和切換操作,并嚴密關注泵的入口壓頭和介質組分,避免泵的汽蝕條件產生,啟動前必須對汽泵充分注水。5)運行期間檢查汽泵組的運行狀態(tài)聽聲音,看電流,看壓力變化、機組真空變化,化學應定期化驗油質。6)汽泵再循環(huán)調閥在非低負荷狀態(tài)下為關閉狀態(tài),其前后電動門為開啟狀態(tài),汽泵流量低時及時開啟該閥門保證汽泵最小流量。
6 結語
(1)通過現(xiàn)場處理發(fā)現(xiàn),碰磨和聯(lián)軸器問題為小機和給水泵比較常見的振動問題,在汽泵出現(xiàn)振動問題的情況下,可先檢查聯(lián)軸器連接情況,并觀察判斷有無碰磨跡象,然后視情況再做處理。對于質量不平衡問題,小汽機一般需返廠進行動平衡處理,給水泵不平衡致使傳動端振大,一般可現(xiàn)場加重處理。
(2)結果表明,保證泵的實際運行工況點與泵的設計工況點吻合,保證零部件結構尺寸、加工精度與設計精度,保證零部件安裝質量與檢修質量,可以減輕泵的振動。
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